張藝
摘 要:針對鍋爐受熱面金屬超溫情況,通過試驗進(jìn)行原因分析,采取可控的技術(shù)措施和進(jìn)行設(shè)備技術(shù)改造,有效控制受熱面金屬超溫情況,降低受熱面爆管風(fēng)險,提高鍋爐運(yùn)行的安全性。
關(guān)鍵詞:受熱面;金屬溫度;超溫
1概述
某電廠裝機(jī)容量為2×600MW,其中鍋爐由東方鍋爐廠生產(chǎn),為亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)、前后墻對沖燃燒方式、單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、尾部雙煙道、全鋼構(gòu)架的∏型燃煤汽包爐。
鍋爐采用前后墻對沖燃燒方式,在前、后墻共配有30只低NOx軸向旋流式煤粉燃燒器,分三層分別布置在鍋爐前后墻水冷壁上,每層各有5只燃燒器。
鍋爐蒸汽溫度調(diào)節(jié)方式為:過熱蒸汽采用兩級噴水減溫,第一級噴水減溫器用于粗調(diào),是過熱汽溫的主要調(diào)節(jié)手段,并對屏式過熱器起保護(hù)作用;第二級噴水減溫器主要用于調(diào)節(jié)過熱汽溫左、右側(cè)的偏差和微調(diào)過熱溫度,使過熱蒸汽出口溫度維持在額定值。再熱蒸汽溫度的調(diào)節(jié)主要是通過位于省煤器和低溫再熱器后方的煙氣調(diào)節(jié)擋板進(jìn)行控制,另外,在低溫再熱器進(jìn)口管道上布置有兩只事故噴水減溫器,分左、右兩側(cè)噴入減溫水。
2超溫情況
自機(jī)組投產(chǎn)后,鍋爐受熱面超溫情況較嚴(yán)重,低過金屬溫度2、3點(diǎn),屏過金屬溫度27、31點(diǎn),高再金屬溫度3、21點(diǎn)超溫時間長。部分測點(diǎn)超溫幅度達(dá)20~30℃,最高超溫幅度達(dá)到30℃以上,對鍋爐安全運(yùn)行產(chǎn)生嚴(yán)重影響。
3原因分析
通過試驗對比運(yùn)行參數(shù)和進(jìn)行設(shè)備檢查,分析造成鍋爐受熱面金屬超溫有以下原因:
3.1燃煤種類多,煤種變化大。煤場面積小,僅有20萬噸的儲存量,難以堆存多煤種,煤種多時會出現(xiàn)混堆。通過分倉摻燒方式進(jìn)行燃燒,制約了配煤摻燒精確度,煤種偏離設(shè)計煤種,容易造成超溫。當(dāng)燃燒熱值低的煤時,常需6臺磨運(yùn)行,爐膛火焰中心上移,容易造成超溫。燃燒煤種的變化,特別是燃燒低灰熔點(diǎn)(灰熔點(diǎn)<1250℃)煤時,鍋爐容易結(jié)焦,造成低過和高再金屬超溫。
3.2該鍋爐為亞臨界汽包爐,設(shè)計存在缺陷,水平煙道積灰嚴(yán)重。水冷壁燃燒器區(qū)域結(jié)焦和水平煙道積灰造成鍋爐爐膛出口轉(zhuǎn)向室處煙溫不正常升高,兩側(cè)煙溫偏差一般在30~50℃,嚴(yán)重時超過100℃,致使對流受熱面兩側(cè)吸熱量增加幅度偏差大,增加了調(diào)整難度,受熱面管壁發(fā)生超溫。國內(nèi)同類型鍋爐運(yùn)行時普遍存在水平煙道積灰,造成尾部受熱面金屬超溫,減溫水用量比設(shè)計偏大情況。
3.3旋流燃燒器在一次風(fēng)通道中設(shè)置了導(dǎo)流鈍體,使大量煤粉靠近燃燒器噴口內(nèi)壁。當(dāng)鍋爐長期高負(fù)荷運(yùn)行或煤質(zhì)變化時容易燒損噴口和結(jié)焦,造成燃燒偏斜。停爐檢查時部分燃燒器已出現(xiàn)此種現(xiàn)象。
