任 滈
(中廣核核電運(yùn)營(yíng)有限公司,廣東 深圳 518124)
核電廠安全注入系統(tǒng)(RIS)的主要功能是在事故工況下為堆芯提供應(yīng)急冷卻,在一回路失水事故下,直接向堆芯注入冷卻水淹沒(méi)堆芯,冷卻燃料組件,從而防止燃料包殼熔化,確保堆芯的幾何形狀和完整性。當(dāng)中壓安注箱、安注罐的水耗盡時(shí),水匯流到地坑被收集,直接注入冷卻水轉(zhuǎn)為再循環(huán)注入(從地坑吸水)冷卻水,此時(shí)低壓安注泵啟動(dòng)從地坑吸水,安全殼地坑水出口閥RIS051/052 VP打開(kāi),將冷卻水送到高壓安注泵入口,以實(shí)現(xiàn)一回路冷卻水的持續(xù)注入和循環(huán)冷卻。在直接注入冷卻水階段,安全殼的地坑內(nèi)無(wú)水,RIS051/052 VP先行關(guān)閉,保證直接注入階段的壓力,防止泵葉輪氣蝕損壞[1]。
RIS051/052 VP也是反應(yīng)堆安全殼的貫穿件邊界,為保證邊界的密封性,閥門(mén)被罩在一個(gè)密封鋼筒內(nèi),閥門(mén)損壞需維修時(shí),拆裝密封鋼筒的空間狹小,且現(xiàn)場(chǎng)不允許帶閥門(mén)進(jìn)行電動(dòng)頭堵轉(zhuǎn)操作,這也制約了故障原因的探尋。本文對(duì)多方收集的信息進(jìn)行分析,故障原因最終得以明確。
多個(gè)核電廠自投產(chǎn)運(yùn)行以來(lái),在檢修和定期試驗(yàn)操作過(guò)程中,RIS051/052 VP在關(guān)閉時(shí)屢次出現(xiàn)電動(dòng)頭關(guān)閉力矩開(kāi)關(guān)不動(dòng)作、電動(dòng)頭堵轉(zhuǎn)、熱偶跳閘導(dǎo)致的電動(dòng)閥不可用故障。
2013年5月12日,A電廠3號(hào)機(jī)組3RIS051 VP電動(dòng)頭解體檢修后調(diào)試時(shí),電動(dòng)頭關(guān)閉到位后電機(jī)出現(xiàn)堵轉(zhuǎn),上游開(kāi)關(guān)熱偶動(dòng)作。檢查故障電動(dòng)頭力矩設(shè)置為580 N·m,更換同型號(hào)的新電動(dòng)頭后,電動(dòng)頭運(yùn)轉(zhuǎn)正常;2015年1月5日,該電廠3號(hào)機(jī)組3RIS051 VP-1電動(dòng)頭力矩設(shè)定值從608 N·m調(diào)高到700 N·m,電動(dòng)頭關(guān)閉到位后再次出現(xiàn)電動(dòng)頭堵轉(zhuǎn),上游開(kāi)關(guān)熱偶動(dòng)作故障,將電動(dòng)頭力矩設(shè)定值降到638 N·m后關(guān)閥正常。
2016年8月5日,B電廠1號(hào)機(jī)組1RIS051 VP電動(dòng)頭關(guān)力矩設(shè)置值從593 N·m調(diào)整到標(biāo)準(zhǔn)力矩設(shè)定值662 N·m,電動(dòng)頭關(guān)閉后出現(xiàn)電動(dòng)頭堵轉(zhuǎn),上游開(kāi)關(guān)熱偶動(dòng)作故障,更換新電動(dòng)頭后關(guān)閥正常。電流波形對(duì)比如圖1所示。
2016年5月21日,C電廠4號(hào)機(jī)組4RIS052 VP電動(dòng)頭關(guān)力矩設(shè)置值從580 N·m調(diào)整到標(biāo)準(zhǔn)力矩設(shè)定值662 N·m。8月17日,執(zhí)行定期試驗(yàn)時(shí)電動(dòng)頭關(guān)閉后出現(xiàn)電動(dòng)頭堵轉(zhuǎn),上游開(kāi)關(guān)熱偶動(dòng)作故障,更換新電動(dòng)頭后關(guān)閥正常。
