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提高高純電解銅產出率研究與實踐

2020-12-09 05:31:15唐文忠張海濤
世界有色金屬 2020年14期

唐文忠,張海濤

(銅陵金冠銅業公司,安徽 銅陵 244000,2.赤峰金劍銅業公司,內蒙古 赤峰 024000)

在金昌冶煉廠的銅電解精煉工序中,經常會出現一些影響電解銅外觀質量的現象,包括陰極銅表面出現粒子、氣孔等。有些批次的電解銅甚至會出現左右兩邊厚薄不均,相差較大,即為生產中所說的“偏缸銅”。還有電解銅一些上邊緣較厚,下邊緣很薄,即為“刀口銅”,導致產品物理規格的嚴重不符。本文根據生產實踐情況,對產生上述現象的原因進行了分析,尋找預防和控制的措施,并在生產中進行實踐,以確保電解銅的外觀質量和物理規格,提高電解高純銅的產出率。

1 成因分析

1.1 氣孔

在電解操作中,由于電解液中會溶解空氣,如果在電解進行前,電解液的大量空氣未能及時排出,隨著溫度升高,電解液中的空氣會達到過飽和狀態,在電解進行時,空氣逐漸析出,粘附在陰極上,聚集成氣泡,氣泡排開電解液,從而在電解回路上形成了一個絕緣點,由于絕緣點上沒有電流分布,因而也沒有銅析出;而在絕緣點周圍的陰極表面,銅正常析出,這樣,在該絕緣點處就逐漸形成坑狀氣孔。

通過長時間的觀察分析,我們發現:電解液從電解槽回液管進入低位槽過程中,存在較大落差,流速較大,形成沖擊,卷入空氣,當電解液循環量較大時,其中的氣體來不及釋放,從而通過循環回路進入電解槽內。另外,酸泵和加熱器等因密封效果不好時,也會吸入一部分空氣。

1.2 粒子

銅電解精煉過程必須保持動態平衡,在這個復雜的平衡體系中,任何一道工序失調都將打破體系的平衡,最終影響電銅質量。陰極銅表面是否出現粒子是可以直觀反映陰極銅的質量好壞,也是一項衡量電銅質量的指標,導致電解銅表面形成粒子的原因較多,主要有以下幾種情況:

1.2.1 陽極泥附著

在銅電解過程中,陽極泥的沉淀富集是回收陽極銅中金銀等貴金屬的主要手段。但是,當陽極泥沉降效果不好時,就可能會少量吸附在陰極銅表面,影響電解電流的分布,使電解銅表面出現開花狀的粒子,同時,部分貴金屬也會隨著流失。該類粒子最基本的特征是與陰極銅板面接觸不牢固,易鏟除,且粒子大多數分布在電銅的下部。根據生產實踐分析,陽極泥附著陰極銅主要有以下幾方面因素:

(1)電解液循環速度過大,各處流量不均勻,易使電解液帶氣,會干擾陽極泥的沉降方向。另外,我公司的電解液循環采用下進上出方式,向上流動的電解液也會阻礙陽極泥的沉降,特別是循環量較大時,陽極泥沉降變慢會比較顯著;

(2)槽溫較低,電解液溫度低時粘度和比重將會增大,也不利于陽極泥沉降;

(3)漂浮陽極泥的產生,當陽極板中砷、銻、鉍等雜質含量超標時,隨著電解的進行,會逐漸富集,由于上述雜質比重較小,易形成漂浮陽極泥,不宜沉降,隨電解液的流動會附著在陰極銅表面。

(4)陽極板板面不平整,干擾了陽極泥的垂直沉降的方向,增加了陽極泥附著在陰極表面的幾率。

1.2.2 添加劑使用不當

在銅電解生產中,添加劑是不可或缺的,會直接影響陰極銅的質量。合理使用添加劑,可抑制電銅表面粒子的生成,使晶粒細小,電銅表面致密光滑。根據添加劑的作用機理,如果添加劑加入量不足,在較大電流密度下,電力線分布不均勻時,電銅表面會生成針刺狀粒子。隨著添加劑加入量增加,這種粒子會逐漸變小,甚至消失。當添加劑加入量過大時,陰極銅表面也會生成圓頭狀粒子。如果添加劑加入過多,部分添加劑隨陰極銅析出,會使電銅發酥發脆,甚至影響其化學品位。

1.2.3 銅粉的吸附

電解生產伴隨著許多復雜的化學反應發生,在電解過程中,往往會生成少量不穩定的一價銅離子,其活性很大,可以生成二價的銅離子和銅粉,陽極板入槽前酸洗不徹底也會帶入一部分銅粉。銅粉大部分會沉降到槽底,進入陽極泥;但也會有少量懸浮于電解液中,吸附在陰極銅表面,形成晶核。根據金屬結晶原理,隨著二價銅離子遷移至陰極銅表面時,會優先在銅粉形成的晶核處放電析出,最后在陰極銅表面形成銅顆粒,并且結合緊密,難以剔除。

1.3 偏缸銅

偏缸銅主要是由于陰陽極板面排列不對稱,板面左右間距不相等,通電后,電力線分布不均勻,間距小的陰極板邊緣析出的銅晶體多,而間距大的陰極板邊緣析出的銅晶體小,造成陰極銅左右兩邊厚薄不均,影響電銅的物理規格,根據生產實踐分析,主要有以下幾種原因:

