蘇峰
(山鋼股份萊蕪分公司能源動力廠,山東濟南 271104)
當前,國內鋼鐵企業煤氣儲存設備中,高爐煤氣、焦爐煤氣儲存一般用稀油密封柜,如多邊形稀油密封柜(MAN)、圓形稀油密封柜(POC 柜);轉爐煤氣一般采用威金斯型煤氣柜,常見的是兩段式橡膠密封膜煤氣柜。近年來,單段式橡膠密封膜煤氣柜在冶金企業中的應用越來越多,逐漸成為轉爐煤氣儲存設備的發展趨勢,甚至成為高爐煤氣儲存設備的新寵。由于單段式橡膠膜密封煤氣柜尚處于嘗試和不斷完善階段,在實際生產應用過程中難免會出現新的問題。有必要在梳理單段式橡膠膜密封煤氣柜特點的基礎上,對技術應用要點進行分析,結合實際情況,采取適當的優化措施,確保氣柜安全運行。
單段式橡膠膜密封柜結構示意圖如圖1 所示,其具體特點如下。

圖1 單段式橡膠模密封柜結構示意圖[1]
(1)隨著當前環保要求越來越高,稀油密封煤氣柜(曼型柜)煤氣冷凝水排放的環保問題愈加突出。而單段式橡膠膜密封柜依然屬于威金斯柜范疇,采用橡膠膜密封柜內煤氣,避免了采用油密封帶來的環境污染。
(2)內部只有一個活塞擋架,取消了T 擋板架,運行中減少了活塞擋架與T 擋架的碰撞,消除了活塞構件之間干擾,使活塞運行更加平穩,氣柜的日常維護和檢修工作量減少,節省了維護費用,減少了檢修期間煤氣的放散損失[2]。
(3)活塞運行速度更快,運行速度可以達到6 m/min(兩段式活塞運行速度一般在3.5 m/min 以下),吞吐量大,能較好的起到穩定管網壓力、及時回收煤氣等作用。
(4)沒有壓力的突變,可改善轉爐引風機和氣柜后煤氣加壓機的工作狀況,節省了運行成本,有利于向后續用戶提供穩定的煤氣供應[3]。
(5)活塞擋板圍欄到活塞底部,一般設有斜梯,空間充足,便于攜帶空氣呼吸器等安全工具進行點檢、維護,降低了日常點巡檢難度,提高了點檢效率和安全性。
(6)整體高度相對較高,初投資有所增加。因活塞架占據了上部空間,導致柜體高度較高,以5 萬m3的氣柜為例,單段式氣柜側板高度比兩段式氣柜高7 m 以上。對于容量為5 萬m3的煤氣柜來說,單段式和兩段式橡膠密封膜煤氣柜總投資費用基本相當;8 萬m3單段式比兩段式初投資增加約100 萬元,而12 萬m3將增加200 余萬元。容量越大,單段式相對于兩段式的初投資增加也就越多[4]。
(7)橡膠膜長度較長。兩段式煤氣柜橡膠膜由T擋板和活塞兩段(部分)橡膠膜組成,如15 萬m3的兩段式煤氣柜橡膠膜總長度才23.5 m,每段長度小于12 m。而單段式煤氣柜只有一段橡膠膜,長度至少20 m 以上,故在柜容相同的情況下,單段式煤氣柜橡膠膜長度較長。
中天鋼鐵將原10 萬m3稀油密封煤氣柜改為了7 萬m3單段式橡膠模密封柜,改造后氣柜設計壓力2.8 kPa,介于兩段式橡膠密封膜煤氣柜一段和二段的壓力中間值(2.5~3.0 kPa),便于和原兩段式橡膠密封膜煤氣柜并柜運行。運行期間,曾發生過在高柜容時,由于布簾較長造成活塞漂移和傾斜加劇的問題,后經對部分結構優化后,消除了漂移和傾斜隱患。
安徽長江鋼鐵16.5 萬m3橡膠膜密封煤氣柜,為當今最大柜容的單段式橡膠模密封柜,用于儲存高爐煤氣,采用國產橡膠膜,運行壓力11 kPa。該氣柜在投運初期,出現了布簾上端懸掛處漏氣問題,后經調整優化后,運行良好。
梅山鋼鐵13.5 萬m3單段式橡膠膜密封煤氣柜,設計壓力8 kPa,也用于儲存高爐煤氣。該氣柜建成投運后,運行良好。
