祁明麗,黃澤琳,張 瑞
(1.邯鄲鋼鐵集團有限責任公司設備運行保障公司,河北邯鄲 056015;2.河鋼股份有限公司邯鄲分公司氣體廠,河北邯鄲 056015)
邯鋼270 t液化裝置膨脹機經過多年的運行,出現葉輪葉片脫落,葉輪開裂現象,造成液化裝置停車事故,對公司生產造成極大影響。2019 年11 月,該公司通過更換熱端增壓透平膨脹機和冷端增壓透平膨脹機轉子、加寬噴嘴厚度,加大葉輪直徑,更改原有密封件及相關部件等低成本的升級改造,實現了膨脹機氣量提升10%,液化量增長8%,3 個月即收回成本,為公司創造了可觀的經濟效益。
邯鋼270 t液化裝置是液氮和液氧生產裝置,增壓透平膨脹機為其核心設備。其結構如圖1。
其主要元件由固定的導流器(噴嘴)系統和旋轉工作輪組成。導流器與工作輪安裝在蝸殼中,膨脹氣體自進氣管進入蝸殼,由蝸殼均勻地將氣體送到所有噴嘴,再經工作輪、擴壓器從排氣管排出。此通路總稱為透平膨脹機的流通部分[1]。如圖2。

圖1 增壓透平膨脹機
其工作原理為:較高壓力的氣體經過膨脹機的導流器(即噴嘴)時,壓力急劇地下降,流速大幅度增加,穿過導流器和葉輪之間的間隙進入工作葉輪,并且繼續在葉輪內膨脹,相對速度繼續增加,同時對葉輪產生反作用力,和氣體進入葉輪時作用力方向一致。由于氣體在離開工作葉輪時的速度仍然較高,為了降低這部分的能量損失,在擴壓器內氣體的流速降低,壓力有所升高,溫度略有回升。增壓機葉輪轉動后開始壓縮進口空氣,壓力升高,再次回收了這部分能量。

圖2 增壓透平膨脹機的流通部分
邯鋼270 t 液化裝置膨脹機由常溫膨脹機和低溫膨脹機組成,為液氮和液氧生產提供冷量。改造前設計參數見表1。

表1 邯鋼270 t液化裝置膨脹機改造前后參數對比表
由于設備老化,造成葉片脫落或開裂,實際運行參數已不能達到設計參數,且事故頻發給公司生產造成較大影響,需要進行設備大修。利用設備大修的機會實施升級改造,膨脹機氣量較原設計參數提升10%,液化量提升8%。
只對高、低溫膨脹端和增壓端流量改變,其它參數盡量保持與原參數一致。改造設計參數見表1。
對原膨脹機進行流程分析后確定,在主機外殼不變的情況下,只對通流部分零部件進行改造升級,以適應更大的介質流量,提供更高的冷量,帶動整個液化裝置產量的提升。
2.3.1 確定噴嘴最佳喉部面積、工作輪最佳通流面積
導流器是由很多噴嘴組成的噴嘴環,導流器中每兩個葉片之間構成了一個通道,就是噴嘴。噴嘴的最小截面處稱為喉部[1]。
因溫度、壓力的變化,不同工況下氣體流量誤差很大,為確保數據的精確性,分別計算出改造前常溫、低溫膨脹進口體積流量和達到改造目標所需要的體積流量。
(1)依據理想氣體狀態方程P1×Q1/T1=P2×Q2/T2,計算改造前在設計壓力、溫度下的體積流量。
改造前常溫膨脹進口狀態體積流量Q0GY:

改造前低溫膨脹進口狀態體積流量Q0DY:

(2)依據理想氣體狀態方程計算改造后在設計壓力、溫度下的體積流量。
改造后常溫膨脹進口狀態體積流量Q0GH:

改造后低溫膨脹機進口狀態體積流量Q0DH:

(3)確定改造前后同流截面積放大倍數t。
常溫端流截面積放大倍數tG:

低溫端流截面積放大倍數tD:

2.3.2 膨脹機各處同流尺寸按此比例放大
(1)由于噴嘴截面積為矩形,導流器葉片葉型不改變的情況下,噴嘴喉部寬度不變,因此導流器葉片厚度按tG和tD比例增大,相當于常溫端和低溫端噴嘴喉部寬度分別增加1.1和1.144倍。
(2)對擴壓室進行改造,按tG和tD比例擴大其通流面積。
(3)壓機輪以原壓機輪進行?;O計,幾何模化比:

新壓機輪按1.0328模化設計。
(4)對增壓端進口法蘭進行改造,擴大其通流面積,以適應新式增壓葉輪。
(5)機殼及供油系統利舊,以節省投資。
該項目于2019 年11 月實施,安裝過程順利。試車過程中,常溫膨脹機導葉開度在90%、回流閥開度在36°、轉速在324 000 r/min 時,膨脹端軸承溫度達到68℃(聯鎖值75℃),并有上升趨勢,極易造成膨脹機停機。經和改造廠家分析,認為常溫膨脹機軸向力向膨脹端偏離,造成膨脹端受力較大,軸承溫度較高。后將膨脹機的回流閥開度關小至21°,導葉同時關小至80%,轉速調整至33 000 r/min時,這時膨脹機的軸向推力向增壓端偏移,膨脹端受力減小,膨脹端溫度由68℃下降至58℃。之后運行平穩。
該項目于2019 年11 月實施并投運,膨脹端實測流量為34 494 m3/h(噴嘴開度100%),達到設計流量33 280 m3/h。增壓端設計流量44 000 m3/h,實際流量43 894 m3/h,基本達到設計要求。
膨脹端改造設計流量達到設計要求;增壓端設計流量基本達到設計要求。同時由于改造沒有涉及管道,氣量增加后低溫增壓機出口到常溫增壓機進口阻力降0.04 MPa,常溫增壓機出口到常溫膨脹機進口阻力降0.086 MPa,常溫膨脹機出口到低溫膨脹機進口阻力降0.04 MPa,均大于設計設定值,因此導致膨脹機效率和輸出功略小于設計值,引起增壓機出口壓力低于設計參數。根據JB6443.4-2006(API617:2002)標準:效率偏差±2%,功率偏差±4%在合格范圍內,因此本次改造是合格的。
以膨脹端流量為例,2019年12月至2020年5月個月實際流量見表2(噴嘴開度90%):

表2 改造后膨脹端實際運行數據 m3/h
從2019 年12 月至2020 年5 月實際運行情況看,流量呈下降趨勢。流量下降的原因主要為氣溫上升。
2019年12月至2020年5月的考核分析:
在液化氧氣時產量由原來的7 800 m3/h 提升至8 500 m3/h,提升比例為8.9%。
折合成液體銷售一年增加(8 500-7 800)÷800(系數)×1.14t/m3×24h×365d=8 738 t
按照1t液氧價格700元計算,一年可增加創效
8 738t×700元=6 116 670 元。
在液化氮氣時產量由原來的8 400 m3/h 提升至9 400 m3/h,提升比例為11.9%。
折合成液體銷售一年增加(9 400-8 400)÷648(系數)×0.81t/m3×24h×365d=10 950 t
按照1t液氮價格650元計算,一年可增加創效
10 950t×650元=7 117 500 元。
按一年中氧氮銷售各占一半計算,預計年創效為:
(6 116 670元+7 117 500元)÷2=6 617 085 元