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降低發(fā)電機二氧化碳置換氫氣用量方法探討

2020-11-20 00:40:23程寶如
裝備維修技術 2020年6期
關鍵詞:發(fā)電機

程寶如

摘要:現(xiàn)代大型火電機組普遍使用氫冷發(fā)電機組,機組在啟停過程中,為保障安全性,常需要用二氧化碳來作為中間介質來實現(xiàn)發(fā)電機內部空氣與氫氣的互換。當前電網裝機容量過剩,加上調峰需求,以及日常檢修,機組啟停較為頻繁,因而二氧化碳置換氫氣操作也相對較多起來,如何提高置換效率,降低二氧化碳的使用量成為提高公司經濟效益的重要一方面。本文通過對本廠對置換中問題進行分析,提出切實可行優(yōu)化方案。

關鍵詞:發(fā)電機;氣體置換;二氧化碳使用量

引言:本廠發(fā)電機組型號為:N600—24.2/566/566,發(fā)電機采用水-氫-氫冷卻方式。為了避免空氣與氫氣直接混合發(fā)生爆炸,在啟機過程中將空氣置換為氫氣,或者在停機后檢修將氫氣置換為空氣,中間必須采用二氧化碳作為中間媒介,發(fā)電機啟動前,充氫前保證二氧化碳濃度達到85%,停機排盡發(fā)電機內的氫氣,先要二氧化碳達到95%時,方可引進空氣[1]。隨著近年來機組啟停越來越頻繁,置換經濟支出也越來越大,此專項開支已經成為一個不可忽視的經濟問題,合理高效的使用二氧化碳成為生產成本控制的重要一環(huán),降低二氧化碳使用量長期亦將為公司提供可觀經濟效益。

1. 當前現(xiàn)狀以及存在的問題

2017年機組進入負荷深度調峰階段,隨著經濟下滑,用電負荷逐年下降,機組的閑置率將上升,對機組的斷續(xù)中長期保養(yǎng)也要求進行發(fā)電機的氣體置換過程,機組由往年的“停運次數(shù)少/每次停運時間長”轉化為“停運次數(shù)增多/每次停運時間縮短”模式,而后者明顯對置換氣體用量需求增大,如下表所示,列出了近年兩臺機組年停運情況:

通過上表可以看出,機組停運次數(shù)逐年增加,二氧化碳耗用量與日俱增,這也需要改進方法降低氣體置換使用量。#2機組近年來啟停次數(shù)明顯增加,平均每年約為4次,按照每啟停一次置換兩次二氧化碳計算,一年需要置換8次,每次置換約120瓶,耗時2至4個工作日,而同類兄弟電廠的用量卻是80瓶左右,因而有較大改進空間。

2. 原因分析及對策

2.1存在問題可能的原因

針對上述現(xiàn)狀提出以下幾種可能原因。(1)運行人員節(jié)約監(jiān)督意識不強,技能不足導致二氧化碳瓶內未用盡或者過度置換;(2)置換時排氫門開的過大或者一直常開;(3)置換時二氧化碳或氫氣未充分靜置;(4)置換管路存在泄漏,二氧化碳加熱器未投入使用或加熱程度不夠;(5)二氧化碳瓶內純度不足,壓力不合格;(6)置換時氫氣壓力過高,未進行提前排氫。下面對這些原因進行逐條分析。

2.2運行人員節(jié)約意識不足或水平不足

通過長達一個月的監(jiān)督調查,發(fā)現(xiàn)運行人員嚴格按照培訓及規(guī)程要求進行參數(shù)控制,基本能夠滿足合理運行,并且通過開展班組內師帶徒及培訓講課等活動,強化了人員的調整技術水準,普遍提高了運行人員的業(yè)務水平。在進行二氧化碳匯流排充氣現(xiàn)場,有專人值班,并且每一瓶二氧化碳都是經過檢驗合格出廠,現(xiàn)場配備壓力表,可以保證二氧化碳瓶絕大部分都用盡,二氧化碳的純度化驗也是定期及時進行,在接近置換尾聲還增加化驗次數(shù),過度置換的瓶數(shù)可以保證在1~2瓶以內。因此可以確定此項因素為次因。

2.3置換時排氫門開的過大或者一直常開

按照以往置換的壓力標準,保證在20KPa,不能高于此值,每次置換排氫門開度都比較大,二氧化碳平均瞬時充氣量也較大,往往使剛沖入的二氧化碳快速流動,部分混合氫氣排入大氣,而且機內壓力往往呈現(xiàn)微下降趨勢,通過大量實例證明,一直保持常開或開度過大會造成氣體的快速排放,最終置換瓶數(shù)都較高(大于100瓶),適當降低開度以及保持發(fā)電機內壓力稍高可以明顯降低二氧化碳消耗量。此項因素為主因。

針對#2機組往常啟停機二氧化碳置換時排氫門開度過大或一直保持常開、置換壓力不高于20KPa的情況,現(xiàn)場指派人員進行排氫門開度的調整,維持發(fā)電機內部壓力在20KPa~30KPa,觀察總二氧化碳置換使用量隨之變化狀況。不改變匯流排壓力,通過就地控制排氫門不同開度來調控發(fā)電機置換速度,并且統(tǒng)計最后二氧化碳用量。

