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宣鋼4號(hào)高爐大礦批技術(shù)研究與實(shí)踐

2021-01-05 05:50:50劉寶洋
中國(guó)金屬通報(bào) 2020年12期
關(guān)鍵詞:制度

劉寶洋

(河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司,河北 張家口 075100)

1 背景

宣鋼4號(hào)高爐有效容積1800m3,2005年10月24日投產(chǎn)。從2005年10月投產(chǎn)~2011.10月中修停爐六年當(dāng)中,4號(hào)高爐生產(chǎn)穩(wěn)定,但是隨著鋼鐵形勢(shì)不景氣、原燃料價(jià)格提高、公司實(shí)行低成本戰(zhàn)略以后,4號(hào)高爐經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連續(xù)下滑。為改善因原燃料質(zhì)量下滑導(dǎo)致料柱透氣性惡化的爐況,4號(hào)高爐于2010年下半年開始中心注焦,雖然爐況穩(wěn)定順行,但是煤氣利用變差,焦比升高幅度較大。表1為4號(hào)高爐2010年~2011年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

表1 4號(hào)高爐2009年至2011年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

2010 年下半年,4號(hào)高爐配加外進(jìn)焦,且比例逐步增加,而且含鐵爐料質(zhì)量差,入爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整頻繁,爐況變差。2010年9月,4號(hào)高爐采用中心注焦的裝料制度,爐況恢復(fù)正常,但是煤氣利用大幅下降,2010年上半年煤氣CO2%為20%,下半年降至19.8%,2011年為19.32%。與2009年相比,2010年和2011年焦比顯著升高。

2 詳細(xì)技術(shù)內(nèi)容

2.1 應(yīng)用大礦批的技術(shù)原理

批重的大小對(duì)高爐煤氣流的穩(wěn)定性和煤氣利用的好壞起著決定性作用。擴(kuò)大礦石批重能促進(jìn)礦石的均勻分布,合理布料,優(yōu)化煤氣流分布,可以穩(wěn)定上部煤氣流,可提高煤氣中CO2含量,提高煤氣利用率,同時(shí)使熱風(fēng)所帶有的熱量能夠充分傳遞給爐料,增加高爐內(nèi)鐵礦石的間接還原度。煤氣中的CO2含量提高1%,煉鐵燃料比下降20kg/t·鐵,間接還原是個(gè)放熱反應(yīng),而直接還原是個(gè)吸熱反應(yīng)。所以,我們要采取大礦批操作,努力提高礦石的間接還原反應(yīng),同時(shí)采用合理的送風(fēng)制度,在風(fēng)口前形成較長(zhǎng)的循環(huán)區(qū),使煤氣的初始分布向中心延伸,減少中心死料柱,改善爐缸中心的透氣性和透液性,解決煤氣流和爐料逆向運(yùn)動(dòng)之間的矛盾,煤氣流分布均勻合理,促進(jìn)高爐生產(chǎn)順利,形成“下活,上穩(wěn)”的格局,降低燃料比。

2.2 技術(shù)方案

2.2.1 穩(wěn)定焦炭批重,創(chuàng)造穩(wěn)定的焦炭平臺(tái)穩(wěn)定中心氣流

如何采取措施保證中心通暢和邊緣氣流的穩(wěn)定是實(shí)行大礦批冶煉的前提。礦石落點(diǎn)與爐喉中心的距離占爐喉半徑的比例要大,以保證中心負(fù)荷輕。四號(hào)高爐在實(shí)踐生產(chǎn)中將焦炭批重定為10.8t,保證了一定的焦窗的厚度,減輕礦石對(duì)焦炭推移作用,有效地提高料柱的透氣性。由于焦炭平臺(tái)是根本性的,在生氣過程中調(diào)整焦炭負(fù)荷時(shí),采取穩(wěn)定焦批,逐步調(diào)整礦批重到50t,以使焦炭層相對(duì)穩(wěn)定,保持焦窗的穩(wěn)定性和透氣作用,這樣即使在原燃料條件相對(duì)較差的情況下對(duì)穩(wěn)定煤氣流仍起到良好效果。

2.2.2 送風(fēng)制度的調(diào)整:保持較高的風(fēng)速和較高的鼓風(fēng)動(dòng)能

合理的送風(fēng)制度是基礎(chǔ)。在風(fēng)口前形成較長(zhǎng)的循環(huán)區(qū),使煤氣的初始分布向中心延伸,減少中心死料柱,改善爐缸中心的透氣性和透液性,對(duì)形成“下活,上穩(wěn)”的格局是非常重要的。送風(fēng)制度主要是保持適宜的風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能以及理論燃燒溫度,使初始煤氣流分布合理,爐缸工作均勻活躍,熱量充沛、穩(wěn)定。

