王緒鵬,劉 敏,朱國銘,黃華鋼,林俊賢
(廣西柳州鋼鐵集團有限公司,廣西 柳州 545002)
柳鋼2號高爐噴煤噴吹系統采用半自動人工作。存在噴煤速率波動大、輸送煤粉不均勻,影響煤粉燃燒率、增加氮氣消耗。噴吹壓力不穩定,影響高爐熱風壓力波動、換罐斷煤、系統不連續。依靠人工操作,噴煤量的準確性難以保證。主要存在以下問題。
(1)噴吹量調節主要以罐壓調整作為主要手段,調壓過程金對分配器壓力產生影響,對均勻噴吹不利。
(2)噴吹速率波動大,瞬時速率偏差可達6t/h。
(3)在人工操作的情況下,往往只關注保證整點煤量,對小時時段內各個更小時間段,例如按小時設定量計算每3min該噴煤量,實際噴煤量,缺乏精細控制,小時時段內噴煤量偏差達到lt。
(4)倒罐期間噴煤波動大且斷流,導致現場噴煤不均勻,不穩定,不連續。
(5)同時由于噴煤速率波動大、不穩定而增加了氣量消耗,增加了操作人員的勞動強度。
(6)噴吹速率不穩,煤焦置換比降低,煤粉在高爐回旋區的燃燒率降低,使更多的未燃盡煤隨煤氣移出爐外,對除塵工藝負荷加大,能耗嚴重。
(1)現場增加總管煤粉流量測量設備(固體流量測量儀)信號作為控制依據。
(2)總管調節閥作為主要調節手段,控制煤粉流量,罐壓調節作為補充手段控制煤粉流量。
(3)增加均壓裝置作為輔助,保障在快速倒罐的情況下,更加穩定。
(4)在原有控制系統基礎上,增加新的控制模塊,實現智能均勻噴吹系統,該系統和原系統可以自由切換。
(1)一鍵操作:一鍵開啟智能噴吹,遇緊急情況一鍵結束智能噴吹,恢復原系統操作。良好的兼容性,應用放心。
(2)實時監測:實時監測煤粉噴吹,實時控制煤粉流量,時時煤粉均勻。
(3)均勻噴吹:時時保證時段內噴煤量偏差小于理論每分鐘噴煤量,時段內煤粉流量穩定,沒有劇烈波動。
(4)精準噴吹:噴吹均勻穩定,整點噴煤量滿足高爐需求。
(5)連續噴吹:煤粉噴吹無斷流,避免“大氣量小煤量”或“只走氣不走煤”的情況出現。
(6)濃相噴吹:特準掌握噴煤煤粉濃度,做到真正的濃相噴吹。
(7)精準掌握噴煤速度,實現低速噴煤,減小管道磨損。
(8)兩罐均壓:通過均勻實現平穩倒灌,均勻噴吹。
(9)節省氣源:泄壓到備用管,通過氣體重復利用,節省氣源。優化控制參數,實現均勻噴吹進一步節省氣源。
(10)提高能效:穩定均勻的噴吹,提高了煤粉的燃燒效率。
(11)小改動大效益:針對現有的工藝,只需簡單改動,可以實現最大優化,保障了高爐穩產、順產,進一步高質高產。
系統增加固體流量測量儀一臺,氣動調節閥一臺,噴煤自動噴吹控制軟件一套,實現煤粉噴吹監測、控制、調節。同時增加均壓,主管補氣保證噴吹的穩定。

圖1 現有工藝管道概圖及改造部分示意圖
固體流量測量儀、煤粉調節閥與噴煤PLC主站構成總管煤粉瞬時流量測量與調節單元:煤粉流量計實時監測噴煤總管煤粉流量或計算累計量,通過與煤粉流量設定值或期望累計量比較,采用PID算法輸出一個閥門開度控制信號,保證了煤粉流量長時間的穩定性。系統參考現有罐壓,二次補氣量(壓力),流化氣量(壓力),結合噴煤總管的流量進行調節。
除了煤粉流量自動控制功能模塊,該系統還具備了以下各功能模塊:
“噴吹罐泄壓控制模型”、“噴吹罐裝粉控制模型”、“噴吹罐充壓控制模型”、“噴吹罐倒罐共噴控制模型”、“噴吹罐罐壓恒壓控制模型”、“智能、半自動、手動、手智一體轉換控制模型”。
本系統需要采集現場罐重信號,與流量計進行對比分析,通過以太網,讀取ABPLC變量。
系統各功能以子模塊的形式加入到原噴煤控制系統,不影響員系統應用,可根據實際情況切換為原系統。需原系統增加以下硬件點數。

表1 硬件點類型運行原理
實現高爐噴煤系統的智能噴吹:全面完成自動倒罐、自動裝粉、自動沖壓,自動壓力控制等功能的自動噴吹情況,進一步完成煤粉噴吹過程中煤粉流量自動控制,實現連續,均勻,精準煤粉噴吹。
噴吹量小時時段內噴煤流量穩定,實時流量(噴吹速率)波動基本在設定值土2t/h;小時時段內以內最大偏差合理,正負不超過一分鐘理論噴煤量。噴煤小時累計量誤差滿足高爐需求,系統實現噴煤速度在合理范圍內的濃相輸送,優化噴煤工藝控制參數,減少輸送氣及流化氣的消耗。系統遇緊急情況,可切換手動操作,情況正常后,再一鍵恢復智能噴吹。