員會超 陳敬亮
(水利部海委引灤工程管理局,天津 300380)
大黑汀水利樞紐工程位于河北省遷西縣城北灤河干流上,是引灤入津供水工程群的大型骨干工程之一。渠首電站安裝4臺水輪發電機組,其中1號機組為軸流轉槳式機組,水輪機型號ZZ560-LH-250,發電機型號TS425/32-32,調速器型號WDST-100-2.5,機組容量3.2MW,轉輪槳葉轉動由調速器經受油器油路控制。
2019年4月12日,向天津供水期間,1號機組運行過程中出現甩油故障。停機后拆除永磁機、受油器、端罩等部件檢查發現,故障是由于水輪機槳葉控制油路出現了串腔,將油液甩出所致。為使機組盡快恢復運行,創造盡量多的發電效益,同時避免機組漏油造成水源污染,提出在轉輪室內將水輪機槳葉與轉輪體焊接固定的搶修處理方案,將水輪機轉槳轉輪改造成為定槳轉輪,順利完成了機組搶修任務。
根據統計資料,春、秋兩季供水期,電站上游大黑汀水庫水位在130.00~132.50m,機組毛水頭在10.9~13.4m。目前,2號機組和4號機組已通過更換水輪機轉輪方式完成了轉槳改定槳,改造后這兩臺機組的額定水頭12.5m,最大水頭14.5m。根據《大黑汀渠首電站4號水輪機轉槳改定槳技術可行性論證與設計報告》試驗數據,當取工作水頭Hg=11m,機組帶負荷至3.2MW,槳葉開度βr≈14°,水輪機定槳運行,導葉開度在55%~60%時,機組運行工況穩定,示波圖見圖1。因為2號機組和4號機組改造前同1號、3號機組采用的是同樣的轉槳轉輪,機組運行條件、性能參數完全相同,在11m水頭下,如果設定1號機組水輪機槳葉固定角度,與2號、3號、4號機組組成不同的運行模式,可滿足電站4臺機組在不同水頭下的調度運行要求。

圖1 水輪機槳葉角度固定為14°時機組示波圖
在11m水頭下,依據1號機組協聯曲線和日常運行記錄,參考2011年12月13日2號機組轉槳改定槳真機試驗結果和《大黑汀渠首電站4號水輪機轉槳改定槳技術可行性論證與設計報告》,如果確定水輪機槳葉角度為14°,轉輪改為定槳運行后,機組啟動開度會相應增大2%~3%。
考慮到大黑汀渠首電站1~4號機組的發電尾水主要供應天津、唐山兩市生產和生活用水,對水質要求較高。而軸流轉槳式水輪機常因槳葉密封機構磨損或其他故障而漏油,易造成水源污染,對水輪機進行轉槳改定槳可解決機組漏油問題,避免水源污染。
由于正處供水高峰期,為使機組盡快恢復運行,創造盡量多的發電效益,采用將1號機組水輪機槳葉角度調整為14°后,把槳葉與轉輪焊為一體的方法,將轉槳轉輪改造為定槳轉輪。經分析論證,對1號機組進行轉槳改定槳搶修是可行的,也是合理的。
蝸殼排水、檢修平臺搭設等施工準備工作完成后,調整轉輪槳葉傾角至14°,槳葉與轉輪縫隙處用楔板固定,見圖2。

圖2 調整轉輪槳葉角度
2.2.1 制作U形焊件
在轉輪室現場量測,制作焊件模板,并做好編號。根據模板尺寸,用80mm厚Q235A鋼板為原料,加工制成U形焊件,見圖3。

圖3 U形焊件
2.2.2 焊接U形焊件
先試裝U形焊件,試裝合適后,對焊件修型。參照1號機組水機轉輪以往的動平衡實驗數據,為確保轉槳改定槳后轉輪動平衡不超過標準差,確定修型后U形焊件重量為:1號槳葉焊件9.4kg、2號槳葉焊件9.3kg、3號槳葉焊件9.3kg、4號槳葉焊件9.4kg。在槳葉與轉輪結合縫隙處焊接圓鋼。焊接時先點焊,隨時量測槳葉傾角,使其保持在14°的設定位置,見圖4。

圖4 焊接固定葉片U形鐵
按照事先制定好并經過評定的焊接工藝規程,焊接U形焊件。
水輪機轉槳改定槳后,水機槳葉不再需要調整,所以要把調速器槳葉協聯退出,并拆除受油器銅套,油口用絲堵封堵住。
槳葉與轉輪體焊接完畢,機組試運轉前準備工作全部完成以后,根據《水輪發電機組啟動試驗規程》(DL/T 507—2014)要求,進行了1號機組投入運行前的試運轉試驗。
導葉全關,打開旁通閥,緩慢向蝸殼充水35min后,壓力表示值0.7MPa,蝸殼平壓,快速閘門靜水啟閉正常。
機組啟動開度10%,空載開度46%,蝸殼壓力0.115MPa,頂蓋上水正常。監測上導擺度小于0.15mm,水導擺度小于0.20mm,垂直振動小于0.08mm,擺度及振動數據符合規程要求,見表1。

表1 機組空載運行擺度及振動數據 單位:mm
機組于2019年4月25日進行空轉試驗,9時40分開機,至17時40分停機。運轉穩定后各部瓦溫低于65℃,6h空轉試驗正常,監測數據見表2。

表2 6h空載試驗水輪機各部位瓦溫 單位:℃
調速器空載擾動試驗結果符合規程要求,試驗數據見表3。

表3 調速器空載擾動試驗數據
以手動開機方式使機組達到額定轉速,待機組運轉正常后,將導水葉開度繼續加大,使機組轉速升至130%,監測各部位擺度值和振動值符合規程要求,見表4。

表4 機組過速試驗擺度及振動數據 單位:mm
機組帶負荷2200kW,約為額定負荷的69%,監測瓦溫小于65℃,見表5。

表5 負荷試驗水輪機各部位瓦溫 單位:℃
2200kW進行甩負荷試驗,最高轉速為53Hz,轉速上升率最大為6%;蝸殼最高壓力0.16MPa,蝸殼水壓上升率為39%,符合規程要求。
大黑汀電站1號機組于2019年4月26日18時開機帶負荷運行,至4月29日18時停機。72h試運行數據未見異常。由于篇幅所限,72h試運行數據本文不再列出。
2019年4月12日,發現1號機組出現油路串腔故障,經過三天技術準備,4月16日開始水輪機轉槳改定槳施工,4月24日施工完畢并具備啟動試驗條件,到4月29日完成機組72h試運行,前后共歷時18天。U形焊件制作、焊接及其他費用合計3.5萬元。結合向天津供水情況,在72h試運行合格后,1號機組即投入正式運行,至2019年5月26日供水結束后停機,累計安全穩定運行27天,累計發電158萬kW·h。按0.41元/(kW·h)計算,本次引灤入津供水期間,1號機組搶修后創造發電收益64.78萬元,經濟效益顯著。
結合大黑汀水利樞紐渠首電站上游水庫水位變化情況,通過采取在轉輪室內把槳葉與轉輪體焊接固定的處理方法,將1號水輪發電機組轉槳式轉輪改造為定槳式轉輪,完成了水輪機油路串腔故障的搶修任務,效果好、工期短、投資小,經濟效益顯著,可為水輪發電機組類似故障搶修提供參考。