2019年7月8日,B電廠5號(hào)機(jī)組5RIS051 VP電動(dòng)頭關(guān)力矩設(shè)置值從590 N·m調(diào)整到標(biāo)準(zhǔn)力矩設(shè)定值662 N·m,執(zhí)行定期試驗(yàn)時(shí)電動(dòng)頭關(guān)閉后出現(xiàn)電動(dòng)頭堵轉(zhuǎn),上游開(kāi)關(guān)熱偶動(dòng)作故障,更換電動(dòng)頭新力矩機(jī)構(gòu)組件后關(guān)閥正常。
圖1 B電廠電動(dòng)頭堵轉(zhuǎn)電流波形與正常電動(dòng)頭電流波形示意圖Fig.1 Actuator stall current and normal actuatorcurrent waveforms of power plant B
上述核電廠所使用的堵轉(zhuǎn)電動(dòng)頭型號(hào)均為BERNARD ST70/23/K3,額定電流為7.2 A,額定力矩700 N·m[2]?,F(xiàn)場(chǎng)電動(dòng)頭為側(cè)裝,內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖2所示。電動(dòng)頭開(kāi)閥時(shí),電機(jī)驅(qū)動(dòng)齒輪箱內(nèi)的蝸輪和蝸桿帶動(dòng)傳動(dòng)齒輪,驅(qū)動(dòng)主軸,主軸與閥桿聯(lián)軸;電動(dòng)頭驅(qū)動(dòng)閥門(mén)關(guān)閉時(shí),閥門(mén)關(guān)閉到位保證密封性所需的關(guān)閉力矩值達(dá)到設(shè)定力矩值,主軸受到閥桿的阻力作用,電機(jī)驅(qū)動(dòng)傳動(dòng)齒輪帶動(dòng)力矩機(jī)構(gòu)克服力矩彈簧壓縮力,使力矩機(jī)構(gòu)內(nèi)的微動(dòng)開(kāi)關(guān)動(dòng)作,電機(jī)停電。通過(guò)調(diào)節(jié)力矩機(jī)構(gòu)內(nèi)的微動(dòng)開(kāi)關(guān)位置可改變力矩彈簧壓縮位移,從而改變電動(dòng)頭力矩設(shè)置值。
圖2 ST70型電動(dòng)頭結(jié)構(gòu)圖Fig.2 Structure of ST70 actuator
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)故障現(xiàn)象,從電動(dòng)頭力矩設(shè)置值、電動(dòng)頭出力及力矩機(jī)構(gòu)動(dòng)作3個(gè)方面對(duì)故障原因進(jìn)行分析。
如果電動(dòng)頭力矩設(shè)置值較大,將導(dǎo)致力矩開(kāi)關(guān)無(wú)法動(dòng)作而使電動(dòng)頭堵轉(zhuǎn),在檢修間對(duì)故障電動(dòng)頭力矩設(shè)置值進(jìn)行校驗(yàn),結(jié)果如表1所示。
由表1可知,A、B電廠故障電動(dòng)頭校驗(yàn)力矩設(shè)置值均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求;C電廠故障電動(dòng)頭校驗(yàn)力矩設(shè)置值滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,但10次會(huì)偶發(fā)2次堵轉(zhuǎn)的情況(詳見(jiàn)3.3分析)。
電動(dòng)頭出力不足將導(dǎo)致達(dá)不到力矩設(shè)置值而發(fā)生堵轉(zhuǎn)。下面從電機(jī)、電源回路、機(jī)械傳動(dòng)等方面進(jìn)行分析。
3.2.1 電機(jī)
實(shí)測(cè)3臺(tái)故障電動(dòng)頭電機(jī)三相直流電阻都約為5.2 Ω且三相平衡,電機(jī)絕緣電阻均大于100 MΩ,運(yùn)行電流均為4.1 A左右,小于額定電流(7.2 A)且三相平衡,與更換后同型號(hào)無(wú)堵轉(zhuǎn)電動(dòng)頭對(duì)比,運(yùn)行電流電壓等電機(jī)參數(shù)正常,未見(jiàn)明顯差異。
