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張河灣電站3號(hào)機(jī)組油壓系統(tǒng)油混水的原因分析及處理

2020-12-29 04:46:56趙雪鵬李永杰
水電站機(jī)電技術(shù) 2020年12期

趙雪鵬,李永杰

(河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 石家莊 050300)

1 概述

張河灣公司調(diào)速器/球閥油壓系統(tǒng)由1個(gè)集油箱、1個(gè)調(diào)速器壓力油罐、1個(gè)球閥壓力油罐、3臺(tái)壓力油泵(BP46號(hào)透平油約10 450 L)、電磁閥及管路閥門(mén)、透平油冷卻系統(tǒng)等裝置組成,正常運(yùn)行壓力6.2~6.4 MPa。油壓系統(tǒng)用戶(hù)包括導(dǎo)葉接力器、球閥接力器、球閥工作密封接力器、球閥旁通液壓閥、蝸殼均壓閥、調(diào)相壓水供氣閥、調(diào)相壓水補(bǔ)氣閥、調(diào)相回水排氣閥、蝸殼均壓閥等液壓設(shè)備。

圖1 集油箱前視圖

2 油混水情況介紹

2020年03月14日,班組巡檢人員進(jìn)行機(jī)組的日常巡視,發(fā)現(xiàn)3號(hào)機(jī)組集油箱蓋板外沿有不明原因銹蝕,打開(kāi)3號(hào)機(jī)集油箱蓋板,發(fā)現(xiàn)蓋板下表面有凝結(jié)水滴,同時(shí)檢查集油箱頂部也有明顯水滴,懷疑3號(hào)機(jī)組集油箱發(fā)生油混水。用油樣瓶取底部油樣,現(xiàn)場(chǎng)外觀檢查,3號(hào)機(jī)組油水分層明顯,進(jìn)行油化驗(yàn),水分含量為189 mg/L,根據(jù)GB/T 7596-2017《電廠運(yùn)行中礦物渦輪機(jī)油質(zhì)量》3.2條中要求水分≤100 mg/L,油質(zhì)明顯超標(biāo)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)綜合分析確認(rèn):3號(hào)機(jī)集油箱內(nèi)部發(fā)生油混水,具體原因不明。

圖2 集油箱頂部水滴

3 水分來(lái)源分析

3.1 原因分析

確認(rèn)發(fā)生油混水后,張河灣公司異常重視,組織人力物力等積極分析水分來(lái)源及處理措施。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)具體分析,來(lái)源可能有以下3個(gè)方面:

(1)3號(hào)機(jī)油罐補(bǔ)氣裝置壓縮空氣含水量過(guò)大,導(dǎo)致油壓系統(tǒng)水分增加。

(2)調(diào)速器液壓油冷卻系統(tǒng)存在滲漏,導(dǎo)致油壓系統(tǒng)進(jìn)水。

(3)3號(hào)機(jī)油壓系統(tǒng)用戶(hù)存在反水,導(dǎo)致水分超標(biāo)。

3.2 原因排查

現(xiàn)對(duì)以上原因進(jìn)行逐條分析:

(1)油壓裝置補(bǔ)氣裝置為一根管4臺(tái)機(jī)組共用,其中4號(hào)機(jī)組距離壓縮空氣系統(tǒng)距離最遠(yuǎn),1、2、4號(hào)機(jī)組均未發(fā)生明顯水分增加,且1、2、4號(hào)機(jī)組水分含量均合格,排除此原因。

(2)調(diào)速器液壓油冷卻系統(tǒng)因不符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行狀況,已停用多時(shí),相關(guān)管路及冷卻器已經(jīng)拆除,排除此原因。

(3)油壓裝置用戶(hù)主要有導(dǎo)葉接力器、球閥接力器、球閥工作密封接力器、球閥旁通液壓閥、蝸殼均壓閥、調(diào)相壓水供氣閥、調(diào)相壓水補(bǔ)氣閥、調(diào)相回水排氣閥等液壓設(shè)備,其中導(dǎo)葉接力器、球閥接力器、球閥工作密封接力器均為液壓油缸,無(wú)接觸水分風(fēng)險(xiǎn),排除接力器滲水原因;蝸殼均壓液壓閥、調(diào)相壓水供氣閥及補(bǔ)氣閥均為液壓球閥,操作機(jī)構(gòu)與執(zhí)行機(jī)構(gòu)有明顯分界點(diǎn),全開(kāi)全關(guān)也有明顯位置指示,排除此故障點(diǎn);球閥旁通閥AA523、調(diào)相回水排氣閥AA415及AA416為液壓針閥(AA415及AA416為同型號(hào)閥門(mén)),操作機(jī)構(gòu)與閥體執(zhí)行機(jī)構(gòu)通過(guò)液壓桿連接,若油與水分界面的唇形密封失效,水分有可能沿液壓桿從管道中反水至油回路中,懷疑水分由球閥旁通閥AA523或者調(diào)相回水排氣閥AA415及AA416反水至集油箱。進(jìn)一步分析2個(gè)閥門(mén)結(jié)構(gòu),其具體結(jié)構(gòu)如圖3、圖4所示。

