雷賢臨
(蘇州亞平寧機械科技有限公司,江蘇 蘇州215100)
陳舊、破爛的生產設備、流水線體,將嚴重阻礙生產社會化生產進程、原材料堆積、人員臃腫、勞動力成本過剩,生產效率不高,公司效益不佳甚至虧損;另一方面,隨著社會對化工產品需求量不斷增長,其中塑料粒子產品社會需求量持續走高,為幫助企業轉換生產經營狀況,擺脫不利局面,扭虧為盈,對陳舊設備、流水線結構布局進行改造勢在必行。
生產設備經改造優化后,提高生產能力、生產效率、生產產量增加,銷售量持續增加,企業效益回暖;同時也創造了更多的就業崗位,社會效益明顯改觀。
W1,W2,W3 三個矢重稱(即時按質量比例供料);一個馬廄槽即為W1、W2、W3、W6 和W7 矢重稱出料的中間過度站,W5料缸及矢重稱,W8 矢重稱;布局如圖所示。

圖1
W1、W2、W3 真空上料機及其料倉;W6、W7 真空上料機及其料倉;W4 滑石粉糧倉從外側移入平臺內部。真空上料機的核心技術是配重閥門的密封;密封不嚴,密封面有間隙會使真空機一直工作,機器發熱,損耗電能。
第四層為頂層主要設備有空壓機- 真空機層,是物料輸送的動力層。
W1、W2、W3 矢重稱更新,容量增大,較原來能力增加2 倍;位置在2 層,基本在原位置,但之間有調整,調整的依據是4 層W1、W2、W3 及其料倉的安裝位置,能夠保證下料干凈不在管道集料堆料,這是位置調整。
真空上料機W3 仍然使用原來產線的,W1、W2 真空上料機依據系統能力增容新制作。
W1、W2、W3 料倉新制作;W3 料倉外形尺寸較大,下方放料閥門利舊,下料管到新制作。
W4 滑石粉料倉要從線體外側移入線體內側,目的是減少管道距離,合理布局管道角度;這是依據管道最佳位置、角度、彎度及輸送提升能力執行設備作的相應改動。(圖2)
注意:在現有結構上合理布局,盡可能較少移動保留再利用的設備,又能達到優化及滿足工藝流程的目的,目的是減少不必要的材料、空間、資金的浪費。
2.2.1 管道工藝流程以塑料粒子經由上料管道、料倉、料倉下失重稱、集中混料區(馬廄槽)、下料管道至擠出機這一條工藝路線布局;下料角度最大不能超過45 度(30-45 度范圍):即料倉下部與矢重稱連接管道與垂直線的夾角(下同);矢重稱出料站(馬廄槽)出料管道與擠出機連接的管道與垂直線的夾角;這個角度大于45 度,粉料容易積留在內部管道壁上,同時輸送管道內部一定要光滑(選用的材料是食品級不銹鋼管)。如圖3 所示。


圖3
抓住這一條布局路線及沿途彎度、坡度及執行單元的高度、位置在合理參數范圍內,管道彎度R1000mm, 管道夾角30-45°,管道選材內襯光滑、無縫。
2.2.2 結構緊湊、維修方便,管道和中間站(馬廄槽)內部增加鐵屑等的吸附裝置- 磁鐵,如圖3(2)和(3)所示。管道結構留出可拆卸段,用于清理吸鐵表面金屬雜物和其他雜質。
通過三維計算機輔助設計快速形成技術[1]模擬,符合理論設計要求,能夠達到預期效果,實現預期目標;現場機械設備和電氣設備電氣軟件安裝調試完畢后,及時組織帶料試車,試車達到了預期的效果,各項指標合格,工藝流程優化目標達標。設備優化安裝完畢開機至今三年多時間的運行生產,未出現異常問題和故障,生產效率提高,生產質量改善,企業由此取得了較好的效益。工藝流程設計優化到達了“在滿足預期功能的前提下,性能好、效率高、成本低,在預定使用期限內安全可靠,操作方便、維修簡單和造型美觀等”[2]綜合效果。
4.1 實現了動力(真空泵)- 輸送線路(管道)- 用戶終端(擠出機)的合理布局;
4.2 合理、優化的物料輸送工藝流程線路的設計使用能夠提高生產效率、提高企業市場占有率;
4.3 管道系統30-45 度范圍的優化設計安裝,使系統總體能量有效利用,減少電力等動力能源的浪費;
4.4 實現企業節能、增值,滿足社會需求。