3.3機(jī)組參與調(diào)頻和現(xiàn)貨市場交易,負(fù)荷變化幅度大且頻繁,為快速響應(yīng)負(fù)荷要求,風(fēng)和煤有過調(diào),容易造成鍋爐金屬超溫。
3.4減溫水自動調(diào)節(jié)遲滯,負(fù)荷大幅度變化時汽溫調(diào)整滯后更明顯,引起蒸汽溫波動大,易造成鍋爐超溫。在實(shí)際運(yùn)行中,鍋爐尾部煙氣檔板調(diào)整再熱汽溫不明顯,需使用再熱器事故減溫水參與調(diào)整,但低溫再熱器與高溫再熱器之間的蒸汽溫度無法測量,被調(diào)量的延遲時和慣性更大,造成再熱器蒸汽溫度波動區(qū)間增大,控制難度也大。再熱器兩側(cè)事故噴水減溫器調(diào)節(jié)門自動時受總偏置控制,當(dāng)爐膛兩側(cè)煙溫偏差大時,兩側(cè)噴水量相同,結(jié)果造成一側(cè)汽溫低至520℃,一側(cè)汽溫高達(dá)550℃,造成金屬超溫。
3.5該鍋爐設(shè)計煤粉細(xì)度R90=16%,實(shí)際運(yùn)行中部分制粉系統(tǒng)的煤粉較粗,煤粉燃燼時間增加及火焰中心上移,爐膛出口煙氣溫度升高,造成受熱面金屬超溫。制粉系統(tǒng)自動方式運(yùn)行,當(dāng)煤量減少時,風(fēng)量未進(jìn)行相應(yīng)降低,風(fēng)煤比不合理。同層燃燒器一次風(fēng)管出力不一致,爐膛出口兩側(cè)煙溫偏差大。
3.6鍋爐NOx軸向旋流式煤粉燃燒器的中心風(fēng)、二次風(fēng)、三次風(fēng)和燃燼風(fēng)開度調(diào)節(jié)不合理,運(yùn)行人員根據(jù)經(jīng)驗來進(jìn)行配風(fēng),隨意性較大,缺乏科學(xué)性,往往造成底部配風(fēng)量過大,爐膛火焰中心上移,在機(jī)組升負(fù)荷時易引起低溫過熱器、屏式過熱器、高溫再熱器金屬超溫。
4采取措施
4.1通過燃煤采購和配煤分倉摻燒,使低灰熔點(diǎn)煤與高灰熔點(diǎn)煤進(jìn)行合理搭配。根據(jù)機(jī)組負(fù)荷曲線,提前制定好配煤計劃,控制入爐煤低位熱值,使機(jī)組滿足負(fù)荷時盡量減少磨煤機(jī)臺數(shù)。
4.2根據(jù)后夜班及上午班的負(fù)荷變化過程中超溫現(xiàn)象較多,除每天上午班的定期本體吹灰外,在前夜班增加一次爐膛吹灰,以增強(qiáng)爐膛的吸熱,降低爐膛出口煙溫。
4.3進(jìn)行機(jī)組MCS優(yōu)化試驗,重新調(diào)整負(fù)荷-氧量和燃料-風(fēng)量關(guān)系函數(shù);調(diào)整了一、二級過熱汽溫調(diào)節(jié)參數(shù),縮小汽溫和減溫水流量波動范圍。針對再熱器減溫水調(diào)門只受總偏置控制問題,修改控制邏輯。
4.4進(jìn)行燃燒優(yōu)化試驗,確定在600MW負(fù)荷和投五臺磨的運(yùn)行條件下,采取以下配風(fēng)方式:(1)將爐膛入口運(yùn)行氧量控制在2.80~3.50%左右;(2)二次風(fēng)采取均勻配風(fēng),開度在85%左右;(3)燃燒器三次風(fēng)開度在60%左右;(4)燃盡風(fēng)擋板開度在60%左右;(5)中心風(fēng)可根據(jù)燃燒器投運(yùn)情況保持10%開度做冷卻風(fēng)。
4.5控制磨煤機(jī)運(yùn)行數(shù)量與負(fù)荷匹配,機(jī)組負(fù)荷降低時應(yīng)停運(yùn)磨煤機(jī)。機(jī)組負(fù)荷250~320MW時3臺磨運(yùn)行,負(fù)荷320~450MW時4臺磨運(yùn)行,負(fù)荷450~600MW時5臺磨運(yùn)行。控制運(yùn)行的磨煤機(jī)數(shù)量,有利于防止因負(fù)荷低而投運(yùn)的制粉系統(tǒng)過多,增加汽溫的調(diào)節(jié)難度。
