文_胡俊強 劉霞
1.中機國際工程設計研究院有限責任公司 2.中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司
某北方市區的熱電廠原采用煤炭作為主要燃料,大氣污染物排放難以得到有效控制。
為了符合國家及地方相繼出臺的相關環保政策,同時為了向周邊熱用戶提供穩定、可靠的熱源,該電廠進行了“煤改氣”改造,拆除原有燃煤鍋爐,新建燃氣鍋爐,以天然氣為主要燃料,并配套新建了燃氣系統、煙氣排放連續監測系統,同時為節約投資,對舊有煙囪進行論證和再利用。
本項目新建1×(125t/h+55t/h+35t/h)燃氣鍋爐以及配套輔助系統,其中35t/h燃氣鍋爐天然氣消耗量約為3026Nm3/h;55t/h燃氣鍋爐天然氣消耗量約為4735Nm3/h;125t/h燃氣鍋爐天然氣消耗量約為10755Nm3/h。考慮到冬季供暖時3臺燃氣鍋爐需同時對外供熱,天然氣系統容量設計時,3臺燃氣鍋爐的使用系數同取為1,即滿負荷工況下,全廠天然氣消耗量約為18516Nm3/h。
本項目的燃氣系統的主體部分為天然氣調壓站。天然氣調壓站裝置采用“橇裝”方式供貨。主要包括相關閥門、過濾器、渦輪流量計、超壓切斷閥及調壓器等設備及系統配套的溫度、壓力檢測、泄漏檢測儀表等各類儀表。
過濾器、渦輪流量計、超壓切斷閥、調壓器、進出口閥門、安全放散閥、排污閥等工藝設備及測溫、測壓儀表、可燃氣體濃度檢測報警器、差壓儀表、防爆接線箱、柜體內部的照明、防爆開關等,電氣、儀表設備組裝在鋼制橇底座上整體提供。系統范圍可由若干功能橇塊以及橇塊之間的連接鋼管、放空管、排污管等組成。
成橇裝置設置在柜體中,柜體在室外露天場所安裝。設計規模:設計流量:20000Nm3/h;調壓前壓力:0.2~0.3MPa.g;調壓后壓力:0.2MPa.g;設計壓力:0.4MPa.g,設計溫度:-19~60℃。
調 壓 撬 設4路 調 壓 管 路,2路5000Nm3/h和2路12000Nm3/h的調壓管路,可滿足不同用氣工況的要求。管路由過濾器、渦輪流量計、超壓切斷閥、調壓器、進出口閥門、安全放散閥、排污閥等工藝設備及測溫、測壓儀表、可燃氣體濃度檢測報警器、差壓儀表、防爆接線箱、柜體內部的照明、防爆開關等組。電氣、儀表設備組裝在鋼制橇底座上整體供貨。
調壓柜的集中放散管高出地面4m,并高出柜體1m以上。調壓柜的設備及柜體應安裝足夠的消音裝置和吸聲材料,保證調壓柜實際工作時,周邊1m界限的噪聲不大于50dB(白天)、45dB(夜間),滿足當地的環保要求。
對于天然氣鍋爐,天然氣作為燃料使用,其品質應符合GB17820-2012《天然氣》標準的相關要求,主要指標如下:
①在天然氣交接點的壓力和溫度條件下,天然氣中應不存在液態烴。
②天然氣中固體顆粒含量應不影響天然氣的輸送和利用。
③作為城鎮燃氣的天然氣應具有可以察覺的臭味。使用加臭劑后,當天然氣泄漏到空氣中,達到爆炸下限的20%時應能察覺。城鎮燃氣加臭劑應符合GB50028-2006的規定。
其中總硫含量、硫化氫含硫、CO2含量、水露點等技術指標應滿足一類氣的相關要求,主要指標如表1。

表1 天然氣技術指標
3臺燃氣鍋爐所使用的天然氣參數為:0.2±5%MPa.g,溫度為常溫。
廠界圍墻外1m處管道天然氣供氣參數為:0.2~0.4MPa.g,且保證供氣壓力任何時段均不低于0.2MPa.g,溫度為常溫。
項目投運后,實際運行過程中發現天然氣雜質多,并引發燃氣鍋爐前天然氣進氣閥組的濾網堵塞,可能原因分析如下:①燃氣公司提供的燃氣品質(用戶接口處)不符合國標規定;②天然氣調壓站天然氣處理系統系統設置不合理,過濾裝置過濾效果不佳;③施工過程中未對天然氣管道進行清管。
設計提供的解決方案如下:
