宋金平, 肖丙政, 蔣玉梅
(南京鋼鐵聯(lián)合有限公司特鋼事業(yè)部質(zhì)量處, 江蘇 南京 210035)
目前氣體保護(hù)焊接占整個(gè)焊接生產(chǎn)的主導(dǎo)地位,主要因焊接成本低。其成本只有埋弧焊、焊條電弧焊的40%~50%;生產(chǎn)效率高,操作簡(jiǎn)便,焊縫抗裂性能高,焊后變形較小,焊接飛濺小等優(yōu)點(diǎn)。在我國(guó)焊材結(jié)構(gòu)中所占的比例也逐年上升,氣體保護(hù)焊接已廣泛用于造船、車輛、電站設(shè)備、石油化工、航空航天、建筑機(jī)械等部門,因此氣體保護(hù)焊絲有著廣闊的市場(chǎng)前景。氣體保護(hù)焊絲已成為焊接材料發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)品,它具有高效、節(jié)能、適應(yīng)自動(dòng)化焊接的優(yōu)點(diǎn)。合金焊絲鋼ER69-4 線材主要是用于制造CO2氣體保護(hù)焊絲的主要材料[1]。
焊絲用盤條為深加工原料在加工過程中變形量很大,在拉拔過程中出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率,對(duì)盤條組織和表面質(zhì)量要求都很高。以Ф5.5 mm 規(guī)格的ER69-4 鋼為例,要經(jīng)過16個(gè)道次拉拔最終生產(chǎn)規(guī)格為1.2 mm 的焊絲在拉拔過程中有時(shí)會(huì)出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象。研究ER69-4 焊絲鋼的斷裂原因,分析出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象的化學(xué)成分及組織特點(diǎn),通過改進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)工藝,斷裂現(xiàn)象得到改善,已滿足用戶使用。
從用戶取回軋材母材并進(jìn)行成分分析,利用紅外碳硫分析儀對(duì)產(chǎn)生斷裂的原始盤條進(jìn)行化學(xué)成分檢驗(yàn),結(jié)果見表1。檢測(cè)結(jié)果表明,該盤條的化學(xué)成分符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
在裂紋源處取橫向試樣,經(jīng)粗磨、細(xì)磨、粗拋、細(xì)拋后,用4%硝酸酒精腐蝕試樣,在LEICA 金相顯微鏡下觀察,試樣邊緣光滑,無裂紋、折疊等缺陷(見圖1 和圖2)。

表1 ER69-4 盤條化學(xué)成分 %

圖1 原材料1000×

圖2 斷口1000×
從金相照片看,原材料表面存在較明顯的異常組織,異常組織出現(xiàn)在鋼絲的一側(cè),材料斷裂是由于表層的組織拉拔不易變形造成。南鋼在第一次檢驗(yàn)時(shí)未能發(fā)現(xiàn)異常。最初的判斷是用戶原來從Ф5.5 mm拉拔到Ф3.5 mm 退火,現(xiàn)在更改工藝?yán)蔚涧?.4 mm退火,用戶在粗拉加大拉拔量后,表面產(chǎn)生損傷。但在后期的工藝試驗(yàn)對(duì)比分析時(shí),對(duì)ER69-4 進(jìn)行改進(jìn)對(duì)比,發(fā)現(xiàn)表層組織與心部組織存在差異(見圖3,圖4,下頁圖5 和下頁圖6)。

圖3 心部(精拉斷絲1000×)

圖4 1/4 處(精拉斷絲1000×)

圖5 邊緣(精拉斷絲1000×)

