蘭保國 孟慶陽
(華能左權煤電有限責任公司,山西 晉中032600)
近些年,國內電力需求日益增加,火力發電廠的煤炭使用量也同樣如此,以山西省為首的煤炭大省,電廠電煤庫的儲煤量遠遠低于警戒線,甚至部分火力發電廠因為煤炭儲備不足而待機。再加上發電方式的多元化發展,電煤資源供需舊有平衡被打破,導致電煤質量參差不齊,加大了入爐煤質的控制難度,致使設備缺陷頻繁出現。因此對此項課題進行研究,意義十分重大。
現階段,我國煤炭開采和存儲現狀不容樂觀,2016年中國煤炭行業市場現狀如圖1所示。在此背景下,熱電廠需要采用配煤摻燒技術,節省燃煤的用量,但煤質變化對鍋爐運行所造成的影響,具有多元化的特點,可以對燃煤燃燒和著火性能進行反映的指標有許多種,主要包括常規特性指標和非常規的實驗室指標,且每種指標還包括諸多小指標,其中常規特性指標由揮發性、水含量、灰含量、熱能等構成;而實驗室指標是通過實驗所獲得的指標,分別為熄滅溫度、反映指數、可燃性能等,對鍋爐運行會產生直接影響的指標主要是常規特性指標。

圖1 中國煤炭市場行業市場現狀
通常情況下,鍋爐用煤最好選擇與設計煤種相類似的亦可,這是確保燃燒效率和鍋爐運行質量的關鍵。但就實際情況而言,電煤資源舊有供需平衡被打破,發電企業電煤供應呈現出多元化的發展趨勢,導致電煤質量波動幅度增加,無法從根本上控制入爐煤的質量,使鍋爐穩定燃燒和運行安全遭受了嚴重的威脅,主要表現在以下方面:
(1)出力受限:煤質的改變,會導致火電機組部分設備負荷運行性能受到不利影響,鍋爐出力也會因此而受限。比如:煤內灰成分在變化之后,煤結渣性和積灰性會顯著增加,爐膛結渣和受熱面積灰現象會同步發生。煤的水分和可磨性發生改變后,會導致磨煤機的出力性能下降,與額定出力間的差距增加,并且灰分的增加,還會對除塵效果造成不利的影響。總而言之,煤質一旦下降,必然會導致機組各設備的運行性能下降,其中機組出力性能下降最為顯著。鍋爐燃燒不穩定、帶不上負荷、鍋爐滅火問題也會相伴而生[1]。
(2)煤質下降會導致耗煤量和用電率增加。通過上述分析可知,火電廠的燃煤機組在使用設計煤種時,方能確保燃燒效率,而劣質煤的使用,會導致鍋爐燃燒穩定性能下降,一部分熱量會無效流失。隨著排煙溫度和燃燒過剩空氣的不斷增加,排煙熱損失會因此而增加,鍋爐效率會呈現出下滑的趨勢,發電用煤量會上升。再加上使用劣質煤的同時,還要借助投油,起到助燃的效果,發電成本會進一步增加。與高質量的煤炭相比,由于劣質煤的煤灰分占比較高,因此其發熱量極為低下,想要讓鍋爐溫度與設計溫度相符,必須使用更多的煤炭,在提高用煤成本的同時,其他設備處理煤渣的耗電量也隨之上升。試驗結果表明,與高質量的煤炭相比,劣質煤炭的發熱量每下降1 MJ/kg,電廠耗電量就會提升5‰。
(3)煤質劣質會影響設備的可靠性。如果劣質煤在燃煤中所占的比重過高,會影響燃燒性能,容易誘發鍋爐燃燒不穩和滅火等方面的問題。再加上灰分過高,還會使鍋爐受熱面出現延遲反應,促使爐膛火中心向上方移動,過熱器和再熱器的溫度會因此而上升,如果不及時解決,這些設備會在高溫的影響下而損壞。
