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新鋼9 號高爐提高煤比生產(chǎn)實踐

2021-01-04 03:20:54黎家恒付華華高柱平
中國金屬通報 2020年21期
關(guān)鍵詞:質(zhì)量

黎家恒,王 亮,付華華,高柱平

(新余鋼鐵集團(tuán)有限公司,江西 新余 338001)

1 概述

新鋼9 號高爐有效容積2500m3,2009 年2 月16 日點火開爐,其噴吹系統(tǒng)為集中制粉、分散噴吹工藝,設(shè)計最高煤比160kg/t。開爐初期,設(shè)備狀況、原燃料條件都較好,高爐強化程度很高,煤比最高達(dá)到160kg/t 以上。2011 年開始實施“低成本戰(zhàn)略”以來,新鋼高爐入爐原燃料質(zhì)量不斷劣化,入爐品位低,渣比接近400kg/t,堿金屬和鋅負(fù)荷偏高,焦炭質(zhì)量也不斷劣化,外購焦用量增加,造成煤氣流不穩(wěn)定,掉渣皮現(xiàn)象增多,爐缸活躍不夠,煤比一直維持在145kg/t 左右。2020 年9 號高爐通過改善原燃料質(zhì)量,優(yōu)化爐內(nèi)操作,強化生產(chǎn)管理,1~9 月平均煤比154kg/t,焦比354kg/t,燃料比508kg/t。

2 制約煤比提高的因素

2.1 爐缸工作不活躍

主要體現(xiàn)在:

(1)鐵口鐵量差明顯。鐵口深度不穩(wěn)定,某一時期2 號鐵口深度始終難以達(dá)到規(guī)定要求,而且出鐵量不均勻,2 號鐵口出鐵多,3 號鐵口出鐵少,鐵量差大于10%,而爐缸工作活躍時其差值小于5%。

(2)鐵口溫度差明顯。爐缸活躍狀態(tài)下,兩鐵口鐵水物理熱偏差小于10℃,[Si] 偏差小于0.05%,堿度偏差小于0.02 倍。而在相當(dāng)多的時間內(nèi),2號鐵口鐵水物理熱比3號鐵口低20-30℃,[Si]低0.1~0.15% 堿度低0.02~0.03 倍;

(3)在[Si]、物理熱及堿度出現(xiàn)偏差的同時,[S] 也有偏差,2號鐵口[S] 高于3 號0.005~0.01%。

上述現(xiàn)象表明,9 號高爐的爐缸一直未達(dá)到最佳狀態(tài),雖然能維持爐況順行以及較低的燃料消耗,但因煤比提高后的一些不利影響,使高爐操作者不愿貿(mào)然提高煤比,甚至在操作中降低煤比操作。

2.2 原燃料質(zhì)量差且波動大

自新鋼實施“低成本戰(zhàn)略”以來,原燃料質(zhì)量不斷劣化且波動較大,經(jīng)過統(tǒng)計,9 號高爐爐況波動受原燃料質(zhì)量影響的占比在80% 以上,其余影響則是長期休風(fēng)以及突發(fā)性生產(chǎn)事故后復(fù)風(fēng)引起的爐況不順。原燃料質(zhì)量差主要表現(xiàn)為:

(1)品位低、渣比高,最高達(dá)到420kg/t,盡管2018 年后品位有所提高,但渣比也維持在360~370kg/t。

(2)堿、鋅負(fù)荷高,堿負(fù)荷長期處于3.5kg/t,鋅負(fù)荷0.8kg/t,最高達(dá)到1.3kg/t,隨著有害元素負(fù)荷的增加,伴隨有部分風(fēng)口中套上翹,爐墻結(jié)厚,渣皮不穩(wěn)等爐況波動。

(3)入爐粉末增多,主要是焦炭粉末。新鋼自產(chǎn)焦炭質(zhì)量與行業(yè)及周邊高爐用焦質(zhì)量均存在較大差距。6 米干熄焦冷強度指標(biāo)M40、M10 很不穩(wěn)定,水熄焦率頻繁,焦炭水分波動范圍在1%~12% ;另外隨著外購焦用量的增加,品種雜且水分波動大,特別是梅雨季節(jié),篩分效率差,致使裹粉率增加,嚴(yán)重影響高爐上部透氣性,邊緣自動加重,中心氣流受抑制,引起爐況不順。

