蔡文良, 謝艷云
(重慶水利電力職業技術學院,重慶402160)
我國電鍍企業規模小、數量多、廢水排放量大[1-3]。由于鎳質地堅硬且具有耐腐蝕等優點,在電鍍行業中被廣泛使用;電鍍廢水中重金屬鎳和有機物濃度都較高,去除困難[4-6]。 Fenton 氧化是一項廣泛使用的氧化技術,反應迅速、操作過程簡單,無二次污染物質產生[7-9];混凝沉淀法可使水中膠體顆粒混凝進而沉淀去除[10]。 本文以某電鍍廠廢水處理站原水為對象,利用Fenton 氧化除鎳后再利用混凝沉淀進行深度處理,研究了各工藝條件對廢水處理效果的影響。
實驗用廢水為某電鍍廠廢水處理站的原水,廢水水質如表1 所示。

表1 某電鍍廠廢水水質
取電鍍廠含鎳廢水100 mL,用氫氧化鈉調節廢水pH 值后,加入Fenton 試劑(H2O2和FeSO4·7H2O),用磁力攪拌器進行攪拌,反應后再以氫氧化鈉調節pH值,靜置一段時間后取上清液,用原子吸收光譜儀測定上清液中的總鎳含量。
2.1.1 H2O2投加量對鎳去除效果的影響
在6 個燒杯中分別加入100 mL 廢水水樣,用氫氧化鈉調節pH=5,設置H2O2濃度分別為0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0 mmoL/L,并按照FeSO4/H2O2(摩爾比)=1加入FeSO4,用磁力攪拌器攪拌,反應時間90 min,反應后再用氫氧化鈉調節pH =9 ~12,沉淀30 min 后取上清液,用原子吸收光譜儀測定其中總鎳含量。 實驗結果如圖1 所示。

圖1 H2O2 濃度對去除總鎳的影響
由圖1 可知,當H2O2濃度較低時,隨著H2O2濃度增加,上清液中殘留總鎳含量逐漸減少,去除率不斷增大;當H2O2濃度為1.5 mmoL/L 時,鎳去除率達到92.9%;此后再繼續增加H2O2濃度,鎳去除率不再明顯增加。 H2O2投加量過大,反而會消耗反應系統中的羥基自由基,對鎳去除效果不再有增益,從反應效果以及經濟成本綜合考慮,選擇H2O2投加量為1.5 mmoL/L。
2.1.2 FeSO4/H2O2摩爾比對鎳去除效果的影響
固定H2O2投加量為1.5 mmoL/L,以不同FeSO4加入量調整FeSO4/H2O2摩爾比,其他條件不變,FeSO4/H2O2摩爾比對鎳去除效果的影響如圖2 所示。由圖2 可知,在FeSO4/H2O2摩爾比為0.05~0.5 時,上清液中殘余鎳濃度逐漸下降,對鎳的去除率不斷升高;隨著FeSO4/H2O2摩爾比增加到0.5 ~2 時,上清液中鎳濃度上升,去除率明顯下降。 這是因為當反應系統中FeSO4較少時,催化H2O2分解的速度較慢,隨著FeSO4加入量增加,反應速度增加,對鎳的去除效果加大;FeSO4繼續增加,過多的Fe2+會與羥基自由基反應生成Fe3+,使羥基自由基被消耗,鎳去除率下降。 綜合考慮,選擇FeSO4/H2O2摩爾比為0.2~0.5。

圖2 FeSO4/H2O2(摩爾比)對去除總鎳的影響
2.1.3 初始pH 值對鎳去除效果的影響
在推進地下水超采治理試點工作中,始終牢牢把握五條基本原則:一是政府引導、全民行動,發揮好政府和群眾兩個積極性;二是規劃統領、科學治理,年度實施方案與中長期規劃有機銜接,集中連片規模實施,務求治理一片、見效一片、鞏固一片;三是創新機制、示范帶動,探索建立地下水超采治理的有效途徑,力求取得可示范、可復制、可推廣的經驗;四是因地制宜、積極穩妥,根據實際情況,科學確定治理模式和工程規模;五是競爭立項、績效考核,依據項目前期工作和壓采效果擇優實施,嚴格把關、嚴格獎懲。
固定FeSO4/H2O2摩爾比為0.5,其他條件不變,初始pH 值對鎳去除效果的影響如圖3 所示。 由圖可知,隨著pH 值升高,鎳去除率逐漸增加,在pH =4 時去除率達到最大;pH 值再繼續增加,鎳去除率則快速下降。 這是因為羥基自由基主要在Fe2+的催化下生成,而pH 值影響反應系統中Fe2+與Fe3+間的平衡關系,pH 值過低時,溶液中大量存在H+,阻礙Fe2+的生成,不足以催化H2O2產生羥基自由基,而pH 值過高,Fe2+與氫氧根形成沉淀,難以達到催化效果。 因此選擇初始pH=4。

圖3 初始pH 值對去除總鎳的影響
2.1.4 反應時間對鎳去除效果的影響
初始pH=4,其他條件不變,反應時間對鎳去除效果的影響如圖4 所示。 隨著反應時間增加,上清液中殘留鎳快速下降;當反應時間超過90 min 后,去除率變化不再明顯。 因此,反應時間選擇90 min。