方法1:燃氣公司提升燃氣品質,達到國家標準和設計要求。
方法2:改進天然氣調壓站系統,對過濾裝置進行改進。
方法3:在主廠房附近天然氣管道上增設雙聯過濾器和旁路。
方法1由于增加燃氣公司投資成本,多次協商難以實施;方法2改造工作量小,效果明顯;方法3新增了設備和主廠房內改造,但需要在改造期間停機停爐。
在天然氣調壓站系統中配置有4路天然氣過濾和調壓線路,相應有4套過濾器,實際位于燃氣鍋爐側天然氣進氣閥組的濾網,主要過濾天然氣調壓站至主廠房間約100m天然氣管道中的雜質。由于未清管的原因,項目投運初期管道中雜質最大,隨著投運時間加長,濾網堵塞現象會緩解。該項目最終采用了方法2,在不影響生產的情況下分支線優化天然氣調壓站系統的過濾裝置,對過濾裝置進行了檢查和更換,起到了良好效果。
本項目原三期工程既有1座90m高煙囪,新建3臺燃氣鍋爐時,有以下方案:
①拆除既有煙囪,新建鋼煙囪,新建煙囪高度滿足規范要求,高度約40m;②利用既有煙囪,煙囪高度90m,煙囪內徑3.0m。
由于該熱電廠位于市中心,方案①能優化市容環境,但造成投資浪費,且拆除難度較大,拆除時間較長,將壓縮施工周期。方案②則要承受一定的環保壓力。
通過煙囪煙氣動力計算、煙囪改造論證,最終推薦采用方案②,煙囪煙道中煙氣平均流速為13.58m/s,流速符合規范推薦值,煙囪總阻力約為21.48Pa,阻力較小,可利舊。
煙囪高度為90m,利于充分利用大氣自身擴散稀釋能力,減小污染物的落地濃度,改善局部環境,從環保實質角度而言是有利的。
按照國標《火電廠大氣污染物排放標準(GB13223-2003)》要求,新建燃氣鍋爐(補燃鍋爐以燃氣鍋爐參照)氮氧化物排放一般地區限值為200mg/m3,重點地區限值為150mg/m3。目前執行項目一般參照國內最嚴格的環保要求執行,北京市作為首都,具有引領作用,北京市新建燃氣鍋爐(補燃鍋爐以燃氣鍋爐參照)氮氧化物排放限值為30mg/m3。
本項目所使用的天然氣不含硫,故燃燒產物中無SO2排放。燃氣鍋爐采用低氮燃燒器,運用低氮燃燒技術,可將NOX排放濃度控制在30mg/Nm3以下,完全滿足國內目前最嚴格的地方污染物排放標準。
燃燒器的設計采取降低NOx排放的措施,使NOX的排放達到滿足國家規范《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)以及《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)特別排放限值要求。燃氣鍋爐NOX的排放濃度小于30mg/m3。
該項目采購燃氣鍋爐的考核條件中要求,鍋爐NOX原始排放要求不高于30mg/Nm3@O2=3.5%(以環評為準,干基)。
實際運行過程中,存在再循環風不投運的工況,對于燃燒器NOx排放值也建議在設備招標階段予以規定:再循環風不投入使用時,鍋爐NOx原始排放要求不高于150mg/Nm3或200mg/Nm3@O2=3.5%(以環評為準,干基)。
“煤改氣”項目中對于燃料品質的控制非常重要,調壓站的設置要滿足主要設備的用氣要求,同時功能齊全、放散安全、噪聲合規,采用“橇裝”方式可以節省用地,且安裝方便。
嚴格控制前端供應天然氣的品質,使其物理狀態、固體顆粒含量、加臭劑含量、各項技術指標符合相關標準要求。對于天然氣調壓站的過濾裝置,進行合理設置,經常檢修和更換,對于天然氣管道,安裝前應對管道進行清管。
本項目中通過論證煙氣流速、煙囪阻力等重要參數,提出了利用既有煙囪的方案,節省了項目施工周期和投資費用。
項目實施過程中,按照國內最嚴格的鍋爐大氣污染物排放濃度限值控制其排放指標,并安裝煙氣排放連續監測系統,確保燃氣鍋爐大氣污染物排放符合環保要求。