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高鈦焊絲鋼氮含量的控制

2020-12-11 01:52:10趙帥李旭潘瑞寶李澤林
鞍鋼技術 2020年6期

趙帥,李旭,潘瑞寶,李澤林

(鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧 鞍山 114021)

高鈦焊絲鋼ER70S-G的生產難點在于其化學成分要求嚴格,即低碳、高錳、低磷、高鈦、低氮。大量合金加入使轉爐出鋼過程溫降大,要求轉爐終點高溫低碳出鋼,這種條件下鋼水氮含量較高。鋼水中的鈦與氮親和力好,高鈦鋼在合金化階段增氮最嚴重。高鈦焊絲鋼的生產工藝路線為鐵水預處理-轉爐冶煉-LF精煉-方坯連鑄,不進行真空處理,無降氮工序,生產時極易發生成品氮含量超標的情況。鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠一分廠(以下簡稱“一分廠”)采取了一系列措施嚴格控制各工序鋼水增氮,降低了高鈦焊絲鋼ER70S-G成品的氮含量,提高了該鋼種的成材率。

1 各工序鋼水氮含量

一分廠有3座90 t頂吹轉爐,3座LF爐,2臺方坯鑄機。為了解各工序處理前后鋼水增氮情況,分別取10組鋼水試樣檢驗,結果見表1。

表1 各工序鋼水氮含量Table 1 Content of N in Molten Steel at Every Working Procedure (Mass Fraction) %

分析表1可以發現,隨著冶煉的進行,各工序鋼水中的氮含量不斷增加,轉爐出鋼前鋼水中氮含量較高,出鋼過程及LF處理過程增氮較多。

2 鋼水脫氮原理

鐵水、廢鋼中的氮是鋼水中氮的主要來源,鐵水平均含氮量60×10-6,廢鋼平均含氮量70×10-6。在整個轉爐冶煉過程中,鋼水中氮含量伴隨碳氧反應呈不斷降低趨勢。這是因為在碳氧反應過程中,大量的CO氣泡源源不斷地從鋼水內部上浮到鋼水表面。CO氣泡相當于小真空室,由西華特定律可知,氣泡內的氮分壓較低,CO氣泡在上浮過程中吸附鋼水中的游離氮,游離氮原子進入氣泡后隨之一起從鋼水排除。

3 各工序對鋼水增氮的影響

3.1 轉爐出鋼碳對鋼水增氮的影響

轉爐吹氧后,前期進入硅、錳氧化期,碳氧反應弱,中期開始進行大量碳氧反應,伴隨著該反應,鋼水氮含量不斷降低。吹煉后期,隨著鋼水中碳含量降低,碳氧反應弱,鋼水氮含量呈升高趨勢。對轉爐出鋼不同的碳含量條件下取21個試樣分析鋼水氮含量。如圖1所示,當轉爐終點碳含量低于0.10%時,鋼水中氮含量不斷升高。這是因為碳含量低于0.10%以后,轉爐爐內的碳氧反應急劇降低,熔渣泡沫化程度越來越小,空氣中的氮進入鋼水的阻力隨之降低,增氮速率大于脫氮速率,鋼水開始吸收空氣中的氮。尤其在轉爐碳低于0.04%以后,泡沫渣消失,鋼水中的碳氧反應十分微弱,在氧氣流股的攪動下鋼水面裸露,鋼水面與空氣頻繁接觸,造成鋼水中的氮含量不斷升高。

圖1 出鋼碳含量與鋼水氮含量的關系Fig.1 Relationship between Content of C in Molten Steel during Taping and Content of N in Molten Steel

3.2 轉爐補吹對鋼水增氮的影響

分析轉爐終點前補吹時間與增氮量的關系,分別在補吹 20、30、40、50、60 s的情況下取3 個試樣,計算其平均值進行分析,結果如圖2所示。由圖2看出,隨著補吹時間的增加,鋼水氮含量在不斷增加。