兩種液壓針閥在機(jī)組運(yùn)行時(shí)油腔壓力均為6.2~6.4 MPa,停機(jī)時(shí)兩種閥門(mén)油腔壓力均為0 MPa,球閥旁通閥高壓側(cè)壓力為上庫(kù)水壓,正常運(yùn)行及停機(jī)時(shí)為3.7 MPa,調(diào)相回水排氣閥高壓側(cè)為下庫(kù)壓力,正常運(yùn)行及停機(jī)時(shí)壓力0.6 MPa。具體分析2個(gè)閥門(mén)結(jié)構(gòu),兩種閥門(mén)管道側(cè)與油腔均有兩道相對(duì)的唇形動(dòng)密封,一側(cè)密封水壓,一側(cè)密封油壓,球閥旁通閥在水壓側(cè)唇形密封失效時(shí)壓力水會(huì)順延液壓桿至油腔側(cè),從而反水至集油箱;調(diào)相回水排氣閥兩道密封之間有法蘭面把合,法蘭面未安裝密封,在一道密封失效時(shí)油或者水會(huì)順延液壓桿至法蘭面溢出,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)AA415及AA416無(wú)異常情況。綜上分析,初步確認(rèn)集油箱水分來(lái)源為:旁通閥水壓側(cè)唇形密封失效,水分從球閥旁通閥水壓側(cè)經(jīng)液壓桿兩道唇形密封后反水至旁通閥液壓腔導(dǎo)至集油箱油混水。

圖3 球閥旁通閥結(jié)構(gòu)圖

圖4 調(diào)相回水排氣閥結(jié)構(gòu)圖

4 3號(hào)機(jī)組油混水缺陷的處理

4.1 針對(duì)旁通閥的處理

在初步確認(rèn)水分來(lái)源后,為防止集油箱水分進(jìn)一步增大,張河灣公司積極抓住機(jī)組運(yùn)行低谷機(jī)會(huì),對(duì)3號(hào)機(jī)球閥旁通閥進(jìn)行更換,并對(duì)更換下來(lái)的旁通閥進(jìn)行打壓試驗(yàn)。通過(guò)分析旁通閥具體結(jié)構(gòu),決定對(duì)旁通閥油壓側(cè)和水壓側(cè)都進(jìn)行打壓試驗(yàn)。首先對(duì)旁通閥油壓側(cè)進(jìn)行打壓,油壓側(cè)試驗(yàn)壓力緩慢增加并逐步增加至額定壓力,旁通閥保壓無(wú)異常;繼續(xù)對(duì)旁通閥管道側(cè)進(jìn)行水壓試驗(yàn),試驗(yàn)壓力緩慢增加至1 MPa,旁通閥水壓側(cè)保壓不成功,且有水滴從液壓缸接頭滲出。確認(rèn)故障點(diǎn):球閥旁通閥液壓桿中間水壓側(cè)唇形動(dòng)密封失效,反水至集油箱,導(dǎo)致3號(hào)機(jī)組油壓系統(tǒng)油混水。

4.2 針對(duì)3號(hào)機(jī)組油壓裝置的處理

在切斷水分來(lái)源后,經(jīng)對(duì)油壓裝置油混水情況分析,機(jī)組需立即退出備用,進(jìn)行油過(guò)濾及油壓裝置清理,因河北南網(wǎng)2020年春節(jié)及疫情期間負(fù)荷緊張,調(diào)度不批準(zhǔn)機(jī)組轉(zhuǎn)檢修。在此情況下,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)研究確定,結(jié)合在線濾油項(xiàng)目預(yù)留管道,采用大型移動(dòng)式濾油機(jī),進(jìn)行集油箱的在線濾油。經(jīng)15 d連續(xù)不斷的過(guò)濾,集油箱水分從189 mg/L減少至92 mg/L,基本滿足機(jī)組油壓系統(tǒng)的正常運(yùn)行要求。

圖5 3號(hào)機(jī)組油壓系統(tǒng)使用在線濾油機(jī)持續(xù)進(jìn)行在線濾油

5 3號(hào)機(jī)組油壓系統(tǒng)的后續(xù)處理

3號(hào)機(jī)組在2020年04月01日至07日進(jìn)行D級(jí)檢修,機(jī)電二班結(jié)合檢修進(jìn)行了油壓系統(tǒng)集油箱清理、電磁閥清洗檢查及電液轉(zhuǎn)換器TR10的清掃檢查、壓力油罐內(nèi)部檢查及油過(guò)濾等工作。

