熊強 朱晴
摘 要:車架廠涂裝車間采用的是傳統的涂裝工藝,龍門吊式的傳輸方式,屬于靜止式的電泳,對于車架內腔,特別是N系列等內腔結構復雜的車架,漏泳面積大,補漆量大,耗費人力物力。尤其在開發U375車型,已無法滿足質量要求,公司和廠部的質管部門要求停止使用該生產線生產。為滿足U375項目的實施,自2012年初就被提出,過程中反復試驗尋找影響因素,驗證改善可能,期間試驗次數達近百次,于2013年立項涂裝B線的電泳改善,2014年啟動涂裝A線的改善,歷時四年在2015年整個項目完成。與原有設備聯鎖,運行正常,U375車架質量達標,漏泳面積大大減少,補漆量降低,車架成本降低。
關鍵詞:涂裝工藝;電泳;改善;補漆量降低
1 具體使用情況及改造方案
問題詳述:涂裝車間自建線以來,車架內腔均存在漏泳的現象,增加人工補漆能夠滿足當時的質量要求,自鋼圈剝離后,人員減少,補漆工作量相應增加,已影響到整線節拍,加上N系列車架以及U375車架的質量要求提高,導致現有涂裝線無法滿足要求,被質量部門要求停止使用生產線。調研國內其他涂裝廠,均無類似解決方案,唯有更改底漆線工藝才能解決漏泳問題,成本極高。
試驗情況:車架廠涂裝線的工藝已經屬于落后工藝,傳統的龍門吊輸送,加之廠房面積的局限,導致了車架的內腔會由于氣泡的堆積產生漏泳。組織相關人員討論,得出漏泳的關鍵在于氣泡在內腔無法排出,占據了車架表面,導致電泳不能實現。……