(紫金礦業集團股份有限公司,福建 龍巖 364200)
隨著經濟和科學技術的發展,電鍍技術的應用越來越廣泛,利用電鍍原理在各種材料的表面覆蓋金屬鍍膜,具有良好的裝飾效果和防護性能[1]。近年來,電鍍行業迅猛發展,電鍍廢水的處理需求日益增加。電鍍生產過程中使用大量的化學品,這些化學品通常具有強酸、堿腐蝕性,因此產生的廢水處理難度較大[2]。目前,國內主要處理電鍍廢水的主流方法有化學沉淀法、電解法、離子交換法、吸附法、膜分離法及生物處理法等[3]。本文以某公司電鍍廢水處理為例,介紹了含氰電鍍廢水的處理工藝及效果。
某公司在生產過程中有電鍍工藝,產生了含鎳、含銅、含鋅、含銀、含氰化物和含酸堿等廢水,致使廢水中銅離子、鎳離子、鋅離子、銀離子、氰化物和pH超標,若不加以治理直接排放,將會對受納水體造成嚴重污染[4]。
對于該廢水的治理要求是工藝簡單,便于掌握和正常運行,而且投資和運行費用也要較低。本設計就是根據上述特點,選擇有效的處理方法和流程,處理后的水完全達到國家的排放標準。
根據該公司提供相關資料,廢水日均排放量為8.0噸以下。若以后隨生產規模擴大,廢水量增加,可延長處理站每天運行的時間。
按每天工作運行4個小時計算本設計水流量。
根據廠方提供的有關資料,按處理的方式將該廠生產廢水分為以下3大類,見下表1。
該項目廢水處理后達到《電鍍污染物排放標準》(GB21900-2008)中表2所規定的排放限值。
(1)貫徹執行國家關于環境保護的政策,符合國家的有關法律、法規、規范及標準。
(2)根據設計進出水水質要求,所選污水處理工藝力求技術先進成熟、處理效果好、運行穩妥可靠、高效節能、經濟合理,確保污水處理效果,減少工程投資及日常運行費用。
(3)妥善處理處置污水處理過程中產生的污泥,避免造成二次污染。
(4)為確保工程的可靠性及有效性,提高自動化水平,降低運行費用,減少日常維護檢修工作量,改善工人操作條件。
(5)為保證污水處理系統正常運轉,供電系統需有較高的可靠性,且污水站運行設備有足夠的備用率。
(6)所有構筑物和設備具有防腐、防漏處理。

表1 生產廢水的分類(單位:mg/L)

表2 出水排放標準(單位:mg/L)

圖1 處理工藝流程圖
根據國內外現有含氰廢水的各種處理方法的優缺點,結合本設計電鍍廢水的特點,本設計選擇采用化學法進行連續處理:先破氰,后混凝處理。設計處理流程見圖1所示。
3.1.1 含氰廢水(系統A)
廢水在堿性條件下,次氯酸鹽將氰根氧化分解為無毒的物質,其反應原理為在堿性條件下,用次氯酸鈉作氧化劑,使氰根氧化成氮氣、氫氣和碳酸鹽,反應分兩步進行:

氧化反應分兩步進行:①通過pH控制系統自動控制堿的加入量,調節廢水的pH值至10~11,同時通過ORP(氧化還原電位)自動控制系統控制氧化劑的加入量,使廢水的ORP值在300mV~350mV之間;②通過pH控制系統自動控制酸的加入量,調節廢水的pH值為7~8,同時通過ORP自動控制系統控制氧化劑的加入量,使廢水的ORP值為600mV~700mV。破氰后的廢水匯入到綜合調節池中和系統B的廢水合并以進行后續處理。(一般當水中余氯(Cl-)量為2mg/dm3~5mg/dm3時,可認為氰已基本被破壞。)
也就是破氰分兩步走:
一級破氰池:pH=10~11 ORP=300~350mv(調試設定);
二級破氰池:pH=7~8 ORP=600~700mv(調試設定)。
3.1.2 含銅、鎳酸堿綜合廢水(系統B)
含銅、鎳酸性綜合廢水流入綜合調節池中和破氰后的廢水合并,然后提升到中和池中,加入氫氧化鈉調整pH值在10.5左右,然后自流到混凝反應池中,這時鎳、銅等離子形成溶度積極小的沉淀物,通過投加PAC(聚合氯化鋁)和PAM(聚丙烯酰胺),使水中顆粒在混凝劑的作用下變大,然后在斜板沉淀池中分離沉淀物,達到去除重金屬的目的。PAC、PAM添加量參數如下:PAM設計最大投藥量為10mg/L,濃度為0.1%;PAC設計最大投藥量為100mg/L,濃度為2%。
斜板沉淀池中的上清液自流到達中間水池,為了進一步去除廢水中的SS,將廢水再通過水泵送到濾罐過濾后流入回調池,經回調池加酸回調pH為7~9,然后自流到清水池,最后經排放堰達標排放。
經前處理的廢水調pH=10.5左右,反應式如下:
H++OH-=H2O
Mn++nOH=M(OH)n↓
3.1.3 高濃度含銅、鎳廢水
該股廢水水量小,一個月排放一次,每次僅0.20m3,但金屬離子濃度很高,酸性較強,若一次性進入廢水處理系統會對系統造成較大沖擊,故應先排到事故池中暫存,每天從事故池中加少量到綜合調節池,進入廢水處理系統。
3.1.4 SS的去除
廢水中的懸浮物可由混凝沉淀法得以去除。在系統的末端設石英砂過濾器以保證其出水水質。

表3 主要處理構筑物一覽表

表4 主要設備一覽表

表5 各構筑物預期去除率一覽表
主要構筑物見表3。
主要設備見表4。
各處理構筑物預期去除率見表5。
本項目為處理電鍍廢水,電鍍行業使用了大量強酸、強堿、重金屬溶液,甚至包括鎘、氰化物、鉻酐等有毒有害化學,在工藝過程中排放了污染環境和危害人類健康的廢水、廢氣和廢渣,會對水環境質量和人的身體健康造成危脅。其危害甚大,治理勢在必行。
根據該電鍍廢水的特點,本設計采用了“先破氰,后混凝處理”的物化處理工藝。處理后總CN-由50mg/L降到0.3mg/L,總銅由159.76mg/L降到0.5mg/L,總銀由30mg/L降到0.3mg/L,總鋅由66.98mg/L降到1.5mg/L,總鎳由134.15mg/L降到0.5mg/L,SS降到50mg/L,總的去除率依次為:99.4%,99.7%,99.0%,97.5%,99.6%。出水水質達到《電鍍污染物排放標準》(GB21900-2008)中新建企業排放標準中表2規定的水污染物排放濃度限值的規定。
本設計對項目進行技術可靠性、經濟合理性及實施可能性等多方面綜合性研究,進行工藝比較和論證,提出合理建設方案,優化設計參數,致力于使本項目達到環境效益、社會效益和經濟效益高度統一。