冶煉末期,鋼水的溫度或鋼中的磷元素含量不符合產品要求,通過補吹來使轉爐熔池提溫或增加熔渣中的FeO含量來降低鋼中的磷含量。吹氧補吹時,空氣被氧氣卷帶進鋼水導致增氮,結果轉爐終點氮含量升高。另外,補吹過程中由于鋼中的碳含量較少,鋼水脫碳速度小,產生的CO氣體量相對較少,由CO氣體所帶走的氮逐漸降低,由于補吹的影響,補吹后鋼水中氮含量比一拉后鋼水中氮含量高。因此,在冶煉高鈦焊絲鋼時應盡量避免長時間補吹[1]。

3.3 轉爐渣量對鋼水增氮的影響

在實際生產過程中,頂吹轉爐吹煉末期碳氧反應變得越來越弱。鋼水在氧氣流股的攪動下,吸收空氣中的氮,吸氮速率遠遠高于脫氮速率。頂吹轉爐末期降碳也弱,相對頂底復吹轉爐末期需要更多氧氣量達到降碳目的,所以吹煉末期鋼水增氮嚴重。提高轉爐渣量不僅可以保護鋼水,減少吸收空氣中的氮,還可以提升熔渣與鋼水之間傳氧的速率,達到快速脫碳,結束吹氧的目的。

生產高鈦焊絲鋼轉爐基本渣料為2.0 t白云石和4.0 t石灰,配加石灰石、菱鎂石等渣料。轉爐終點碳相同的情況下,以轉爐渣料消耗大于6.5 kg/t和小于6.5 kg/t兩種情況對比鋼水中的氮含量。結果表明,采用前者比后者鋼水中的氮含量低 3.8×10-6。

3.4 出鋼過程對鋼水增氮的影響

出鋼過程增氮有兩個來源,一方面是合金化過程吸收合金中的氮,另一方面是出鋼鋼流、鋼水面與空氣接觸吸收空氣中的氮。計算得出高鈦焊絲鋼出鋼前后鋼水中氮含量增加約14×10-6。而常規鋼種出鋼過程增氮量為6×10-6~8×10-6。 對高鈦焊絲鋼使用的合金氮含量進行化驗分析,結果見表2所示。

表2 合金含氮量(質量分數)Table 2 Content of N in Alloy(Mass Fraction) %

從表2可以看出,在高鈦焊絲鋼使用的合金中,高鈦鈦鐵合金含氮量最高,其次是金屬錳和低磷錳鐵粒,氮含量最少的是硅鐵。出鋼過程中,合金帶入鋼水中的氮是高鈦焊絲鋼出鋼過程增氮的主要原因之一。鋼水合金化以后,高鈦鋼水中,鈦與氮原子結合能力非常強,形成TiN,將空氣中的氮固定到鋼水中。出鋼過程合金脫氧方式、終點氧含量與氮含量關系密切,鋼水氧含量高時,傳質系數小,吸收氮原子能力減弱,則吸氮少;轉爐出鋼弱脫氧比完全脫氧氮含量低[2]。另外,研究還發現,出鋼時間和出鋼口形狀影響鋼水增氮量。這是因為如果出鋼時間長并且出鋼流散,那么鋼水接觸空氣的時間也相對增多,增氮的風險就會增高。

3.5 LF爐處理過程對鋼水增氮的影響

LF處理過程中,加熱過程和吹氬攪拌過程鋼水均吸收空氣中的氮。加熱過程鋼水吸氮主要原因是電弧區增氮,在電極加熱時,電弧最高溫度可以達到6 000℃。電弧作用到鋼水上時,這部分鋼水較其它部位的鋼水溫度高,超過2 300℃。而當鋼水溫度超過2 130℃時,氮在鋼水中的溶解反應為:

式中,K為平衡常數;αN為活度;PN2為氮氣分壓;fN為活度系數;a、b為兩正數。

由上述公式(3)、(4)可見,在氮分壓一定時,溫度越高,K值越大,鋼液中氮的溶解度也高[3];在溫度一定時,氮分壓越高,鋼液中氮的溶解度也越大。另外,LF爐鋼水脫氧脫硫良好,鋼水表面氧、硫表面活性阻礙鋼水吸氮作用基本消失,在吹氬過程,鋼水一旦裸露就有吸氮的風險。