在檢修間對(duì)A電廠3RIS051 VP故障電動(dòng)頭進(jìn)行堵轉(zhuǎn)試驗(yàn),校驗(yàn)力矩為 971 N·m時(shí)電機(jī)未堵轉(zhuǎn);對(duì)B電廠1RIS051 VP故障電動(dòng)頭進(jìn)行堵轉(zhuǎn)試驗(yàn),校驗(yàn)力矩為1 250 N·m時(shí)電動(dòng)頭堵轉(zhuǎn),堵轉(zhuǎn)電流為37.8 A,與現(xiàn)場(chǎng)錄波的堵轉(zhuǎn)電流相同。
表1 電廠故障電動(dòng)頭力矩校驗(yàn)數(shù)據(jù)
電動(dòng)頭堵轉(zhuǎn)試驗(yàn)表明,電機(jī)最大出力可達(dá)971~1 250 N·m,完全能滿足力矩設(shè)定值(700 N·m)的要求。
3.2.2 電源回路
電源開(kāi)關(guān)檢查:測(cè)量3個(gè)上游電源開(kāi)關(guān)的接觸器觸頭電阻均小于1 Ω且觸頭表面未見(jiàn)打弧痕跡。
電纜檢查:A電廠3RIS051 VP 電纜線芯截面積為2.5 mm2;B、C電廠電纜線芯截面積均為6 mm2,A廠電纜線芯截面積小于其他電廠,檢查數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
對(duì)A電廠電纜線芯截面積偏小是否會(huì)導(dǎo)致電動(dòng)頭堵轉(zhuǎn)進(jìn)行試驗(yàn):用三相調(diào)壓器降低電源電壓后,對(duì)A電廠3RIS051 VP-1電動(dòng)頭力矩設(shè)置值(700 N·m)進(jìn)行試驗(yàn),實(shí)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)電氣盤(pán)柜正常供電為385 V;降低三相電壓至280 V以下時(shí),電機(jī)出力下降,力矩機(jī)構(gòu)凸輪不能觸碰到微動(dòng)開(kāi)關(guān),電動(dòng)頭出現(xiàn)堵轉(zhuǎn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3 A電廠3RIS051 VP-1電動(dòng)頭電壓降低力矩動(dòng)作試驗(yàn)數(shù)據(jù)
電源壓降公式為:
U電機(jī)側(cè)=U盤(pán)柜側(cè)-I堵轉(zhuǎn)×R電纜線阻
式中:U電機(jī)側(cè)為電機(jī)端電壓;U盤(pán)柜側(cè)為盤(pán)柜實(shí)測(cè)輸出電壓,385 V;I堵轉(zhuǎn)為現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)堵轉(zhuǎn)電流,37 A;R電纜線阻為實(shí)測(cè)電纜兩相芯線電阻,2.02 Ω。由此可計(jì)算出U電機(jī)側(cè)=309 V,與現(xiàn)場(chǎng)堵轉(zhuǎn)時(shí)實(shí)測(cè)電機(jī)端電壓相符。
通過(guò)檢修間試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)堵轉(zhuǎn)時(shí)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)可見(jiàn),現(xiàn)場(chǎng)采用線芯截面積為2.5 mm2的電纜即使出現(xiàn)電動(dòng)頭堵轉(zhuǎn),使電壓降到了309 V,其電動(dòng)頭供電電壓也遠(yuǎn)大于電動(dòng)頭的堵轉(zhuǎn)電壓(280 V),電動(dòng)頭現(xiàn)場(chǎng)供電壓降能保證電動(dòng)頭出力及力矩開(kāi)關(guān)可靠動(dòng)作。
