曹 星 賈洪敏
(1三亞城市投資建設(shè)集團有限公司;2華通設(shè)計顧問工程有限公司)
文章以三亞市西水中調(diào)項10#施工支洞施工過程中所遇到的隧洞涌水問題為例,首先概述了該工程項目的涌水特征及原因,在此基礎(chǔ)上介紹了針對該涌水問題所采取的超前地質(zhì)預(yù)報及帷幕灌漿等處理措施。
本項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:原水工程(按遠景規(guī)模60萬m3/d建設(shè))包括取水工程、輸水隧洞工程、輸水管道工程。建設(shè)內(nèi)容包括大隆水庫取水口、大隆水庫至水廠輸水隧洞、1~10#施工支洞、1#(2#)農(nóng)灌支洞及農(nóng)灌井、水源池水庫補水支洞及補水口、水源池水庫至水廠供水管道、檢修支洞等。原水輸水隧洞設(shè)計引水流量為7.80 m3/s,全長28.10 km,沿線地質(zhì)條件復(fù)雜,埋深大,發(fā)育有斷層、涌水、地熱及巖爆等不良地質(zhì)現(xiàn)象。項目總平圖如圖1。

圖1 三亞市西水中調(diào)項目總平圖
隧洞涌水是由于隧道掘進破壞了含水層結(jié)構(gòu),使水動力條件及圍巖力學平衡發(fā)生急劇改變,造成地下水體所存能量以流體高速運移形式瞬間釋放而產(chǎn)生一種動力破壞現(xiàn)象。隧洞施工過程中常見的涌水模式主要為兩種:①裂隙-溶隙突涌水②構(gòu)造帶突涌水。其中裂隙-溶隙涌水往往是由于圍巖節(jié)理裂隙發(fā)育形成的少量地下水,水量及水壓均比較小,隧洞開挖過程中及時對圍巖進行封閉并預(yù)埋導流管進行排水疏導即可,對圍巖穩(wěn)定性影響較小;而構(gòu)造帶突涌水一般由地質(zhì)構(gòu)造運動形成的斷層破碎帶引起,由于該處圍巖破碎,滲透系數(shù)大,賦存大量地下水,且兩側(cè)完整性好的圍巖形成穩(wěn)定隔水層,使得破碎帶內(nèi)的地下水具有量大、承壓的特點,隧道掘進過程中隨著隔水層變薄,地下水頂穿隔水層大量涌出,對圍巖穩(wěn)定性危害極大。
項目10#施工支洞全場875 m,走向270.50°,與主洞呈49.70°相交,設(shè)計坡度3.98°,隧洞洞身段發(fā)育有物探FW9斷層(位于樁號K0+429.00處,傾向西南,傾角70~80°,破碎帶寬度5~10 m),地下水類型主要為孔隙-基巖裂隙潛水,一般埋深0.20~10 m,該施工支洞鉆進至樁號K0+738.50處時,突發(fā)涌水現(xiàn)現(xiàn)象,射流距離達6~8 m。
根據(jù)現(xiàn)場情況,對該處掌子面水量及水壓進行計算如下:

式中:v-射流速度,m/s;L-射流距離,6~8 m;h-孔口高度,0.50 m;g-重力加速度,10 m/s2。
計算可得,射流速度約為18.75~25 m/s。

式中:m-質(zhì)量,kg;H-水頭,m。
計算可得,水頭范圍為17.92~31.86 m。

式中:Q-流量,m3/h;r-孔口半徑,42 mm。
計算可得,該處掌子面涌水量約為93.50~124.60 m3/h。
針對此次涌水現(xiàn)象,采取地質(zhì)雷達進行超前地質(zhì)預(yù)報,對掌子面前方30 m 范圍地質(zhì)情況進行預(yù)報,由于受地層條件影響,預(yù)報有效距離為20.50 m,地質(zhì)雷達剖面圖及能譜圖如圖2。