四號(hào)高爐的風(fēng)口面積為0.2904m2,風(fēng)速256m/s,動(dòng)能10000kg·m/s~11000kg·m/s,合適的送風(fēng)制度保證了足夠的中心氣流,吹活了爐缸,實(shí)行爐況穩(wěn)定順行。

2.2.3 優(yōu)化裝料制度,加強(qiáng)爐料入爐前篩分,提高料柱透氣性,實(shí)現(xiàn)節(jié)能

4號(hào)高爐中修開爐至今,裝料制度基本延續(xù)了開爐后爐況正常時(shí)的模式,即礦批50t,焦批10.8±0.1t,小焦1.1±0.1t;裝法K41°39°37°35°J41°39°37°35°30°;料線1.4±0.1m ;爐料結(jié)構(gòu):球團(tuán)礦+燒結(jié)礦+塊礦。當(dāng)由于原燃料質(zhì)量波動(dòng)導(dǎo)致爐況波動(dòng)時(shí),裝料制度僅做微調(diào)。另外,在爐料結(jié)構(gòu)上,保證球團(tuán)礦比例不大于25%,用塊礦調(diào)節(jié)酸料比和入爐鈦負(fù)荷。2012年10月11日,4號(hào)高爐定修發(fā)現(xiàn)爐喉鋼磚磨損較為明顯,送風(fēng)后,礦焦角度分兩次縮小1°。

對(duì)原燃料實(shí)行嚴(yán)格篩分入爐,減少爐料的填充作用,提高料柱的透氣性。粉末多的爐料會(huì)有填充作用,使?fàn)t料之間的空隙度縮小。所以對(duì)爐料篩分速率、篩分效果嚴(yán)格監(jiān)督檢查,確保入爐料質(zhì)量。將小塊焦混入礦石之中,且增加小焦用量,不僅能夠減少大焦消耗,又能有效地提高礦石的透氣性的同時(shí)提高礦石的間接還原度,并煤氣引向中心,使?fàn)t內(nèi)形成利于順行的倒V型軟熔帶,改善了礦石中心部位的透氣性和流暢性,從而保證煤氣流的穩(wěn)定性。

2.2.4 造渣制度和熱制度的調(diào)整

造渣制度和熱制度不合適時(shí),會(huì)影響煤氣流分布和爐缸工作狀態(tài),從而引起爐況不順。大礦批冶煉后,高爐的煤氣利用必然會(huì)發(fā)生變化,也會(huì)影響高爐的熱狀態(tài),從而會(huì)導(dǎo)致造渣制度的變化。因此四號(hào)高爐總結(jié)以往操作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),摸索出大礦批冶煉的熱制度和造渣制度。規(guī)定堿度R2:1.15~1.20(計(jì)算堿度參數(shù)控制在1.05±0.02),[Si]0.25%~0.4%,物理溫度≥1480℃,[Si]+[Ti]≤0.55%。

2.2.5 出凈渣鐵,保證渣鐵流速

由于四號(hào)高爐采取單鐵口出鐵,所以出凈渣鐵對(duì)爐況順行至關(guān)重要,保證30min以內(nèi)兌罐,35min以內(nèi)打開鐵口,并保證鐵流速大于5.0t/min,出凈渣鐵。嚴(yán)格控制渣鐵排放速度,確保出鐵速度大于渣鐵生成速度。

2.3 大礦批技術(shù)實(shí)施過程

2.3.1 四號(hào)高爐中修前基本情況

四號(hào)高爐2011年10月停爐以前,裝料制度基本以45t礦批,布料矩陣 K42(3)40.5(3)39(2)37.5(2)J42(2)40(2)37(2)34(2)30(1)16(4)布料為主,采用中心注焦。這種制度以加中心焦來保障中心氣流,進(jìn)一步保持爐況穩(wěn)定順行,雖然四號(hào)高爐爐況順行較好,但技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較差。(見表2)。

表2 2011年1月~9月主要技術(shù)指標(biāo)

由上表可以看出四號(hào)高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較差,因此,進(jìn)一步研究大礦批技術(shù)來改善煤氣流的分布,提高煤氣利用率,降低消耗,增強(qiáng)爐況穩(wěn)定性和抗波動(dòng)能力,保持爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,實(shí)現(xiàn)高爐高效,低耗冶煉。

2.3.2 四號(hào)高爐中修開爐后主要工作

2012年4 月6 日,4號(hào)高爐點(diǎn)火開爐。4號(hào)高爐開爐初期主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(見表3)。4號(hào)高爐5月~9月主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(見表3)