電動(dòng)頭電機(jī)為短時(shí)工作制,根據(jù)電纜設(shè)計(jì)規(guī)范[3]標(biāo)準(zhǔn),10 kV及以下電力電纜(線芯截面積為2.5 mm2)三芯線允許持續(xù)電流載流量為15 A,相對(duì)于7.2 A額定電流有充分的設(shè)計(jì)裕量。
查詢A電廠3RIS051 VP電氣設(shè)計(jì)系統(tǒng)手冊(cè)[4]得知,所選用電機(jī)電纜線芯截面積為2.5 mm2,長(zhǎng)度為158.7 m,而長(zhǎng)200 m的2.5 mm2電纜線芯壓降為11 V,壓降為2.9%Un(Un為額定電壓),滿足民用建筑設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)中“電動(dòng)機(jī)頻繁啟動(dòng)時(shí),不低于額定電壓的90%,電動(dòng)機(jī)不頻繁啟動(dòng)時(shí),不低于額定電壓的85%”(即不頻繁啟動(dòng)電機(jī)壓降不大于15%Un)的要求[5],故電纜長(zhǎng)度對(duì)電動(dòng)頭堵轉(zhuǎn)無(wú)影響,電纜線芯截面積設(shè)計(jì)選型滿足標(biāo)準(zhǔn)。
因?yàn)锽、C電廠電纜線芯截面積為6 mm2,均大于A電廠的電纜線芯截面積,所以其堵轉(zhuǎn)電動(dòng)頭電纜容量滿足設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
3.2.3 機(jī)械傳動(dòng)
電動(dòng)頭內(nèi)部機(jī)械傳動(dòng)機(jī)構(gòu)故障卡澀將導(dǎo)致力矩?zé)o法傳輸,電動(dòng)頭堵轉(zhuǎn)。
在檢修期間校驗(yàn)力矩,實(shí)測(cè)力矩輸出達(dá)到971~1 250 N·m,均超過(guò)力矩設(shè)置值要求,未出現(xiàn)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)卡澀導(dǎo)致電動(dòng)頭力矩輸出不足現(xiàn)象;解體故障電動(dòng)頭,檢查其齒輪、離合器、電機(jī)軸承等傳動(dòng)機(jī)構(gòu),均未發(fā)現(xiàn)磨損、變形、斷裂、卡澀等機(jī)械故障。這表明機(jī)械傳動(dòng)機(jī)構(gòu)正常。
3.3.1 對(duì)電動(dòng)頭力矩機(jī)構(gòu)檢查
上述試驗(yàn)和檢查表明:電動(dòng)頭堵轉(zhuǎn)時(shí)實(shí)際輸出力矩值已達(dá)到設(shè)置值要求,說(shuō)明應(yīng)執(zhí)行力矩動(dòng)作的力矩機(jī)構(gòu)存在異常。電動(dòng)頭力矩機(jī)構(gòu)是力矩加載到設(shè)置值后力矩凸輪壓住微動(dòng)開(kāi)關(guān)執(zhí)行力矩動(dòng)作的機(jī)構(gòu),如果故障將導(dǎo)致電動(dòng)頭堵轉(zhuǎn)。
在檢修間對(duì)B電廠1RIS051 VP電動(dòng)頭進(jìn)行關(guān)力矩操作試驗(yàn)(671 N·m),電動(dòng)頭力矩開(kāi)、關(guān)均可正常動(dòng)作。模擬現(xiàn)場(chǎng)電動(dòng)頭側(cè)裝方式進(jìn)行力矩動(dòng)作試驗(yàn),5次試驗(yàn)中2次出現(xiàn)堵轉(zhuǎn)且堵轉(zhuǎn)力矩超過(guò)力矩設(shè)置值(671 N·m)。將力矩設(shè)置值調(diào)回初始的593 N·m后電動(dòng)頭力矩開(kāi)、關(guān)均可正常動(dòng)作。
