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2 500 TEU 冰區集裝箱船邊壓載艙空氣吹泡 系統的設計優化與吹泡試驗

2020-10-13 08:04:56陳育喜金炳光張曉軍
機電設備 2020年4期
關鍵詞:優化系統

陳育喜,金炳光,張曉軍

(滬東中華造船(集團)有限公司,上海 200129)

0 引言

世界冰區主要分布在南北極附近水域,主要 的航行區域包括波羅的海、北極水域、鄂霍次克 海等。隨著經濟貿易的繁榮,冰區航行的船舶數 量日益增多,船舶冰級設計成為熱點[1,2]。冰區航行的船舶處在低溫環境中,邊壓載艙內需要采取有效的防凍措施[2],否則艙內位于最低冰面以上的壓載艙水面會整體結冰[3],導致壓載泵會抽真空而無法正常起動,影響船舶的操作和性能。而底壓載艙通常低于最低冰面,因此防凍可以不做考慮。

目前邊壓載艙防凍的方法有:蒸汽加熱和壓縮空氣吹泡[4]。

1)蒸汽加熱系統。由船上鍋爐提供蒸汽,需要增大鍋爐的蒸發量。邊壓載艙采用蒸汽加熱時,加熱管路需要持續供應蒸汽,否則蒸汽管路將會凝水或結冰;由于邊壓載艙數量多,艙容大,勢必會極大地增大鍋爐的蒸發能力。

2)壓縮空氣吹泡系統。具有系統簡單、耗能少的特點。根據規范要求,邊壓載防凍僅需確保邊壓載艙最低結冰水面(LIWL)以上的海水表面不結冰[3],因此空氣吹泡系統適用于邊壓載艙防凍,且該系統只有在邊壓載艙水面LIWL 以上時才需要開啟,系統工作時間與蒸汽系統相比較短,耗能也比蒸汽系統少。

1 主要參數

2 500 TEU 冰區集裝箱船的主要參數如下。

1)主尺度:195 m×32.2 m×17 m(總長×型寬×型深)。

2)船級:DNV GL。

3)防凍符號:DNV GL WINTERIZATION BASIC(SECTION 6 of TENTATIVE RULES FOR WINTERIZATION)[3]。

4)設計環境溫度:?10 ℃

5)設計最低海水溫度:?2 ℃

2 規范對于壓載艙防凍的要求

WINTERIZATION BASIC 船級符號對壓載艙防凍提出如下要求:

1)功能要求。在設計環境條件下,確保船舶安全壓載水能夠進行加載、排載和調撥操作,防止壓載艙水面結冰。

2)壓載艙防凍措施。對于有Winterized Basic船級符號的船舶,當艙室部分位于LIWL 以上時,采用空氣吹泡系統,或垂直蒸汽加熱盤管,能夠保持在冰面有一個足夠大的開孔即可。

根據以上分析,首選空氣吹泡防凍系統用于壓載艙的水面防凍。

3 系統設計(優化前)

3.1 吹泡壓縮空氣原理圖(優化前)

吹泡壓縮空氣系統包括1 臺吹泡空壓機(排量為200 m3/h;工作壓力為0.8 MPa,壓力為0.5 MPa時啟動,壓力為0.8 MPa 時停止),1 臺空氣干燥器、1 個吹泡空氣瓶(體積為1 m3)、2 套減壓閥組(進口工作壓力0.8 MPa,出口工作壓力0.2 MPa)、安全閥(起跳壓力0.22 MPa)及總管(DN50)組成,將壓縮空氣(工作壓力≤0.2 MPa)輸送到各艙室。總管與主空氣系統也有一路DN40 的管路連接,ALV15 常閉,僅作為吹泡空壓機故障時備用。如圖1 所示。

圖1 吹泡壓縮空氣原理圖(優化前)