(1)針對(duì)集油箱本體主要進(jìn)行了集油箱內(nèi)部各管路的清理、底部油泥的清理及銹蝕部件的除銹處理等工作。清掃發(fā)現(xiàn)底部油泥等在濾油機(jī)進(jìn)口管以下位置依然殘存水跡,集油箱內(nèi)碳鋼且未刷漆的部件銹蝕嚴(yán)重,經(jīng)底部油泥清理及部件除銹處理后現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格,具備注油條件。

圖6 集油箱除銹前后對(duì)比

圖7 集油箱內(nèi)部清掃前后對(duì)比

(2)針對(duì)集油箱上安裝的電磁閥均進(jìn)行了拆解檢查,對(duì)銹蝕嚴(yán)重電磁閥進(jìn)行了更換;對(duì)電液轉(zhuǎn)換器TR10進(jìn)行拆解檢查,發(fā)現(xiàn)電液內(nèi)部磁鐵上存在明顯銹蝕點(diǎn),進(jìn)一步銹蝕將影響電液轉(zhuǎn)換器的運(yùn)行穩(wěn)定性,會(huì)導(dǎo)致不安全事件的發(fā)生。對(duì)其進(jìn)行小心清理后回裝,測(cè)量平衡電位為2.35 V,可正常運(yùn)行使用。

圖8 電磁閥拆解檢查

(3)針對(duì)調(diào)速器及球閥壓力油罐的檢查,鑒于2個(gè)油罐2017年3號(hào)機(jī)組大修期間曾進(jìn)行防腐刷漆,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)商確認(rèn),采用內(nèi)窺鏡對(duì)其內(nèi)部情況進(jìn)行檢查,確認(rèn)油罐內(nèi)部油泥及銹蝕情況。經(jīng)檢查,油罐內(nèi)部油漆情況良好,無(wú)油泥及銹蝕,無(wú)需進(jìn)一步處理。

針對(duì)油壓系統(tǒng)水分含量依然超標(biāo)的情況,機(jī)電二班在檢修第一天即開(kāi)始24 h不間斷油過(guò)濾,經(jīng)5整天過(guò)濾后送油樣化驗(yàn),其水分為33 mg/L,顆粒物等級(jí)為8,較過(guò)濾前有明顯改善,符合汽輪機(jī)油運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn),注油后終結(jié)工作票。

表1 3號(hào)機(jī)組油過(guò)濾前后主要指標(biāo)對(duì)比

6 經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)

通過(guò)此次3號(hào)機(jī)組油混水的處理,總結(jié)出以下經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn):

(1)球閥旁通液壓閥已運(yùn)行10年之久,根據(jù)廠家意見(jiàn),球閥旁通液壓閥終身免維護(hù),因此電站對(duì)此閥門(mén)的維護(hù)僅限于外觀檢查以及閥門(mén)開(kāi)關(guān)時(shí)間分析,維護(hù)的深度不夠,免維護(hù)的產(chǎn)品依然需要定期打壓試驗(yàn)。

(2)液壓桿密封為唇形動(dòng)密封,唇形密封只能作單向密封,且密封效果和壓力相關(guān),當(dāng)旁通閥水壓側(cè)密封失效,且油壓側(cè)壓力不足時(shí),會(huì)經(jīng)油腔反水至集油箱。

(3)針對(duì)針式液壓閥,電站將加強(qiáng)維護(hù)力度,采取定期的更換密封及打壓試驗(yàn),確保不再發(fā)生類(lèi)似事件。

(4)對(duì)集油箱油混水的監(jiān)測(cè)存在漏洞,油混水通過(guò)巡檢發(fā)現(xiàn),由于集油箱上油混水傳感器安裝在集油箱距底部10 cm處,未及時(shí)反饋油混水信號(hào),下一步電站將對(duì)集油箱油混水傳感器進(jìn)行改造,確保發(fā)生油混水時(shí)能第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)。

(5)油處理方面,發(fā)生油混水時(shí),在切斷水分來(lái)源后,采用大型移動(dòng)式在線濾油機(jī)可有效降低油壓系統(tǒng)水分及顆粒物含量,有力的保證了機(jī)組的正常運(yùn)行。

(6)發(fā)生油混水后液壓元件尤其是電磁閥及電液轉(zhuǎn)換器的清掃檢查十分必要,可及時(shí)除去閥芯內(nèi)部銹蝕,防止銹蝕嚴(yán)重導(dǎo)致電磁閥及電液轉(zhuǎn)換器的卡澀,避免不安全事件的發(fā)生。

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