曹得成
(中鐵七局集團(tuán)西安鐵路工程有限公司,陜西 西安 710000)
(1)漿體可以保護(hù)預(yù)應(yīng)力鋼絞線不被銹蝕,從而延長預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)的使用年限。(2)漿體包裹預(yù)應(yīng)力鋼絞線,有效地減少了預(yù)應(yīng)力的損失。(3)有利于預(yù)應(yīng)力鋼絞線與混凝土的結(jié)合,提升應(yīng)力傳遞效果,確保結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。
(1)預(yù)應(yīng)力張拉施工完成后,由于鋼絞線與鋼絞線之間、鋼絞線與工作夾片之間、工作夾片與工作錨之間均存在一定間隙,因此應(yīng)首先采用水泥砂漿進(jìn)行錨頭密封,然后采用真空輔助進(jìn)行管道壓漿作業(yè),最后嚴(yán)格按照規(guī)范要求確保保壓時(shí)間,且在保壓過程中不能有漿體溢出,但原有工藝在壓漿過程中不易保證孔道密封及壓力穩(wěn)定。(2)壓漿施工結(jié)束后,傳統(tǒng)錨頭封堵方案采用水泥砂漿封堵,密封效果不易滿足設(shè)計(jì)要求,清理錨頭時(shí)會(huì)造成外漏鋼絞線的損傷,影響預(yù)應(yīng)力夾片的錨固效果。(3)箱梁預(yù)應(yīng)力孔道較多,原有壓漿工藝反復(fù)拆裝附件,造成壓漿作業(yè)時(shí)間較長。
采用水泥砂漿對外露錨頭進(jìn)行封堵(見圖1),其工藝復(fù)雜、難操作、難控制、易損壞鋼絞線,在施工過程中常出現(xiàn)壓力、真空度無法滿足設(shè)計(jì)要求的情況。而采用特制壓漿罩封堵外露錨頭(見圖2),無須清理錨頭,施工簡便、易操作、易控制、不損壞鋼絞線,在施工過程中能夠及時(shí)解決壓力問題,確保了管道壓漿的實(shí)體質(zhì)量。

圖1 水泥砂漿錨頭封堵

圖2 壓漿罩錨頭封堵
考慮到單管道壓漿(見圖3)時(shí)間長,需重復(fù)性作業(yè),在施工過程中等待時(shí)間較長,無法有效地節(jié)省壓漿時(shí)間,因此在原有的單管道壓漿作業(yè)的基礎(chǔ)上改進(jìn)施工工藝,采用壓漿罩加“Y”型聯(lián)結(jié)管壓漿工藝(見圖4),容易操作,不僅解決了拆裝頻繁、施工時(shí)間較長的問題,還提高了工作效率。

圖3 單管道壓漿作業(yè)

圖4 “Y”型聯(lián)結(jié)管作業(yè)
施工準(zhǔn)備→外露鋼絞線切除→專用壓漿罩密封錨具→安裝“Y”型聯(lián)結(jié)管→漿體拌制→抽真空→管道注漿、保壓→清洗設(shè)備→拆卸輔助配件→養(yǎng)護(hù)。
終張拉24h后,技術(shù)人員對外露鋼絞線進(jìn)行檢查,當(dāng)發(fā)現(xiàn)夾片外露平齊,錯(cuò)牙不超過1mm,每端的鋼絞線回縮量不大于1mm,且無斷絲、滑絲現(xiàn)象時(shí),采用砂輪切割機(jī)切除,嚴(yán)禁使用電弧切割。
根據(jù)梁體錨板型號(hào),選擇尺寸規(guī)格與錨板對應(yīng)的壓漿罩,利用錨墊板上原有的預(yù)留孔,采用φ12mm通絲螺桿進(jìn)行聯(lián)結(jié),并用電動(dòng)扳手緊固螺母,使壓漿罩與錨板密貼(見圖5~圖6)。壓漿罩與錨板之間設(shè)置橡皮墊圈,以起到密封作用,同時(shí)也避免了壓漿過程中常出現(xiàn)的漏漿、漏氣等現(xiàn)象。

