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陰極銅剝片裝置的優化改造

2020-11-11 08:11:52江越文
銅業工程 2020年5期

江越文

(江西銅業集團有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

1 引言

貴溪冶煉廠(以下稱貴冶)陰極銅生產主要工藝是先火法煉制粗銅陽極板,再電解精煉得到最終產品陰極銅[1]。陰極銅剝片機組是貴冶電解車間三系列生產陰極銅的最后一道工序,產品陰極銅需要在該機組進行洗滌、剝離、堆垛、輸出等工序[2]。核心區域剝片裝置正是對陰極銅進行剝離,由于剝片區域故障多、檢修時間長,導致剝片機組作業率難以提高。為此,需要降低剝片裝置故障率,縮短故障處理時間。

2 剝片機組簡介

2.1 機組構成

電解車間三系列剝片機組結合現場工況經過不斷優化,移除了取樣裝置、壓紋裝置和打包裝置,增設了二次洗滌裝置。目前機組由14個部分組成,如圖 1,分別是 :(1)接受裝置 ;(2)洗滌裝置 ;(3)1#移載裝置;(4)橫送裝置;(5)撓曲裝置;(6)剝片裝置;(7)3#移載裝置;(8)次品陰極板輸出裝置;(9)2#移載裝置;(10)陰極板輸出裝置;(11)陰極銅輸送裝置;(12)二次洗滌裝置;(13)陰極銅堆垛裝置;(14)陰極銅輸出裝置[3]。

2.2 剝片裝置區域構成及功能

剝片裝置的功能主要是將陰極銅從陰極板分離[4],該區域主要由鑿刀部位、機械手部位和分離部位等部分組成[5]。鑿刀部位包括鑿刀、鑿刀升降油缸、鑿刀導向桿、鑿刀夾緊油缸以及鑿刀機架;機械手部位包括機械手、舉升油缸、滑動軸承、偏心軸承、弧形軌道以及弧形面板;分離部位由分離油缸及分離梁構成。

當陰極銅移入剝片裝置區域,南北兩側鑿刀夾緊并且落下將銅板從陰極板分開至機械手抓取位置,然后由滑動裝置帶動機械手在弧形面板上滾動,分離梁帶動機械手對陰極銅進行徹底分離,放在輸送運輸機上,然后進入到下一步工序。

圖1 剝片機組構成及工藝流程

3 故障原因以及解決方案

從剝片區域設備結構可以看出:該區域油缸種類多,各部位銜接緊密,動作快速且頻繁,鑿刀工作次數高達單日3500次,機械手和分離部位動作次數更為頻繁,造成該區域的故障率居高不下,影響整臺機組的運行速度。

為了滿足日常生產需求,提高機組作業率,需要降低機組故障率,減少故障檢修時間,從設備結構、材質、檢修方案等三個方面分析研究,查找出造成剝片裝置故障率高居不下的主要原因是:鑿刀機架固定座銅套不耐磨、機械手弧形面板材料選用不合理、分離油缸材質選用不合理、分離梁設計不合理等四個因素,并針對性地予以改進。附表1:機組部件年度故障次數及使用壽命統計表。

表1 機組部件年度故障次數及使用壽命

3.1 鑿刀機架固定座銅套不耐磨

在鑿刀部位,鑿刀導向桿通過銷軸吊裝在鑿刀機架固定座上,見圖2。由于鑿刀夾緊油缸動作,會使鑿刀油缸出現小幅度擺動,會造成銷軸與機架固定座銅套產生磨損,而且鑿刀導向桿自重大,這種載荷情況下會加劇固定座銅套磨損,見圖3,最終導致鑿刀不能貼緊陰極板而出現“頂刀”現象,頻繁頂刀會嚴重制約機組的作業速度,并且加快鑿刀的磨損。

圖2 鑿刀導向桿裝配示意圖

為了解決銅套磨損帶來的問題,將鑿刀機架固定座銅套換成關節軸承,這種軸承具有承載能力強、耐沖擊、防腐蝕、大角度調心等眾多優點[6]。安裝關節軸承的固定座避免了銅套與銷軸之間的磨損,并且加大了固定座的承載能力,見圖4。通過觀察,軸承在使用一段時間后,并未出現磨損現象,鑿刀的使用壽命明顯提高,基本解決了由于鑿刀固定座銅套磨損帶來的設備故障。