統計高鈦焊絲鋼在LF爐加熱不同時間后的鋼水氮含量變化情況,分別在LF加熱10、15、20、25、30 min情況下各取4個試樣,取平均值進行分析,如圖3所示。

圖3 LF加熱時間對鋼水增氮的影響Fig.3 Effect of Heating Time in LF Process on Increased Nitrogen in Molten Steel

由圖3看出,LF增氮量隨著加熱時間的延長而增加。LF在送電加熱時,在電弧作用下,鋼水表面形成凹坑,電弧直接加熱凹坑部位鋼水,鋼水就會發生持續增氮現象。

3.6 連鑄澆鑄對鋼水增氮的影響

連鑄澆鑄過程增氮是由于保護澆鑄不好,LF爐處理后鋼水中的氧、硫元素低,在澆鑄過程鋼水的密封性被破壞,與空氣接觸,而氮又易與鈦元素結合,導致鋼水增氮。增氮的主要環節是鋼包至中間包,中間包至結晶器,關鍵點有:鋼包下水口與長水口的接縫處、中包液面、中包滑動水口機構和結晶器液面。

4 采取的措施

4.1 控制轉爐出鋼碳含量

ER70S-G成分要求見表3。

表3 ER70S-G成分要求(質量分數)Table 3 Composition Requirements for ER70S-G(Mass Fraction) %

依據表3所示的高鈦焊絲鋼成品碳含量范圍,考慮到合金增碳和LF爐處理過程增碳,轉爐出鋼碳越低,鋼水中的氮含量就越高。因此要控制轉爐出鋼碳范圍,減少低碳出鋼。由于在合金化過程和LF加熱過程增碳量約為0.018%,出鋼碳不可高于0.045%,否則會造成成品碳含量增高的風險;如果出鋼碳低于0.035%,則出鋼前鋼水中的含氮量將大于25×10-6,不利于成品氮的控制。確定轉爐最佳出鋼碳含量范圍在0.035%~0.045%。

4.2 調整轉爐補吹時間

生產高鈦焊絲鋼要求轉爐高溫低磷出鋼,一拉成功率不可能達到100%,仍有需要補吹再次處理。補吹后鋼水氮含量與終點碳有關,碳含量越低,氮含量越高,補吹前將鋼水中的碳控制在0.08%~0.12%,補吹時間控制在60 s以內,既利于終點調整,又可加快生產速度。

4.3 提高轉爐渣量

在轉爐冶煉高鈦焊絲鋼末期,增氮最嚴重。可以通過提高氧氣流量,降低槍位的方法達到快速脫碳的目的,降低冶煉末期鋼水增氮時間。吹煉末期加入白灰及菱鎂石,提高冶煉渣量,渣量提高后加快了熔渣與鋼水之間傳氧的速率,同時熔渣厚度提高后,可以更好覆蓋住鋼水表面,減輕吸氮程度。

4.4 控制出鋼過程增氮

高鈦焊絲鋼是不含鋁鋼,成品Ti范圍為0.16%~0.22%,高鈦鈦鐵既是強脫氧合金也是成分合金。高鈦鈦鐵在轉爐合金化的過程全部加入,再到精煉進行微調。因為高鈦鈦鐵含氮量較高,雖然在精煉爐加入的合金收得率會比轉爐加入高20%左右,但是鋼水在低氧氛圍下,高鈦鈦鐵中的氮收得率也會提高,如果大量的高鈦鈦鐵在精煉加入,精煉加熱時間延長及精煉后期頻繁調鈦,均會導致鋼水持續增氮,機前絮流的風險也在增加。

