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低碳低硅鋁鎮靜鋼開澆絮流原因分析及控制措施

2021-01-04 14:08:24付有彭張李鵬張忠福孫海坤
山東冶金 2020年6期

付有彭,張李鵬,張忠福,王 哲,孫海坤

(日照鋼鐵控股集團有限公司,山東日照276800)

1 前 言

某鋼廠生產低碳低硅鋁鎮靜鋼,開澆爐次的工藝流程為:頂底復吹轉爐—LF—薄板坯連鑄機。原料為廢鋼和鐵水,轉爐吹煉結束及LF精煉過程采用Al脫氧,LF精煉處理完畢經過軟吹后到連鑄機澆鑄,中間包過熱度控制在25~35 ℃,拉速逐步提升最高5.2 m/min。澆次開澆階段,受鋼水純凈度、鋼水溫度、二次氧化等影響,大量夾雜物聚集在連鑄水口或塞棒位置,造成棒位急劇上升。隨著澆鑄進行,附著在水口或塞棒的夾雜物被沖刷至結晶器,導致棒位急劇下降,形成沖棒現象,影響生產穩定性,嚴重時會造成漏鋼。為此,對影響因素進行技術攻關,從精煉過程管控、鈣處理工藝、保護澆鑄等方面采取措施,開澆絮流現象得到有效控制,攻關效果顯著。

2 絮流原因分析

低碳低硅鋁鎮靜鋼的成分控制見表1。

表1 低碳低硅鋁鎮靜鋼成分 %

2.1 鋼水溫度

開澆階段鋼水溫度主要受制于精煉出鋼溫度及中包烘烤溫度。若精煉出站溫度過低或中包烘烤溫度低,開澆后鋼液進入中包,由于中包吸熱多,造成鋼液溫度降低,流動性變差,鋼液粘結塞棒。開澆爐次鋼水溫度較連澆爐次溫度高,會增加鋼水的吸氧量,加重鋼水的二次氧化。澆鑄過程隨著溫度的下降,鋼水溶解氧的能力降低,被析出的氧與鋼中鋁反應將產生新的Al2O3夾雜物。隨著溫度較高的鋼水不斷流入中包,中包內鋼水溫度升高,塞棒粘結物被沖掉,造成沖棒現象。生產中,引入了開澆第一槍溫度的概念,測溫時間為大包開澆后,中包噸位為20 t時進行測溫,此溫度能較好地反應鋼水及中包溫度的共同影響。通過對近期低碳低硅鋁鎮靜鋼開澆數據統計,發現當中包第一槍溫度>1 558 ℃時,開澆鋼水絮流比例為17%;而當溫度低于此溫度時,絮流比例為30%。最高棒位較基準棒位的上漲幅度分布見圖1,當溫度≤1 558 ℃時,最高棒位較基準棒位的差值更大。由此可見,開澆階段中包鋼水溫度是影響開澆絮流的因素之一。

圖1 不同溫度區間棒位差值分布

2.2 鋼水可澆性

2.2.1 精煉過程控制

低碳低硅鋁鎮靜鋼轉爐終點及精煉過程均采用鋁制品進行脫氧,鋁脫氧后在鋼中形成了大量的脫氧產物—Al2O3夾雜,Al2O3的熔點高達2 052 ℃,在鋼液中以固態形式存在,呈群簇狀、塊狀等。在吹氬攪拌過程中,尺寸較大的簇狀Al2O3夾雜很快從鋼液中上浮去除,而30 μm以下的簇狀Al2O3夾雜以及小尺寸的塊狀Al2O3則容易滯留在鋼液中,影響鋼水的可澆性。精煉結束通過Ca 處理工藝,可將Al2O3夾雜變形為鈣鋁酸鹽,CaO 和Al2O3能夠生成 5 種鋁酸鈣化合物,即 CaO·Al2O3,CaO·2Al2O3,CaO·Al2O3,12CaO·7Al2O3,3CaO·Al2O3。當夾雜物中CaO 含量逐步提高,夾雜物出現Al2O3→CaO·6Al2O3→CaO·2Al2O3→CaO·Al2O3→12CaO·7Al2O3→3CaO·Al2O3→CaO 的轉變,其中12CaO·7Al2O3的熔點(1 455 ℃)最低,因此鈣處理的最佳效果是將鋼中的Al2O3夾雜物變形為低熔點的12CaO·7Al2O3。當鈣處理不當時,會產生高熔點的夾雜物,影響鋼水可澆性,導致開澆絮流。夾雜物的去除方面,合適的爐渣堿度和流動性可以增強爐渣對夾雜物的吸收能力,從熱力學計算可以看出,當渣中w(CaO)/w(Al2O3)=1.5~2 時,渣的a(CaO)較高,爐渣對Al2O3夾雜的吸收和去除有利。故精煉過程對可澆性的影響有爐渣性質、鈣處理及軟吹工藝等。