由上表可知,紅色為往常調整值,不改變匯流排壓力,通過就地控制排氫門不同開度來調控發(fā)電機置換,發(fā)現(xiàn)在合理的壓力范圍之內(20~30KPa)隨著壓力的增高、排氫門開度減小,發(fā)電機氣體置換二氧化碳使用瓶數(shù)和置換時間均有所減少。

2.4置換時二氧化碳或氫氣未充分靜置

在置換的某個實例中,因為中途二氧化碳耽誤了供應而人為關閉了補排氣門一段時間,后發(fā)現(xiàn)該次置換使用二氧化碳總量較往常有降低,而后通過一段時間的實踐觀察,發(fā)現(xiàn)通過靜置分層可以有效降低二氧化碳總消耗量。因此可以確定此項因素為主因。

我們用置換與靜置分層交替進行替代置換全程“邊補邊排”,采取每置換4~5小時靜置半小時方案,收集參數(shù)制成下表(表2-2)。

通過上表可以看出,置換與靜置分層交替進行方案明顯大幅降低了二氧化碳使用瓶數(shù),但是在置換時間上并無優(yōu)勢,與相關研究表明通氣置換法通常具有較高效率結果相符[2],而且二氧化碳長時間在發(fā)電機內停留將有產生綠垢的風險[3]。

2.5置換管路存在泄漏,二氧化碳加熱器未投入使用或加熱程度不夠

通過對整個置換管路進行檢查維護,并現(xiàn)場采用測氫儀進行漏氣檢測,未發(fā)現(xiàn)泄漏狀況,同時通過長期檢測發(fā)現(xiàn),二氧化碳加熱器在置換時均可以及時提前投入運行,加熱后氣體溫度正常,符合規(guī)程要求。因此可以確定此項因素為次因。

2.6二氧化碳瓶內純度不足,壓力不合格

通過檢查入廠二氧化碳瓶壓力及純度,隨機抽樣檢測入廠二氧化碳罐裝瓶均經過嚴格檢測,純度和壓力符合行業(yè)標準,因此可以確定此項因素為次因。

2.7置換時氫氣壓力過高,未進行提前排氫

我廠歷次二氧化碳置換氫氣之前,均需將氫氣壓力排盡或降低至20~40KPa,每次都進行了提前排氫。因此確定此條為次要因素。

2.8二氧化碳充氣壓力過小

以往充二氧化碳壓力一般設定以發(fā)電機內恒定在20KPa為準,本次技術攻關中在歷次啟停機發(fā)電機氣體置換過程中適當變換各種充氣壓力,發(fā)現(xiàn)當充氣壓力在10KPa~40KPa范圍內,二氧化碳消耗量與充氣壓力呈現(xiàn)負相關。此項末端因素為主因。

結合以往的經驗,置換壓力不高于20KPa,二氧化碳匯流排同時兩只瓶充氣,壓力較低,現(xiàn)在保持排氫門開度不變的前提下,提高二氧化碳匯流排充氣壓力,將匯流排同時充氣瓶數(shù)量增加至四個,并且調整匯流排充氣壓力,將充氣壓力對應二氧化碳使用瓶數(shù)和置換時間制成下表(表2-3)。

由表可知,紅色為往常調整值,現(xiàn)在保持排氫門開度不變的前提下,提高二氧化碳匯流排充氣壓力,將匯流排同時充氣瓶數(shù)量增加至四個,并且調整匯流排充氣壓力,發(fā)現(xiàn)在合理的壓力范圍之內(20~30KPa)隨著壓力的增高,發(fā)電機氣體置換二氧化碳使用瓶數(shù)和置換時間均有所減少。但是壓力增加過大,將導致系統(tǒng)泄漏的風險增加。

結論:綜合以上分析可得出主要的三點因素:(1)置換時排氫門開度過大或一直保持常開;(2)二氧化碳充氣壓力過小;(3)置換時二氧化碳和氫氣未充分分層靜置 。

綜合采用以上三種主因調整方法,即通過增加二氧化碳匯流排同時充氣瓶數(shù)(2瓶調整為4瓶),適當提高發(fā)電機內部壓力值(20KPa調整為30KPa),采用置換與靜置分層交替進行的方式進行置換過程,在#2機最近一次2019年3月份、4月份的啟停機過程中,二氧化碳的使用瓶數(shù)成功降低至56瓶,比原先降低約60瓶,按照每瓶二氧化碳200元計算的話,當前兩臺機組每年約換1500瓶,經過本次活動降低至少一半即750瓶,每年節(jié)約開支15萬元,效果非常明顯。同時置換時間也小于兩個工作日,提高了工作效率。

參考文獻:

[1]張磊.大型火電機組集控運行[M].北京:中國電力出版社,2006:204

[2]馬巖昕.淺談如何縮短發(fā)電機氣體置換時間[J].電力安全技術,2017,19(06):61-62.

[3]白永鋼.包裝容器氣體置換形式對置換效率的影響[J].液壓氣動與密封,2019,02:84-85.

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