劉翔宇,李鐵成,李曉明,王一峰,李曉軍
(1.國網河北省電力有限公司電力科學研究院,石家莊 050021;2.國網河北省電力有限公司,石家莊 050021)
新能源占比越來越高是電網的發展趨勢,也給電網帶來了各種新問題和新挑戰[1-2]。預計到2020年底,我國新能源裝機將達5億k W,其中河北省3 680萬k W,新能源裝機占比35%以上。新能源的大量并網[3],降低了電力系統的轉動慣量[4]、增高了非線性化程度[5]、改變了電網的固有特性[6]。為了保障電網的安全,現行技術標準要求并網新能源機組均需具備低電壓穿越能力,但隨著新場景和復雜運行狀況的出現[7-9],電網安全仍面臨諸多挑戰。
目前河北省南部電網(簡稱“河北南網”)風電裝機容量296.1萬kW,約占裝機容量的7.3%。風電作為一種輸出不可控、難以預測的電源類型,其大量接入會對電網安全運行造成一定的影響[10]。風電并網后會導致系統穩態和暫態特性改變,引起電壓波動和頻率問題。隨著風電技術的不斷發展,風電并網的影響評估以及對策研究顯得更為重要。合理而全面地評估風電接入電網的影響[11],并針對可能出現的運行風險采取必要措施,對保障電網安全和提升新能源消納具有重要意義。
2020年3月18日17:00開始,河北南網出現大風天氣,各地區最大風力均達4級以上,沿海地區最大風力達到10級。河北南網大量風機在達到切出風速后陸續切出,風電出力隨著風速增加不升反降,功率降低70萬k W。經統計,在風電接入集中的滄州地區,全部風場陸續出現風機切出,海興、岐豐、永紅等3座風場全部風機退出運行,東灣、舊城、黃南排干、靖遠、阜城、仵龍堂等6座風場切出容量超過90%。滄州地區共計12座風場、573臺、95.7萬k W容量風機退出運行。
河北南網“3.18”風機切出事件,涉及風場23座、風機744臺、容量153萬k W,規模之大、范圍之廣屬于河北南網首次。
風機在運行時,為防止過大風速造成塔架倒塌、葉輪飛車等事故,設置了相應保護。達到額定風速后,風機采用恒功率運行方式,通過調整葉片角度保持輸入~輸出功率平衡。當出現風速過大,判定風機機艙的瞬時風速或平均風速超過定值時,立即調整葉片角度與風向一致,即所謂的“順漿”,風機轉為待機狀態。
風機“順漿”后,當檢測到平均風速小于定值且無故障時,控制系統便將風機切換至加速狀態,控制葉片“展槳”,轉速達到規定轉速后風機狀態切換至發電狀態。
切出風速主要與風機輪轂高度、塔架和葉片材質等因素有關,由于風機廠家、型號不同,具體定值不盡相同。河北南網主要風機的切出風速的限值如表1所示。

表1 河北南網典型風機高轉速切出定值
對于某風場而言,風機型號基本一致,但由于風機布點一般較為分散,因此大風天氣下風機未出現集中切出,而是陸續切出,各風場出力降低持續時長均在30 min左右。
3月18日電網最大負荷2 612萬k W,出現在早峰,晚峰最大負荷2 590萬k W,全天電力供需平衡。風機集中切出的時刻電網負荷處于下降階段,風機出力降低與電網負荷下降保持了一致,未對調峰造成影響。
本次滄州地區風速較大,選取滄州地區風電集中的臨海站母線電壓進行分析。如圖1所示,在18:00~20:00期間未發現電壓明顯波動,僅在19:00左右110kV母線電壓有1kV的短時波動,未對電網造成影響。

圖1 臨海站110kV母線電壓示意
選取電網2020年小負荷方式(保守方式),進行河北南網風機切除影響分析。仿真模型包含華北、華中電網實際數據,該小方式下,華北電網負荷17 107萬k W、華中電網7 890萬k W、長南線南送270萬k W,河北南網負荷為2 311萬k W。
以滄州風電集中接入的部分區域電網為研究對象,分析風機切出前后地區電網的電壓波動水平,滄州地區電網結構如圖2所示。

圖2 滄州風電集中接入區域電網結構
“3.18”風機切出事故發生過程中,圖2所示局部電網中風機的切出情況如表2所示。按照表2計算風電場機組切出前后的局部電網電壓如圖3、圖4所示。

表2 “3.18”風機切出故障中局部風機切出情況

圖3 “3.18”風機切出前局部電網電壓(單位:k V)

