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大型火力發(fā)電廠熱力系統(tǒng)閥門內(nèi)漏原因分析及綜合治理

2020-11-23 07:35:18劉建偉
科技風(fēng) 2020年31期
關(guān)鍵詞:經(jīng)濟(jì)性閥門

劉建偉

摘 要:現(xiàn)代大型火力發(fā)電廠熱力系統(tǒng)使用的閥門均為高溫高壓閥門,如何控制閥門內(nèi)漏已經(jīng)成為火力發(fā)電廠日常技術(shù)管理的重要內(nèi)容,本文對熱力系統(tǒng)閥門內(nèi)漏的原因進(jìn)行了分析,提出了熱力系統(tǒng)閥門內(nèi)漏治理的相關(guān)方案。

關(guān)鍵詞:內(nèi)漏;閥門;疏水;經(jīng)濟(jì)性

Abstract:The valves used in the thermal systems of modern large-scale thermal power plants are high-temperature and high-pressure valves.How to control the internal leakage of valves has become an important part of the daily technical management of thermal power plants.This paper analyzes the causes of internal leakage of thermal system valves and proposes a thermal system.Related solutions for valve leakage management.

Key words:Internal Leakage;Valves;hydrophobic;Economy

1 概述

火力發(fā)電廠中,閥門在熱力系統(tǒng)中起著重要的、不可替代的作用。根據(jù)閥門類型、安裝的系統(tǒng)和位置等,主要起到截止、調(diào)節(jié)、止逆、安全的作用,另外還可以起到穩(wěn)壓、排污、減壓、回流(如最小流量閥)和轉(zhuǎn)向(如給水三通閥)等作用。在火力發(fā)電廠節(jié)能管理工作中,閥門內(nèi)漏是一項重要而長期的工作,閥門的安全、可靠、經(jīng)濟(jì)運行,是發(fā)電廠安全、經(jīng)濟(jì)運行的前提條件,閥門內(nèi)漏管理工作的好壞,直接決定著機組運行經(jīng)濟(jì)性和節(jié)能降耗水平。在生產(chǎn)實踐中,熱力系統(tǒng)的疏放水系統(tǒng)閥門、對空排氣的安全閥、鍋爐吹灰器的進(jìn)汽閥等這三類閥門內(nèi)漏現(xiàn)象最為常見,對安全性和經(jīng)濟(jì)性的影響也最大,本文主要以這三類閥門的內(nèi)漏治理為對象進(jìn)行研究和實施。

2 閥門內(nèi)漏的影響

(1)對安全性的影響:閥門內(nèi)漏將使運行中的設(shè)備無法徹底隔離,設(shè)備檢修時安全措施無法隔離到位,不僅嚴(yán)重威脅檢修人員的人身安全,而且導(dǎo)致必要的檢修工作無法進(jìn)行,設(shè)備可靠性下降。長期閥門內(nèi)漏會導(dǎo)致閥后管道沖蝕減薄,管道承壓能力下降,引發(fā)爆管風(fēng)險,給設(shè)備和人身安全造成極大隱患。吹灰器進(jìn)汽閥內(nèi)漏會導(dǎo)致鍋爐受熱面局部吹損、材質(zhì)惡化,存在引起受熱面泄漏的隱患。

(2)對經(jīng)濟(jì)性的影響:熱力系統(tǒng)閥門長期內(nèi)漏會引起汽水損失,高溫、高壓工質(zhì)未經(jīng)利用,直接排入凝汽器,導(dǎo)致凝汽器熱負(fù)荷增加,機組真空下降,汽輪機效率明顯降低。設(shè)備消缺時,因閥門內(nèi)漏,安措無法到位而無法退出,或退出后無法檢修,導(dǎo)致機組運行經(jīng)濟(jì)性下降。同時內(nèi)漏閥門數(shù)量的增加,將增加閥門修復(fù)、研磨和更換費用。

(3)對社會形象的影響:閥門內(nèi)漏造成部分汽、水等介質(zhì)直接排向周圍環(huán)境,作為一個企業(yè)特別是國有企業(yè)在追求經(jīng)濟(jì)利益的同時,還肩負(fù)著對社會的責(zé)任,閥門內(nèi)漏將使部分高溫高壓的汽、水直接排入大氣中,對周圍環(huán)境造成熱污染。脫硫、除灰、輸煤、化學(xué)系統(tǒng)的閥門內(nèi)漏將可能造成酸液、堿液、漿液、廢水、廢氣外泄,對周圍環(huán)境造成污染,產(chǎn)生不良的社會影響。

