劉志飛
(山西蘭花科技創業有限公司伯方煤礦分公司,山西 高平 048400)
伯方煤礦3205 綜放工作面位于二盤區西翼,工作面北部為3207 工作面采空區(2014年10月回采完畢),南部為3203 工作面采空區(2012年3月回采完畢), 東側與二盤區運輸、 軌道和回風巷相接,具體位置見圖1。 該工作面屬于孤島工作面,工作面于2016年6月開始回采作業, 受兩側采空區側向支承壓力影響較大。 工作面傾斜寬度176 m,走向長度為1 756 m,開采3#煤層,煤層厚度5.31 m,煤層傾角2°~6°,內生裂隙,呈條帶狀結構,煤層節理中等發育,硬度f<1.5。工作面范圍內煤層直接頂為粉砂巖,均厚5.51 m,基本頂為中粒砂巖,均厚4.5 m,直接底為黑色細砂巖,均厚1.6 m,老底為砂質泥巖, 均厚4.32 m。 根據礦井相關資料知,3#煤層無沖擊危險性。 工作面采用綜采放頂煤采煤工藝,采高為2.5 m,放煤高度為2.81 m,步距為0.6 m,采放比為1:1.124。 由于孤島工作面礦壓顯現較為劇烈,現為保障工作面回采巷道的穩定,需進行圍巖控制技術的設計與分析。

圖1 工作面位置
3205 工作面運輸順槽與回風順槽均采用小煤柱沿空掘巷,煤柱寬度為6 m,沿煤層底板掘進,均為矩形斷面,掘進寬×高=4.5 m×3.5 m,采用E BZ-100E型綜掘機施工。 考慮到3#煤層較為松軟破碎,且3205 工作面為孤島工作面,礦壓顯現較為劇烈,確定3205 回采巷道采用高強錨網索支護技術,具體支護方案如下:
(1)頂板支護:錨桿采用Φ20 mm×2 200 mm的高強左旋螺紋鋼錨桿, 間排距為800 mm×850 mm,錨固方式采用端頭錨固,每孔錨桿采用一支CK2335樹脂錨固劑和一支Z2335 樹脂錨固劑, 托盤采用配套金屬拱形托盤加球墊, 預緊扭矩為300 N·m;錨索采用Φ17.8 mm×8 000 mm的高強低松弛1×7股預應力鋼絞線, 間排距為1 800 mm×850 mm,與錨桿平行、采用二二布置,錨固方式為端頭錨固,每孔采用一支CK2335 樹脂錨固劑和2 支Z2360 樹脂錨固劑,托盤采用配套金屬拱形托盤,尺寸為300 mm×300 mm×15 mm,錨索預緊力為150 kN;錨桿、錨索間通過鋼筋梯子梁進行連接, 梯子梁由14#鋼筋焊制,長度為4.2 m,同時在表面鋪設12#鐵絲焊制的鋼筋網片進行護表,尺寸為5 m×1 m。
(2)兩幫支護:錨桿采用Φ18 mm×1 800 mm的普通金屬錨桿,間排距850 mm×900 mm,托盤采用金屬圓形托盤, 每孔采用一支CK2335 樹脂錨固劑和一支Z2335 樹脂錨固劑,預緊扭矩為250 N·m,幫部錨桿間采用鋼筋梯子梁進行連接, 梯子梁采用14#鋼筋焊接而成,長度為3.2 m,巷幫采用12#鐵絲編制的鋼筋網片進行護幫,尺寸為3.2 m×1 m。
由于頂錨桿與幫錨桿的排距不同,巷道開口第一排頂錨桿與幫錨桿同排布置,隨后頂板錨桿施工按照850 mm的排距依次向前布置, 幫部錨桿按照900 mm的排距依次向前布置。
3205 運輸順槽與回風順槽掘進期間具體的支護方案,見圖2。
(1)補強支護

圖2 3205 運輸順槽與回風順槽掘進期間支護方案
3205 運輸順槽與回風順槽在掘進期間的支護方案,僅僅考慮到巷道掘進期間的開挖擾動,但是并未考慮到工作面的回采動壓影響,在工作面的采動影響下回采巷道已出現圍巖變形嚴重的情況[1-2],又由于3205 工作面為孤島工作面, 且兩回采巷道采用小煤柱護巷,基于此設計運輸順槽與回風順槽在工作面回采期間進行補強支護,補強支護主要包括增加巷道頂板錨索密度及補打頂板失效錨桿(索),補強支護方案具體如下:
①補設失效錨桿(索):在工作面回采前進行巷道錨桿索錨固效果的檢測,當檢測出失效錨桿(索)時,則在失效錨桿(索)周圍補打規格相同的錨桿(索),并施加預緊力。
②增加頂板錨索密度:在巷道頂板中部補打一根錨索,錨索型號與頂板錨索相同,預緊力為150 kN,補設錨索排距為900 mm。
(2)工作面運輸、回風順槽超前支護
在3205 工作面回采期間,對工作面前方100 m范圍內上、下兩道進行超前加強支護,布置方式為π型鋼梁和單體液壓支柱配套使用, 沿巷道走向上、下幫各一排布置,π型鋼梁長3.2 m,一梁三柱或四柱,排距為2.0~2.5 m,單體柱間距為0.8~1.0 m。
在3205 工作面回采期間,采用“十字布點法”[3-4]在回采巷道距離工作面開切眼100 m的位置處布置監測站,根據礦壓監測結果可知,運輸順槽與回風順槽圍巖變形量大致相同,現以回風順槽的變形量進行具體分析,觀測結果,見圖3。