(1)整缸操作不到位,導致陰陽極板面不垂直、不對稱。

(2)檢查短路后,陰極沒有恢復到原來位置。

(3)電解槽自身不平,兩邊不對稱,導致放入的陽極板和始極片存在傾斜現象。

(4)由于剪邊機和人員操作等原因,導致始極片剪邊不符要求,未能呈現規則的長方形,而是近似菱形,導致陰陽極不對稱。

1.4 刀口銅

刀口銅也是一種電銅偏缸現象,是指整個電銅板面呈現厚薄不均,類似刀口一樣,上邊緣較厚,下邊緣很薄,或者中間厚,上下邊緣都很薄。根據其產生的特質和生產實踐分析,主要原因有:

(1)升降耳不到位:根據電解生產要求,在出銅前8-24小時,提高電解液液面30mm~50mm,始極片下槽24小時后,降低液面30mm~50mm,如果升降耳不到位,導致上邊緣較厚或較薄(大于10mm或小于3mm)。

(2)始極片掛耳長度不一致:由于耳料、操作、機器設備等原因,生產出的始極片掛耳長度不一致。如果掛耳較長,裝槽后,始極片底邊會低于陽極板底邊較多,超出部分的電力線分布不密集,在始極片低于陽極板底邊的部位,銅析出緩慢,甚至不析出,從而導致陰極下邊緣很薄,呈刀口狀。

(3)由于陽極泥自上布下進行沉降,與陰陽極板的上邊相比,底邊所處電解液中陽極泥的濃度相對較大;隨著陽極泥量增大,會在一定程度上阻礙銅離子在陰極上的析出,所以導致下邊緣較薄。

2 改進措施

由于不合格電銅需要返回前段工序處理,因而會降低電銅的直收率,同時增加了處理成本,增加了勞動量。為了減少上述電銅不合格現象,提高生產效率,根據以上分析,針對影響電銅外觀質量和物理規格的因素,結合實際生產,采取了如下整改和防治措施:

(1)及時檢查酸泵是否存在泄漏,定期更換酸泵的密封填料;指派專人定期查看換熱器、加溫缸等是否正常運行,發現異常及時進行維修和整改。

(2)每天按時巡檢低位槽液面,當液面較低時,及時補液,減小回液管與低位槽的落差,避免形成“瀑布”,防止因電解液傾瀉沖擊帶入較多的氣體。

(3)增加高位槽的容積,針對容積較小和存在問題的高位槽及時更換,在停產檢修期間,更換了三期損壞的高位槽,并且對四期高位槽進行了移位,完善高位槽功能,使電解液在高位槽中駐液時間延長,強化了排氣效果。

(4)嚴格控制陽極板的化學品位,每天及時化驗,與內控標準進行對比,每月對陽極銅砷、銻、鉍、鐵、鎳等雜質進行繪圖分析,防止因雜質富集,產生鈍化、漂浮陽極泥等。

(5)根據每天陽極銅化驗結果,對雜質超標的陽極銅進行分散處理,分散到多天、多槽使用,將物理規格不好或塊重較高的陽極銅放到槽頭、槽尾使用。

(6)定期化驗電解液成分,視槽面狀況每周1~2次,根據化驗結果,及時調整槽溫、流量、添加劑等技術指標

(7)定時檢測槽溫,每班檢測槽溫兩次,確保電解液溫度控制在58-65℃之間,并做好相應記錄。

(8)控制好添加劑的使用量,按規定比例進行配制,要求徹底溶化,均勻加入,根據各生產系統狀況,引進新品添加劑阿維酮,相應減少其它添加劑用量。

(9)做好始極片的剪邊工作,始極片以定位基準進行裁剪,確保剪出的始極片四邊平直,無斜口。

(10)定時檢查陰極泡洗槽,確保電銅煮洗水的水溫大于95℃。

(11)密切關注槽壓表,當槽電壓顯示異常時,逐槽測量,如果槽電壓小于0.2V或大于0.34V時,應及時處理。

(12)做好升降耳工作,在出銅前8-24小時,提高電解液位30-50mm,始極片下槽24小時后,降低電解液位30-50mm。

(13)及時檢查短路,采用灑水和拖表等輔助方法檢查是否短路,并立即處理。

(14)增強各項輔助設備的點巡檢工作,維修和工段做好檢查,確保設備正常運轉,發現隱患及時提出、整改。

(15)加強槽面管理,控制好各項生產技術指標,定期對操作人員進行技能培訓。

3 改進效果

在采取上述改進措施之前,我公司電解車間高純銅率僅有94%左右;采取了上述措施后,取得了良好的成效。在采用小極距,高電流密度生產模式下,全年高純銅率可保證在99%以上,經過努力可達到99.5%,最優月度高純銅率曾達到99.7%。

4 結論

在銅電解精煉過程中,控制好各項生產技術指標,是提高高純銅產出率的根本途徑。針對電解生產實踐,以及影響電銅質量的各種現象與成因,我廠積累了大量的有效應對措施,并且取得了良好的效果和收益,可為同行業提高高純電解銅的產出率,提供了一定借鑒。

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