圖4 “3.18”風機切出后局部電網電壓(單位:k V)
對比圖3和圖4可知,大港、臨海、韓村220kV母線電壓升高約為1kV,海興、舊城、東灣風電110kV母線電壓升高2.6kV左右。風機脫網后,220kV電網的潮流變化不大,未造成過載風險。
以圖2所示局部電網為研究對象,計算并網風機滿功率運行情況下,出現50%瞬時切出時的電壓與潮流變化情況。風機滿功率運行和50%切出時局部電網的電壓水平如圖5、圖6所示。
對比圖5和圖6可知,在風電場由滿負荷運行,進入50%切機運行狀態時,大港、臨海、韓村220kV母線變化約1.2kV,舊城站110kV母線電壓最大變化約3.1kV。風機脫網后,220kV電網的潮流變化不大,未造成過載風險。

圖5 風機滿功率運行時局部電網電壓(單位:k V)

圖6 風機50%切出后局部電網電壓(單位:k V)
以圖2所示局部電網為研究對象,計算并網風機滿功率運行情況下,出現100%瞬時切出時的電壓與潮流變化情況。風機100%切出時局部電網的電壓水平如圖7所示。

圖7 風機100%切出后局部電網電壓(單位:k V)
對比圖5和圖7可知,在風電場由滿負荷運行,進入100%切機運行狀態時,大港、臨海、韓村220kV母線變化約1.3kV,舊城站110kV母線電壓最大變化約3.7kV。風機脫網后,220kV電網的潮流變化不大,未造成過載風險。
仿真“3.18”風機脫網事件發生時,風機出力值由193萬k W迅速降低至123萬k W的故障過程。在2020年小方式下,設置河北風電出力瞬時減小70萬k W故障,故障后華北電網的頻率波動曲線如圖8所示。

圖8 河北南網“3.18”風機脫網頻率曲線
由圖8可知,故障后約14 s電網頻率達到最低值,最大頻率偏差為-0.046 Hz。在全網小負荷,70萬風機同時脫網的條件下,系統最低頻率約為49.954 Hz,穩態頻率不低于49.960 Hz。在風機順序逐一脫網時頻率應不低于該值。
仿真河北南網風機額定滿功率運行時,發生50%風機(150萬千瓦)瞬時切出故障。在2020年小方式下,設置河北風電出力瞬時減小150萬千瓦故障,故障后華北電網的頻率波動曲線如圖9所示。

圖9 河北南網50%風機切出頻率曲線
由圖9可知,故障后約13 s電網頻率達到最低值,最大頻率偏差為-0.072 Hz。在全網小負荷,50%風機同時脫網的條件下,系統最低頻率約為49.928 Hz,穩態頻率不低于49.950 Hz。在風機順序逐一脫網時頻率應不低于該值。
仿真河北南網風機額定滿功率運行時,發生100%風機(300萬k W)瞬時切出故障。在2020年小方式下,設置河北風電出力瞬時減小300萬k W故障,故障后華北電網的頻率波動曲線如圖10所示。

圖10 河北南網100%風機切出頻率曲線
由圖10可知,故障后約5.5 s電網頻率達到最低值,最大頻率偏差為-0.097 Hz。在全網小負荷,100%風機同時脫網的條件下,系統最低頻率約為49.903 Hz,穩態頻率不低于49.900 Hz。在風機順序逐一脫網時頻率應不低于該值。
隨著新能源裝機規模的快速增長,新能源運行對電網影響日益明顯。“3.18”事件是河北南網首次出現的大規模風機切出事件,雖未對電網產生較大影響,但針對風機特性進行研究分析是十分必要的。針對“3.18”事件的仿真結論和建議如下。
a.針對“3.18”風機切出事故進行仿真分析發現,河北南風機70萬kW脫網時,電網最大頻率波動小于0.046 Hz,風電集中接入區域220kV母線電壓波動水平約為1kV,110kV母線最大電壓變化約為2.6kV左右。對電網運行安全影響不大。
b.河北南網風機發生50%切出(150萬k W)事故時,最大頻率偏差小于0.072 Hz;風電集中接入區域220kV母線電壓最大變化約1.2kV,110kV母線電壓最大變化約3.1kV。電網能夠保持安全穩定運行。
c.河北南網風機發生100%切出(300萬k W)事故時,最大頻率偏差小于-0.097 Hz;風電集中接入區域220kV母線電壓最大變化約1.3kV,110kV母線電壓最大變化約3.7kV。電網能夠保持安全穩定運行。
a.結合近年積累的新能源運行數據,開展新能源運行特性分析,對發電原理、特殊工況下的動作行為開展針對性的研究。
b.構建電網氣象監測應用平臺,將場站的氣象信息與傳統氣象數據相結合,提升新能源功率預測準確性的同時,實現極端天氣狀態下的預報預警。
c.制定高滲透率新能源接入對電網安全運行的影響分析專題,制定合理的發電計劃。