對(duì)C電廠4RIS052 VP電動(dòng)頭在檢修間進(jìn)行力矩動(dòng)作試驗(yàn),力矩初始設(shè)置值為580 N·m,10次試驗(yàn)出現(xiàn)2次堵轉(zhuǎn)且堵轉(zhuǎn)時(shí)力矩達(dá)到580 N·m。模擬現(xiàn)場(chǎng)電動(dòng)頭側(cè)裝方式進(jìn)行力矩動(dòng)作試驗(yàn),電動(dòng)頭力矩機(jī)構(gòu)均正常動(dòng)作。
圖3 力矩機(jī)構(gòu)及其短彈簧動(dòng)作示意圖Fig.3 The schematic of torque unitand its short spring action
力矩機(jī)構(gòu)如圖3a所示,包括力矩彈簧、力矩凸輪、力矩桿和微動(dòng)開(kāi)關(guān)。電動(dòng)頭關(guān)閥后主軸帶動(dòng)離合器加載力矩時(shí),離合器逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),力矩桿水平向左移動(dòng),通過(guò)鎖緊背帽帶動(dòng)關(guān)力矩凸輪,關(guān)力矩凸輪帶動(dòng)力矩彈簧受力壓縮向左移動(dòng),并觸碰斷開(kāi)微動(dòng)開(kāi)關(guān),使電動(dòng)頭達(dá)到力矩值斷電停運(yùn),調(diào)整微動(dòng)開(kāi)關(guān)位置可設(shè)定電動(dòng)頭關(guān)閉力矩值。
在設(shè)計(jì)上力矩凸輪未直接固定,僅靠力矩彈簧壓縮反作用力和力矩桿臺(tái)階面背帽之間的相互頂力使之穩(wěn)固。檢查電動(dòng)頭力矩機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn),力矩機(jī)構(gòu)上的凸輪和力矩桿存在徑向間隙,凸輪有一定的轉(zhuǎn)動(dòng)自由度,如圖3(b)所示,凸輪孔徑12.3 mm,力矩桿軸徑12 mm,有約0.15 mm徑向間隙,彈簧變短低于力矩桿臺(tái)階面,加載力矩后,力矩機(jī)構(gòu)動(dòng)作過(guò)程中電動(dòng)頭的振動(dòng)或力矩機(jī)構(gòu)的振動(dòng)會(huì)使固定不穩(wěn)的凸輪產(chǎn)生轉(zhuǎn)動(dòng),當(dāng)凸輪轉(zhuǎn)動(dòng)到某個(gè)位置時(shí),凸輪無(wú)法壓到微動(dòng)開(kāi)關(guān)。
解體力矩機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn),力矩彈簧長(zhǎng)度僅74 mm,不足76 mm,短彈簧使力矩凸輪的高度比力矩桿臺(tái)階面低1 mm,如圖3(a)所示,緊固背帽時(shí)短彈簧不能頂緊力矩凸輪使其超過(guò)臺(tái)階面,力矩凸輪無(wú)法被背帽緊固而松動(dòng)。當(dāng)把力矩彈簧更換成長(zhǎng)度為76 mm的彈簧后,螺帽依靠力矩彈簧的反作用力可以緊固力矩凸輪,如圖3(b)所示。
調(diào)高電動(dòng)頭力矩設(shè)置值后,力矩凸輪遠(yuǎn)離微動(dòng)開(kāi)關(guān),短彈簧傳送力矩能力下降,當(dāng)大力矩關(guān)閥凸輪壓縮力矩彈簧時(shí)穩(wěn)固性明顯下降,凸輪位移時(shí)會(huì)發(fā)生自由偏轉(zhuǎn),存在一定的轉(zhuǎn)動(dòng)自由度,導(dǎo)致其無(wú)法壓到微動(dòng)開(kāi)關(guān),如圖3(c)所示。
對(duì)各電廠抽查解體12臺(tái)ST70系列型號(hào)電動(dòng)頭,檢查力矩機(jī)構(gòu)彈簧,實(shí)測(cè)力矩彈簧長(zhǎng)度在73~76 mm不等。對(duì)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)整理歸類,按73 mm、74 mm、75 mm、76 mm 4種長(zhǎng)度分類:
2009—2011年投運(yùn)的4臺(tái)電動(dòng)頭力矩彈簧長(zhǎng)度實(shí)測(cè)為73 mm;2011—2012年投運(yùn)的4臺(tái)電動(dòng)頭彈簧長(zhǎng)度實(shí)測(cè)為74 mm;2013—2015年投運(yùn)的2臺(tái)電動(dòng)頭力矩彈簧長(zhǎng)度實(shí)測(cè)為75 mm;2013年和2016年采購(gòu)的2臺(tái)未使用備件電動(dòng)頭力矩彈簧長(zhǎng)度實(shí)測(cè)均為76 mm。
檢查結(jié)果表明:現(xiàn)場(chǎng)投運(yùn)的ST70型電動(dòng)頭從2009—2015年隨著使用年限的增加,彈簧長(zhǎng)度有一定變化。根據(jù)通用彈簧特性,彈簧工作在力矩上限值區(qū)間內(nèi)被長(zhǎng)期壓縮,彈簧自由長(zhǎng)度會(huì)發(fā)生一定變化。
選2個(gè)使用過(guò)的長(zhǎng)度變短的彈簧進(jìn)行分析,如圖4。
S71: B電廠5RIS051 VP堵轉(zhuǎn)故障的力矩彈簧,彈簧長(zhǎng)度74.40 mm
S72: 未出現(xiàn)故障的力矩彈簧,彈簧長(zhǎng)度74.14 mm
圖4 S71,S72彈簧圖Fig.4 S71,S72 springs
對(duì)彈簧化學(xué)成分分析:檢測(cè)結(jié)果如表4,根據(jù)DIN EN10132-4的C75S和C85S彈簧鋼和國(guó)標(biāo)的80彈簧鋼(GB/T 1222—2016彈簧鋼),2個(gè)彈簧都滿足C75S但C含量超標(biāo),相對(duì)于C85S,Mn含量超標(biāo),2個(gè)彈簧均滿足國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)80彈簧鋼的成分要求。Mn是對(duì)彈簧鋼而言是強(qiáng)化元素。
表4 彈簧的化學(xué)成分檢測(cè)結(jié)果
彈簧的微觀組織,如圖5所示,2個(gè)彈簧均為細(xì)小的珠光體,珠光體沿著塑性加工方向呈纖維狀組織,S72的纖維特征最明顯。如表5所示,S71的硬度低約為44.3 HRC;S72硬度高,約為46.2 HRC。 結(jié)合組織分析,S72與S71的硬度差可能是冷拉變形稍小或退火溫度稍高所致,結(jié)合成分可知,S71的硬度比S72稍低的原因是Mn的含量較低。
表5 彈簧的維氏硬度以及轉(zhuǎn)換的洛式硬度
圖5 樣品的縱向微觀組織圖(100x,200x,500x,1000x)Fig.5 Longitudinal microstructure ofthe sample(100x,200x,500x,1000x)
綜合分析:彈簧長(zhǎng)期處于壓縮,彈簧的變形時(shí)屬于蠕變失效,蠕變和應(yīng)力松弛是靜載彈簧常見(jiàn)的失效模式。
蠕變是固體材料在保持應(yīng)力不變的條件下,應(yīng)變隨時(shí)間的延長(zhǎng)而增加的現(xiàn)象,對(duì)應(yīng)失效的彈簧,即是由于彈簧長(zhǎng)期處于壓縮狀態(tài),發(fā)生塑性變形(縮短),具體的機(jī)理為在應(yīng)力(以及溫度)的作用下,通過(guò)位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)使彈性變形逐步變成微塑性變形,當(dāng)微塑性變形積累到一定程度時(shí),就變成宏觀可見(jiàn)的殘留變形。
從組織和硬度分析可知,S71彈簧組織的纖維特征較S72弱,硬度也相應(yīng)的低于S72,這應(yīng)該與彈簧的形成工藝相關(guān)(冷拉變形量稍小或溫度稍高)。S71和S72彈簧變形均為蠕變失效。