3 原因分析

根據(jù)對生產(chǎn)現(xiàn)場閥門內(nèi)漏原因的綜合統(tǒng)計分析,認(rèn)為閥門內(nèi)漏的主要原因有以下幾條:

(1)閥門本身質(zhì)量原因:這里面既有因技術(shù)人員知識技能不足造成閥門壓力溫度等級選用錯誤的原因,也有閥門生產(chǎn)廠家制造工藝不良的原因。尤其是個別國產(chǎn)閥門的嚴(yán)密性經(jīng)受不了機組高負(fù)荷壓力的考驗,出現(xiàn)低負(fù)荷不漏、高負(fù)荷漏的現(xiàn)象。

(2)閥門操作不當(dāng):細(xì)分為手動閥門關(guān)閉時操作不到位、一二次門開關(guān)順序不合理、截止閥長期小開度運行等原因。

(3)閥門定位原因:細(xì)分為閥門定位位置不合理,造成電動或氣動執(zhí)行機構(gòu)關(guān)閉不到位、力矩設(shè)置不夠造成定位不到位。

(4)閥門檢修工藝不良:主要表現(xiàn)為解體檢修的閥門因研磨、回裝質(zhì)量不良造成二次泄漏;安全閥因整定校驗壓力與實際運行壓力偏差較大引起內(nèi)漏。

(5)密封面雜質(zhì)引起關(guān)閉不到位:主要有介質(zhì)內(nèi)部產(chǎn)生的氧化皮等雜質(zhì)或檢修后遺留在系統(tǒng)內(nèi)的鐵屑雜質(zhì),閥門關(guān)閉時加在密封中之間,會擠傷密封面,造成關(guān)閉不嚴(yán)。

(6)對閥門內(nèi)漏檢查監(jiān)督不到位:沒有定期檢查、缺少必要監(jiān)測手段,未能在初期及時處理,造成閥門損傷。

針對上述閥門內(nèi)漏的原因排查分析,其中操作不當(dāng)?shù)脑蛘?5%、檢修與定位不良原因占30%、監(jiān)測檢查不到位占35%,其他原因占10%,初步確定為閥門操作不當(dāng)、檢修與定位工藝不良、監(jiān)測檢查不到位這三大方面原因為閥門內(nèi)漏的主要原因,其治理方案也據(jù)此針對性的實施開展。

4 綜合治理方案

根據(jù)以上對火力發(fā)電廠熱力系統(tǒng)閥門內(nèi)漏的原因分析,結(jié)合各閥門用途、結(jié)構(gòu)形式、使用工況等的不同,特提出針對性的綜合治理方案進(jìn)行實施。

4.1 閥門操作優(yōu)化改進(jìn)

(1)電動門、氣動門關(guān)行程最好為0,現(xiàn)在一般閥門是通過力矩來確定關(guān)位的,建議用行程關(guān)斷方式,按照設(shè)備廠家技術(shù)提供相應(yīng)支持和指導(dǎo),一定要整定行程,確保閥門可以關(guān)嚴(yán),防止密封面被沖刷。

(2)對于關(guān)斷性閥門,原則上只能處于全開全關(guān)狀態(tài),禁止關(guān)斷類閥門在運行期間處理半開半管狀態(tài),尤其是利用疏水門進(jìn)行小流量排污防水、截止閥充當(dāng)調(diào)閥調(diào)節(jié)系統(tǒng)流量,防止閥芯吹損導(dǎo)致閥門內(nèi)漏。

(3)疏放水系統(tǒng)閥門有一二次門的,規(guī)范操作順序,開啟閥門時先開一次門,再開二次門,使二次門處于節(jié)流狀態(tài);關(guān)閉閥門時先關(guān)二次門,再關(guān)一次門,用于保護(hù)一次門免受沖刷。

(4)手動操作不同類型的閥門時要選擇對應(yīng)型號的閥門扳手,避免用大閥門扳手操作小閥門導(dǎo)致閥門損壞、用小閥門扳手操作大閥門導(dǎo)致閥門開關(guān)不到位。

(5)隔離閥盡可能避免在小開度長時間運行。在手動關(guān)閉閥門時必須關(guān)嚴(yán),這樣可以避免閥門被沖刷。

4.2 檢修與定位工藝優(yōu)化改進(jìn)

(1)閥門解體檢修時做好密封面質(zhì)量驗收,閥芯和閥座驗收時不僅檢查表面光潔度、同時進(jìn)行閥門密封線檢查。

(2)定位時定位準(zhǔn)確到位,機務(wù)和熱控人員做好溝通,調(diào)整時合適的閥門執(zhí)行機構(gòu)力矩,保證電動或氣動能夠關(guān)閉到位。