(4)燒結(jié)礦質(zhì)量,尤其是堿度波動大。新鋼燒結(jié)混勻堆較小,一般用量在7天左右,在老堆與新堆交替時,燒結(jié)礦質(zhì)量波動大,爐渣堿度波動高達(dá)0.05~0.1 倍,嚴(yán)重影響渣系的穩(wěn)定及爐缸的熱狀態(tài)。

3 提煤比降焦比措施

3.1 優(yōu)化爐內(nèi)操作

噴吹煤粉后,在一定的煤比范圍內(nèi),風(fēng)口前鼓風(fēng)動能增加,中心氣流增強,需上下調(diào)劑向結(jié)合維持合理的氣流分布。作了如下調(diào)劑:

(1)布料矩陣的調(diào)整。調(diào)整思路是以維持兩股氣流原則,同時通過控制下料閘開啟速度開控制8 檔礦焦比, 布料矩陣調(diào)整見表1。

表1 布料矩陣調(diào)整

(2)擴(kuò)大礦批。9# 高爐煤比在145kg/t 水平時,常用礦批基本維持在67t/ 批~69t/ 批。此次煤比攻關(guān),在提煤比過程中,逐步擴(kuò)大礦批,以保持軟熔帶足夠的“氣窗”和滴落帶上升煤氣流及滴落的液態(tài)渣鐵能夠順利通過。隨著煤比的提高,礦批逐漸擴(kuò)大至76t,但礦批擴(kuò)至75t 以上后,兩股氣流穩(wěn)定性偏差,因此在1 月份后期礦批基本維持72t 左右。

(3)送風(fēng)參數(shù)的調(diào)整。煤比提高后,煤氣體積增加,煤氣流速加快,鼓風(fēng)動能增加,初始?xì)饬鞲菀状┩傅街行牟课唬瑸榉乐惯吘夁^重,與上部調(diào)劑相結(jié)合,將風(fēng)量從4870m3/min 減到4840m3/min,同時頂壓由225kpa 提高到232kpa。

(4)渣系的調(diào)整。首先是要維持造渣制度的穩(wěn)定性,在此基礎(chǔ)上調(diào)整渣系,改善爐渣流動性,提高爐缸透氣、透液性。渣系的調(diào)整為,R2:1.20~1.23 倍,Mg/Al0.5~0.55,[Si] 控制0.4~0.5%,鐵水物理熱控制在1500℃~1520℃。

通過上述措施,9 號高爐十字測溫中心溫度維持在500℃作用,邊緣第一點溫度100-120℃且高于第二點,爐內(nèi)熱成像中心氣流窄而有力,周向少量可見光,氣流分布均勻,鐵口溫差消除,鐵量差減小。

3.2 改善原燃料質(zhì)量

原燃料質(zhì)量的穩(wěn)定是高爐順行的基礎(chǔ),2020 年9 號高爐原燃料條件有所改善,主要體現(xiàn)在:

(1)燒結(jié)礦質(zhì)量的改善,隨著綜合室內(nèi)料場的投用,燒結(jié)造堆更均勻,燒結(jié)礦成分標(biāo)準(zhǔn)偏差小,燒結(jié)礦堿度波動范圍為1.9±0.05 倍,使造渣制度的穩(wěn)定性提高,另外燒結(jié)品位也從55.5% 提高到56% 左右,綜合入爐品位上升到56.8%,渣比降低,利于提高煤比降低焦比操作;

(2)焦碳質(zhì)量改善。自產(chǎn)焦M40 指標(biāo),6M 焦平均87.88%,4.3M 焦平均85.43%,平均上升2%,M10 均降到7% 以下(見圖1、圖2),外購焦進(jìn)廠品種由原來的四種減少到兩種,焦炭水分波動減少。另外隨著煤比的增加,焦炭負(fù)荷也隨之增加,入爐總焦量減少,外購焦用量減少,自產(chǎn)焦用量增多,可使焦窗增多,煤氣阻力降低,焦炭平均粒度從45.1mm 升高到47.6mm。