4.6進(jìn)行制粉系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整試驗,通過調(diào)整一次風(fēng)管縮孔調(diào)平一次風(fēng)速,根據(jù)煤種、煤粉細(xì)度和飛灰可燃物含量變化,及時調(diào)整磨煤機(jī)粗粉分離器折向檔板,控制磨煤機(jī)的煤粉細(xì)度在合理范圍內(nèi),特別是C、D、F磨煤機(jī)煤粉取樣位置靠近一次風(fēng)管彎頭位置,煤粉細(xì)度比實(shí)際偏粗。當(dāng)磨煤機(jī)給煤量減少時,需相應(yīng)降低磨煤機(jī)的通風(fēng)量,按風(fēng)煤比曲線進(jìn)行調(diào)整。避免因煤量減少,為控制磨煤機(jī)出口溫度,增大冷風(fēng)量,結(jié)果造成總風(fēng)量反而增大了,結(jié)果造成煤粉變粗,火焰中心上移,增加汽溫調(diào)整難度,容易造成超溫和汽溫波動。
4.7根據(jù)機(jī)組負(fù)荷曲線,結(jié)合鍋爐總?cè)剂狭康淖兓崆?0分鐘將備用磨煤機(jī)啟動。適當(dāng)將主、再熱汽溫自動控制值設(shè)低至538℃,待目標(biāo)負(fù)荷到達(dá)再設(shè)回正常值541℃。
4.8一次風(fēng)機(jī)降壓運(yùn)行。將一次風(fēng)機(jī)母管壓力由于10kPa降至8.5~9.5kPa,并根據(jù)每臺磨煤機(jī)出力和一次風(fēng)速調(diào)整磨煤機(jī)的風(fēng)量,確保磨煤機(jī)正常運(yùn)行。通過試驗,將磨煤機(jī)出口一次風(fēng)粉混合溫度由65℃提高至80℃,可使煤粉燃燒更充分。
4.9進(jìn)行設(shè)備技術(shù)改造
4.9.1進(jìn)行低氮燃燒器改造,優(yōu)化燃燒器噴口設(shè)計,防止燒損和優(yōu)化主燃燒區(qū)的氧量。在前、后墻增加一層燃盡風(fēng),增加調(diào)整的靈活性格,在爐膛空間實(shí)現(xiàn)更深的空氣分級。
4.9.2在水平煙道增加風(fēng)帽吹灰器,減少受熱面積灰。
4.9.3減少低溫再熱器和低溫過熱器的受熱面面積,增加省煤器受熱面面積。
4.9.4優(yōu)化吹灰汽源和其疏水,提高吹灰壓力和溫度,使機(jī)組低負(fù)荷時也能進(jìn)行全面吹灰,減少受熱面積灰。
5結(jié)語
通過運(yùn)行方式的優(yōu)化和設(shè)備技術(shù)改造,鍋爐受熱面金屬超溫情況大幅下降,部分受熱面超溫現(xiàn)象消失,部分受熱面的金屬超溫最高值也下降,同時減少了減溫水量,提高經(jīng)濟(jì)性。其中原超溫情況嚴(yán)重的低過金屬溫度2、3點(diǎn),屏過金屬溫度27、31點(diǎn),高再金屬溫度3、21點(diǎn)下降明顯。但由于機(jī)組參與調(diào)頻和現(xiàn)貨市場交易,負(fù)荷變化幅度大且頻繁,鍋爐受熱面偶有發(fā)生超溫現(xiàn)象,但超溫情況發(fā)生后能及時將金屬溫度降至正常值。
利用停機(jī)檢修機(jī)會,對超溫受熱面進(jìn)行跟蹤檢查,以判斷金屬超溫對爐管的損害情況,必要時更換耐受溫度更高的新材料。
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