趙保生
(中海石油舟山石化有限公司,浙江舟山 316015)
當前,很多燃煤電廠脫硝脫硫和除塵設施的效率都不理想,需要通過科技創新來促進電廠的持續健康發展,降低污染物排放是熱電廠發展的方向。國家也出臺了一些煤電減排的規定,對超低排放達標企業給予上網電價補貼,政府部門加大了環保力度,因此對燃煤電廠煙氣污染物治理的要求變得越來越高,做好煙氣脫硫脫硝除塵優化改造,對改善環境質量,提高人們生活水平具有現實意義。
中海油舟山石化有限公司自備電廠生產運行五部的1#、2#鍋爐型號為NG-130/9.8-M3,主蒸汽流量為130t/h,過熱蒸汽出口壓力為 9.8MPa,過熱蒸汽出口溫度值為540℃,省煤器給水溫度可達到150℃,冷風溫度設定值為 20℃。由杭州鍋爐廠設計制造,采取循環流化床單爐膛∏型布置方式,采取固態排渣、氣力出灰處理方式。3#鍋爐型號為UG-130/9.8-M,由無錫光華鍋爐股份有限公司制造,采用電袋除塵器除塵,2015年投入使用。原1#、2#鍋爐除塵器采用四電場電除塵方式,需要增加脫硫脫硝系統、臭氧系統和濕電除塵,為提高自備電廠鍋爐脫硝脫硫除塵效果,需要對原處理系統進行改造,使二氧化硫、氮氧化物和煙塵達到排放標準。
依現場技術改造要求采用SNCR 脫硝工藝,還原劑采用氨水,濃度為20%。SNCR 將燃煤電廠鍋爐燃氣中氮氧化物進行消除,是將具有氨基成分的還原劑置于溫度為870~1100℃反應區域內,通過還原劑則被分解為氨氣、副產物等,形成的氨氣會與氮氧化物產生氧化還原反應,從而釋放出氮氣和水分,化學反應方程式如下:

該脫硝工藝對氮氧化物進行還原會對溫度參數有著較高的要求,溫度會影響著氮氧化物的還原效率。普遍認為理想溫度為870~1100℃,但會因反應器類型的不同而產生差異,反應溫度小于溫度窗口值,會受到停留時間因素的制約,會使得化學反應程度較小,不能實現完全的還原反應,會使得還原率達不到設計要求,還會使沒有進行反應的氨氣產生逃逸。如果溫度過高則會使氨氣氧化反應成為主導:

