趙鑫



摘 要:某發動機動力渦輪盤在進行低循環疲勞試驗后,熒光檢查發現榫槽部位出現裂紋,通過對榫槽部位的理化分析和試驗方案復查,找到了榫槽部位出現裂紋的原因,并提出了相關改進措施。動力渦輪盤低循環疲勞試驗中,除輪心外,還需要重點關注榫槽的應力水平,并在試驗中加強榫槽的檢查,避免試驗件損壞,導致無法考核輪心的低循環疲勞壽命。
關鍵詞:渦軸發動機;榫槽;疲勞;裂紋;應力
中圖分類號:V228 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2020)08-0111-03
發動機輪盤及其轉子都是關鍵的受力件和旋轉件,它們不僅結構復雜,而且轉速高、載荷大、工作條件及其惡劣。當離心應力與熱應力迭加時,可能會使輪盤局部承受的應力水平很高而進入塑性狀態,同時還會出現各種故障或破壞。一旦輪盤出現破壞[1],后果往往是災難性的。因此必須引起高度重視。
輪盤關鍵部位的疲勞破壞都可能導致非包容破壞,并給飛機帶來危險性影響,應該通過疲勞試驗給出它們各自的安全壽命。輪盤疲勞源一般出現在應力集中部位,如各類輪盤的中心孔、偏心孔、螺栓孔和銷釘孔、輪緣、榫槽、葉片的榫頭、伸根,以及鼓筒的聯接部位和軸的突變處等。
某動力渦輪盤完成低循環疲勞試驗時后經分解檢查,發現輪盤榫槽部位有熒光顯示,對榫槽部位進行理化分析,發現榫槽先于輪心疲勞開裂。所以,針對動力渦輪盤這種帶榫槽結構的盤類件,除輪心外,還需要重點關注榫槽的壽命計算,并在試驗中加強榫槽的檢查,避免試驗件損壞,導致無法考核輪心的低循環疲勞壽命。
1 試驗復查
完成35811次低循環疲勞試驗后,對動力渦輪盤進行熒光檢查,發現動力渦輪盤榫槽部位出現裂紋,通過理化分析和復查試驗方案,發現了裂紋出現的原因。
1.1理化分析
1.1.1宏觀檢查
通過熒光檢查,在一個榫頭的第一級榫槽處可見裂紋熒光顯像,通過紅色標記筆進行標記圖1。
1.1.2體視鏡檢查
將動力渦輪盤在體視鏡下檢查,在動力渦輪盤在靠近軸側,榫頭第一級榫槽工作面上根部圓弧角過渡區有一條細小的裂紋,裂紋從榫頭側端面靠軸側向里擴展,長度約為3.98mm,見圖2。
將裂紋打開后,可見斷口有明顯的扇形區域,斷面較平整,可見明顯的棱線收斂于第一級榫槽工作面根部圓弧過渡角處,距離靠軸側端面約1mm的位置。裂紋源為短線源,靠近源區斷面呈深褐色,較陳舊,源區、斷面均未見明顯的冶金缺陷。斷口的斷裂性質為疲勞,見圖3。
1.1.3掃描電鏡檢查
將裂紋打開后,斷口源區在第一級榫槽工作面根部圓弧過渡角處,距離靠軸側端面約1mm的位置,為短線源(圖4a),裂紋源區可見清晰的疲勞條帶(圖4b)。斷口斷面未見其他冶金組織缺陷。
1.1.4小結
動力渦輪盤榫頭上的裂紋性質為疲勞裂紋,裂紋源在榫頭第一級榫槽工作面根部圓弧過渡角處,為短線源。
1.2復查試驗方案
采用MSC.PATRAN(軟件索取號RT301200)進行有限元前、后處理,采用MSC.NASTRAN(軟件索取號RT300800)進行線彈性有限元分析,計算動力渦輪盤低循環疲勞試驗載荷。
動力渦輪一級盤緣均布有55個榫槽,忽略安裝孔等對計算結果影響較小的特征后,動力渦輪一級盤結構及載荷均具有循環對稱性,取包含1個完整榫槽在內的循環對稱段作為計算模型。采用十節點四面體網格進行網格劃分,共包括185870個單元,278033個節點,有限元網格模型見圖5。
發動機上的標準應力循環為:0~最大~0循環;試驗循環為:試驗下限轉速~試驗上限轉速~試驗下限轉速。本次計算以輪心為考核點進行載荷等效轉換,要求該處應力系數等于1.0。
根據EGD-3應力標準[2],應力系數計算公式為:
式中:
-試驗狀態等效到0~最大~0循環時的應力,MPa;
-工作狀態下的應力,MPa;
-工作溫度下材料的極限拉伸強度,MPa[3];
-試驗溫度下材料的極限拉伸強度,MPa[3];
-上限轉速下的應力,MPa;
-下限轉速下的應力,MPa。
在給定計算載荷的作用下,工作狀態下動力渦輪盤輪心和榫槽部位的當量應力分布見圖6,試驗狀態下動力渦輪盤輪心和榫槽部位的當量應力分布見圖7。詳細應力計算結果見表2和表3。
由以上公式及應力結果,計算可得輪心處的應力系數為1.001,榫槽的應力系數為1.030。
由于考核部位應力系數不是1.0,需根據下式(2)計算考核部位的試驗循環數:
式中:
N-為試驗循環數;
Fr-為標準應力循環數;
K-為應力系數;
Y-為壽命散度系數。
根據DEF STAN 00-971中的規定,單個試驗件的壽命散度系數取4,當要求的標準應力循環數是9000次時,考核輪心所需要完成的試驗循環數:
考核榫槽所需要完成的試驗循環數:
考核榫槽所需完成的循環數是30798次,小于考核輪心所需要完成的試驗循環數,榫槽部位過考核,可能會早于輪心破壞,試驗存在風險。所以,在完成35811次疲勞試驗后,在榫槽部位發現疲勞裂紋屬于正常情況。
2 改進措施
為了避免榫槽部位過考核,致其早于輪盤破壞,影響輪心的低循環疲勞壽命考核,可以通過調整配重葉片的尺寸和提高試驗轉速,使榫槽部位的應力系數小于1.0。
具體的結構改進措施是,將所有配重葉片自頂部切除9mm,示意圖見圖8。以輪心為考核點進行載荷等效轉換,要求該處應力系數等于1.0,根據公式(1),計算可得榫槽的應力系數為0.99。目前,試驗已完成36000次,下臺檢查后榫槽和輪心均未發現裂紋。
3 結論
(1)榫槽的應力系數大于輪心的應力系數,在完成35811次低循環疲勞試驗后,榫槽出現裂紋,輪心未出現。
(2)輪盤疲勞試驗的考核部位一般為輪心,在載荷計算中,榫槽的應力系數大于輪心的應力系數,可以通過調整配重葉片尺寸和提高試驗轉速,使榫槽的應力系數小于1.0,有效避免榫槽早于輪盤破壞。
(3)針對動力渦輪盤,除作為考核部位的輪心外,還需要重點關注非考核部位榫槽的應力水平,并在試驗后加強榫槽的檢查,避免試驗件的損壞,導致無法考核輪心的低循環疲勞壽命。
參考文獻
[1] 《航空發動機設計手冊》總編委會編.航空發動機設計手冊第18冊[M].北京:航空工業出版社,2001.
[2] 丁愛祥,吳君可,譯.斯貝MK202發動機應力標準(EGD-3)[M].北京:國際航空編輯部,1979.
[3] 《航空發動機設計用材料手冊》編輯委員會編.航空發動機設計用材料手冊(第三冊)[M].北京:航空工業出版社,2008.