為了延長空壓機的使用時間,通常需配備容量夠大的空氣瓶,以實現空壓機的自動起停。根據空壓機的規格書要求,在空壓機自動起停的操作中,為保護空壓機,空氣瓶壓力達到設定壓力后,空壓機先卸載,再空載運行120 s。同時,空壓機的頻繁啟停對其電子器件產生危害,空壓機廠家(Sauer SC31)推薦1 h 內最大起停次數不超過5 次,即起停間隔不小于12 min。空壓機的起停由機器自帶的壓力傳感器控制,由于空氣瓶進口有1 個止回閥,當空壓機壓力為0.8 MPa 停機時,空氣瓶的實際壓力只有0.75 MPa。

3.2 吹泡壓縮空氣原理圖(優化前)

到各個艙室的管路系統一路支管(DN25),由截止閥和延伸到各艙室距艙底200 mm的盤管組成,盤管每隔500 mm開1個直徑為3 mm的孔,由于間隔距離小,每個艙室的開孔數量少則幾十個,多則約200個。如圖2所示。

圖2 吹泡管艙室布置原理圖(優化前)

3.3 系統設計存在的問題

3.3.1 壓載條件

首次報驗邊壓載艙壓載條件如表1 所示。

表1 首次報驗壓載艙壓載條件

續表1:

3.3.2 吹泡結果

1)試驗1(僅開啟吹泡空壓機)。開啟到每個壓載艙的吹泡支管,起動吹泡空壓機,空氣瓶充滿后(壓力為0.75 MPa,此時空壓機壓力傳感器為0.8 MPa),開啟吹泡總管截止閥,在總管截止閥開啟后,短時間內(不超過3 s)空壓機壓力下降到0.5 MPa 以下,吹泡空壓機起動后一直工作,無法實現起停功能。見表2。

2)試驗2(接入主空氣系統,并連接吹泡空壓機)。開啟每個壓載艙的吹泡支管,起動吹泡空壓機,空氣瓶充滿后(壓力0.8 MPa,此時空壓機壓力傳感器的壓力為0.8 MPa),開啟主空氣瓶到吹泡系統截止閥,并開啟吹泡總管截止閥,在總管截止閥開啟后,主空氣瓶壓力下降,3 臺主空壓機(每臺排量為180 m3/h)依次啟動,最后吹泡空壓機也起動,壓力下降到0.5 MPa 左右后,壓力穩定。見表3。

表2 試驗1 吹泡結果

3.3.3 原因分析

1)空壓機的排量和空氣瓶的容量太小。吹泡空壓機的排量與吹泡所需額定空氣量一致,沒有余量則無法實現空壓機的自動起停。空氣瓶容積僅為1 m3(最大壓力0.75 MPa),而吹泡管路容積為5 m3~6 m3(自由空氣量),吹泡總管閥門第一次開啟時,空壓機停止到起動的空氣量僅為4 m3(自由空氣量)。由此,導致總閥的開啟瞬間,空氣瓶被瞬時泄壓,空壓機馬上起動,而空壓機排量和吹泡系統耗氣速度相同,吹泡工作時無法將空氣瓶充滿。

2)各壓載艙背壓差別較大。試驗1 表明,背壓大的艙無空氣吹泡會少量空氣吹泡,背壓大的吹泡空氣量較大,超過額定吹泡空氣量要求,導致空氣量分配不均。

表3 吹泡結果(接入主空氣系統、起動吹泡空壓機)

3)總管和各艙支管的背壓小于計算額定背壓要求,導致進艙空氣流速過快。計算是基于0.2 MPa的艙內背壓,然而實際壓載艙的背壓最大也就0.1 MPa 左右,需要安裝流量調節閥或節流孔板進行空氣流量調節,以控制到各邊壓載艙的支管的背壓加上沿程阻力相同,使每個艙室均能正常吹泡。

4)吹泡盤管只有靠近總管處才有吹泡空氣排出。試驗1 中只有靠近總管處的人孔有空氣吹出,而離總管較遠的人孔,沒有空氣吹出的,所以只能在總管處才能看到明顯的吹泡效果。

4 吹泡系統原理圖(優化后)

4.1 吹泡壓縮空氣原理圖(優化后)

針對系統中存在的問題,對其進行了優化,優化后的圖紙見圖3。

圖3 吹泡壓縮空氣原理圖(優化后)

