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鋼廠燒結煙氣高硫高塵SCR工藝受硫酸氫銨影響的分析與對策

2020-10-23 10:43:00曹劍棟
化工環保 2020年5期
關鍵詞:煙氣催化劑工藝

曹劍棟

(上海寶鋼節能環保技術有限公司,上海 201900)

氮氧化物(NOx)是燒結工藝生產過程中排放的主要大氣污染物之一,對于人體健康和大氣環境造成諸多危害[1-2]。在燒結煙氣脫硝領域,選擇性催化還原(SCR)法是一種成熟工藝,已得到廣泛應用。SCR工藝段一般布置在脫硫及除塵系統后,采用低硫低塵SCR法。但對于某些工況,例如脫硫系統采用的是濕法噴淋工藝,其出口煙氣溫度低,易腐蝕脫硝入口煙道及回轉式氣-氣換熱器(GGH)的冷端換熱元件,則會考慮將脫硝工藝段布置在脫硫及除塵系統前,即采用高硫高塵SCR法。此法可有效避免脫硝設備的腐蝕,同時可減少GGH的換熱面積。

鋼鐵廠的燒結煙氣溫度低、含塵量及含濕量高、成分復雜,這些工況對于高硫高塵SCR法的工藝設計及設備選型提出了更高的要求。SO2在催化劑的作用下會被氧化為SO3,與NH3反應生成硫酸氫銨(ABS)而使催化劑失活;煙道及反應器的設計易造成堵灰,影響氨氣均布;噴氨及吹灰的控制邏輯影響性能指標等。上述問題是決定高硫高塵SCR脫硝系統能否穩定運行的核心環節。

因此,筆者在對ABS的形成原因、影響因素及常規工藝控制進行研究分析后,提出了具有針對性的措施及方法,有效控制和緩解了NH3、SO3、粉塵濃度及溫度等因素對系統的影響,并在河北某鋼廠燒結煙氣綜合治理項目中進行了成功實踐。為保障高硫高塵SCR脫硝系統高效、穩定運行提供借鑒,同時對于滿足國家日益嚴苛的NOx排放指標具有重要意義。

1 工藝流程和設備

高硫高塵SCR法多應用在電廠鍋爐煙氣脫硝系統[3],系統布置在鍋爐空預器和省煤器之間,此區間煙溫為350~450 ℃,是適合中高溫SCR反應的溫度窗口。在燒結煙氣凈化領域,其工藝流程如圖2所示。燒結原煙氣由燒結主抽風機出口引出(當主抽風機風門開度達到60%以上時,煙溫約130~150℃),首先進入脫硝系統,依次經GGH、加熱爐、反應器、噴氨格柵(AIG)后再進入脫硫、除塵系統。為達到脫硝反應溫度,采用加熱爐進行補熱,采用GGH進行熱量內循環,GGH熱端出口煙溫為280 ℃,經加熱爐補熱30 ℃后,使反應溫度至少達到310 ℃,GGH冷端出口煙氣溫升為燒結出口煙溫+30 ℃。經處理后的凈煙氣由增壓風機增壓后,通過煙囪排放。

圖1 高硫高塵SCR法煙氣脫硝工藝流程

高硫高塵SCR法煙氣脫硝的工藝系統主要由GGH、加熱爐、反應器(催化劑)、AIG、吹灰器等核心設備所組成[4]。

2 影響因素分析

本小節的實驗裝置由模擬煙氣瓶(含NH3,N2,NO)、電加熱器、SO3氧化發生器、SCR反應器、催化劑單元、煙風管道、抽風機組成。該系統可模擬燒結煙氣運行參數,煙氣量調節范圍0~50 Nm3/h、煙溫調節范圍220~420 ℃、NH3體積分數0~15×10-6、NO體積分數0~20×10-6、SO3體積分數為0~25×10-6。SCR反應器內含催化劑單元,截面為50 mm×50 mm,長度為1 m。采用富士公司TH-870型煙氣連續分析儀(CEMS)檢測反應器進出口煙氣成分。脫硝效率(η,%)和催化劑活性(K,Nm/h)分別按式(1)和式(2)計算。