2.2.2 二次氧化

除脫氧過程中生成的內外生夾雜外,在澆鑄過程中,鋼水因二次氧化會產生部分外來夾雜。第一爐鋼水開澆時,中間包充滿了空氣,高溫鋼水與空氣接觸,發生嚴重的二次氧化,產生大量氧化物夾雜。通過統計,開澆爐次較連澆爐次的Al、Ca 多氧化0.001%左右,Si多氧化0.003%左右。故開澆階段存在嚴重的二次氧化也是影響開澆絮流的原因。

2.3 鋼水成分

通過對開澆爐次成分進行統計,開澆爐次鋼水上臺Ca 與上漲棒位存在負相關。即上臺Ca 越低,則上漲棒位越高,這主要受Ca 處理對夾雜物的變性效果影響。通過對其他成分的分析,硅也與棒位上漲存在一定的對應性。熱力學計算如下:

該反應在開澆溫度下可自發地逆向進行,證明開澆階段會存在Si的氧化。當鋼中Si含量較高時,會有更多的Si 被氧化,則同等氧含量情況下,會有更少的Al 被氧化,產生的Al2O3夾雜更少。故開澆鋼水Ca、Si等成分也是影響開澆絮流的因素之一。

實際生產過程中,精煉過程送電次數、白渣保持時間等因素也是影響開澆絮流的因素。

3 控制措施

3.1 開澆溫度

為保證鋼水溫度穩定性,開澆爐次禁止使用新修鋼包或空停時間較長的鋼包,冶煉過程充分大攪,以保證鋼包充分吸熱。中包烘烤溫度≮1 200 ℃,保證開澆第一槍溫度≥1 558 ℃。

3.2 精煉控制

精煉過程保證鋼包氬氣系統正常,保證冶煉過程的動力學條件。通過調整造渣料加入時機及加入量,保證盡早造好還原,且白渣保持時間≥15 min,終點渣況(TFe+MnO)>1.0%。為了減少冶煉過程吸氧,結合目前精煉鋼水溫度低的特點,要求精煉過程送電次數≤4次。

3.3 軟吹及鈣處理

因為開澆階段存在嚴重的二次氧化,故規定開澆爐次采用過鈣處理,要求出站Ca含量≥0.002 6%。通過增加鋼水的Ca含量控制二次氧化所形成的夾雜物盡可能地保持在液相區域,以減小附著水口的風險。鈣處理前后均進行鋼水軟吹,軟吹時間控制在8~15 min,既使夾雜物可以充分變性并上浮,避免了時間過長導致二次氧化。另外,軟吹時避免鋼水直接裸露,鋼液面波動即可,以減少與空氣接觸形成的二次氧化。

3.4 開澆保護澆鑄

中包開澆前在沖擊區進行氬氣置換,向中間包內吹入氬氣,利用氬氣將中間包內空氣置換出來,并形成微正壓,以減少鋼水直接接觸空氣風險。并通過對氬氣置換管路的優化,保證開澆前期氬氣一直覆蓋于鋼水表面。規定了開澆階段覆蓋劑的加入時機與加入量,使覆蓋劑盡快融化并盡早覆蓋鋼水表面。此外,中間包測溫孔、塞棒孔等位置均用石棉覆蓋以起到隔絕空氣的效果。

4 應用效果

采取上述方案后,開澆鋼水溫度得到明顯改善,精煉過程爐渣控制、夾雜物去除等穩定可控,開澆過程二次氧化有效降低。低碳低硅鋁鎮靜鋼開澆絮流比例明顯降低,由20%降至10%,開澆階段最高棒位降低3 mm,開澆沖棒現象明顯減少。

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