陳菲
摘要 除鹽水的水質超標直接影響鍋爐給水水質、蒸汽品質,同時也會導致熱力設備的結垢、腐蝕、積鹽。通過對除鹽水電導超表的原因進行分析,制定防范措施,確保熱力系統穩定、經濟運行。
關鍵詞 電導率;除鹽水;混床;樹脂
某公司除鹽水制水分一、二期工程建設,制水工藝采用一級除鹽加混床,原水水源采用煤礦地下水,原水預處理采用混凝沉淀,過濾器采用無煙煤和石英砂雙介質過濾器。除鹽水主要用于4*480T/H直吹式煤粉鍋爐用水,蒸汽壓力為9.81mpa;化工工藝用水;水泥尾氣爐用水。除鹽水箱出水通過除鹽水泵輸送至各用水管網,一、二期除鹽水泵出水通過聯絡門切換可實現向不同的用戶供水。
一、系統存在問題
2010年、2011年一期、二期制水設備相繼投運,投運初期,除鹽水水質均滿足鍋爐用水要求,除鹽水箱出水電導≤0.4us/cm,2018年年底一期除鹽水箱出水出現電導超標現象,但混床出水水質合格。2019年1-8月份出水水質見下表:
二、系統流程
三、原因分析
3.1正常運行時,一二期制水設備同時運行,聯絡門處于常開狀態,可實現一二期設備同時向一二期用戶供水,排查時,停運一期除鹽水泵,一、二期用水用戶均使用二期除鹽水泵供水,2DD表顯示0.90US/CM,1DD表顯示1.19US/CM。停運二期除鹽水泵,一二期用水用戶均使用一期除鹽水泵供水,2DD表顯示3.89US/CM,1DD表顯示4.25US/CM,由此分析,一期除鹽水出水水質異常,一二期除鹽水電導表表計正常。
3.2針對一期除鹽水水質不合格現象,進行排查。一般除鹽水質出現不合格主要原因有三方面:(1)除鹽水箱頂部除鹽水箱頂部密封不嚴,使空氣及灰塵進入;(2)除鹽水箱防腐層存在缺陷,導致碳鋼內壁腐蝕產物進入水中;(3)鍋爐補給水處理系統出現設備異常[1]。
3.2.1除鹽水箱頂部密封不嚴 除鹽水箱頂部密封采用塑料空心覆蓋球進行密封,前期運行時由于人員操作技能水平較低,除鹽水箱水位監視不到位,導致水箱溢流,中和池內有大量浮球,檢查除鹽水箱密封情況打開人孔后,觀察水箱內浮球情況,短缺量較大。為了消除密封不嚴對除鹽水水箱出水水質的影響,對覆蓋球進行補加,補加后除鹽水電導未發現明顯變化,說明該項不是影響除鹽水電導異常的主要原因。
3.2.2水箱防腐層脫落,造成水箱壁腐蝕 通過對混床出水及除鹽水箱出水水質進行鐵離子含量分析,未發現異常情況
3.2.3補給水處理系統出現設備異常 ?設備故障存在兩方面原因(1)混床設備故障(2)一級除鹽制水設備故障
3.2.3.1為了分析混床出水水質合格,但除鹽水箱水質不合格的原因,將混床出水及除鹽水出水均同一表計進行監測,1DD表顯示結果下表所示
由圖上數據分析,一期混床出水電導表存在嚴重誤差,導致出現混床出水水質合格,除鹽水水質不合格的主要原因,
3.2.3.2除鹽水制水工藝采用一級除鹽+混床,混床出水電導表顯示混床出水電導均≤0.2us/cm。由于混床出水電導監測點設置在混床底部出水母管上,混床出水電導只能監測混床出水水質是否合格,當進酸門內漏,反洗進水門內漏時無法通過出水電導表進行監測,為了進一步排查原因,采用臨時措施,在混床出水取樣點安裝臨時管線與混床在線電導表連接,可利用閥門切換來實現一塊電導表可以監測兩個水樣,試驗時發現利用同一塊電導表對兩個水源水質進行監測,數據基本相同,說明混床進酸門及反洗進水門不存在內漏現象,排除混床故障的原因。
3.2.3.3 一級除鹽制水故障 將一期陰床出水電導與2018年以前出水電導進行對比,發現陰床出水電導雖≤5us/cm,但出水電導較前期出水電導升高較明顯。打開陰床,對陰床內部樹脂進行分析,發現樹脂明顯變黑,取樹脂裝于50ml具塞磨口試劑管中,加入除鹽水清洗3-4遍,清洗掉樹脂表面污物,倒盡洗滌水,加入10%飽和食鹽水,加蓋震蕩5min,洗滌水呈深棕色,表明樹脂受有機物污染嚴重,由于樹脂受有機物污染,腐殖酸進行水中導致出水電導明顯升高。
四、處理措施
4.1根據電極使用年限,定期對電導電極進行標定和更換。
4.2對污染樹脂進行復蘇 采用3倍再生液體積的堿性鹽水溶液(10%NaCL+4%NaOH)對樹脂進行逆向沖洗,浸泡12小時,用除鹽水進行置換,直至出水變為淡黃色為止,再用2倍體積再生液對樹脂進行再生。
參考文獻
[1] 李海榮.除鹽水箱出水電導率升高原因分析及處理[J].工業水處理,2016.36(2):106-108.