朱成劍 周德照 劉波
(①江西銅業股份有限公司永平銅礦 鉛山 334500;②溫州東泰建設工程有限公司 溫州 325000)
礦山通風系統是礦山生產人員的命脈,擔負著給井下工人提供氧氣的使命。對生產排出的有毒氣體進行更換,保障井下作業及人員的安全。礦山通風是一個集合,屬于一個系統工程,所以通風系統必須遵守“系統簡便、安全、技術經濟合理”。通風系統簡單,是為了便于管理,不跑風、不漏風等問題的發生。針對近幾年,礦山開拓系統不斷加深加大,機械化使用程度高,對通風系統的要求更加提升。隨著生產能力的擴大,井下采礦不斷加深,井下問題不斷升高,現有的通風系統很難滿足礦山需求,導致井下通風合格率偏低,井下工人作業環境差,機械損耗大等問題。本文針對上述問題,對現有礦山通風系統進行改造,改變通風線路,采用電腦優化技術,對通風線路進行計算分析,根據現場實際情況,并提出四種方案,針對方案進行對比分析,得到最優通風系統。本文在分析通風系統中,采用更加先進的方法,從根本上解決現有問題,并對以后類似問題提供借鑒。通過電腦系統,實現對礦井通風自動化監測系統科學合理的構建,同時還要保證該系統在實踐中的有效落實。
為了全面、準確地了解通風系統的現狀及存在問題,為通風系統優化提供依據,需要對該礦山通風系統進行全面的測定。礦井通風系統測定的主要內容包括各測點的風流速度、風質、有效風量、風機裝置風壓、電機輸入功率等。
基于對礦井通風系統進行全面調查和測定的結果,計算出風速合格率、風質合格率、有效風量率、風機裝置效率、風量供需比等指標,具體的指標結果與合格值比較結果如表1所示。

表1 基本指標測量值與規定合格值比較
采用的是抽出式通風系統,主扇分別安裝在東回風井和西回風井地表,其礦井通風系統及中段通風網絡基本合理。但現場調查、測定及評價結果顯示,礦井的風速合格率為35.1%、風質合格率為40.5%、有效風量率為36.2%、東風井風機裝置效率為70.66%、西風井風機裝置效率為73.41%、全礦平均風機裝置效率為71.15%、綜合指標為51.5%,總體指標偏低,說明礦井通風系統尚存在一定問題,主要如下:風流短路現象嚴重,導致礦井風速合格率和有效風量率偏低。局部通風阻力較大。進、回風井筒的實際風量與設計風量相差較大。
根據礦山實際情況,在前期對礦山進行全面、細致地調查測定后,已對礦山通風系統有較準確了解,在礦山測定時狀態下,用相關軟件進行通風系統網絡解算,根據解算結果得各主要巷道風量分配與測定結果比較如表2所示。

表2 現狀解算結果與測定結果比較
現場調查及測定的數據,分析原礦井通風系統存在問題的原因,本著改善原通風系統的通風效果、不影響礦井生產的原則,擬定了如下礦井通風系統改造方案。
2.2.1 技術方案一
(1)在現有礦井通風系統的基礎上增設空氣幕,加強礦井通風構筑物和通風網絡的調整和建設,即不改變主扇和礦井開拓系統。
(2)在主要進、回風井等聯絡道設置構筑物;在作業中段加強風流的合理分配,確保作業區域有足夠的新鮮風量。
(3)完善通風構筑物,加強風流調控。
2.2.2 技術方案二
(1)設置無風墻型輔扇,增加進風量,改善作業面環境。
(2)設置自動風門,控制短路風量。
(3)同方案一的(3)。
2.2.3 技術方案三
(1)設置輔扇型空氣幕,引射風流,增加該中段的進風量,改善作業面環境。
(2)在膠帶斜井入口處設置增阻裝置柔性風簾,控制膠帶斜井進風量。
(3)同方案一的(3)。
2.2.4 技術方案四
(1)風斜井南側設置輔扇,污風集中至該中段后由西回風井風機抽出至地表。
(2)在膠帶斜井口設置密閉裝置,控制膠帶斜井進風量。
(3)同方案一的(3)。
分別對其它各方案進行優化計算,得到各方案的礦井通風網絡解算結果,總進風量、總回風量及所有中段主要巷道的風量分配結果如表3所示。

表3 技術方案網絡解算結果統計表
本研究所擬定的四個通風系統改造技術方案進行技術比較發現:
(1)技術方案四最主要的是安裝自動風門、增加輔扇及布置完善通風構筑物,調節風流分配;而原有設計風流方向、風量分配等存在不合理,技術要求上難以達到設計通風效果。
(2)技術方案一與方案二相比,可以看出,方案二在主要風流短路巷道沒有采用礦用空氣幕隔斷風流,改增設自動風門,主要生產作業中段使用輔扇增加新鮮風量;從現場調查結果來看,輔扇安裝地點難以選取,且對大型柴油機設備通行有較大阻礙,影響正常生產;方案一選取風門型空氣幕控制短路風量,不影響設備通行,且效率較高。
(3)方案一與方案三比較,方案一選用風門型礦用空氣幕隔斷風流,控制短路風量,方案三采用輔扇型礦用空氣幕,增加主要作業中段進風量。從主要生產作業中段的風流分配看,方案一和方案三比較好。
綜合以上技術比較,從通風效果和技術方案實施的難易程度上看,技術方案一相對要優。
(1)根據礦山通風問題,對礦山通風系統內風速、風質、有效風量、風機功率等參數進行現場測定,并對測定結果進行整理。
(2)針對上述測定結果,對各個測定結果合格率進行評價、和標準合格率進行對比,并提出四個改善通風系統方案,對方案采用通風系統網絡對測定結果進行計算、分析。
(3)采用技術手段進行比較方案的可行性,得到方案一通風系統網絡相對較優。即在現有礦井通風系統的基礎上增設空氣幕,加強礦井通風構筑物和通風網絡的調整和建設。在主要進、回風井等聯絡道設置構筑物;在作業中段加強風流的合理分配,確保作業區域有足夠的新鮮風量。完善通風構筑物,加強風流調控。