因此,氨氣會氧化而形成氮氧化物,并沒有將其還原成氮氣,催化還原反應氮氧化物是兩種不同化學反應的共同作用產生。SNCR 流程如圖1所示。

圖1 SNCR工藝流程簡圖
2.2.1 FGD裝置及附屬設備設計的基本要求
脫硫裝置應能在設計條件所規定的最高煙溫(旁路擋板切換溫度)以下安全連續運行。旁路擋板調節時間需要在出現問題時有效保護濕式吸收塔。該塔體采用不銹鋼材料,不設置填料層,內部設計為三層噴漆結構,采用空心錐型噴嘴方式,制造材料選用碳化硅,并設置有二極除霧器。內壁有樹脂襯里用于防腐保護,輸送液體管道需要達到自流排空的要求,停止運行再次啟動后不可以存在堵塞現象。安裝有停運清洗處理系統,工藝水系統提供清洗用水,除塵裝置的出口粉塵濃度不可以大于20mg/m3,卸料點應配有收塵通風系統。
2.2.2 SO2吸收系統
(1)功能
二氧化硫吸收系統為該裝置的核心部件,需要進行處理的煙氣通過吸收塔來和噴淋氧化鎂進行充分接觸,從而將煙氣中的二氧化硫完全消除。塔后安裝有除霧器,可以將煙氣霧珠從出口中進行處理。漿液循環泵可以為塔供應足夠流量的吸收劑,使氣液兩相進行有效接觸,可以提高二氧化硫的吸收效率。處理過程為強制氧化,可以將未氧化的HSO3-、SO32-氧化處理為SO42-。安裝有攪拌器裝置,可以使其充分混合,避免出現漿液沉淀現象,氧化處理后的漿液會經過排液泵打入到后面的處理流程。
(2)設備
①吸收塔
塔前不再單獨設置有預洗滌裝置,漿槽和塔體采用一體化的結構方式,內部構件可以抵受住最高氣流、煙氣溫度影響,處理系統和設施不會受到損壞。該塔設計使用壽命>20a。在吸收塔上(噴淋層與除霧器之間)有一個DN80管口(為噴臭氧預留)。吸收塔殼體由碳鋼制作,內表面應進行玻璃鱗片防腐。
②漿液噴淋系統
塔內噴淋處理系統是由噴嘴、管網構成,在內部均勻布置有噴嘴,并保證達到設計的噴淋量,使每道噴淋層都具備同樣的流量值,使氧化鎂漿液和煙氣的接觸更為充分與均勻,保證反應的順利進行。安裝有3個噴淋層,聯箱可以使噴淋母管更為均勻地在塔內分布,還可以使噴嘴支管的流量分配更為均勻。
③吸收塔漿液攪拌系統
安裝攪拌系統可以避免漿液出現沉淀現象,還需要結合氧化空氣供應,保證漿液可以更好地氧化。攪拌器采用浙江恒豐泰攪拌設備有限公司、浙江長城攪拌有限公司、江蘇法爾機械制造有限公司或其他同一檔次及標準的產品。
④除霧器
在吸收塔上側安裝有除霧器,會將煙氣中存在的霧滴進行分離處理,保證出口煙氣不超過75mg/m3。該處理裝置有著很好的可利用性,可以將液滴清除干凈。主要有排水和沉積沖洗兩部分,實際運行過程中需要按工藝要求進行設置,可以采用自動模式進行清洗,也可以采用人工方式。還可以對除霧器進行徹底的清潔,不可以存在沒有沖洗的表面,設置的沖洗壓力需要通過自動系統進行監控,沖洗母管設置可以保證每個噴嘴都具備足夠的壓力。
金屬極板濕式除塵可應用于濕法脫硫與煙囪間,工作于高濕、低溫環境中,陰極、陽極等部位都采用不銹鋼材料,極板設計為板式結構,應用噴淋系統對形成的水膜進行清灰處理,再配套有水循環系統。柔性極板立式濕式電除塵,陰極采用合金材料,電極不配置噴淋膜清灰系統,采用飽和濕煙氣水分通過自流方式來進行清灰,污水會進入到脫硫廢水坑中排放。清洗時間較短且需要較大的耗水量,只可以采取垂直進出風的設計方式。玻璃鋼蜂窩立式除塵,極線應用合金材料并設置在收塵筒中心,應用飽和濕煙氣水分自流來進行清灰,清洗時間較短,也需要耗費較多的水量。上述濕式除塵方式都有著優缺點。金屬板式濕式除塵需要投入較多的資金,運行過程中會耗費大量清水與堿液,運行成本也比較高,但該除塵技術在水膜覆蓋條件下有著很好的防腐性能,還具有輔助脫硫脫硝效率;柔性極板濕式除塵不需要投入太多的資金,陰極具有較好的耐酸性能,但使用期限較短,電極擺動會對電場穩定性產生影響,框架與張緊裝置長時間暴露在強酸環境下會存在較大的腐蝕風險;導電玻璃鋼除塵投資適中,在很多化工行業中得到應用;而柔性陽極、導電玻璃兩種除塵不需要循環水系統運行所需要的電能,也不再安裝加藥中和處理裝置,每年的運行費用較低。
通過對三種濕式電除塵的技術風險、運行成本和可靠性等進行對比分析,金屬極板濕式電除塵有著更好的運行可靠性,還可以將煙塵中的PM2.5、三氧化硫和氣溶膠等進行有效處理,可將該除塵器進行臥式布置。
濾袋需要選用有著較好透氣性、耐磨損的濾料,采用PPS+PTFE 基布+PTFE 浸漬濾料,面層的超細PPS 材料含量不得低于15%。袋籠是濾袋的支撐部件,需要設置有縱筋及反撐環等,設置需要均勻合理,并具備足夠的強度和剛度,不可以在使用過程中產生變形。采用脈沖噴吹清灰方式,可以達到較好的清灰效果,還可避免出現供壓損失。脈沖噴吹系統是由脈沖閥、噴嘴管等構成,濾袋上設置有噴嘴短管,間隔一定時間后進行一次清灰。脈沖閥為清灰的重要裝置,需要結合鍋爐運行實際情況,采用高質量的脈沖閥來保證清灰系統的正常運行。
電袋復合除塵保護系統中的旁路閥、提升閥需要具有很好的密封性能,設置有防止粉塵卡塞的措施。在除塵器入口部位設置有測溫儀,在煙氣溫度異常及尾部復燃時可以及時報警處理,將旁路閥置于開啟狀態,排氣閥得到及時關閉,保證煙氣可以順利進入到旁路煙道,還可以避免低溫時濾袋結露將其燒毀。當鍋爐點火運行時將旁路閥打開,保證含油煙氣可以經過旁路系統順利排放出來,從而更好地保護濾袋。同時,鍋爐在低負荷條件下運行,還需要采用噴油進行助燃,可以將投油量控制在較小范圍內,通過將旁路系統關閉,預噴涂系統投放的粉塵及濾袋灰層可以將沒有燃盡油粒包住。如果有重油進行助燃,需要將旁路系統處于打開狀態方可以進行保護,防止含油煙氣進到除塵器導致糊袋,再開旁路閥后將排氣閥完全關閉,煙氣會從旁路類煙道排放掉。綜合應用濕式電除塵技術、電袋復合除塵后,煙氣的濃度大幅下降,排放均值可以達到0.5mg/m3,除塵效率提升到99%。
通過鍋爐脫硝脫硫除塵系統改造后,鍋爐的能耗水平得到顯著下降,氮氧化物、二氧化硫的排放量得到有效控制,進一步降低自備電廠的運行成本,還可以避免對廠區附近環境造成污染,脫硫效率大于90%,二氧化硫排放量較改造前減少65%,氮氧化物排放量下降了50%,二氧化硫和氮氧化物等排放濃度小于超低排放標準要求,廠區附近空氣質量得到提升,煙氣污染物和排污費用大幅降低,有著很好的經濟效益和社會效益。