圖3 3205 回風順槽圍巖表面位移曲線
通過分析圖3 可知,在3205 工作面回采期間,工作面與測站間距離小于80 m后, 巷道表面位移開始逐漸增大,距離小于40 m后,巷道表面位移速率明顯增大,距離小于10 m時,此時巷道表面位移速率進一步增大, 頂底板移近量由157 mm增大為211 mm,兩幫移近量由216 mm增大為314 mm,據此能夠看出巷道回采期間圍巖變形相對穩定,變形滿足回采巷道的使用要求。
在巷道表面位移測站位置處布置深部位移監測點, 深部位移采用多點位移監測儀進行觀測,深部位移監測站分別布置在回風順槽頂板和兩幫。 測站布置在超前工作面100 m的位置處,頂板深部位移布置5 個監測深度, 分別在1.2 m、2.4 m、3.6 m、4.8 m和6 m的位置處布置; 煤柱幫同樣布置5 個監測深度, 分別為0.5 m、1 m、1.5 m、2 m和2.5 m,工作面每推進5 m進行一次觀測作業,每次觀測作業在檢修班進行,持續觀測1 個月。 根據監測結果得出的曲線,見圖4。

圖4 回風順槽頂板和兩幫深部位移觀測結果
分析圖4(a)可知,工作面回采期間回風順槽頂板6 m范圍內煤巖體的最大變形量為136 mm,其中在頂板0~1.2 m深度內圍巖移動量為45 mm,1.2~2.4 m深度圍巖移動量為40 mm,2.4~3.6 m深度內圍巖移動為25 mm,3.6~4.8 m深度范圍內圍巖移動為15 mm,4.8~6 m深度范圍內圍巖移動為10 mm,據此能夠看出頂板3.6~6 m范圍內的圍巖變形量基本一致, 頂板下沉量主要發生在0~2.4 m的范圍內。
分析圖4(b)可知,煤柱幫2.5 m深度范圍的最大變形量為211 mm,其中在0~0.5 m深度內圍巖移近量為52 mm,0.5~1 m深度圍巖移動量為47 mm,1~1.5 m深度內圍巖移動為23 mm,1.5~2 m深度范圍內圍巖移近為44 mm,2~2.5 m深度范圍內圍巖移近23 mm, 從上述數據可知, 煤柱幫在2~2.5 m的圍巖移近量相對較小, 煤柱幫的變形主要發生在0~2 m的深度, 這即表明煤柱幫在錨桿支護下, 幫部0~2 m深度范圍內煤體出現了整體移動。
基于上述分析可知,3205 工作面回采期間,回風順槽頂板巖層和煤柱均具有較好的整體性,深部圍巖的變形在合理范圍內,表明巷道在錨網與錨索聯合支護基礎上通過補強支護, 支護效果良好,滿足回采期間巷道的使用要求。
在工作面回采期間,在運輸順槽超前100 m的位置處布置單體柱壓力監測站,通過在巷道中部單體柱上安裝測壓儀測量單體柱的工作阻力,工作面每回采5 m進行一次觀測作業,觀測作業在檢修班進行,持續進行一個月。 根據監測結果,得出距工作面不同距離時單體柱的壓力,采用origin軟件繪制超前支承壓力曲線圖,見圖5。

圖5 超前支承壓力分布曲線
分析圖5 可知,在距工作面100 m的范圍內,隨著監測站與工作面距離的減小,超前支承壓力呈現出先增大到峰值后減小的趨勢,超前支承壓力的峰值出現在距工作面約8 m的位置處, 峰值為35.5 MPa;另外從圖中能夠看出超前支承壓力在距離工作面約50 m的位置處開始逐漸增大, 據此可知3205 工作面回采期間超前支承壓力的影響區域約為工作面前方50 m的范圍。
針對3205 綜放工作面回采巷道的具體情況,確定巷道在掘進期間采用高強錨網與錨索聯合支護技術,巷道在回采期間進行補強支護及工作面超前支護,并對支護參數進行設計,根據礦壓監測結果可知,3205 工作面回采期間, 巷道頂底板及兩幫移近量最大值分別為211 mm和314 mm,頂板6 m深度和煤柱幫2.5 mm深度深部圍巖的最大變形量分別為136 mm和211 mm,超前支承壓力影響區域為50 m,峰值約在煤壁前方8 m的位置出現。