調整金屬錳和低磷錳鐵粒的使用比例,優先使用含氮量少的合金。雖然低磷錳鐵粒合金的含氮量相對于金屬錳少很多,但前者含碳量約為1.0%,金屬錳的含碳量約為0.05%,所以使用0.8~1.0 t低磷錳鐵粒,剩余錳采用金屬錳配加。此舉可控制合金增碳量,又可減少合金帶入的氮含量。

在轉爐出鋼合金化過程中,先加入弱脫氧合金,保持前半鋼中脫氧不完全,出鋼1/2之后,加入高鈦鈦鐵。出鋼鋼流要靠近大罐一側,減小對鋼水面的沖擊面積,減少液面劇烈波動。在出鋼過程的前1/2時間里,向鋼水中添加白灰小粒覆蓋劑,氮原子在氣-液之間傳質變為氣-渣-液三者之間傳質,避免鋼水與空氣直接接觸,可以起到保護出鋼的作用。依據出鋼硫含量選擇白灰小粒的加入量,二者的關系見表4。

表4 出鋼硫含量與白灰小粒加入量的關系Table 4 Relationship between Content of S during Tapping and Amount of Adding Quicklime with Small Size

另外,出鋼口的外口必須規則,不能結瘤,避免出鋼流散。出鋼時間長鋼水增氮嚴重,出鋼時間短擋渣效果差,影響鋼水純凈度。確定出鋼時間控制在 3.5~4.0 min,

4.5 控制LF爐處理過程增氮

根據LF爐不同處理階段,合理采用短弧操作或長弧加泡沫渣操作,減少LF增氮。保證入LF爐溫度在1 580℃以上,控制純處理周期35~40 min,既滿足了頂渣改質的需要,又避免了長時間加熱造成的增氮。

高鈦焊絲鋼成品硫有下限要求,若大氬氣攪拌時間長,無法保證成分合格,同時LF爐增氮較多,最高達到25×10-6;若攪拌時間短,頂渣改質不充分,機前澆鑄困難。根據入爐硫含量合理控制攪拌時間,才能確保成分合格,也能促進鋼水中夾雜物上浮,防止機前絮流。入LF爐硫含量與攪拌時間關系見表5。依據入LF爐鋼水硫含量,選擇不同攪拌時間,避免鋼水長時間裸露。

表5 入LF爐硫含量與攪拌時間的關系Table 5 Relationship between Content of S in Molten Steel Poured into LF and Stirring Time

4.6 控制機前保護澆鑄措施

良好的保護澆鑄是控氮的有效手段。加強鋼包長水口與下水口處的密封效果,提高機前機械手上頂壓力,由原來的0.4 MPa提高至0.9 MPa,由氣動改為液壓控制。長水口氬氣控制在20%~30%,觀察機前澆注口處是否“翻花”,控制中包液面穩定。在換罐過程中,將密封碗放平,水口對中。在操作上,套上水口必須一次掛正面,防止碰壞密封碗,破壞長水口氬氣密封效果。

5 取得的效果

采取上述措施后,轉爐出鋼前后鋼水增氮量由原來的 13.5×10-6降低到 10×10-6以下,LF 增氮量可控制在15×10-6以內,機前澆鑄過程增氮量可穩定控制在5×10-6以內。ER70S-G成品氮含量可穩定控制在50×10-6以下,鋼種成材率由95.8%提高至100%,能夠穩定生產高鈦焊絲鋼ER70S-G品種。

6 結語

為了降低高鈦焊絲鋼鑄坯氮含量,鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠一分廠采取了控制轉爐出鋼碳含量范圍,出鋼過程采用半鋼弱脫氧方式合金化,同時在鋼水表面添加覆蓋劑保護出鋼;提高鋼水入LF溫度,減少LF加熱時間;控制LF吹氬攪拌時間,避免長時間氬氣攪拌鋼水導致的增氮;控制機前鋼包長水口與下水口的密封性,確保中間包液面穩定等措施。采取上述措施后,ER70S-G鋼種成品氮含量可穩定控制在50×10-6以下,鋼種成材率由95.8%提高至100%,能夠穩定生產高鈦焊絲鋼ER70S-G品種。

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