4.1.1 優化的目的 空壓機實現自動起停,控制總管的空氣流量,保證每路總管背壓約0.2 MPa。

4.1.2 優化點

1)空壓機1 臺,排量由200 m3增大為300 m3,起動壓力值從0.5 MPa 變更為0.3 MPa。

2)空氣瓶由1 個1 m3優化為2 個2 m3。

3)增加了ALV09/ALV13 流量調節閥。

4.1.3 優化原因

1)所選空壓機排量太小,通過增大空壓機,達到約40%的余量;

2)所選空氣瓶容量太小,通過增大空壓機排量,使空壓機起停間隔時間不小于12 min/次。

3)通過增加流量調節閥,通過控制吹泡總管的流速,進而控制總吹泡空氣耗量盡可能接近額定計算值。增加流量調節閥,控制總管背壓,使總管的空氣流速接近于20 m/s,將總管流速控制在吹泡的額定流速范圍內。流量調節閥一旦調節好后需鎖定,如圖4所示。

圖4 流量調節閥的鎖定

4.2.1 系統優化的目的

優化的目的即控制每個艙的背壓,增加吹泡管數量(每個艙由1根增加為2根),調整吹泡管的位置盡量靠近人孔位置,增加吹泡系統的冗余度,與透氣管一一對應,可提高系統安全性,同時方便系統報驗;取消艙底吹泡盤管,降低系統成本。

4.2.2 優化點

1)增加到各艙支路增加節流孔板,開孔大小根據試驗確定;

2)各艙支路的支管由1路改成2路(每個壓載艙有兩根透氣管),同時調整吹泡位置盡量靠近人孔位置;

3)艙底的盤管取消,管子最低點距艙底高度從200 mm,提高到500 mm。

4.2 吹泡管艙室布置原理圖(優化后)

吹泡管艙室布置原理如圖5 所示。

圖5 吹泡管艙室布置原理圖(優化后)

4.2.3 優化原因

1)吹泡時,邊壓載艙的水位最高約11 m,背壓遠小于0.2 MPa。如若沒有節流孔板調節流量,流速遠大于20 m/s的計算流速會導致空氣瓶初期速度過快,使得空壓機無法實現起停;同時,如果沒有節流孔板,離總管遠的位置空氣壓力將遠低于離總管近的位置,從而導致離總管遠的艙室吹泡失敗。

2)根據船級社規范要求,每個艙室需布置的吹泡管數量不少于1根。優化后每個艙室布置2根吹泡管,布置在透氣管附近并一一對應,保證艙室不會超壓,提高了系統的冗余性。此外,考慮到船碼頭處于試驗階段,該系統報驗方便,將吹泡管布置在盡量靠近人孔的位置,便于觀察。由于吹泡管經過2道以上橫縱蕩艙壁時的吹泡效果很難觀察,因此管子距離人孔不能超過2道橫縱蕩艙壁。

3)由于盤管內的氣壓隨著壓縮空氣釋放泄壓,加上管路的沿程阻力及壓載艙水面背壓的影響,實際試驗時只有靠近總管的孔有空氣吹出,所以可取消盤管。抬高管子距離艙底的位置(200 mm提高為500 mm)不會影響吹泡效果,且可以防止壓載艙底部的污泥堵塞管路。

5 理論計算

5.1 空壓機排量

根據相關經驗可知,防冰的單位空氣耗量為Vt=5 L/(m2·min)。

防冰所需總耗氣量見(1)

式中:A1, A2, A3, …, An為各壓載艙水面面積,m2;a 為耗氣量裕度,a=20%,考慮壓縮空氣的泄漏,以及壓載艙從艏部到艉部的不均勻分配等。

根據式(1),可以計算各壓載艙空氣耗量及整船空氣總耗量,詳見表4 為壓載艙吹泡空氣量計算書。

其中,空壓機的最小排量為190.7 m3/h(C1=0.424 m3/h@0.75 MPa)。由此可知,與選定的初始排量要求200 m3/h相比,幾乎沒有余量,因而空壓機不可能實現正常起停。

