李振明,惠 展,索 婷,付光勇
(中鋼集團西安重機有限公司, 陜西 西安 710200)
開鐵口機作為高爐出鐵場主要設備之一,屬現代化大型冶煉高爐的關鍵設備,其穩定性關系到設備自身壽命及高爐開口效率。開鐵口機的穩定性主要體現在設備旋轉至指定位置時能否平緩停止、轉臂使用過程中有無彎曲變形等。通過對KJX型開鐵口機的詳細調研,針對具體問題,分析了其在使用過程中穩定性的不足,并提出相關改進措施,最終使設備的穩定性有了較大的提升,延長了設備使用壽命,提高了高爐開口效率。
KJX型開鐵口機的結構如圖1所示,開鐵口機由送進機構、吊掛機構、旋轉機構、液壓油缸、斜底座等組成。旋轉機構通過斜底座自身的角度,由液壓油缸驅動轉臂帶動吊掛機構及送機機構到工作位置,鉆頭自動對準鐵口,進行開口作業。由于采用斜底座,整個開鐵口機可看作一個空間桿機構,機構的鉸接點位于回轉中心。送進機構與吊掛機構固定于轉臂前端,轉臂帶動送進機構、吊掛機構繞回轉中心做往復旋轉。現場使用中發現KJX型開鐵口機主要存在的穩定性缺陷有:旋轉慣性沖擊大、轉臂梁彎曲變形。

圖1 KJX型開鐵口機結構簡圖
在一些高爐現場使用過程中發現,轉臂在回轉過程的前中期速度較快,后期旋轉至工作位置或待機位置時,設備慣性沖擊大,液壓油缸未能將轉臂速度減緩至停,導致轉臂上的限位螺栓與斜底座的限位塊鋼性碰撞。此現象在一些手動液壓閥臺控制的開鐵口機上尤其明顯,長期使用后設備液壓油缸緩沖損壞,設備本體的壽命縮短。
轉臂作為開鐵口機的主要部件,其結構的強度及剛度直接影響著設備的使用效果。轉臂一端鉸接在斜底座上,另一端與吊掛機構固定于轉臂前端,當轉臂旋轉至工作位置后,鉆頭自動對準鐵口。開鐵口機在現場使用一段時間后發現轉臂彎曲變形,轉臂旋轉至工作位置后,送進機構不能準確對準鐵口,鉆孔位置及鉆孔角度發生改變,經測量鉆頭低于鐵口垂直距離15 mm,影響高爐正常生產作業。
開鐵口機由液壓油缸驅動,壓力及流量通過閥臺已調校到定值,轉臂帶動吊掛機構及送進機構從工作位置旋轉到停止位置時,液壓油缸帶載全速運動,吊掛機構及送進機構的重量會對轉臂產生慣性力,其大小主要取決于轉臂旋轉速度變化的大小,加速度越快,慣性越大。當轉臂旋轉至停止位置時,由于慣性較大,只靠液壓油缸端頭機械緩沖不能完全克服轉臂運動帶來的慣性沖擊,造成轉臂上的限位螺栓與斜底座的限位塊鋼性碰撞,設備本體損害大,液壓油缸內部磨損較快。
開鐵口機在鉆孔垂直位置降低,不能準確開孔。現場詳細檢測各部件尺寸后發現轉臂梁端部高度低于尾部高度,垂直高度距離相差14.9 mm,與開孔誤差距離接近,判斷轉臂梁彎曲變形為送進機構不能準確對準鐵口的主要原因,并對轉臂強度及剛度進行計算驗證。
轉臂屬于長箱體結構,KJX型開鐵口機轉臂梁長5 m,一端鉸接斜底座,另一端由送機機構和吊掛機構連接與轉臂頭部,轉臂梁受自身重力及垂直向下的外力的作用,外力等于送機機構和吊掛機構的重力總和。同時轉臂梁受到鑿巖機鉆孔時沖擊振動載荷的影響,并且由于鑿巖機小車沿著送機機構軌梁的移動,會引起軌梁重心的改變,對轉臂梁產生扭矩。但是,開口作業時,軌梁前端球形支座緊壓在焊接于爐殼上的錨鉤座內,開鐵口機通過液壓油缸產生的壓緊力,抵消鑿巖機小車移動及鑿巖機鉆孔時對轉臂梁引起的扭矩及載荷,因此,在對轉臂梁進行載荷分析時,只考慮懸臂梁自身的重力G及外力F。轉臂梁受力模型如圖2所示。在設定轉臂梁右端受力點的載荷大小時,受力大小乘以動載荷系數1.2,確定外力載荷F。轉臂梁材料為Q235,鋼板厚度a=30 mm,梁的橫截面高度H=450 mm,h=390 mm,寬度B=500 mm,b=440 mm,轉臂梁長度L=5m,質量M梁=2237 kg,將懸臂梁的自重可看作集中載荷q,送進機構M1=3800 kg,吊掛裝置M2=2400 kg, 校核轉臂梁的強度及剛度。