圖6 樣品全貌(精拉斷絲50×)
從精拉斷絲的全面可以看出,材料存在心部偏析現(xiàn)象,材料心部、1/4 處和邊緣組織對(duì)比也可以看出,材料心部和邊緣馬氏體比例差異明顯。
從分析看,建議改進(jìn)點(diǎn):減輕偏析影響、減少馬氏體,工藝從這方面進(jìn)行改進(jìn)。
高線廠改造后一直到3月份生產(chǎn)的合金焊絲質(zhì)量較好,采用原來工藝要求(見表2),用戶反饋比改造前好,但4月份之后卻發(fā)生較大變化,用戶陸續(xù)反饋材料拉拔性能下降明顯。在此期間,高線廠工藝未做任何改動(dòng)。經(jīng)詳細(xì)對(duì)比,最大差異在出罩蓋后的溫度變化(見圖7)。通過熱模擬試驗(yàn)及對(duì)實(shí)際樣品的對(duì)照分析,確認(rèn)目前拉拔斷絲的主要原因是出罩蓋后,搭接點(diǎn)還有很高的余溫(700 ℃),奧氏體在罩蓋內(nèi)尚未完全轉(zhuǎn)變,出罩蓋后快速冷卻,產(chǎn)生過冷組織。

表2 改造前后吐絲溫度、入罩蓋溫度、出罩蓋溫度對(duì)比℃

圖7 罩蓋后的溫度差異
為解決客戶交貨問題,生產(chǎn)過程中采用低溫終軋和低吐絲溫度工藝生產(chǎn)一批ER69-4 材料。
本次試驗(yàn)工藝設(shè)定思路:參考前期其他客戶反饋的類似拉拔斷絲問題并進(jìn)行分析,判斷材料斷絲原因是出罩蓋溫度過高,本次試驗(yàn)重點(diǎn)是控制好出罩蓋溫度。本次生產(chǎn)測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)見表3。

表3 本次生產(chǎn)測(cè)溫?cái)?shù)據(jù) ℃
本次試驗(yàn)結(jié)論:設(shè)定工藝對(duì)組織有改善,但頭尾差異大(見圖8 和圖9)。

圖8 頭部1000×(1/4)

圖9 尾部1000×(1/4)
通過對(duì)樣品檢驗(yàn)和幾輪試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)了不少問題,針對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果制定了以下工藝措施,以改善發(fā)現(xiàn)的問題(見表4)。

表4 針對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果制定的工藝措施
按照以上措施,高線廠分別進(jìn)行了3 輪試驗(yàn),重點(diǎn)對(duì)比驗(yàn)證加熱溫度、終軋溫度、吐絲溫度和輥道速度。通過以上多輪試驗(yàn),目前已優(yōu)選出最佳工藝(圖10 和圖11)。

圖10 ER69-4 改進(jìn)前

圖11 ER69-4 改進(jìn)后
通過多輪試驗(yàn)和總結(jié),除了鋼種的質(zhì)量計(jì)劃外,還額外增加了對(duì)焊絲鋼生產(chǎn)的要求:
1)生產(chǎn)對(duì)入罩蓋和出罩蓋溫度進(jìn)行管控,建立臺(tái)賬,生產(chǎn)焊絲鋼是每半小時(shí)測(cè)溫一次并記錄。
2)生產(chǎn)焊絲鋼時(shí),第一支鋼調(diào)整好出罩蓋溫度后,再連續(xù)生產(chǎn)。確保工藝符合要求,重點(diǎn)關(guān)注出罩蓋溫度。
3)生產(chǎn)焊絲鋼時(shí),風(fēng)冷線上所有風(fēng)機(jī)不得吹到鋼。
4)對(duì)已成熟的工藝進(jìn)行固化,及時(shí)修改質(zhì)量計(jì)劃,并將試驗(yàn)工藝轉(zhuǎn)化為工藝要點(diǎn)。
通過對(duì)斷裂樣品的化學(xué)成分及組織特點(diǎn)的分析,通過改進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)工藝,使Ф5.5 mm 焊絲鋼ER69-4組織得到改善,已滿足用戶使用。減輕偏析影響、減少馬氏體,通過對(duì)加熱溫度、終軋溫度、吐絲溫度和輥道速度進(jìn)行匹配與優(yōu)化,對(duì)入罩蓋和出罩蓋溫度進(jìn)行管控,解決心部偏析,頭尾差異,同圈差異問題,改進(jìn)效果明顯,滿足用戶使用。