圖 3 原鑿刀機架固定座

圖 4 改進后鑿刀機架固定座

3.2 機械手弧形面板材質選用不合理

當陰極銅被鑿刀從陰極板上鏟開時,機械手裝置將抓住銅板,然后通過油缸將銅板帶到水平位置。這一過程機械手裝置的偏心軸承要在弧形面板上滾動。由于機械手頻繁動作,使偏心軸承與弧形面板的接觸面產生滾動接觸疲勞磨損[7],弧形面板表面會逐漸形成凹槽,見圖5,機械手動作時就會產生晃動,最終導致機械手裝置使用壽命的降低。如果機械手不能一次性將銅板剝離,分離梁就必須反復動作。這樣就會減少分離梁的使用壽命。

圖5 弧形面板磨損示意圖

經過分析,機械手部位故障主要由弧形面板接觸疲勞磨損引起。弧形面板材質為Q235碳素結構鋼。現場工況下弧形面板更換周期為3個月,使用壽命較短,因此需要提高弧形面板表面硬度,對弧形面板整體進行滲碳處理,滲碳層深度為0.5mm,滲碳后表面耐磨性大幅度提高,表面硬度達到58HRC。在同一工況下將改進后弧形面板與改進前的面板進行對比,改造后面板的磨痕明顯減少。經過現場實測,改進后弧形面板更換周期延長至6個月。

3.3 分離油缸材質選用不合理

陰極板進人剝片裝置區域前需要在洗滌裝置中將陽極泥洗凈,如圖1,進入到剝片裝置區域時陰極板仍殘留少量酸水。分離油缸在陰極板下方,殘留的酸水會沿著陰極板流到分離油缸上,分離油缸材質為45號鋼,耐腐蝕性能差,導致分離油缸后鋼套產生化學腐蝕出現漏油,嚴重影響分離油缸使用壽命。

針對分離油缸不耐腐蝕這一問題,對油缸進行改良。將分離油缸鋼筒、前鋼套、后鋼套、耳軸材質改為304不銹鋼,考慮到耐磨性能及強度要求,活塞和活塞桿材質不變。改良后分離油缸耐腐蝕性能大幅度提升,徹底解決了分離油缸由于材質原因導致的設備故障。

3.4 分離梁設計不合理

分離梁是由油缸支承架與橫梁以焊接形式連接組成,其鋼材的厚度僅為4mm,如圖6。橫梁經過長期運行容易出現斷裂現象,導致故障產生,影響機組作業速度。改造前分離梁為焊接整體式設計,由于分離梁在剝下架下方,空間狹小導致更換步驟繁瑣。更換分離梁首先需要拆除舉升油缸,然后拆除上方鏈條和軌道,其次再拆除舊的分離梁。等到安裝完新分離梁之后再裝上油缸,鏈條和軌道。其中拆裝鏈條和軌道耗費了大量的時間。

圖6 整體式分離梁結構

由于分離梁設計上的缺陷,導致故障頻發,檢修耗時長。針對這些問題,對分離梁進行改造,鋼材厚度由原來4mm增至6mm,并對整體式分離橫梁改為分體式分離橫梁,支撐架與橫梁之間的連接形式改為螺栓連接,且在外部加焊。從圖7中可以看出改造后分離梁為分體式模塊化結構。結構改進后,分離梁故障率大幅度降低,使用壽命由4個月提高至18個月。

結構的改進也簡化了安裝步驟,拆除油缸和舊梁之后,將新橫梁從鏈條中間穿過,油缸支承架分別從鏈條兩側移入,然后用高強度螺栓連接,并在對接口進行焊接加固。此項改進可以避免拆裝鏈條和軌道,檢修用時由原先平均7個小時下降到3.8個小時,提高了檢修效率。

圖7 分體式分離梁結構

4 改進效果

通過對優化后的設備進行跟蹤觀察,統計出了優化后的部件年度故障次數及使用壽命,由表2可知,鑿刀故障率下降40%,使用壽命提高67%;機械手故障率下降67%,使用壽命提高100%;分離油缸故障率下降50%,使用壽命提高100%;分離梁故障率下降50%,使用壽命提高50%。

表2 優化前后年度故障次數及使用壽命對比

5 結語

通過對剝片裝置進行的設備改造,提高了備件的使用壽命,降低了設備的故障率,縮短了檢修時間,降低了勞動強度,顯著提高了整個剝片機組的作業率。這種“部件改進、整體提高”的設備改造新方式,基于“分體式、模塊化”設計思路,效果顯著,值得借鑒。

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