圖4 反應時間對去除總鎳的影響
2.1.5 Fenton 氧化綜合實驗
根據Fenton 氧化單因素實驗結果,配合正交實驗及結果,確定Fenton 氧化工藝最佳條件為:H2O2投加量2 mmoL/L,FeSO4/H2O2摩爾比0.6,初始pH 值5,反應時間80 min。 在最佳工藝條件下處理廢水后,出水水中總鎳含量1.19 mg/L,鎳去除率94.1%。 雖然Fenton氧化工藝能去除廢水中大部分鎳,但仍不滿足《電鍍污染物排放標準》(GB21900—2008 )表Ⅲ要求。
Fenton 氧化工藝可以將廢水中的大部分鎳去除,但出水中的鎳濃度依然超過0.1 mg/L 的排放標準,因此還需進一步深度處理。 本文以PAC 為混凝劑,研究其深度處理含鎳廢水效果。
2.2.1 pH 值對混凝沉淀的影響
在9 個燒杯中分別加入經Fenton 氧化最佳條件下反應所得廢水水樣100 mL,分別調節pH 值為4,5,6,7,8,9,10,11,12,加入PAC 10 mg/L,用磁力攪拌器攪拌,反應20 min 后加入助凝劑PAM 10 mg/L,繼續攪拌反應20 min 后靜置90 min,取上清液測定總鎳含量,初始pH 值對混凝沉淀效果的影響如圖5 所示。由圖可知,在pH 值4 ~7 范圍內,鎳去除率快速增加;在pH=7 時,鎳去除率達到99.6%;pH>7 后,鎳去除率沒有明顯變化。 因此,確定混凝沉淀的pH 值為7。

圖5 混凝沉淀pH 值對總鎳去除率的影響
2.2.2 PAC 用量對混凝沉淀的影響
pH 值為7,其他條件不變,PAC 用量對混凝沉淀的影響如圖6 所示。 由圖可知,隨著PAC 投加量增加,上清液中鎳含量先快速減少之后緩慢波動;在投加量為0~12 mg/L 時,隨著PAC 投加量增加,鎳去除率快速增加;PAC 用量為12 mg/L 時,鎳去除率達到99.8%;再繼續增加PAC 投加量,去除率緩慢波動。 因此確定PAC 投加量為12 mg/L。2.2.3 混凝時間對混凝沉淀的影響

圖6 PAC 用量對去除總鎳的影響
固定PAC 用量為12 mg/L, 其他條件不變,混凝時間對混凝沉淀的影響如圖7 所示。 由圖可見,隨著混凝時間增加,鎳去除率先上升后下降;混凝時間為10 min 時,去除率最高,達到99.7%。 因此確定混凝時間為10 min。

圖7 混凝時間對去除總鎳的影響
2.2.4 沉降時間對混凝沉淀的影響
固定混凝時間為10 min,其他條件不變,沉降時間對混凝沉淀的影響如圖8 所示。 由圖可知,隨著沉降時間增加,鎳去除率逐漸升高,沉降時間60 min 時,鎳去除率達到最大,為99.7%。 因此選擇沉降時間為60 min。
2.2.5 助凝劑用量對混凝沉淀的影響

圖8 沉降時間對去除總鎳的影響

圖9 PAM 用量對去除總鎳的影響
固定沉降時間為60 min,其他條件不變,助凝劑PAM 用量對混凝沉淀的影響如圖9 所示。由圖可見,隨著PAM 用量增加,鎳去除率先快速下降,在PAM 用量為6 mg/L 時,鎳去除率最高,為99.7%;之后再增加PAM 用量,去除率基本無變化。 因此確定助凝劑PAM用量為6 mg/L。
2.2.6 混凝沉淀綜合實驗
根據混凝沉淀工藝單因素實驗結果,并結合正交實驗及結果,確定混凝沉淀工藝最佳條件為:pH =9,PAC 用量12 mg/L,混凝時間12 min,助凝劑用量6 mg/L,沉降時間60 min。 在最佳工藝條件下,廢水處理后水中總鎳含量為0.029 mg/L,鎳去除率為99.8%,出水滿足《電鍍污染物排放標準》(GB21900—2008)表Ⅲ要求。
1) Fenton 氧化反應的最佳實驗條件為:H2O2投加量2 mmoL/L,FeSO4/H2O2摩爾比0.6,初始pH =5,反應時間80 min。 最佳工藝條件下處理廢水,出水總鎳含量為1.19 mg/L,鎳去除率為94.1%。
2) 電鍍廢水經Fenton 氧化最佳工藝條件處理后,進行混凝沉淀反應,最佳條件為:pH =9,PAC 用量12 mg/L,混凝時間12 min,助凝劑用量6 mg/L,沉降時間60 min。 最佳工藝條件下處理廢水,出水總鎳含量為0.029 mg/L,鎳去除率為99.8%。
3) 應用Fenton 氧化-混凝沉淀工藝處理該電鍍廠廢水,有效去除了廢水中的鎳,出水水質滿足《電鍍污染物排放標準》(GB21900—2008 )表Ⅲ要求。