某熱電公司所使用的煤炭主要為山西貧煤和義馬煤,其中義馬煤為煙煤,具有非常高的灰分和揮發份,發熱量不高,但價格卻并不便宜;而山西貧煤則具有良好的發熱性能,且揮發份偏低,價格相較低廉。電力公司在尚未應用配煤燃燒技術之前,所采用的配煤比例相同,具體為3:7。簡言之,就是山西貧煤占比為70%,而義馬煤占比為30%,但試驗結果表明,在機組高負荷運行階段,全部使用山西貧煤可以取得良好的效果。但在夜間低負荷運行階段,需要增加義馬煤的摻加量,通過這種調整措施,使原煤中揮發份的比例增加,在保護鍋爐運行質量方面,可以發揮重要的作用。在此背景下,技術人員開展了燃燒試驗,為配煤燃燒技術保證措施的制定,提供了技術方面的支持。
為滿足自身的用煤需求,并節省發電成本,熱電公司將市場采購煤質變化情況作為依據,結合采購經驗,制定了一套完備的配煤摻燒技術保證措施。在保證措施中對燃燒管理的重要性進行了重申,認為燃燒管理是配煤摻燒技術的重要因素。需要電廠加強燃煤進廠前后的管理,尤其是在燃煤進廠后,需要通過化驗的方式,對燃煤的各項性能指標進行明確,確保燃煤質量與要求相符,避免摻假現象的出現。化驗結果表明,相同煤種在化驗結果上依然存在差距,具體表現在熱量的高低方面,各項指標也有所不同,需要將化驗結果作為依據,對入廠煤種特性進行把握,并在此基礎上采取有效的摻配方案。自煤炭運輸車輛出發之時,火電廠就應掌握運輸車的類型和數量,并確定燃煤的產地和來源,為燃煤卸車創造有利的條件,確保不同煤種在卸車后被及時存儲到合適的煤罐之中,以促進后續配煤效率的提升。結合燃煤特性、機組實際運行性能、鍋爐燃燒方式等情況,確定最佳的配煤組合和摻燒比例[2]。
熱電廠燃料管理部門,每天早晨都會向生產部門和值長室反饋儲煤罐實際情況,在獲取信息后,由值長室將當天負荷作為依據,對用煤情況進行準確預測,并在此基礎上,對配煤比例進行科學調整,從而在不影響煤炭燃燒的基礎上,保證機組的運行安全。在機組日常運行過程中,機組運行負荷在不同時段的變化極為顯著,存在高峰和低谷,其中早上和傍晚是用電的高峰,故機組在這段時間的運行負荷較大,而夜間機組的負荷則相對偏低,僅為正常負荷的50%。有鑒于此,熱電廠在機組運行過程中,所采取的配煤方法為分天分時段的配煤,夜晚10 h-次日2 h,在原有配煤比重的基礎上,適當增加義馬煤所占的比重,通過這種技術措施,使夜間低負荷燃燒的需求得到滿足。其他時段則控制義馬煤的使用比重,促使機組保持高負荷的運行狀態。實踐結果表明,這種保證措施的使用,使義馬煤用量節省了40%左右。
熱電廠工作人員在經過試驗和總結后,制定了完備的檢修技術措施,簡言之,就是基于不同煤質的具體情況,對鍋爐燃燒進行科學合理的調整,具體表現在以下方面:
(1)運行人員在接收配煤比例變化的消息后,需要將煤質變化作為依據,對機組運行方式進行調整,如果揮發份比降低,需應用集中配風的方式,使一次風速得到控制,通過這種技術措施,使磨煤機出口溫度上升,以此來確保燃燒性能的穩定。
(2)在煤質下降因素的影響下,鍋爐設備磨損程度進一步增加,針對這種情況,熱電廠落實了輪換檢修制度,在規定時間內維護單套設備,使設備可用率提升。在停機維護階段,重點進行四管防磨檢查,在發現缺陷部位后及時更換,并采取保護措施,通過檢修技術措施的落實,熱電廠在兩年內并未發生機組設備故障問題。
綜上所述,在煤炭資源供給量下滑且價格上漲的背景下,火電廠配煤摻燒的重要性不言而喻,為保證機組燃燒效率和運行安全,需要針對配煤摻燒的常見問題,制定有針對性的技術措施。只有這樣,才能發揮配煤摻燒技術的真正作用。