郭亮


摘 要:針對某礦井實際情況,對其通風(fēng)系統(tǒng)的技術(shù)改造進(jìn)行深入分析,提出相應(yīng)的改造方案,最后通過實踐驗證了這一方案的有效性,旨在為類似礦井的技術(shù)改造提供參考借鑒,提高礦井通風(fēng)技術(shù)改造水平,使通風(fēng)系統(tǒng)良好適應(yīng)礦井?dāng)U建需要。
關(guān)鍵詞:礦井通風(fēng);通風(fēng)系統(tǒng)改造
為保證礦井安全生產(chǎn),需要配置完善的通風(fēng)系統(tǒng),而礦井的擴(kuò)建會使現(xiàn)有通風(fēng)系統(tǒng)無法滿足要求,這就需要對現(xiàn)有的通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)改造。在改造過程中,應(yīng)制定合理可行的方案,然后通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析選擇最終的改造方案,并對改造的效果進(jìn)行分析評價,驗證方案的有效性。
1 礦井基本情況
某礦井始建于1975年,最初的生產(chǎn)能力為1.2×106t/a,后經(jīng)擴(kuò)建,生產(chǎn)能力提高到2.4×106t/a,共有3個采區(qū),記作1#、2#、3#采區(qū)。該礦井為低瓦斯礦井,生產(chǎn)中瓦斯的實際涌出量很小。通過瓦斯等級鑒定,1#采區(qū)的瓦斯絕對涌出量在2.90m3/min左右,2#采區(qū)的瓦斯絕對涌出量在3.70m3/min左右,3#采區(qū)的瓦斯絕對涌出量在1.86m3/min左右;1#采區(qū)的瓦斯相對涌出量在1.62m3/t左右,2#采區(qū)的瓦斯相對涌出量在1.61m3/t左右,3#采區(qū)的瓦斯相對涌出量在2.11m3/t左右。該礦井所有煤層都有發(fā)生煤塵爆炸的可能,三個煤層對應(yīng)的爆炸性指數(shù)為:2-1煤層為40.11%,2-2煤層為40.00%,2-3煤層為36.03%,煤層可能自然發(fā)火。
設(shè)計對這一礦井實施優(yōu)化開拓整體布局,將1#采區(qū)廢除,進(jìn)行集中生產(chǎn),在2#和3#采區(qū)中進(jìn)行工作面的集中布置實現(xiàn)兩翼回采,在回采到達(dá)中后期之后,3#采區(qū)現(xiàn)有通風(fēng)能力無法達(dá)到要求,根據(jù)擴(kuò)建要求,應(yīng)對3#采區(qū)的通風(fēng)能力予以加強(qiáng),對該采區(qū)內(nèi)的主扇和電機(jī)進(jìn)行更換。
2 改造方案選擇
2.1 改造方案
以該礦井實際通風(fēng)情況為依據(jù),制定下列兩套改造方案:
方案一:在現(xiàn)有的1#和3#井之間設(shè)置聯(lián)絡(luò)風(fēng)道,長度為200m,由1#采區(qū)所用風(fēng)機(jī)承擔(dān)合并之后2#和3#采區(qū)的通風(fēng),并對1#采區(qū)所用電動機(jī)進(jìn)行更換,即將現(xiàn)有的240kW更換為380kW,采用兩臺380kW風(fēng)機(jī)對合并后的2#和3#采區(qū)進(jìn)行通風(fēng),直到回采徹底完成。
方案二:對3#采區(qū)現(xiàn)有電動機(jī)進(jìn)行更換,即將現(xiàn)有的115W更換成320kW,以此增大電動機(jī)的運(yùn)行功率,保證主扇流量與負(fù)壓。完成改造后,由3#采區(qū)的風(fēng)機(jī)承擔(dān)合并之后2#與3#采區(qū)通風(fēng),直到回采徹底完成。
2.2 方案對比
①240kW與380kW兩種電動機(jī)所需基礎(chǔ)與底腳螺栓基本相同,無需對電動機(jī)的基礎(chǔ)進(jìn)行改造,更換所需時間不超過1個月。但對方案二而言,電動機(jī)的更換會使3#采區(qū)長時間處在單風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài),存在很大的安全隱患[1]。除此之外,完成電動機(jī)更換后,風(fēng)機(jī)實際運(yùn)行情況可能會不穩(wěn)定,這也存在一定安全隱患;②采用方案一能減少固定資產(chǎn)方面的投資;③3#采區(qū)的機(jī)房和變電所能作為配電所使用,為2#和3#采區(qū)合并后提供電能,使風(fēng)機(jī)與井下的供電完全分開,保證礦井生產(chǎn)安全性與可靠性;④若將礦井的服務(wù)年限確定為40a,則相比之下,采用方案一能節(jié)省近718萬元的費用[2]。
2.3 方案確定
通過上述對比,決定采用方案一,也就是在現(xiàn)有的1#和3#井之間設(shè)置聯(lián)絡(luò)風(fēng)道,長度為200m,由1#采區(qū)所用風(fēng)機(jī)承擔(dān)合并之后2#和3#采區(qū)的通風(fēng),并對1#采區(qū)所用電動機(jī)進(jìn)行更換,即將現(xiàn)有的240kW更換為380kW,采用兩臺380kW風(fēng)機(jī)對合并后的2#和3#采區(qū)進(jìn)行通風(fēng),直到回采徹底完成。
3 改造后通風(fēng)設(shè)計
