王衛宇
摘 要:在化工行業中,壓縮機必不可少,活塞是壓縮機由于壓力范圍大、效率高、適應性強,在企業中應用更為廣泛。該篇從工藝介質、活塞環的材質及數量、氣閥等方面介紹了活塞壓縮機的故障分析及處置措施,對活塞式壓縮機的使用與維護有很高的借鑒意義。
關鍵詞:活塞環;氣閥;組分;粉末
1 設備概述
我公司采用4TDS130型4級活塞式氫氣壓縮機(圖1),電機功率560KW,額定質量流量390kg/h,一級進氣壓力160kPag,四級排氣壓力3500kPag,轉速490r/min。主要由工作腔、傳動部件、機身及輔助部件組成。工作腔直接用來壓縮氣體,由氣缸、氣缸套、氣閥、填料、活塞及活塞桿組成。壓縮升壓后的氫氣供氫化系統的合成爐進行反應。在設備運行4000h時,壓縮機二級排氣溫度、壓力出現比設計值高的情況,是公司平穩經營的風險隱患,因此解決壓縮機二級排氣溫度、壓力高的問題迫在眉睫。
2 拆解情況
經過拆解發現各級氣閥、缸體(圖2)堆積黑色粉末,其中三、四級粉末較多,四級活塞環磨損嚴重(圖3)。
活塞環經過專業測量,已超過磨損極限7.8mm,無法正常使用。
3 原因分析
通過多方面的觀察分析、專業測量發現造成上述問題的原因主要有以下幾方面:
3.1經分析壓縮氫氣中混入硅烷氣,進入壓縮機的硅烷氣高溫分解,壓縮機缸體內產生的硅粉,在活塞作功時,活塞環與硅粉接觸摩擦,導致缸體內附著活塞環磨損的黑色粉末。
3.2 由于壓縮機氣缸內粉末的存在,導致四級活塞環異常磨損速率較快,在氣體壓縮過程中,使四級氣缸內少量氣體竄入平衡腔。由于三級吸入口直通平衡腔,因此導致三級吸氣壓力升高,二級排氣受阻,進而使得二級排氣壓力升高。此狀況會隨著四級活塞環磨損的加劇愈發嚴重,最終會使得二級排氣壓力明顯升高(溫度同時也上漲),超過壓縮機報警值甚至導致跳車。
4 優化方案
改善壓縮機各級活塞環和導向環(特別是四級活塞環)的耐磨性能,提高部件使用壽命,延長壓縮機正常運行時間。
建議改善工藝,減少進入壓縮機的硅烷氣,減少壓縮機內產生的粉末量,延長壓縮機部件使用壽命。
增加活塞環、導向環數量的技改一是可以將原機活塞增加活塞環槽和導向環槽數。
經拆解發現三、四級粉末較多,分析增加級間過濾器可以解決。針對機組二級排氣溫度高的問題,考慮增加冷卻器。
在氣閥設計上,減小1&3&4 級氣閥余隙容積,加大2級氣閥余隙容積,通過槽道和升程設計,將各級氣閥的關閉角控制在170°~180°之間,氣閥運動部件增加減震栓,避免產生諧頻共振、避開閥片產生震顫和延遲關閉的運行區域,減低氣閥在運行過程中的內泄漏。
5 結語
通過此次的優化改進,清楚的認識到該活塞壓縮機問題根源,為后續的使用與維護提供了重要依據。同時活塞壓縮機在設計制造、檢修維護是,要充分考慮以上幾個方面。針對不同地區、不同工況,設計、裝配參數要結合當地實際條件而定。
參考文獻:
[1] 周國良. 壓縮機維修手冊[M].北京:化學工業出版社.2010