沈亮, 趙倩, 武強(qiáng)強(qiáng), 烏蘭, 徐永勝
(1.西北民族大學(xué),蘭州 730030;2.蘭州華僑實(shí)驗(yàn)學(xué)校,蘭州 730030)
鎳具有耐高溫、抗腐蝕的性能,尤其在高溫下更為顯著,這些性質(zhì)使得鎳及鎳合金在國(guó)防、航空航天、真空儀器儀表、通訊領(lǐng)域等有著較為廣泛的使用[1-3]。由于液態(tài)鎳的特性,決定了焊接熔池容易形成氣孔;同時(shí)Ni與P,S結(jié)合易產(chǎn)生裂紋。為此,在焊接時(shí),一般在氣體保護(hù)下或隔絕外界環(huán)境的條件下采用高能量密度的焊接方法[4-5]。非熔化極氣體焊都可以用來焊接鎳。其中,等離子弧焊能量集中,焊接過程焊縫成形美觀、質(zhì)量好,在焊接鎳及鎳合金時(shí)效果更好。但是等離子弧焊焊接時(shí),影響焊接質(zhì)量穩(wěn)定的外因較多,如:焊接電流、電弧電壓、保護(hù)氣體流量、離子氣體流量等[6]。實(shí)際焊接過程中焊接參數(shù)設(shè)定繁瑣、焊接控制動(dòng)作復(fù)雜,焊接質(zhì)量較難保證,因此,它的應(yīng)用一直受到限制。
若采用自動(dòng)控制系統(tǒng)對(duì)等離子焊接過程的參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié),則可以大幅度的提高焊接過程的穩(wěn)定性,提高焊接質(zhì)量[7]。PLC(可編程控制器)有運(yùn)算速度快、指令強(qiáng)大、可靠性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn);同時(shí),觸摸屏具有操作簡(jiǎn)單、界面友好、節(jié)省空間等優(yōu)點(diǎn),采用觸摸屏可以對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行集中控制,從而提高對(duì)系統(tǒng)的可操作性;二者的相互結(jié)合已經(jīng)在工業(yè)自動(dòng)化的很多領(lǐng)域得到運(yùn)用[8]。因此設(shè)計(jì)了以PLC為處理單元,結(jié)合觸摸屏人機(jī)界面技術(shù)對(duì)等離子弧焊控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,在鎳板焊接中取得了很好的效果。
以PLC為處理單元,觸摸屏為操作界面的等離子弧焊系統(tǒng)關(guān)系如圖1所示。

圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
觸摸屏選用MT6070iH,尺寸為7寸[9];該觸摸屏支持USB1.1和USB2.0兩種類型,可以連接U盤,打印、輸入、等外部USB設(shè)備;提供了RS-485和RS-232兩種通訊接口;同時(shí)屏幕支持100 M的計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)通訊,傳送資料速度快捷,可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的交互。
PLC采用CP1H-X40DT-D型,可進(jìn)行RS-232C 通信或RS-422A/485 通信,由于RS-485具有可靠性高、抗干擾性強(qiáng)、傳送距離遠(yuǎn)等優(yōu)點(diǎn),故該系統(tǒng)采用RS-485與PLC通訊,完成觸摸屏與PLC之間的數(shù)據(jù)交換。焊接時(shí)PLC分別對(duì)焊接電源,行走機(jī)構(gòu),氣路系統(tǒng)的電磁氣閥及送絲系統(tǒng)進(jìn)行控制。
焊接電源采用WS-400型焊機(jī)和TIG-200型焊機(jī)。WS-400焊機(jī)作為主弧電源,其采用IGBT逆變技術(shù),選配有線遙控器后,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離遙控操作。維弧電源選用小功率的TIG-200型焊機(jī),該焊機(jī)采用MOSFET逆變控制技術(shù),起弧容易,操作簡(jiǎn)便。兩臺(tái)焊機(jī)相互獨(dú)立,系統(tǒng)穩(wěn)定性和抗干擾性得到了提升。
行走小車負(fù)責(zé)載著待焊接鎳板做勻速運(yùn)動(dòng),該小車由直流電動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)絲杠運(yùn)動(dòng),通過控制電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)焊接速度的效果。
直流電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速n表示為:
(1)

由公式可知,改變電樞供電電壓Ua可以實(shí)現(xiàn)達(dá)到旋轉(zhuǎn)速度的改變,改變電樞電壓的正負(fù)達(dá)到電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)換向。同時(shí),在PLC上增加模擬量輸入/輸出模塊CPM1A-DA041,通過改變電樞供電電壓,實(shí)現(xiàn)對(duì)行走小車的控制。
送絲機(jī)采用SB-11-P型送絲機(jī),該款送絲機(jī)的焊絲直徑范圍為0.8~1.6 mm,送絲速度介于0.15~2 m/min,可以實(shí)現(xiàn)等離子弧焊過程中的送絲要求。
等離子焊接時(shí)序圖如圖2所示。PLC控制整焊接過程,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)焊接;行走機(jī)構(gòu)利用調(diào)速裝置控制電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)絲杠,絲杠上放置小車,當(dāng)絲杠旋轉(zhuǎn)時(shí),小車帶動(dòng)工件行走;氣路系統(tǒng)通過電磁閥控制,氣體由氣瓶流經(jīng)減壓器、電磁閥,由流量計(jì)設(shè)定氣體流量,最后通入焊槍;在焊接過程中,由冷卻水箱提供焊槍的冷卻水循環(huán),水循環(huán)由兩部分組成。第一部分:水冷焊槍。冷卻水流經(jīng)焊槍、噴嘴形成回路。第二部分:冷卻襯墊。通過給紫銅材質(zhì)的襯墊通入冷卻水,實(shí)現(xiàn)對(duì)工件的冷卻效果。在沒有水循環(huán)冷卻等離子焊槍的條件下進(jìn)行焊接,會(huì)造成等離子焊槍的燒損,所以在焊接時(shí)要保證水循環(huán)的暢通。考慮到水循環(huán)的重要性,該系統(tǒng)將水循環(huán)系統(tǒng)的開關(guān)作為整套系統(tǒng)的開關(guān),這樣就確保了在水循環(huán)打開時(shí)進(jìn)行焊接操作。

