面對低油價與疫情下市場低迷的復雜局面,慶陽石化公司深挖裝置優化增效潛力,激發全員提質增效活力。
運行一部深入開展優化裝置操作工作,降低消耗,通過“小指標”深入優化算成本賬、效益賬,激發每個人降本增效積極性,通過提升裝置運行水平,降低消耗實現效益最大化。催化裝置近期提加工量導致蒸汽過剩,反應崗位積極調整優化操作,減少油漿回煉,增加沉降器汽提蒸汽減少生焦率,有效減少了蒸汽排放。另外,在三機組管理方面,為了提高煙機效率,班組根據晝夜溫差及季節變化,合理控主風機靜葉角度,降低三機組電耗,三機組電流控制155~175 A,在滿足工藝要求的條件下及時啟停空冷,節約用電,降低裝置能耗。
在裝置低負荷運行期間,運行二部根據加工量同步調整三劑加注量、精確油劑配比量,阻垢劑、尼凡丁、緩蝕劑等用量明顯下降,確保了三劑輔材高效利用。同時加強對重整氫氣脫氯罐、生成油脫氯罐出口氯含量分析,出口氯含量升高時將兩罐串聯運行,提高了脫氯劑利用率。今年一季度,運行二部三劑輔材單耗量明顯下降。
通過對標達標工作的持續開展,今年他們及時停運各裝置蒸汽伴熱及熱煤水,調整各冷卻器冷卻水流速,提高加熱爐排煙溫度和裝置熱進料,有效降低了各裝置能耗。特別是苯抽提裝置C801進料溫度的優化調整,提高13℃后塔底加熱蒸汽單耗由1.01 t/t降至0.89 t/t,能耗由139 kg/t(標油)降至116 kg/t(標油),平均降幅23個單位,優化效果很明顯。
今年以來,慶陽石化公司全力克服低油價對生產經營帶來的影響,不斷深化對標管理,加大優化調整力度,深挖裝置創效能力,持續完善效益、成本費用與生產計劃等各要素聯動機制,為完成全年生產經營目標任務奠定了堅實基礎。