式中:ρ1和ρ2分別為反應器入口和出口煙氣中的NOx質量濃度,mg/Nm3;va為面速度,即流經催化劑的煙氣流量與催化劑反應面積之比,Nm/h。

2.1 ABS的生成

SCR脫硝通過向煙道內噴入還原劑NH3,在催化劑的作用下和煙氣中的NOx發生SCR反應。在實際運行中,為實現超低排放,常對噴氨量采取“過噴”,故NH3無法和煙氣中的NOx完全反應,少量未反應完的NH3會形成氨逃逸。催化劑中的活性組分V2O5會使至少1%的SO2被氧化為SO3。燒結煙氣本身含有一定量的水分。ABS的生成源于NH3、SO3和H2O間的反應,其主要反應方程式如下:

ABS是一種硫銨鹽,熔點為147 ℃,沸點為491 ℃,處于液相區的ABS具有極強的黏性、吸濕性和腐蝕性,在吸附了燒結原煙氣中大量的飛灰后,易黏附于催化劑表面,堵塞催化劑孔道,覆蓋其活性位,嚴重影響脫硝效率[5-7]。ABS的生成受諸多因素的影響。馬雙忱等[8]研究了溫度和反應物體積分數對ABS形成機理的影響,結果表明:ABS的形成是溫度和反應物體積分數的函數,其形成溫度為220~261 ℃,并隨反應物NH3和H2SO4體積分數的增大而升高,其中NH3占主導地位。ANDO[9]在研究了粉塵的吸附能力后指出,粉塵對NH3和SO3具有一定的吸附性。MENASHA等[10]研究了SO3和NH3的反應,結果表明:ABS的生成反應是氣相反應,ABS的生成溫度為220~320 ℃。綜上可知,NH3、SO3和溫度等是影響ABS生成的主要因素。

此外,經脫硝處理后的凈煙氣在引風機的增壓下,流經催化劑下游的高溫煙道中。在氣相中,殘余的NH3、SO3和煙氣中13%~16%(w)的水繼續發生副反應,生成ABS。由于濃度的衰減,其反應速率較催化劑床層表面略有降低,但液固共相的ABS黏性較強,在有大量ABS存在的氣相條件下,ABS會吸附在與煙氣接觸的設備表面,長時間堆積會造成下游除塵設備的上箱體、中箱體、灰斗中出現不同程度的板結現象。除塵器的反吹頻率、振打頻率將提高,如控制不當,會進一步影響除塵效率。

2.1.1 NH3濃度對ABS生成量的影響

氨逃逸量隨脫硝效率的升高而增加,是NH3濃度升高的主要來源。氨逃逸量主要取決于設計和實際NH3與NOx的摩爾比的差值,以及催化劑活性余量等[11]。燒結行業設計氨逃逸量一般控制在3×10-6(φ,下同)以下。在SO3濃度一定的情況下,NH3濃度的升高直接導致NH4+和SO42-生成量的增加[8],從而間接導致ABS生成量的增加。

2.1.2 NH3和SO3濃度對ABS形成溫度的影響

ABS為一種灰白色黏性狀粉末物質,實驗中通過觀察其在加熱器(管式爐,沿長度方向溫度降低)內出現的位置,即可知其形成溫度。SO3主要來自催化劑中活性組分V2O5對SO2的氧化,氧化率為1.0%~1.5%。NH3和SO3濃度對ABS形成溫度的影響見圖2。由圖2可知,NH3和SO3濃度的降低將直接導致ABS形成溫度的降低。燒結原煙氣中水分含量為13%~16%(w),煙氣中的飛灰在吸收水分后極易吸附NH3和SO3,使反應物的濃度降低,致使ABS形成溫度降低,從而間接導致ABS生成量的增加。

