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自一里電站定子端部鐵心過熱數值模擬

2020-10-23 13:16:06李家海周其彬
水電站機電技術 2020年10期
關鍵詞:發電機風速

李家海,李 超,周其彬

(四川華能涪江水電有限責任公司,四川 成都610065)

1 引言

自一里水電站位于四川省平武縣火溪河上,為引水式水電站,廠房內裝有兩臺立軸混流式水輪發電機組,設計水頭445 m,單機容量65 MW,于2006年投產發電。水輪機型號為HL(E)-LJ-215,發電機型號為SF-J65-10/4050,額定轉速600 r/min。自一里電站機組大修清洗定子過程中,發現定子鐵心上下端部有過熱痕跡,為分析發電機過熱原因,采用計算流體力學(CFD)方法對發電機內風道空氣流態進行數值模擬。

2 模型建立

發電機三維模型結構較為復雜,轉子和定子形成的風道繪制難度大,劃分計算域和繪制網格難度大、耗時長,動網格計算迭代工作量極大,普通計算機短期內不可完成。因切向風對通風溝冷卻影響較小,應該重點關注徑向風和軸向風,故采用簡化的二維模型進行計算,將平面劃分為有磁極平面和無磁極平面計算域。采用SOLIDWORK軟件建立1:1比例模型,并根據計算要求簡化。定子鐵心以外線棒和引線壓板之間間隙簡化為2個通風口,定子通風溝自上而下進行編號(1~45號)。發電機上下部視為兩側對稱,取上端進行對稱計算,使用對稱邊界條件,繪制出有磁極平面和無磁極平面計算域,見圖1。

圖1 無磁極平面計算域和有磁極平面計算域(圖中陰影部分)

3 網格劃分

采用ANSYS軟件自帶ICEM劃分網格,網格采用非結構化網格,未使用局部加密。1號和2號通風溝出口局部網格劃分見圖2。

4 計算過程

采用ANSYS軟件自帶Fluent計算,計算域進口采用速度進口,按照設計風量48 m3/s,進風面積2.826 m2計算,進口速度取8.5 m/s。出口采用自然出流。

5 結果分析

圖2 模型局部網格劃分

水輪發電機中的損耗熱,除了極少部分通過大軸傳出,絕大部分都是通過壁面和冷空氣之間的熱交換傳遞給冷空氣,再由空氣冷卻器將熱量散出。散熱系數在工程中認為主要和空氣流動的速度有關。散熱系數經驗公式:

式中:α為表面散熱系數,單位W/(m2K),ws為表面風速,單位m/s。

據此公式可通過對定子各部空氣流速的分析了解其散熱狀況。利用Tecplot數據后處理工具,對重點關注的通風口通風情況進行分析,主要對風速和風壓進行分析。

(1)有磁極平面計算域

X方向風速見圖3。

圖3 X方向風速

由圖5可知:定子1號和2號通風溝X方向風速數值為負值,存在空氣回流現象,因計算采用對稱邊界條件,故可知定子1號、2號、44號和45號通風溝均存在回流現象,回流風為熱風,表面冷卻效果差;定子中部通風溝X方向風速較大,且為正值,通風溝表面散熱系數大,冷卻效果好。

根據計算結果,對1~5號通風溝進出口進行重點分析。

1~5號通風溝進口風速見圖4。

圖4 1~5號通風溝進口風速分布

由圖4可知:1~5號通風溝存在較為嚴重的回流現象,呈現從1~5號回流風速越來越小的趨勢,1~2號通風溝回流現象特別嚴重,從6號開始不再回流,由對稱性可得41~45號通風溝風速分布情況;6~40號通風溝風向正常,全為+X方向。

定子端部通風溝出口風速見圖5和圖6。

圖5 1~11號通風溝出口空氣流態(除隔板外白色為渦流中心)

由圖5和圖6可知:1~11通風溝出口端空氣流態紊亂,有多個渦流。最大渦流在1~5號通風溝出口處,中心為圖7中上部白色區域,旋轉方向為逆時針方向。1~5號通風溝出口正好與渦流旋轉方向相反,且回流風速受渦流在-X方向的風速分量大小影響而從上到下依次減小。

圖6 1~2號通風溝出口風速分布

通過定子鐵心以外線棒和引線風道出口風速分布見圖7。

圖7 通過定子鐵心以外線棒和引線風道出口風速分布

由圖7可知:通過定子鐵心以外線棒和引線風道出風口風向為+X方向,該層無風流向下一層的風道。

(2)無磁極平面計算域

無磁極平面計算域風壓分布、X方向風速分布和Y方向風速分布分別見圖8、圖9和圖10。

由圖8~圖10可知:無磁極平面計算域風壓和風速分布較為均衡,滿足發電機冷卻要求。

通過以上對有磁極計算域和無磁極計算域的分析可知:有磁極區域1~5號通風溝進口壓力低,出口存在嚴重渦流是導致1~5號通風溝發生回流的主要原因。形成渦流的主要原因是空氣間隙中部和兩端壓力分布差異較大,各通風溝出口風速差異較大,且在通風溝出口端過風面積發生改變時風向呈發散態勢,各通風溝出口風發生撞擊形成多個渦流。

圖8 風壓分布

圖9 X方向風速分布

圖10 Y方向風速分布

6 真機通風試驗情況

為進一步確定發電機定子端部過熱的原因,組織專業廠家對機組進行真機通風試驗。真機通風試驗結論:發電機在額定轉速運行,測得發電機冷卻總風量為74.78 m3/s,上風道進風量測量值為41.42 m3/s,下風道進風量測量值為39.31 m3/s,上下風道流態均較為紊亂;定子通風溝均勻布置15個測點所測風速不均勻,且沒有規律性。

數值模擬和真機通風試驗的結果高度吻合,趨勢一致,進一步論證了發電機定子內部風量分布不均勻,風速差異大,流態較為紊亂。

7 結論

定子端部通風空氣流態紊亂,定子通風溝存在較為嚴重的風量分布不均勻、流態紊亂現象,導致定子端部鐵心冷卻未達到預期效果,是造成定子上下端部鐵心過熱的主要原因之一。

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