圖2 10#支洞樁號K0+738.5處地質(zhì)雷達剖面圖及能譜圖
從圖2推斷樁號K0+740.7~K0+746范圍巖體破碎,完整性差,可能存在斷層破碎帶,為地下水的儲存提供通道,存在涌水的可能。同時,對10#支洞掌子面左側(cè)暫未發(fā)生涌水區(qū)域進行施鉆2 個探測孔,設(shè)備采用TY28 氣腿鉆配42 mm 鉆頭,鉆桿長3.50 m。施鉆第一個探測孔,過程中鉆孔正常,未出現(xiàn)卡鉆受阻、鉆孔速度突然加快等現(xiàn)象,未發(fā)現(xiàn)有明顯流水排出,在鉆孔深度約3 m,突然出現(xiàn)較大涌水,且將氣腿鉆沖出,該孔水量噴射距離達7 m,原右側(cè)4個涌水孔水量無明顯減少,水位有明顯上漲,為保證施工安全確定不再對第2個探測孔進行施鉆。后期通過4 m 長鋼筋探孔,左側(cè)孔深3.30 m 探到巖石,右側(cè)孔深2.20 m探到巖石,與超前地質(zhì)預(yù)報結(jié)論基本相符。
堵漏采用超前預(yù)注漿技術(shù),根據(jù)地質(zhì)條件結(jié)合現(xiàn)場施工情況,采用水泥-水玻璃雙液漿灌漿,體積比1:0.10~1:1.00,注漿壓力為0.15~0.30 MPa,在進行正式施工前,進行試配試驗,根據(jù)地層可注性,合理調(diào)整雙液漿配合比及注漿壓力,后期爆破開挖過程中,如對止水帷幕造成破壞及時進行加強補灌。
帷幕灌漿孔孔深5 m,間距1.50 m,成孔直徑≥108 mm,鉆孔孔位與設(shè)計孔位允許偏差≤±50 mm,鉆孔允許偏斜率為1%,鉆孔有效深度宜超過設(shè)計深度0.30 m。
采用短進尺,每循環(huán)進尺為0.50~1.00 m,帷幕灌漿施工前在掌子面布置1~2個泄水孔減壓,深度≥8 m。
3.2.1 鉆孔
灌漿孔采用潛孔鉆進行造孔,孔徑108 mm,鉆孔按灌漿分區(qū)進行施工,孔位偏差控制在10 cm范圍內(nèi);灌漿分區(qū)順序:先底板,邊墻,后拱頂;灌漿鉆孔施工完成后,立即安裝止?jié){塞,連接輸漿管,調(diào)整灌漿壓力。
3.2.2 灌漿
灌漿采用自下而上分片壓入灌漿法施灌,灌漿孔采用孔口封閉全孔一次灌入。灌漿漿液采用水泥-水玻璃雙液漿,體積比1:0.10~1:1.00,根據(jù)地層可注性,適當調(diào)整水玻璃用量,當節(jié)理裂隙較大時,通過加入適量粉細砂,增加封堵材料的強度。灌漿壓力視地質(zhì)條件,現(xiàn)場施工情況確定,灌漿過程中,分段升壓,嚴格控制壓力及注漿量,防止地層隆起或沉降。因為合理的漿液交換有利于提高灌漿質(zhì)量,并且過早使用濃漿容易將細小裂隙堵塞,影響灌漿效果,而灌漿稀漿過多則造成注漿時間過長、注漿材料的浪費,且對松散顆粒體的固結(jié)效果不好,為此在灌漿過程中才用了如下漿液交換原則:①灌漿壓力保持不變,注漿量持續(xù)減小時,或注漿量減小而壓力持續(xù)升高,則保持水灰比不變。②當某一級漿液的注漿量達到300 L 或灌漿時間達30 min時,而灌漿壓力和注漿量無改變或改變不顯著時,調(diào)整為濃一級的漿液。③當注漿量>30 L/min時,根據(jù)施工情況越級調(diào)整為濃漿。④在灌漿段最大設(shè)計灌漿壓力下,灌漿段注漿量≤1 L/min時,延續(xù)灌注20 min后結(jié)束灌漿作業(yè)。
3.2.3 封孔
灌漿完成后采用壓力灌漿封孔,漿液采用水灰比0.50:1的純水泥漿,封孔壓力與灌漿壓力一致。
3.2.4 灌漿封堵質(zhì)量檢查
灌漿質(zhì)量檢查采用鉆孔排壓法進行檢查,當?shù)谝欢沃苓吂酀{完成后,在掌子面底部施鉆兩個孔進行卸壓,檢查第一段灌漿效果,如檢查孔出水量小,則灌漿有效果,隨即進行下步爆破掘進。
文章結(jié)合三亞西水中調(diào)項目10#洞施工中出現(xiàn)的隧洞涌水問題,概述了出現(xiàn)涌水問題的地質(zhì)模式并找出了導致該項目涌水的具體原因,結(jié)合鉆孔與地質(zhì)雷達,以及后續(xù)帷幕灌漿技術(shù)的工程實踐,證明帷幕灌漿技術(shù)對隧洞涌水封堵及提高圍巖穩(wěn)定性有一定的效果,同時鑒于灌漿材料為水泥-水玻璃雙液漿,強度增長較快,擴散半徑小,對圍巖的加固范圍有限,因此在實際灌漿施工過程中,因根據(jù)地層條件適當調(diào)整二者配比,提高地層可注性,且考慮施工過程中,為防止地層隆起沉降,對灌漿壓力也應(yīng)進行適當調(diào)整控制。
通過后期對超前地質(zhì)預(yù)報隧洞段的開挖檢查,與預(yù)報成果基本相符,因此在隧洞施工過程中,針對不良地質(zhì)段進行超前地質(zhì)預(yù)報,并及時反饋指導施工,通過采取超前支護和預(yù)加固方式,對隧洞安全順利掘進也有一定的價值。