圖2 NH3和SO3濃度對ABS形成溫度的影響

2.1.3 溫度對催化活性的影響

ABS露點溫度決定最低連續噴氨溫度(MOT)。煙溫比ABS露點溫度高,不會發生ABS液化堵塞催化劑活性位。李靖華等[12]研究了ABS分解的動力學,結果表明:ABS分解溫度為308~419 ℃。在實際運行中,可評估實際煙溫和MOT的差值,通過采用加熱爐補熱的形式來提高MOT至ABS分解溫度以上,避免因ABS造成催化劑失活。MOT對催化劑活性的影響見圖3。

圖3 MOT對催化劑活性的影響

由圖3可知,MOT的升高會使催化劑相對活性(催化劑活性與其初裝活性的比值)近似線性地增大。

2.2 工藝控制

傳統噴氨量的調節采用的是串級控制模式,即在反應器出口設置CEMS,將NOx排放濃度實測值和目標值的差值送入PLC(可編程邏輯控制器)控制系統,經計算、處理和比較后,得到NH3與NOx的摩爾比和NH3流量設定值,實際測得的NH3流量則作為反饋信號,二者的差值作為對噴氨調節閥的自動調節信號。在實際運行中,由于采用的是串級控制,出口CEMS的測量信號反饋會出現明顯滯后,直接導致實際噴氨量出現波動,并間接導致氨逃逸及NOx排放超標的情況發生。

催化劑吹灰器的控制以催化劑層壓差為反饋信號,在實際運行中,燒結煙氣流經催化劑時會在其表面積聚粉塵,增加催化劑層阻力。當壓差達到設定值時再啟動吹灰程序,無法有效及時清灰,燒結煙氣中的水分會加劇堵灰,催化劑層阻力隨著時間的推移逐漸增大,影響系統運行。

3 措施及方法

3.1 提高MOT

MOT與煙氣中NH3和SO3的體積分數成正相關性[13-14],在高硫高塵SCR脫硝工藝中需要將MOT維持在310 ℃及以上,高于ABS分解溫度,可有效阻止其生成、保證系統脫硝效率、提高SCR低負荷運行能力。

河北某鋼廠1臺130 m2燒結機,脫硫系統采用的是濕法噴淋工藝,其NOx排放濃度無法達到40 mg/Nm3的排放要求,需要增設煙氣脫硝裝置。工程于2018年6月開工,2019年1月投產并通過環保驗收,采用高硫高塵SCR法煙氣脫硝工藝。該裝置在試運行期間,在煙溫310~315 ℃的區間內連續運行30 d的脫硝效率和NOx排放濃度數據見圖4。由圖4可知,試運行期間,裝置的脫硝效率不低于92%,NOx排放質量濃度不高于40 mg/Nm3,可以保證在燒結機負荷波動下達到NOx排放要求。檢測發現,系統的SO2入口質量濃度波動大,最高值達到2 500 mg/Nm3,但NOx排放質量濃度始終在40 mg/Nm3以下,可見該系統對于高硫煙塵的工況適應性強。

3.2 催化劑的選擇

控制催化劑活性組分V2O5的含量不超過1%(w),可在滿足脫硝效率的同時控制SO2氧化率。選用WO3和MoO3助劑,增強其酸性[15]。KOBAYASHI等[16]認為,酸性增強有助于降低釩鈦系和錳系催化劑的SO2氧化率,有助于提高對NH3的吸附能力,進而降低氨逃逸量。本工作選擇蜂窩式催化劑,其抗灰抗磨性高。根據毛細冷凝現象,適當增大孔徑1.15%且孔數不低于25孔,可提高其抗硫性,進而抑制SO3生成。催化劑的主要指標要求見表1。