通過(guò)梳理2009—2017年期間所有電廠的ST70型電動(dòng)頭的運(yùn)行信息發(fā)現(xiàn),當(dāng)力矩設(shè)置值在580 N·m以下時(shí)未發(fā)生過(guò)電動(dòng)頭堵轉(zhuǎn)事件,堵轉(zhuǎn)故障均發(fā)生在電動(dòng)頭力矩設(shè)置值大于等于580 N·m的情況下,且力矩設(shè)置值越高發(fā)生電動(dòng)頭堵轉(zhuǎn)的概率越大,說(shuō)明力矩設(shè)置值越高力矩凸輪位移越長(zhǎng),發(fā)生偏轉(zhuǎn)的程度也越大。根據(jù)目前多年運(yùn)行信息表明,力矩彈簧長(zhǎng)期壓縮雖然會(huì)出現(xiàn)蠕變現(xiàn)象,彈簧長(zhǎng)度隨使用年限的增加在一定范圍發(fā)生變化,但只有當(dāng)電動(dòng)頭力矩設(shè)置超過(guò)580 N·m時(shí)才會(huì)出現(xiàn)電機(jī)堵轉(zhuǎn)故障,即電動(dòng)頭力矩設(shè)置值在580 N·m以下可不考慮因彈簧蠕變長(zhǎng)度不足導(dǎo)致的電機(jī)堵轉(zhuǎn)故障。
3.3.2 對(duì)B電廠5RIS051 VP電動(dòng)頭力矩機(jī)構(gòu)檢查
B電廠5RIS051 VP電動(dòng)頭堵轉(zhuǎn)時(shí),現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)2個(gè)凸輪已互相頂緊且力矩桿有向上偏移現(xiàn)象。因電動(dòng)頭力矩關(guān)閥后受齒輪斜面影響力矩桿存在向左和向上的分力,如圖6所示。
圖6 力矩桿動(dòng)作示意圖Fig.6 Schematic of torque rod action
測(cè)量力矩桿偏移量d1與d2差值,該差值可反映出力矩偏移量即反映出凸輪遠(yuǎn)離微動(dòng)開(kāi)關(guān)的距離。測(cè)量數(shù)據(jù)見(jiàn)表6。
表6 B電廠5RIS051 VP電動(dòng)頭力矩桿偏移量與其他同類型電動(dòng)頭數(shù)據(jù)對(duì)比
表6說(shuō)明隨著電動(dòng)頭關(guān)力矩值的增加,當(dāng)接近額定值上限時(shí),力矩桿受力增加,分力F2增加,力矩桿偏移量(遠(yuǎn)離微動(dòng)開(kāi)關(guān)距離)增加。電動(dòng)頭力矩設(shè)定值為662 N·m時(shí)偏移約0.2 mm;而電動(dòng)頭力矩設(shè)定值486 N·m時(shí)偏移量較小,為0.05 mm,甚至可能與不同心疊加后為負(fù)偏差,對(duì)比檢查同類型力矩桿同心度,力矩桿同心度偏差為 0.05~0.20 mm。
3.3.3 對(duì)B電廠Y5RIS051 VP電動(dòng)頭力矩機(jī)構(gòu)的微動(dòng)開(kāi)關(guān)進(jìn)行檢查
微動(dòng)開(kāi)關(guān)外觀無(wú)異常,手壓滾輪,微動(dòng)開(kāi)關(guān)動(dòng)作正常,實(shí)測(cè)微動(dòng)開(kāi)關(guān)動(dòng)作后壓板剩約1 mm的自由空間,說(shuō)明凸輪運(yùn)行的軌跡精度要求高。對(duì)比測(cè)量同類力矩組件力矩微動(dòng)開(kāi)關(guān)動(dòng)作所需行程。因制造差異,微動(dòng)開(kāi)關(guān)動(dòng)作行程在9.9~10.6 mm范圍內(nèi)波動(dòng)為0.7 mm(見(jiàn)圖7),測(cè)量數(shù)據(jù)見(jiàn)表7。
由表7可見(jiàn),通常力矩機(jī)構(gòu)的微動(dòng)開(kāi)關(guān)在10.2 mm動(dòng)作,而B(niǎo)電廠5RIS051 VP微動(dòng)開(kāi)關(guān)動(dòng)作行程裕度最小為9.9 mm才動(dòng)作,比其他行程低0.3 mm。說(shuō)明關(guān)凸輪行程需要更多位移才能觸發(fā)微動(dòng)開(kāi)關(guān)。