圖5 橡皮墊圈

圖6 壓漿罩安裝
壓漿罩安裝完成后,在橫向相鄰的兩個(gè)孔道分別安裝壓漿管及球閥,待安裝完畢后,再采用“Y”型聯(lián)結(jié)管與兩個(gè)壓漿管用活接進(jìn)行聯(lián)結(jié),使其穩(wěn)定牢固,防止壓漿過程中出現(xiàn)脫落。
根據(jù)攪拌機(jī)攪拌能力,設(shè)置相應(yīng)參數(shù),確保每盤漿體滿足管道連續(xù)壓漿要求。攪拌前,先清洗施工設(shè)備,且清洗后的設(shè)備內(nèi)不應(yīng)有殘?jiān)⒎e水,再檢查攪拌機(jī)的過濾網(wǎng)。在漿體由攪拌機(jī)進(jìn)入儲(chǔ)料罐時(shí),經(jīng)過過濾網(wǎng),且過濾網(wǎng)格的規(guī)格不應(yīng)大于3mm×3mm。
進(jìn)行漿體拌制,應(yīng)先開動(dòng)攪拌機(jī),在攪拌機(jī)中加入實(shí)際拌和用水量的90%;再均勻加入全部壓漿劑,邊加入邊攪拌;接著均勻加入全部水泥,待所有粉料加入后再攪拌2min,并加入剩余10%的拌和水,繼續(xù)攪拌2min后即可放入低速儲(chǔ)料罐中(放料過程中要檢查過濾網(wǎng)中是否堆積殘留水泥塊,如果有要及時(shí)清理,防止對螺桿壓漿泵造成損壞)。漿體在低速儲(chǔ)料罐中應(yīng)持續(xù)攪拌,以保證漿體的流動(dòng)性。首盤測試流動(dòng)度及漿體溫度,以后每10盤進(jìn)行1次檢測,嚴(yán)禁在施工過程中因?yàn)榱鲃?dòng)度不滿足要求出現(xiàn)額外加水、水泥、壓漿劑的情況。
在配制漿體時(shí),各組分的稱量應(yīng)準(zhǔn)確到±1%(均以質(zhì)量計(jì))。計(jì)量器具均應(yīng)經(jīng)計(jì)量檢定合格,且在有效期內(nèi)使用,水膠比值不超過0.33。經(jīng)實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證試驗(yàn),漿體性能各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)均滿足要求后方可使用。壓漿過程中,每孔梁制作3組標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試件(40mm×40mm×160mm)進(jìn)行抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度試驗(yàn)。
確定進(jìn)漿口和出漿口后,安裝壓漿罩、壓漿管、球閥。關(guān)閉進(jìn)口球閥后,在出口安裝真空負(fù)壓泵進(jìn)行管道抽真空作業(yè),使孔道內(nèi)的真空度穩(wěn)定在-0.08~-0.06MPa。抽真空端同樣采用“Y”型聯(lián)結(jié)管進(jìn)行作業(yè),并在每個(gè)聯(lián)結(jié)管上設(shè)置豎向三通管(以免兩個(gè)孔道漿體從一個(gè)管口排出造成視覺上的混淆),確保管道壓漿的實(shí)體質(zhì)量。
攪拌均勻后,即可經(jīng)過過濾網(wǎng)進(jìn)入儲(chǔ)料罐。漿體在儲(chǔ)料罐中應(yīng)持續(xù)攪拌,以保證漿體的流動(dòng)性。漿體攪拌完成后,由試驗(yàn)人員對漿體溫度、流動(dòng)度進(jìn)行現(xiàn)場測試,滿足規(guī)范要求后注入管道。真空度滿足要求后,打開進(jìn)漿口球閥,并開啟螺桿壓漿泵注漿。待抽真空端的透明網(wǎng)紋管中有漿體經(jīng)過時(shí),立即關(guān)閉真空泵,同時(shí)關(guān)閉三通直管、開啟豎管閥門,使空氣、稀漿順豎管排至廢料存儲(chǔ)罐中,直至水泥漿順暢流出。當(dāng)出漿稠度與壓漿端的漿體一致時(shí),關(guān)閉出漿口閥門,保證壓漿泵在壓力不小于0.5MPa下持壓3min(保壓過程中開啟出漿口球閥1~2次,排除管道內(nèi)殘余空氣,確保管道充盈)。同一孔管道壓漿應(yīng)連續(xù)進(jìn)行,一次完成。若因故障中途停頓,水泥漿從攪拌到壓入管道的時(shí)間不應(yīng)超過40min,否則必須將已壓入管道內(nèi)的水泥漿全部用清水沖洗干凈后,再重新注漿。孔道壓漿順序應(yīng)先下后上,依次進(jìn)行,避免出現(xiàn)串孔現(xiàn)象。
管道壓漿完成后,需將壓漿臺(tái)車上料口及上料管道內(nèi)的放料口清理干凈,防止粉料受潮堵塞上料螺旋桿,對設(shè)備造成損壞。同時(shí),將無法放出的剩余殘料放至高速攪拌筒中排出。壓漿臺(tái)車、真空負(fù)壓泵、螺桿壓漿泵必須用清水徹底清洗,防止殘留漿體凝固后對設(shè)備造成損壞。高速攪拌桶、儲(chǔ)料罐內(nèi)壁上黏附的水泥漿必須用刮板清理干凈后排出,且必須保證稱量傳感器上無殘留漿體,防止出現(xiàn)計(jì)量誤差。
壓漿完成4h后,試開閥門,如無漿體反溢現(xiàn)象,則拆卸壓漿罩、壓漿管和球閥,拆卸壓漿閥時(shí)間應(yīng)視季節(jié)和氣溫而定,不宜過早。拆除配件后,需要對其進(jìn)行沖洗,且必須徹底清理螺紋聯(lián)結(jié)處,防止后期使用時(shí)出現(xiàn)絲扣滑絲的情況,最后進(jìn)行妥善保管,以備再用。壓漿罩拆除后,也需要及時(shí)清理錨板、鋼絞線上多余漿體,方便后期綁扎封錨鋼筋網(wǎng)片,禁止用流動(dòng)水直接與錨板接觸。
壓漿時(shí)漿體溫度應(yīng)在5~30℃,壓漿及壓漿后3d內(nèi),梁體及環(huán)境溫度不應(yīng)低于5℃。當(dāng)環(huán)境溫度低于5℃時(shí),需要采取保溫篷布覆蓋梁體,必要時(shí)采用蒸汽、電加熱器或熱風(fēng)炮等加熱措施對梁體進(jìn)行保溫,確保梁體環(huán)境溫度不低于5℃。
綜上所述,采用壓漿罩“Y”型聯(lián)結(jié)管壓漿施工,不但確保了管道的密封性,還優(yōu)化了采用水泥封堵錨頭的傳統(tǒng)施工工藝,節(jié)省了水泥用量和勞力,而且便于操作,在保證工程質(zhì)量和安全的同時(shí),提高了工作效率,縮短了工期,節(jié)約了成本。