圖4 試運行期間脫硝效率和NOx排放濃度的變化

表1 催化劑的主要指標要求

3.3 數值模擬

借助FLUENT軟件進行數值模擬分析[17],對高溫煙道及反應器進行優化設計,使頂層催化劑入口煙氣參數分布滿足速度場最大標準偏差不高于±10%、溫度場最大標準偏差不高于±10 ℃、NH3與NOx的摩爾比最大標準偏差不高于±5%的技術要求,并最大限度減少系統阻力和粉塵積聚。依據模擬結果,在高溫煙道至反應器入口的彎頭處設置導流板,經優化設計后的頂層催化劑入口速度場、溫度場、NH3濃度和壓力場的分布見圖5(X為煙道橫向長度,Y為煙道縱向長度)。由圖5可知,設置導流板后,可減小高溫煙道中上升煙氣切向分量,減少煙氣回流,保證NH3濃度分布均勻,降低氨逃逸量。由軟件計算可得,第一層催化劑入口截面速度偏差系數為2.12%,溫度場偏差系數為2.63℃,NH3與NOx的摩爾比偏差系數為4.67%,角度偏差為5.86°,脫硝系統阻損不高于1 000 Pa,均達到技術要求。

圖5 頂層催化劑入口速度場(a)、溫度場(b)、NH3濃度(c)和壓力場(d)的分布

3.4 優化控制邏輯

噴氨量的調節采用帶前饋信號的串級控制模式。在反應器入口設置CEMS,將煙氣量、入口及出口NOx濃度作為前饋信號送入PLC[18],計算得到NOx脫除量,進而得到噴氨量。將噴氨量作為噴氨調節閥的開度預設定值,同時將出口NOx濃度作為二次調節信號,以此來快速響應機組負荷波動,有效避免信號反饋滯后的情況,使噴氨量的調節精度更高,保證系統氨逃逸量和NOx排放濃度達到設計要求。

控制催化劑吹灰器的時間頻次,設定為4~5 h/次。有效避免催化劑因粉塵積聚引起堵灰,維持單層催化劑阻力在150~200 Pa,保證系統性能指標。

4 工程實踐

上述河北某鋼廠燒結機增設的高硫高塵SCR法煙氣脫硝工藝裝置,目前已穩定運行近一年半。筆者跟蹤記錄其運行數據,各主要指標的設計值和實測值見表2。

表2 主要指標的設計值和實測值

由表2可知,主要指標的實測值均達到設計指標要求。脫硝效率不低于94.1%,NOx排放質量濃度不高于36.5 mg/Nm3。當SO2入口質量濃度為2 500 mg/Nm3、粉塵入口質量濃度接近80 mg/Nm3時,系統依舊運行穩定,說明工程改造成功。

5 結論

a)NH3、SO3、粉塵濃度和溫度等是影響ABS生成的主要因素。

b)在實際運行中,MOT應高于ABS分解溫度且不低于310 ℃,可有效抑制ABS生成,保證系統脫硝效率及SCR低負荷運行能力。

c)催化劑活性組分V2O5含量不高于1%。采用WO3和MoO3助劑,增強其酸性,降低氨逃逸量。催化劑采用蜂窩式,并適當增大孔徑1.15%,且孔數不低于25孔。

d)根據數值模擬結果,在高溫煙道至反應器入口的彎頭處設置導流板可保證氨氣均布,第一層催化劑入口截面速度偏差系數為2.12%,溫度場偏差系數為2.63 ℃,NH3與NOx的摩爾比偏差系數為4.67%,角度偏差為5.86°,脫硝系統阻損不高于1 000 Pa,均達到技術要求。

e)采用帶前饋信號的串級控制模式調節噴氨量,控制催化劑吹灰器的時間頻次(4~5 h/次),可有效防止催化劑失活和堵灰。

f)河北某鋼廠采用高硫高塵SCR法煙氣脫硝工藝后,脫硝效率不低于94.1%,NOx排放質量濃度不高于36.5 mg/Nm3,符合40 mg/Nm3的設計要求。

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