圖2 等離子焊接時(shí)序圖
該系統(tǒng)有參數(shù)預(yù)置、自動(dòng)焊接兩個(gè)模式,試焊選用參數(shù)預(yù)置模式,通過觸摸屏打開離子氣、保護(hù)器開關(guān),用流量計(jì)調(diào)節(jié)氣體流量、輸入小車速度(焊接速度)、送絲速度,完成焊接參數(shù)的預(yù)設(shè)。在設(shè)定完參數(shù)后,起維弧手動(dòng)控制小車行走對(duì)焊縫進(jìn)行對(duì)中,待焊縫對(duì)中,參數(shù)確定無誤后,準(zhǔn)備工作完成恢復(fù)到自動(dòng)擋;按下自動(dòng)焊接按鈕后按照PLC設(shè)定的操作順序自動(dòng)操作。首先使焊槍壁與鎢極建立維弧,然后鎢極與工件建立主弧,在焊槍與工件建立主弧之后斷開維弧;在焊接完畢時(shí)按下結(jié)束按鈕停止工件焊接。另外,獨(dú)立于PLC控制系統(tǒng)設(shè)定了物理急停按鈕,在出現(xiàn)緊急情況時(shí)可切斷電源防止發(fā)生意外。PLC控制流程圖如圖3所示。

圖3 PLC控制流程圖
該系統(tǒng)采用Easy Builder 8000工業(yè)編程設(shè)計(jì)軟件對(duì)屏幕窗口進(jìn)行設(shè)計(jì)。它是用來進(jìn)行人機(jī)界面(HMI)設(shè)計(jì)的專用軟件,功能強(qiáng)大,可以用來顯示參數(shù),設(shè)置參數(shù)和實(shí)時(shí)控制。在開始一個(gè)新的工程時(shí)可以選擇所需的觸摸屏型號(hào)及與PLC通訊的協(xié)議。所有通過Easy Builder 8000作圖軟件配置到畫面上的內(nèi)容,都稱為元件。作圖軟件對(duì)象列表中以對(duì)象的形式分類列出許多元件,在使用時(shí),只需要調(diào)出相應(yīng)的元件,在其屬性窗口中設(shè)置好相關(guān)參數(shù),并配置到界面上合適的地方即可。這樣的畫面制作方式,稱之為組態(tài)畫面制作方式。在Easy Builder 8000中,與各元件相關(guān)的PLC地址、系統(tǒng)內(nèi)部存儲(chǔ)器等,都是通過變量來定義、使用的。所有在界面中使用的按鍵變量都要通過變量定義的方式進(jìn)行與PLC地址或系統(tǒng)內(nèi)部存儲(chǔ)器關(guān)聯(lián)定義,然后才可以使用。該系統(tǒng)操作界面如圖4所示,通過參數(shù)預(yù)置按鈕可以提前調(diào)節(jié)建立維弧,氣體流量開啟,焊接速度(小車速度)、送絲速度等參數(shù)。

圖4 等離子弧焊操作界面
試驗(yàn)采用不填絲熔焊的方法,對(duì)6 mm厚度的N6鎳板進(jìn)行焊接。焊槍采用TX-3型等離子焊槍,噴嘴采用直徑為3.2 mm的圓柱單孔噴嘴,孔道比為1,鎢極直徑4.8 mm,焊接前用鎢極限位塞規(guī)將內(nèi)縮量控制在2.5 mm,焊接時(shí)噴嘴距離鎳板8 mm。不填絲焊接工藝參數(shù)見表1,圖5、圖6、圖7分別為不同參數(shù)下不填絲焊縫形貌。

表1 不填絲焊接參數(shù)

圖5 A組焊縫形貌

圖6 B組焊縫形貌

圖7 C組焊縫形貌
在相同的焊接控制系統(tǒng)下,該試驗(yàn)還采取了填絲焊接6 mm厚度N6鎳板的試驗(yàn)。試驗(yàn)采用直徑為1 mm的ERNi-1焊絲作為填充焊絲,焊接時(shí),通過送絲嘴將焊絲送入電弧下方,送絲嘴與焊槍夾角為60°。 ERNi-1焊絲的成分見表2,焊接參數(shù)見表3,圖8、圖9、圖10為分別不同焊接工藝參數(shù)下填絲焊縫形貌。

表2 ERNi-1焊絲的化學(xué)成分 (質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

表3 填絲焊接參數(shù)

圖8 D組焊縫形貌

圖9 E組焊縫形貌

圖10 F組焊縫形貌
通過多組試驗(yàn)證明,該套等離子弧焊控制系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。觸摸屏的使用,將繁瑣的參數(shù)調(diào)節(jié)集中化設(shè)置,參數(shù)設(shè)定更加便捷,簡(jiǎn)化了焊接操作過程,整套控制系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)6 mm厚度N6鎳板的對(duì)接焊接需求,確保了焊接質(zhì)量。