史國忠
摘要:對于大體量基礎砌筑工程,采用基礎外側填土兼做運輸通道,替代塔吊等運輸設備,能大大提高運輸效率,縮短工期,降低成本,還能大大降低起重吊裝、臨邊高空作業等安全風險。
關鍵詞:半地面槽倉??毛石基礎??材料運輸通道
1、概況
紫金煤礦聯合儲煤倉,毛石砌體+鋼筋砼結構+鋼結構,倉型為半地面槽倉,倉容量4萬噸,造價4000萬元,利用山溝地形進行設計;長86m,寬28m,地下深28m,地上高30m。地下部分:鋼筋砼筏板基礎,倉壁為毛石基礎+鋼筋砼斜壁,毛石基礎3萬立方,斷面為梯形,上窄下寬,內斜外直,基礎高28米,毛石基礎內側為300mm厚鋼筋砼倉壁?;A四周填土為10萬立方。地上部分:倉頂為鋼結構。
現場布置有QTZ5013和QTZ4808塔吊兩座,ZL50裝載機兩臺。如此大體量的毛石砌筑,若按照常規法利用塔吊進行材料運輸,兩臺塔吊遠遠跟不上施工節奏,而再增設塔吊,多塔吊使用時交叉作業,安全隱患大且互相影響使用效率,還會大大增加施工成本。
有沒有省時、省力的其它材料運輸方法呢?
2、可行性分析
創新小組通過頭腦風暴確定了一個新的施工方法,就是利用基礎外側回填土兼做材料運輸通道。
該方法,毛石基礎、鋼筋砼倉壁與外側回填土“三位一體”同步依次施工,分層分段流水作業。毛石基礎每段每層砌筑1.5米,外側回填土隨砌筑高度隨后跟進、分層壓實,并作為上一層毛石砌體施工材料的運輸通道和臨時堆放場地,利用裝載機或自卸汽車將場地外的材料運輸到施工地點;而且,倉壁依靠砌筑完成的毛石基礎作為內模板進行支模施工。
創新小組一致認為,該方法預計能大大提高材料運輸效率,縮短工期,減少模板、鋼管、扣件等周轉材料使用量,降低成本,并且能減少臨邊高空作業,也可避免多臺塔吊交叉作業,將會減少高空、吊裝等安全風險。
3、應用情況
在該工程大體量毛石基礎砌筑中,利用基礎外側填土兼做材料運輸通道,用裝載機或自卸汽車直接將場地外的材料運輸到施工地點,替代塔吊運輸,應用非常成功。見附圖:
施工方法如下:
⑴對筏板基礎進行隱蔽驗收后,開始毛石基礎砌筑。用裝載機或自卸汽車運輸毛石,塔吊運輸砂漿,基礎四周工作面作為材料運輸通道。
⑵毛石基礎分層分段施工,每層按1.5m砌筑,分段以伸縮縫為界。按檢驗批進行隱蔽驗收。
⑶毛石基礎按檢驗批驗收合格后隨后跟進,用自卸汽車運土,鏟運機攤鋪,每層虛鋪300mm,壓路機分層壓實,填至與該層毛石基礎持平,并作為下一段的材料運輸通道和臨時堆放場地。
⑷該段填土完成后,進行基礎內側倉壁施工,綁筋、支模、澆筑砼。先搭設支模腳手架,鋪設腳手板,掛設安全網,然后倉壁利用毛石基礎作為內模,并利用預留到毛石基礎的胡子筋焊接對拉螺栓加固外側模板。
⑸毛石基礎、外側填土、倉壁施工“三位一體”同步依次施工,分層分段流水作業,直至全部施工完畢。
該方法,大大提高了施工效率,縮短了工期,減少了周轉材料使用量,并且降低了高空作業、起重吊裝等安全隱患風險。
4、效益分析
4.1工期分析:按照常規法,毛石運輸采用裝載機裝料、塔吊運輸,毛石基礎施工期間,塔吊、裝載機基本上不停歇,而塔吊還要進行腳手架、模板、鋼筋、砂漿等材料的運輸,兩臺塔吊根本達不到施工要求,工序之間互相影響。而采用新方法后,直接利用裝載機裝卸毛石,塔吊可以集中進行毛石以外的材料吊運,從而提高了施工效率。采用新方法后,預計能提前工期3個月。
4.2成本分析:采用新方法后,提高了機械使用效率,提前工期3個月,所以能減少QTZ5013塔吊、QTZ4808塔吊各90臺班,能減少ZL50裝載機180臺班,從而能節約機械成本27萬元。
4.3社會效益:新方法能節約用電3.6萬度,節省柴油2.8萬升,減少了大量的能源消耗。并且由于基礎外側填土的同步跟進,減少了臨邊作業,大大降低了高空作業安全風險,以及大大減少了塔吊的吊裝頻次,又降低了起重吊裝安全風險。
綜上所述,基礎砌筑采用外側填土兼做材料運輸通道后,項目能提前工期3個月,節約成本27萬元,并且還有安全、節能等很高的社會效益。
5、結論
基礎砌筑利用基礎外側填土兼做材料運輸通道,替代塔吊進行運輸,能縮短工期,節約成本,降低高空作業、吊裝等安全風險,尤其在大體量基礎砌筑工程,具有很高的推廣價值。
參考文獻:
[1]姚云龍、金世玉,毛石擋土墻施工方法及質量控制,建筑,2008年.
[2]歷剛,淺談新民市毛石基礎砌筑質量問題及防治措施,遼寧建材,2006年.
(作者單位:河北中煤四處礦山工程有限公司)