邵廣俊,張 巍,楊 聃,朱悅林
(國網浙江省電力有限公司緊水灘水力發電廠,浙江 麗水 323000)
緊水灘大壩位于浙江省云和縣境內甌江上游大溪支流龍泉溪上,距云和縣城19km,距下游麗水市區66km。導流洞位于大壩右岸(平面布置如1圖所示),導流洞上游側洞口斷面樁號0+000.0,下游側洞口斷面樁號0+458.0。導流洞堵頭平面位置與大壩右壩頭相接,混凝土堵頭段長40m(0+238.0~0+278.0),中間設伸縮縫(0+257.0)。
導流洞斷面寬10m、高16m,底部高程▽93m,頂部高程▽109m。導流洞堵頭段內設灌漿廊道長30m(0+248.0~0+278.0)、寬2.5m、高3.25m,灌漿廊道底板高程102m。灌漿廊道底板伸縮縫(0+257.0)下游1.5m設有閥井,閥井上下游方向長1.5m,左右岸方向寬1.8m,其中廊道1.3m,廊道右側邊墻內0.5m,閥井深8m。
灌漿廊道閥井底部設有排水管及閥門,用于排泄導流洞封堵施工期間上游側閘門與堵頭段之間的積水。由于導流洞堵頭段施工結束后未將閥井回填封堵,因此運行多年后,廊道閥井內排水管破損開始漏水,閥井口處的滲漏量約為200L/s。
2015年緊水灘大壩第四次定檢結束后,電廠開始著手準備導流洞堵頭滲漏處理事宜。由于閥井滲水點隱蔽,滲水壓力大流量大,灌漿廊道工作面窄,工程存在諸多不確定因素。僅有的圖紙資料顯示,閥井內排水管有2根,但管徑不詳,閥井位置及尺寸與實際情況也有偏差。同時,現場勘察開展也不順利,閥井排水管滲漏點在井口下方8m處,模板、鋼筋頭等雜物叢生,潛水員下潛時安全無法保證,只能利用水下機器人探測,但在高速水流下無法看清水底情況。電廠工作人員走訪了工程親歷者,說法也不統一,有人說有1根排水管,管徑300mm,排水管下游側出口已封堵(悶蓋焊堵),也有人說有2根排水管,管徑150mm,且未封堵。電廠最終以排水管1根、管徑300mm、閥井下游側排水管出口已封堵為前提確定了設計方案。
方案的主要思路:在創建進洞施工條件后,利用大功率水泵強排,降低閥井內水位,搭設混凝土底模,井壁鑿毛,埋設插筋,澆筑混凝土作蓋重封堵閥井,再利用閥井預留管路灌漿封堵閥井。
2018年具體實施時,考慮到人員在閥井中的危險性較大,井內作業人員存在安全風險。在與設計方溝通后,將混凝土蓋重封堵作為備用方案,主用方案為膜袋法施工,其優點是人員無需下井操作,在灌漿廊道地面鉆孔探尋排水管,下設膜袋,封堵排水管上游側來水。
此階段共在閥井上游沒鉆孔9只(DS-1~DS-9),并在鉆到的排水孔(DS-1、DS-4、DS-9孔)孔內下設膜袋。DS-1、DS-4孔取到了排水管鐵片(7.8m鉆至排水管頂部),確定排水管管徑為168mm,而非之前推測的300mm。
在DS-1、4、9號孔下設膜袋(如圖1所示),進行封堵處理。膜袋試驗承壓約1MPa,但在膜袋內灌水泥漿過程中,膜袋或被排水管切口割破,或無法填充排水口斷面,起不到堵塞排水管的目的,故膜袋法施工不可行。

圖1 閥井膜袋施工鉆孔孔位布置示意圖
膜袋法施工未見成效,啟用混凝土蓋重封堵方案,利用沉箱封堵技術制作閥井混凝土蓋重封堵閥井,將閥井滲水封堵在蓋重之下。閥井封堵主要施工程序如下:
(1)將井內水位強排至井口下方2m,在2m深處每0.5m設3層Φ25@200雙向鋼筋網(兩端插入墻身各300mm),在最底層(2m深處)雙向鋼筋網上配8mm厚的鋼板兼做混凝土底模。
(2)預埋3根Φ150mm耐壓無縫鋼管用以泄壓排水(2根長3m,1根長6m),與鋼板及中間層鋼筋網焊接固定。
(3)在鋼板上水平方向焊接四根槽鋼,槽鋼結點處焊接4根槽鋼立柱共同構成剛結構支撐體,使荷載最終傳遞至灌漿廊道拱頂大體積混凝土上。