(3)結(jié)合鍋爐水壓試驗做好疏放水系統(tǒng)閥門的打壓試驗工作,檢查檢修質(zhì)量。

(4)對于疏放水系統(tǒng)和放空氣系統(tǒng)的截止閥,要結(jié)合機組啟動開機,做好熱緊工作,在點火啟動初期和帶負(fù)荷階段分別熱緊,做到早發(fā)現(xiàn)早處理。

(5)閥門初始內(nèi)漏階段及時采取措施,避免擴(kuò)大,例如能夠隔離的燃油霧化蒸汽系統(tǒng)閥門、暖風(fēng)器系統(tǒng)閥門、吹灰器進(jìn)氣閥及時隔離檢修;內(nèi)有雜質(zhì)情況的截止閥,開啟沖洗后再關(guān)閉。

(6)對熱力系統(tǒng)閥門狀況進(jìn)行全面排查,形成閥門內(nèi)漏檢查報告,制定針對性的治理方案。例如輕微內(nèi)漏的中低壓閥門、吹灰器進(jìn)汽閥進(jìn)行研磨,嚴(yán)重內(nèi)漏的中低壓閥門進(jìn)行更換;安全閥和疏放水閥門利用停機檢修機會進(jìn)行解體研磨。

4.3 監(jiān)測與檢查方式優(yōu)化改進(jìn)

(1)對鍋爐所有疏放水系統(tǒng)閥門加裝在線溫度監(jiān)測裝置,引入DCS系統(tǒng),這樣,疏水門內(nèi)漏情況就一目了然,不僅為檢修提供了依據(jù),而且使疏水閥門泄漏狀況公開化,便于各級技術(shù)人員對疏水閥門的泄漏情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

(2)將閥門內(nèi)漏檢查列入定期工作,每月對疏放水、安全閥、蒸汽閥進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)漏情況時列入檢修計劃。

(3)改進(jìn)吹灰器蒸汽閥的內(nèi)漏檢查方式,由測溫檢查改為拆開堵頭投入蒸汽直觀觀察。

(4)利用測溫槍、紅外成像儀、聽針等手段,多鐘手段檢測閥門內(nèi)漏程度。

5 方案實施情況

2019年公司共治理閥門內(nèi)漏20臺,其中#1機組14臺,#2機組6臺。截至目前兩臺機組熱力系統(tǒng)閥門均達(dá)到零泄漏,治理效果顯著。

5.1 直接成果

汽水損失影響:按照《節(jié)能管理辦法》熱力系統(tǒng)疏放水閥門內(nèi)漏,汽輪機中壓調(diào)門之前按影響煤耗0.02克/千瓦時計算,共治理閥門內(nèi)漏20處,共計影響供電煤耗降低0.4克/千瓦時。機組補水率變化:經(jīng)過閥門內(nèi)漏專項治理后,全廠補水率持續(xù)改善,6-10月份同比降低0.16%,影響供電煤耗降低0.02g/kWh。累計影響煤耗降低0.42克/千瓦時,年發(fā)電量按照54億千瓦時計算,年節(jié)約標(biāo)煤量2268噸,年提升經(jīng)濟(jì)效益170萬元。

5.2 間接成果

(1)通過課題實施,對員工開展了閥門選用、操作、檢修工藝的培訓(xùn),對熱力系統(tǒng)也有了更加全面、更深刻的了解。

(2)開展了閥門技術(shù)比武活動,達(dá)到崗位練兵目的。

(3)借機檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場裝置性違章現(xiàn)象,改造了省煤器和水冷壁的疏水門操作平臺。

(4)形成了開機閥門熱緊等管理制度、完善了閥門內(nèi)漏檢查定期工作,形成制度文件固化。

(5)將閥門治理內(nèi)漏經(jīng)驗繼續(xù)總結(jié),用于提高閥門設(shè)備壽命、降低故障率等方面。

6 結(jié)語

通過對內(nèi)漏閥門綜合治理課題的實施,有效減少了熱力系統(tǒng)閥門的內(nèi)漏數(shù)量,提高了設(shè)備的安全性和經(jīng)濟(jì)性,達(dá)到了預(yù)期的目的。

參考文獻(xiàn):

[1]劉進(jìn).閥門常見故障原因及處理方法[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報,2011,21.

[2]李建文.火力發(fā)電廠熱力系統(tǒng)的閥門內(nèi)漏判斷研究[J].能源科技,2017,4(7).

作者簡介:劉建偉(1981—),男,河南鄭州人,本科,從事安全技術(shù)管理方面的工作。

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