圖2 轉臂梁受力模型圖
彎曲強度
彎矩
抗彎截面系數
剪切強度
疊加撓度
剪切撓度
[σw]=120 MPa;[]=80 MPa;[f]=L/500;彈性模量E=200 GPa;剪切模量G=79 GPa。
根據以上數據計算得
F=74.4 kN;M=647 kN·m;σmax=90 MPa;Iz=0.0016 m4;max=1.6 MPa;W=0.0072 m3;f=15 mm;f1=0.11 mm;[f]=10 mm;
觀察數據得知,轉臂梁在右端的彎曲應力值σmax為90 MPa,小于材料許用彎曲應力值120 MPa;彎曲變形量f=15 mm,與現場測量數據基本相符,但已超出容許變形量[f];剪切應力為max=1.6 MPa,遠小于材料許用剪切應力值80 MPa,剪切變形量f1=0.11 mm,判斷剪切應力對轉臂變形影響較小,此梁強度符合要求,剛度未達標,彎曲變形主要以自重及外力對梁產生的撓度為主。
為了提高開鐵口機的整體穩定性,必須解決設備慣性沖擊大及轉臂彎曲變形的缺陷。實踐證明,通過分段控制轉臂回轉速度能解決慣性沖擊大的缺陷,增加液壓緩沖器能減輕慣性沖擊帶來的損壞,優化改進轉臂結構能較好的改善轉臂的彎曲變形。
3.1.1 分段控制轉臂回轉速度
解決開鐵口機慣性沖擊大的問題,主要從液壓系統控制轉臂回轉速度的方面入手。開鐵口機質量已定,在油缸通徑恒定的情況下,改變系統流量和壓力,能有效改變轉臂的運行速度。開鐵口機合理的運行速度分配分為4個階段:第一階段為加速階段t1,第二階段為高度運行階段t2,第三階段為減速階段t3,第四階段為低速運行至停止階段t4,開鐵口機的速度給定曲線如圖3所示。

圖3 開鐵口機速度給定曲線
KJX型開鐵口機安裝旋轉編碼器,液壓系統中安裝比例閥,按工藝要求,編碼器與PLC系統連接,結合速度給定曲線,用戶通過自定義數值后,轉臂旋轉過程中每次到達不同點為不同的編碼值,在運行的單位時間內編碼器反饋數值差又可以得到實際速度。轉臂轉到接近停止位置時,PLC根據回轉編碼器反饋的信號確定轉臂是否到達指定位置,由模擬量輸出端子向比例閥發送給定值信號來控制比例閥的開度,最終通過控制液壓油缸的流量、壓力來控制轉臂使其平緩運行至停止。開鐵口機回轉自動控制過程如圖4所示。

圖4 開鐵口機旋轉自動控制過程圖
3.1.2 增加液壓緩沖器
在控制開鐵口機回轉速度的同時,為了保護設備防止剛性碰撞,在開鐵口機工位位置及待機位置分別增加液壓緩沖器,利用液體油的阻尼緩沖作用,防止設備本體之間鋼性碰撞。緩沖器固定在轉臂梁上,緩沖器軸心受慣性沖擊后將帶動筒內活塞擠壓內管液壓油,液壓油受壓后將由內管排油孔排出外腔,排出的液壓油從外腔回油孔回流到內管;當外力消失時,彈簧彈回初始點等待下次動作。緩沖器作為設備保護裝置,與液壓油缸內部緩沖共同吸收了轉臂回轉帶來的慣性沖擊,防止設備鋼性碰撞。液壓緩沖器結構簡圖如如圖5所示。

圖5 液壓緩沖器結構簡圖
根據分析轉臂梁的彎曲強度、剪切強度及撓度得知,轉臂梁的彎曲強度已達到要求,但剛性未達到實際使用要求,必須優化其性能。考慮到轉臂梁質量會增加,在常用厚度a為30 mm,32 mm及34 mm三者內選擇鋼板,以新增加質量在原質量的15%以內合格為條件,外力同樣取轉臂梁右端所受載荷,計算轉臂梁最優條件下的梁寬、梁高及鋼板厚度及校核相關強度。
已知條件
V=2a·L·(B+H)
M梁=ρ·2a·L·(B+H)
M1≤1.15M梁
ρ=7.85
式中,M1為優化后轉臂梁重量。
整理得
a(B+H)≤0.03275

整理圓整后得
a=30 mm;b=550 mm;h=540 mm;
W=0.01 m3
根據計算得知,轉臂梁在厚度a=30 mm,寬度b=550 mm,高度h=540 mm時轉臂梁的彎曲強度σmax最小,抗彎截面系數最高,撓度f=8.6 mm在允許擾度范圍內。
經過一系列的改進,現場運行情況證明開鐵口機整個旋轉過程運行平穩,轉臂接近待機位置或工作位置時能緩慢停止,設備再無剛性碰撞發生。同時,轉臂經過分析和幾何參數優化后質量雖略增加,但抗彎截面系數提高,抗彎能力變強,且撓度在容許范圍內,開鐵口機鉆孔位置不易偏離,鉆孔角度符合要求。KJX型開鐵口機經過一系列的穩定性改進優化,液壓油缸及設備本體壽命延長一倍,設備檢修周期明顯延長。
通過對KJX型開鐵口機的優化改進,解決了原有設備穩定性不足的問題。分段控制轉臂回轉速度解決了一直以來開鐵口機慣性沖擊大的缺陷,并利用液壓緩沖器的輔助,避免了設備的剛性碰撞,達到保護設備并延長壽命的目的。同時通過校核轉臂梁的強度及剛度,并通過數學計算將轉臂梁的疊加撓度調整到合理范圍,不僅為現場穩定生產提供保障,還能為今后轉臂的加工制造提供借鑒。