表3 4號(hào)高爐5月~9月主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

2.3.3 送風(fēng)制度調(diào)整

(1)停爐前,4號(hào)高爐風(fēng)口面積0.2830m2,鼓風(fēng)動(dòng)能8000kg.m/s~9000kg.m/s,難以吹透中心,中心氣流主要是靠中心加焦來維持,從爐頂攝像觀察中心火很小有時(shí)看不見;開爐后,4號(hào)高爐風(fēng)口面積增加至0.2904m2,爐況達(dá)到正常水平后,鼓風(fēng)動(dòng)能達(dá)到9000kg.m/s以上,后續(xù)隨著風(fēng)溫和風(fēng)量逐步提高,鼓風(fēng)動(dòng)能升高到10000kg.m/s~11000kg.m/s。動(dòng)能提高,保證了下部煤氣流吹透中心、活躍爐缸,從實(shí)際效果也是由此。從爐頂攝像觀察中心火清晰可見。開爐到達(dá)產(chǎn)達(dá)效,4號(hào)高爐爐芯溫度升高幅度較快,即:9日爐芯溫度65℃,12日爐芯溫度113℃,19日爐芯溫度達(dá)到300℃。

(2)高風(fēng)溫。充分發(fā)揮熱風(fēng)爐的優(yōu)點(diǎn),堅(jiān)持使用高風(fēng)溫。但由于四號(hào)高爐中修時(shí)未對(duì)熱風(fēng)爐進(jìn)行改造,熱風(fēng)爐為爐齡中后期,蓄熱儲(chǔ)熱能力降低,且煤氣壓力階段性偏低,對(duì)燒爐有一定影響。目前四號(hào)高爐風(fēng)溫定為1150℃,高風(fēng)溫的使用,不但活躍了爐缸,提高了渣鐵物理熱,改善了渣鐵流動(dòng)性,而且有利于節(jié)焦降耗。

2.3.4 冷卻制度調(diào)整

4號(hào)高爐軟水系統(tǒng)采用軟水密閉循環(huán)的冷卻結(jié)構(gòu)。對(duì)軟水系統(tǒng)的管理,主要采取了以下措施:①控制好進(jìn)水溫度,進(jìn)水溫度的控制范圍為43℃~45℃.每天密切注意爐身冷卻壁溫度,熱負(fù)荷曲線的變化和渣皮的脫落情況,依據(jù)水溫差的范圍,控制進(jìn)水溫度。②監(jiān)控好補(bǔ)水情況。若補(bǔ)水加快,說明冷卻設(shè)備有損壞,應(yīng)立即檢查軟水系統(tǒng),找出損壞部位,并采取相應(yīng)措施,防止?fàn)t涼事故的發(fā)生,目前通過此方法發(fā)現(xiàn)7段22號(hào)冷板第4根,7段37號(hào)冷板第1根,7段38號(hào)冷板第4根,7段19號(hào)冷板第1根有漏水現(xiàn)象,通過定修機(jī)會(huì)檢查并把漏水部位通工業(yè)水。③加強(qiáng)與動(dòng)力廠的聯(lián)系。要求保證軟水質(zhì)量,穩(wěn)定水量和水溫,防止燒壞冷卻設(shè)備。并定期進(jìn)行軟水置換。

3 結(jié)語

3.1 爐況順行度大大提高

從開爐那天起,礦批逐步擴(kuò)大,爐況的穩(wěn)定性就有了明顯改善。基本的裝料制度形成后,開爐半年的時(shí)間了,雖然外圍原料條件變化較大,常常自產(chǎn)焦和外購(gòu)焦相互切換,三燒和一燒相互切換,不同外進(jìn)球團(tuán)相互切換等等,對(duì)高爐的影響較大,但高爐的抵抗能力非常強(qiáng),爐況恢復(fù)快,很少出現(xiàn)難行,操作參數(shù)長(zhǎng)期保持穩(wěn)定。爐況順行度大大提高,風(fēng)量增加,壓差降低,透氣性指數(shù)上升,高爐的抵抗能力加強(qiáng)。(見表4)。

表4 4號(hào)爐2011年到2012年的路況順度情況

3.2 氣流分布合理穩(wěn)定

氣流易于調(diào)整,煤氣利用率上升,消耗下降,日常操作中,根據(jù)需要對(duì)布料矩陣作適當(dāng)微調(diào),可以輕易達(dá)到目標(biāo)效果。煤氣利用率上升,爐缸活躍,消耗指標(biāo)長(zhǎng)期領(lǐng)先宣鋼其他高爐。

3.3 爐溫充沛穩(wěn)定

4號(hào)高爐低硅冶煉,雖然爐溫控制在0.25%~0.35%之間,但鐵水物理熱充足,下渣電偶測(cè)溫物理溫度≥1480℃,且爐溫穩(wěn)定,含硅的標(biāo)準(zhǔn)偏差低。

3.4 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)好轉(zhuǎn)

見表1和表3。焦比從387kg/t降到366kg/t,煤比從126kg/t提高到143kg/t,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

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