(4)澆筑閥井2m厚混凝土,混凝土頂蓋與其下部閥井形成一個整體混凝土沉箱結構,達到抗壓及限流控水效果,閥井混凝土達到一定凝期后關閉閥井引排管。
閥井口2m厚的混凝土澆筑完成后,預留了3個150mm的管子用以泄壓排水。封在閥井內的2臺水泵(每臺額定流量500m3/h)停止抽水,并逐個關閉閥井口預埋排水管的閥門,以及閥井上游側DS-1、DS-4、DS-9孔的排水管閥門,成功將閥井漏水全部封堵。混凝土沉箱穩定,閥井口處(約▽102m)壓力表壓力值顯示為0.62MPa(上游庫水位▽174m)。
(1)初次灌漿。從DS-1孔和閥井1#孔灌水泥漿(如圖2所示),灌漿壓力0.65MPa。水泥用量125t,但閥井始終留不住漿液。現場分析可能是排水管下游側出口根本未封堵。這種情況下,排水管兩頭都是通暢的,在閥井灌漿,因上游水壓高,灌入的漿液流往下游,灌漿無法生效。

圖2 導流洞堵頭滲漏處理鉆孔平面布置圖(單位:m)
為此,需先切斷閥井下游側的排水管通路,預想沿DS-1、DS-4孔連線在閥井下游側鉆孔找到排水管,再打開閥井排水孔及DS-1、DS-4、DS-9孔的排水孔泄壓,同時啟動閥井潛水泵抽水泄壓,下游側在閥井抽排后的低壓狀態下完成灌漿封堵。
在閥井下游側鉆孔DS-10~DS-23共14只,未找到排水管。但從取芯情況看,下游側底板混凝土有水泥結石充填現象。據此推測排水管下游側出口,因覆蓋有8m厚的堆渣,對灌入的漿液產生堵塞作用,部分漿液能夠殘存在出口處。在此情況下,決定加入遇水膨脹材料,如黃豆、麻絲等,再灌入C-GT1堵水漿材進一步堵塞管道,以達到切斷閥井下游側排水管通路的目的。
C-GT1堵水漿材為新型堵水專用灌漿材料,該材料配置為液態,與水泥按照液固比0.5∶1進行配置,其主要特性是具有優良的抗沖蝕性能、遇水不分散,固化時間在0.25~70min可調,現場調配固化時間為40min,該材料固化后還具有微膨脹性能,初期固化體強度在3.5MPa以上,隨著時間的延長,水泥水化,材料固化體強度隨之提高。
從DS-1、DS-4和閥井2#孔位置灌漿,灌漿壓力為0.65MPa,分8次灌漿,共灌入水泥107t,C-GT1堵水漿材4.8t,黃豆410kg,麻袋20只。
(2)鉆孔DS-24、DS-25。將鉆機移至距閥井下游側井壁1m處鉆孔。鉆DS-24孔鉆到排水管,管內無結石、無涌水;以偏右2°斜孔鉆DS-25孔,鉆到排水管,有結石和滲水,滲水壓力約為0.25MPa,小于閥井處水壓0.62MPa。
這兩個孔打到排水管,說明排水管有2根,其中一根的閥門及管路完好,不漏水,即DS-24孔所鉆到的排水管;另一根漏水,即DS-25孔所鉆到的排水管,但已被所灌材料堵塞。DS-25孔打到的這根排水管,從取芯情況看,結石顏色偏黑,判斷為C-GT1堵水漿材填充物,且管內填充完整,鉆孔內少量滲水應是從混凝土內滲過來的。滲漏排水管在閥井下游側的管路被灌漿封堵,說明閥井灌漿條件已具備。
(3)再次灌漿。從閥井1#孔開始對閥井灌漿,用時13h,共灌入水泥40t。各檢查孔返濃漿后關閉,最終所有管路閥門均不滲水。
共計鉆施工檢查孔7個,編號分別為JC-1~JC-7,總進尺47.7m,主要分布于閥井及其上游部位。其中封孔灌漿6個孔,共計灌注水泥量15t。最后一個檢查孔JC-7,取芯水泥結石完整。該孔壓水試驗測得呂榮值q=1.2Lu<2Lu,滿足要求。
(1)緊水灘大壩導流洞堵頭閥井漏水處理取得預期效果,閥井原先200L/s的滲漏水完全封堵。(2)膜袋法封堵在導流洞堵頭閥井滲漏處理中未能成功應用。(3)采用混凝土沉箱結構成功將閥井高壓水封堵。(4)閥井排水管下游測未封堵增加了灌漿處理難度。(5)加入黃豆、麻絲、C-GT1堵水漿材等非常規灌漿材料封堵閥井排水管漏水取得成功。(6)在閥井僅一側連通水庫的條件下水泥灌漿封堵是可行的。