余 林,俞一名
(江西中煙工業有限公司廣豐卷煙廠,江西上饒 334600)
YB99 透條機主傳動系統由一臺制動交流電機經帶式無級變速裝置,安全離合器,二級齒輪減速后拖動主傳動軸(圖1)。當調節主電機機座位置,使無級變速帶輪與另一固定帶輪的中心距離增大時,無級變速帶拉緊。在無級變速帶輪錐盤的圓錐面上產生一個軸向分力,使錐盤克服彈簧推力而向外側擠開,無級變速帶在錐盤上的位置向軸心方向靠攏,即接觸半徑變小。但此時錐盤轉速不變,故無級變速帶的線速度降低,從而使設備運轉速度降低;反之調節主電機機座位置,使無級變速帶輪與固定輪中心距減少,無級變速帶的線速度加快,設備加速運轉。
由于該設備處于機組最末端,運轉速度必然大于上游設備,是間歇性運轉。再次停止、啟動都會使無級變速帶輪受到一個很大沖擊力。裝置存在以下問題。
(1)由于無級變速帶輪是靠彈簧彈力保證一定傳動直徑,故啟動后瞬間運轉速度不是恒定,造成設備轉速不穩定,影響產品質量。
(2)當設備停頓再啟動時,由于無級變速帶輪一端錐盤活動,往往造成無級變速帶在帶輪內扭曲,容易磨壞變速帶及變速帶輪。
(3)當設備由運轉進入停頓狀態時,電機由電磁離合器吸合,對電機進行制動,設備因慣性對電機有—沖擊力,時常造成電機燒壞。
改進前變速帶輪結構示意如圖2 所示。上述問題造成YB99 透條機有效作業率較低,配件更換頻繁,維修成本較大。

圖1 YB99 透條機主傳動系統
(1)錐盤1 由于靠彈簧作用力在輪芯上可作軸向左右移動,故錐盤1 與錐盤2 之間的間距是變化的,也只有當設備處在連續運行時,兩錐盤間距才能保證恒定。
(2)因此設備在停止后再作初運轉時的運轉速度是不穩定的,對產品的包裝質量有著較大影響。

圖2 改進前變速帶輪結構
(1)當透條機傳送帶上無煙條時,電機由電磁離合器控制停止運轉,設備因慣性對無級變速帶輪有一向前推力。
(2)無級變速帶輪由于電機突然停轉而停止,長此以往,極易使變速帶輪上活動錐盤1 磨損,甚至斷裂,彈簧折斷。
(1)設備需要調速,調整帶輪之間距離后,由于只有錐盤1向軸向方向移動,運轉瞬間變速帶往往不在兩錐盤中心位置。
(2)時常造成無級變速帶扭曲或被卡死在變速帶輪內,導致變速帶磨損、變形、斷裂等,甚至燒壞電機。
通過上述分析,可以得出造成電機燒壞,無級變速帶輪,變速帶磨損的主要原因是帶輪結構造成。為此,決定改進無級變速帶輪。
(1)將原有依靠彈簧作用力改變帶輪直徑,改為使用螺釘直接對帶輪進行固定。
(2)去除錐盤上的彈簧、擋圈,將錐盤1 直接用兩螺釘固定在輪心上。這樣每次設備啟動、停止,錐盤1 保持固定位置,變速帶輪與變速帶之間接觸均勻,有效減少相互磨損,但提速或減速運轉時,操作較困難。必須停機,調節錐盤1 與錐盤3 的間距,若間距調節不當,會使設備運轉速度過慢或過快。
無級變速帶輪改進前后對比如圖3 所示。
設備原由一臺帶制動的交流電機(0.73 kW、925 r/min)傳動。改進后,取消原電機電磁制動部分,在電控柜內加裝一變頻裝置,串入電機控制線路。這樣提速或減速時,只需在變頻器輸入相應數據,即可實現加速或減速目的,操作方便。

圖3 無級變速帶輪改進前后對比
(1)通過對無級變速帶輪的改進,設備無論處在正常運轉還是停頓后再運行,都能保證勻速運行,大大提高了透條機外包紙的包裝質量。
(2)由于將活動的變速帶輪改為用螺釘固緊,變為固定帶輪。設備每次初速運轉時,帶輪與變速帶之間接觸均勻,帶輪和變速帶未再出現磨損。
(3)取消電機電磁制動部分,加裝變頻器進行透條機調速,改變運轉速度時,只需在變頻器設置一定數據便可完成。
(4)簡化了原先需要手動調節電機機座位置的繁瑣過程。由于取消電磁制動部件,電機使用周期明顯提高。改進前后設備零部件使用周期對比見表1。

表1 改進前后設備零部件使用周期對比