根據經驗,優化參數初步選取空壓機和空氣瓶的參數,見表5設備參數(優化)。

表4 壓載艙吹泡空氣量計算書

表5 設備參數(優化后)

5.2 空壓機啟停時間的驗證

1)空壓機和空氣瓶的壓力設置

優化后的空壓機和空氣瓶壓力設置參數如表6所示。

表6 空壓機和空氣瓶的壓力設置(優化后)

2)空壓機停止到起動期間,空氣瓶的空氣釋放量見式(2)

式中:V=2.67 m3@0.75 MPa

3)空壓機起動到停止時間

4)空壓機停止到起動時間

5)空壓機起停周期

由此可見,目前的設備配置滿足設計要求。

5.3 壓縮空氣管徑的選取

壓縮空氣鋼管內流速:20 m/s[6](由輪機設計手冊表7.2.1.1 可知)

壓縮空氣管的內徑見式(6)

式中:di為管子內徑,m;qv為體積流量,m3/h;V 為管內流體流速,m/h。

根據式(6)計算后確定:

1)空氣瓶到各邊壓載艙總管,其管徑型號為DN50。

2)到各邊壓載艙支管,管徑型號為DN25;分為2路,每路管徑型號為DN15。

6 系統的調試

以上系統問題均是在系統初次報驗時發現的。由于設備訂貨周期長且目前船上布置已經較為艱難,因此設計優化僅供理論討論。現有項目系統試驗的優化只增加各艙室支管增加節流孔板,不完美之處在于所有艙同時吹泡時,空壓機需要連續工作,無法實現起停。

6.1 試驗條件

6.1.1 試驗位置

1)試航開始或結束后在錨地進行。此處試驗位置最佳,但觀察吹泡效果通常需要將壓載艙頂部艙室的人孔蓋打開,危險性很大。

2)在碼頭進行。此處試驗位置較佳,但由于碼頭水質較差,為了確保吹泡效果的觀察,需要通過壓載泵調節壓載艙的壓載水。

為了保證人員的安全性,縮短試航周期,船廠最后選定試航后在碼頭進行吹泡系統試驗。

6.1.2 試驗水位高度

1)由于吹泡管布置在艙底位置,為了確保實際吹泡效果,試驗水位高度不低于從上部人孔便于直接觀察到的水位。

2)盡量接近船舶冰區運行時裝載條件最惡劣的壓載工況。

3)考慮船舶的穩定要求,尾傾適中,防止螺旋槳觸底。

根據以上3點原則,最終確定了試驗水位高度,詳見表7。

6.2 試驗程序

具體試驗程序流程圖如圖6 所示。

圖6 吹泡試驗流程

7 試驗結果

1)各艙室通過各邊壓載艙的上部人孔,可以明顯觀察到吹泡效果良好,但空壓機無法實現起停功能。

2)節流孔板的孔徑大小見表8。

表7 試驗水位高

表8 節流孔板大小

8 結論

本文對2 500 TEU集裝箱船空氣吹泡系統中吹泡效果不好,空壓機無法實現自動起停的原因進行了分析,給出了設計和試驗的優化方案。

1)設計的優化方案。

(1)空壓機排量從1×200 m3/h 優化為1×300 m3/h;

(2)空氣瓶由1×1 m3優化為2×2 m3。

(3)總管增加流量調節閥,各支管增加節流孔板。

2)試驗的優化方案

基于現有的系統,在設備不做任何改動條件下,對管路進行了小改,每路管路增加節流孔板,并通過試驗確定節流孔板的開孔大小,各壓載艙吹泡系統良好;但不足的地方是空壓機無法實現自動起停。

吹泡空氣系統,由于計算都是經驗性的,最終的效果只能通過實際觀察吹泡效果確定,因此在前期詳細設計時,空壓機的排量和空氣瓶的容積一定要考慮足夠的余量,同時前期生產設計進艙管路的布置一定要考慮試驗觀察的需要,才能真正實現系統的相對完美。

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