①在通風(fēng)比較容易的情況下,當(dāng)按照井下作業(yè)人數(shù)對風(fēng)量進(jìn)行計算時,計算結(jié)果為1450m3/min;當(dāng)按照井下作業(yè)點對風(fēng)量進(jìn)行計算時,計算結(jié)果為3820m3/min;風(fēng)扇風(fēng)量的計算結(jié)果為4832m3/min;扇風(fēng)機(jī)阻力的計算結(jié)果為1788.87Pa;扇風(fēng)機(jī)軸功率為327kW。根據(jù)以上計算結(jié)果,將電動機(jī)型號確定為JSQ158-8,其基本技術(shù)參數(shù)如表1所示[3];②在通風(fēng)比較困難的情況下,當(dāng)按照井下作業(yè)人數(shù)對風(fēng)量進(jìn)行計算時,計算結(jié)果為638m3/min;當(dāng)按照井下作業(yè)點對風(fēng)量進(jìn)行計算時,計算結(jié)果為2800m3/min;風(fēng)扇風(fēng)量的計算結(jié)果為59.03m3/s;扇風(fēng)機(jī)阻力的計算結(jié)果為2412.56Pa;扇風(fēng)機(jī)軸功率為267kW;③將采區(qū)合并處理之后,針對以上改造方案進(jìn)行通風(fēng)阻力計算,可得改造之后的通風(fēng)情況可以達(dá)到要求。
4 礦井等積孔
完成改造后,為了考察改造的結(jié)果,成立專門的測定小組,對通風(fēng)阻力和壓能實際分布情況實施測定。經(jīng)過測定,1#和3#井的等積孔為2.08m2,2#井的等積孔為1.50m2,通風(fēng)難易程度評價標(biāo)準(zhǔn)如表2所示。根據(jù)這一測定結(jié)果可知,因1#和3#井所用風(fēng)機(jī)承擔(dān)了整個區(qū)域的通風(fēng)任務(wù),該采區(qū)是殘采區(qū),實際用風(fēng)量相對較小,3#采區(qū)生產(chǎn)比較集中,實際用風(fēng)量也很小,礦井通風(fēng)難度很低。但2#礦井的通風(fēng)難度很大,因為部分位置的瓦斯實際涌出量很大,需要很大的供風(fēng)量。
改造后效果:經(jīng)過以上系統(tǒng)改造,可達(dá)到以下效果:①在3#礦井的風(fēng)機(jī)停止運(yùn)行后,由1#礦井的風(fēng)機(jī)完成通風(fēng)任務(wù),可以滿足基本的供風(fēng)要求,減少了地面裝備數(shù)量,達(dá)到良好節(jié)能效果,保證了經(jīng)濟(jì)效益;②1#和3#礦井所用通風(fēng)系統(tǒng)較為簡單,通風(fēng)阻力只有950Pa,在1#采區(qū)完全廢除后,進(jìn)一步簡化了通風(fēng)系統(tǒng),這對系統(tǒng)的管理而言是有很大幫助的[4];③完成改造后,將3#礦井的機(jī)房改造成變電所,為井下提供電能,使井下與風(fēng)機(jī)的供電完全分開,保證風(fēng)機(jī)實際運(yùn)行過程中的穩(wěn)定性,防止由于井下發(fā)生故障導(dǎo)致風(fēng)機(jī)停止運(yùn)行,使礦井生產(chǎn)始終保持安全和穩(wěn)定[5];④完成以上改造任務(wù)后,若礦井的服務(wù)年限按照40a計,則可以節(jié)省3950萬元左右的費用,包括電費、人工費和維修費,另外,設(shè)備回收與其他費用還能帶來73萬元左右的效益,綜合經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。
5 結(jié)束語
綜上所述,通風(fēng)對礦井的正常和安全生產(chǎn)而言至關(guān)重要,如果通風(fēng)不到位,將對井下作業(yè)人員身體健康和生命安全造成很大的威脅,尤其是在瓦斯和煤塵含量相對較大的情況,可能引發(fā)惡劣的安全事故。雖然礦井在最初的設(shè)計工作中會對礦井通風(fēng)予以足夠的考慮,但隨著礦井的不斷擴(kuò)建和改造,原有的通風(fēng)系統(tǒng)可能無法達(dá)到要求,為了繼續(xù)保證礦井生產(chǎn)安全,必須對通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行改造。以上提出了一套改造方案,經(jīng)過實踐,驗證了該方案的合理性與有效性,可以為類似的礦井提供技術(shù)參考,保證系統(tǒng)改造效果。
參考文獻(xiàn):
[1]余立剛.煤礦通風(fēng)瓦斯氧化技術(shù)及氧化熱利用方式[J].決策探索(中),2018(01):144-145+256.
[2]胡凌.探析制約煤礦通風(fēng)安全的因素和防范對策[J].山東工業(yè)技術(shù),2018(14):192-193+244.
[3]吳新忠,胡建豪,魏連江.礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)的反向增強(qiáng)型煙花算法優(yōu)化研究[J].工礦自動化,2019(10):26-27.
[4]杜波,劉麗.礦井通風(fēng)安全監(jiān)測數(shù)據(jù)在線分析精度的探討[J].煤礦安全,2019(01):199-202+155.
[5]何敏.基于相對壓力的煤礦通風(fēng)阻力測定數(shù)據(jù)處理方法[J].工礦自動化,2019(11):111-114+122.