(3)嚴(yán)格控制粉末入爐。生產(chǎn)實踐表明,爐料在轉(zhuǎn)運過程中會產(chǎn)生大量粉末,嚴(yán)重影響高爐槽下篩分效率。9 號高爐通過實行半倉上料,降低轉(zhuǎn)運落差,保證正常上料的前提下調(diào)整燒結(jié)礦篩分速率在120~140t/h,焦炭篩分速率在80~100t/h,最大程度減少入爐粉末。

圖1 6M 焦M40 與M10

圖2 4.3M 焦M40 與M10

3.3 加強設(shè)備檢查,優(yōu)化爐外生產(chǎn)組織

近年來,9 號高爐加強了設(shè)備檢查考核力度,因設(shè)備故障引起的慢風(fēng)、休風(fēng)次數(shù)明顯減少,但因設(shè)備故障引起的生產(chǎn)組織紊亂時有發(fā)生,如槽下設(shè)備故障,原燃料供應(yīng)困難,造成較長時間的低倉位,爐料摔打加劇,產(chǎn)生大量粉末,不利于爐況順行,還有渣處理設(shè)備故障,常常引起開口晚點,甚至一個鐵口連續(xù)出鐵2-3 爐。此類現(xiàn)象大多數(shù)是檢查不到位,設(shè)備損壞后才能發(fā)現(xiàn),因此制定了詳細(xì)的檢查路線,檢查臺賬,并加強員工培訓(xùn),加大考核力度,收效較好,設(shè)備出現(xiàn)故障前均能及時發(fā)現(xiàn),避免引起更大的生產(chǎn)事故。

優(yōu)化爐外生產(chǎn)組織尤其是爐前生產(chǎn)組織,避免渣鐵未及時出盡,爐缸內(nèi)渣鐵液面升高,造成死料堆浮起,滯留的液體增加,引起高爐下部透氣、透液性變差,在高煤比操作時更要注意,未然煤粉充斥在料柱中進(jìn)一步惡化高爐下部透氣、透液性。現(xiàn)9 號高爐要求鐵口深度大于3000mm,開鐵口間隔時間小于10min,必要時進(jìn)行不間斷出鐵,鐵口卡焦或未鉆透而流速較小,及時打開另一個鐵口重疊出鐵,待渣鐵出盡后堵其中一個鐵口,出鐵過程中密切關(guān)注渣處理設(shè)備運行狀況。

3.4 改善煤粉質(zhì)量,提高煤粉燃燒性能

我廠要求煤粉粒度-200 目含量大于60%,實際僅有55%,隨著煤比的提高,,須將-200 目含量提高到60% 以上才能滿足生產(chǎn)要求,通過調(diào)整原煤配比、優(yōu)化磨機(jī)參數(shù)、提高制粉系統(tǒng)密封性能、降低噴吹載氣量等一系列措施,煤粉粒級-200 目含量平均達(dá)到61.25%,煤粉熱值提高1000j/g,煤粉水分低于1.5%,通過做好上述措施有效提高煤粉燃燒性能,減少未燃煤粉。煤比提高后,重除灰及布袋灰含碳量未見上升。

4 效果

通過上下部調(diào)劑,改善原燃料、煤粉質(zhì)量,優(yōu)化爐外生產(chǎn)組織等措施,9 號高爐1~9 月煤比較2019 年提高9kg/t,焦比降低12kg/t,燃料比下降3kg/t,2020 年1~9 月主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表2。

表2 2020 年1~9 月主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

5 結(jié)語

高煤比操作的最終目的是節(jié)焦,實現(xiàn)綜合效益的提高。2020年9 號高爐煤比水平上升了一個臺階,但離同類型高爐煤比水平仍有差距。隨著煤比的進(jìn)一步提高,新鋼2500m3 級高爐上,煤比的極限是多少,還需要在后續(xù)的工作中繼續(xù)摸索,但唯一不變的是高爐操作者需要掌控好每一個環(huán)節(jié),做到精細(xì)化管理,標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn),才能實現(xiàn)高爐高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、長壽的目標(biāo)。

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