測(cè)量B電廠5RIS051 VP力矩組件微動(dòng)開(kāi)關(guān)力矩設(shè)置值為662 N·m時(shí)d3的距離并與B電廠其他RIS051 VP電動(dòng)頭微動(dòng)開(kāi)關(guān)d3距離對(duì)比,結(jié)果見(jiàn)表8,2個(gè)凸輪互相頂緊極限50 mm位置(見(jiàn)圖6)。
表7 力矩微動(dòng)開(kāi)關(guān)動(dòng)作行程數(shù)據(jù)對(duì)比
表8 力矩微動(dòng)開(kāi)關(guān)設(shè)置位置對(duì)比
圖7 力矩機(jī)構(gòu)微動(dòng)開(kāi)關(guān)動(dòng)作示意圖Fig.7 Schematic of the micro-switchaction of torque mechanism
表8說(shuō)明B電廠5RIS051 VP關(guān)力矩微動(dòng)開(kāi)關(guān)設(shè)置位置比其他電動(dòng)頭更接近凸輪極限距離,是該微動(dòng)開(kāi)關(guān)動(dòng)作行程裕度偏小導(dǎo)致,隨著電動(dòng)頭關(guān)力矩值增加接近額定值上限時(shí),微動(dòng)開(kāi)關(guān)位置將更加接近凸輪極限位置。
綜上所述,RIS051/052 VP電動(dòng)頭堵轉(zhuǎn)故障屬同型號(hào)設(shè)備多電廠共模故障,與電纜設(shè)計(jì)、電源配置、電機(jī)出力等無(wú)關(guān),與電動(dòng)頭關(guān)力矩設(shè)定值接近額定值有關(guān)。電動(dòng)頭力矩設(shè)定值接近額定值時(shí)無(wú)法徹底消除力矩機(jī)構(gòu)的以下風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致電動(dòng)頭容易發(fā)生堵轉(zhuǎn)故障。
(1)隨著電動(dòng)頭力矩設(shè)定值接近額定值上限,力矩機(jī)構(gòu)的力矩彈簧短2 mm情況下,大力矩關(guān)閥,凸輪壓縮力矩彈簧的穩(wěn)固性明顯下降,凸輪會(huì)發(fā)生自由偏轉(zhuǎn)壓不到微動(dòng)開(kāi)關(guān)。
(2)隨著電動(dòng)頭力矩設(shè)定值接近額定值上限,力矩機(jī)構(gòu)的力矩桿受力增加,力矩桿遠(yuǎn)離微動(dòng)開(kāi)關(guān)的偏移量也增加,壓不到微動(dòng)開(kāi)關(guān)。
(3)隨著電動(dòng)頭力矩設(shè)定值接近額定值上限,力矩機(jī)構(gòu)的微動(dòng)開(kāi)關(guān)設(shè)置更接近與凸輪頂緊的極限位置。當(dāng)微動(dòng)開(kāi)關(guān)個(gè)體制造差異使動(dòng)作行程裕度偏小的微動(dòng)開(kāi)關(guān)更加接近于凸輪頂緊極限位置,緩沖行程小,使凸輪還沒(méi)壓到微動(dòng)開(kāi)關(guān)就被頂緊到位。
各電廠已完成所有RIS051/052 VP電動(dòng)頭的長(zhǎng)彈簧更換及整體力矩機(jī)構(gòu)更換工作,電動(dòng)頭堵轉(zhuǎn)故障未再出現(xiàn)。
根據(jù)以上故障原因分析,各電廠逐步發(fā)起降低RIS051/052 VP設(shè)定力矩值的申請(qǐng)流程,A電廠在2019年1月重新計(jì)算在最高的動(dòng)作壓差下閥門(mén)3/4RIS051/052 VP所需力矩值為346 N·m,并依此計(jì)算值評(píng)估通過(guò)將電動(dòng)頭設(shè)定力矩值降到561 N·m,目前A電廠3RIS051/052 VP降力矩值改造已實(shí)施完成。