筆者曾參與山鋼集團新疆公司喀什項目2座單段式橡膠膜密封煤氣柜(一座8 萬m3高爐柜,一座5 萬m3轉爐柜)的建設及投運工作,后到部分鋼鐵企業學習,個人認為以下4個方面需要關注。
(1)活塞重心或調平裝置處理
由于單段式煤氣柜活塞擋板較高,且活塞拱在最下面,活塞的浮心就很低,重心與浮心的距離很近,有時活塞的質量重心還高于浮心,從而造成煤氣柜活塞重心不穩,加之活塞內筒承受的煤氣外壓力沒有利用煤氣來平衡,容易造成活塞失穩,當活塞快速運行時,活塞容易傾斜[5]。
因此,在氣柜設計時,要重點予以考慮,同時通過增加活塞傾斜實時監測、合理增加調平裝置數量、優化調平裝置布置方式等手段進行完善,確?;钊\行的穩定性。
(2)橡膠膜強度和質量
在相同柜容前提下,單段式煤氣柜由于只有一段橡膠膜,長度明顯大于兩段式煤氣柜。在實際運行中,若活塞平衡問題處理不當,出現運行不穩定、傾斜等問題時,更容易出現橡膠膜打褶損壞等問題。而且由于長度增加,橡膠膜重量也隨之增加,對橡膠膜上部吊點和整體質量等都提出了更高的要求。
因此,在選擇單段式煤氣柜橡膠膜時,應重點考慮橡膠膜的強度和質量,可考慮采用進口材質的橡膠膜來保證質量,也可以通過提高橡膠膜的設計壓力等級來實現提高強度的目的。
(3)機械柜位計等附件優化配置
因單段式煤氣柜活塞運行速度大于兩段式煤氣柜,故對氣柜機械柜位計、配重鋼絲繩及導輪、柜頂放散、柜壁呼吸孔等附件提出了更高要求。氣柜附件的設計,應該根據單段式煤氣柜吞吐量大、活塞運行速度快的實際情況進行合理優化,以實現安全和長壽命周期運行的需要。
例如,普通機械柜位計的鋼絲繩較細,在高速運動中,摩擦力增大,容易發生斷裂,斷裂的鋼絲繩甚至可能對氣柜橡膠膜帶來損害。因此,單段式橡膠膜密封煤氣柜在選用機械柜位計時要考慮安全性,建議不采用普通機械柜位計,但為了避免激光、超聲波柜位計不準問題,可在氣柜活塞配重塊導軌旁邊進行柜容標記,根據配重塊位置來確定柜容,定期對激光柜位計或者超聲波柜位計進行整定、調整。
(4)氣柜底板和側板選材
無論是兩段式還是單段式煤氣柜,都存在氣柜底板和接觸煤氣的側板腐蝕問題[6],也是困擾氣柜長周期安全運行的首要問題。鞍鋼曾成功將Q345NS 耐酸鋼應用于高爐煤氣管道上,效果良好;2018 年,馬鋼也自主研發了耐酸鋼用于高爐煤氣管道;2015年,唐鋼已經將耐酸鋼應用到2個8 萬m3轉爐煤氣柜上[7]。因此,建議用耐酸鋼來替代普通鋼板,制作煤氣柜底板和接觸煤氣的側板,可以有效解決煤氣腐蝕問題。
雖然單段式橡膠膜密封煤氣柜在初期投資上不占優勢,但由于其活塞運行速度快、壓力平穩、結構簡單、便于檢修檢查、有效避免煤氣冷凝水排放的環境污染等顯而易見的諸多優點,正受到越來越多鋼鐵企業的青睞,應用案例正不斷增加。
從國內應用情況看,活塞平衡問題、附件問題、腐蝕問題等都可以通過優化設計、適應性改造來消除或改善。而橡膠膜質量問題,是導致單段式煤氣氣柜問題多發、制約單段式煤氣柜向大型化發展的首要問題,需要專業技術人員、國內橡膠膜行業關注和解決。也希望國內專業廠家能夠通過技術手段提升橡膠膜力學性能和耐溫、耐腐蝕能力,以實現單段式橡膠膜密封煤氣柜向大型化、多介質儲存(如焦爐煤氣等)方向發展,滿足鋼鐵企業不斷發展要求,降低鋼鐵企業在煤氣儲存方面的各類費用和環保風險。