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復雜條件下綜采工作面過大斷層方案探索與實踐

2021-01-09 05:37:48王吉文
山東煤炭科技 2020年12期
關鍵詞:采煤機支架

王吉文

(中煤新集能源股份有限公司劉莊煤礦,安徽 潁上 236215)

中煤新集劉莊煤礦171306(外)工作面地質條件極為復雜,工作面兩順槽在掘進期間揭露斷層較多。根據地質資料顯示,該工作面回采至580 m 時,膠帶順槽將進入FL14斷層及其次生構造影響區域,工作面回采較為困難,過斷層期間存在頂板片漏風險,托頂煤區域給工作面防滅火帶來一定難度,局部破煤層頂板砂巖回采時會造成工作面機電設備損壞等,給礦井安全生產及產量壓力帶來較大不利影響。為此,礦井積極探索出適合該工作面過大落差斷層的科學合理方案,對礦井的安全生產和緩解礦井的壓力具有十分重要意義。

1 概況

劉莊煤礦171306(外)工作面為1713(西翼)采區第四個回采工作面。該工作面西臨171305(里)工作面,東臨西三13-1 煤集中大巷,南臨171305(外)工作面及F6 斷層,北臨171306(里)工作面。工作面膠帶順槽可采傾向長約為1 118.8 m(平距),軌道順槽可采傾向長約為1 028.3 m(平距),切眼斜長約為317.4 m。工作面最小煤厚為4.67 m,最大煤厚為6.49 m,平均為5.50 m。

工作面總體為一單斜構造,煤層走向為310°~60°,傾向為30°~140°,傾角為4°~10°,平均傾角為5°。工作面兩順槽在掘進期間共揭露20 條斷層,均為正斷層,大于落差2.0 m 的斷層有 10 條,且以 FL13 斷層 (H=0~10 m)、FL14 斷層(H=6.5~7.0 m)、FL21 斷層(H=0~8.0 m)及 F8斷層(H=7.0~16.0 m)影響較大。其中FL14 斷層在軌道順槽和膠帶順槽均有揭露,貫穿整個工作面,對工作面回采影響較大。171306(外)工作面FL14斷層平面圖如圖1 所示。

2 影響因素分析

(1)工作面頂板管理難度較大。171306(外)工作面直接頂為砂質泥巖,平均厚1.47 m,基本頂為細砂巖,平均厚6.5 m。過斷層過程中為減少設備損壞,將盡量少破頂板砂巖,此時存在托頂煤回采現象,且工作面受地質構造影響,斷層面附近頂板較為破碎,工作面在割煤、移架過程中頂板漏冒現象時有發生。

(2)工作面跟煤回采十分困難。因該工作面FL14 斷層落差較大(達14 m),斷層下盤將破底托頂煤回采,過斷層面后將追煤回采,此時仰采角度較大,回采相對困難。

(3)工作面兩巷壓力顯現較為明顯。受地質構造及采動影響,工作面回采過程中兩巷超前支護段及外段巷道壓力顯現較為明顯,導致巷道底鼓、幫部位移及頂板下沉等多種現象發生,加大了兩巷管理難度,巷道維護工作量較大。

(4)過斷層期間機電設備損壞較嚴重。在過斷層期間,局部需破砂巖回采,或者大范圍破煤層底板泥巖,設備磨損將較嚴重,易產生大塊矸石,若破碎不及時,易對整個運輸系統造成破壞。

(5)采空區防滅火形勢嚴峻。13-1 煤層為容易自燃煤層,最短發火期為36 d,斷層落差較大,導致工作面推進速度較慢,且局部存在托頂煤回采,采空區內遺留部分煤炭易出現氧化反應,給工作面防滅火工作面帶來極大難度。

圖1 171306(外)工作面FL14 斷層平面圖

3 過斷層方案及措施

3.1 技術保障措施

3.1.1 制定切實可行的過斷層方案

(1)提前對斷層面(托煤頂區域)注漿加固

① 膠帶順槽托頂煤段施工淺部注漿孔79 個(孔深6~15 m),注水泥1318 袋;利用鉆場順層鉆孔注漿14 個孔,注水泥331 袋;采用鉆機施工深孔11 個(孔深40~170 m),注水泥277 袋;采用氣動鉆機施工中深孔10 個(孔深10~20 m),注水泥152 袋。

② 軌道順槽托頂煤段施工淺部注漿孔60 個(孔深6~15 m),注水泥760 袋;利用巷幫順層鉆孔注漿6 個孔,注水泥161 袋;采用鉆機施工深孔15 個,注水泥317 袋。

根據過斷層實際情況,兩端頭托頂煤段及工作面內可見鉆孔水泥柱,未出現大面積漏頂現象,預加固效果較為明顯。

(2)嚴格落實過斷層技術方案

① 為增加工作面與斷層走向夾角,減小斷層面對工作面影響范圍,工作面采取斜交斷層面過FL14斷層方法,提前對工作面進行調采,調采后機巷超前風巷26 m。

② 合理調整采煤機截割層位。過斷層前期,斷層落差較大,工作面回采過程中需破煤層頂板施工,為避免破砂巖,采煤機在通過斷層面前提前剎底。隨著斷層面向機尾移動,斷層落差減小,次生斷層增多,為確保一直跟斷層面上盤煤層,回采工作面采取超前抬高運輸機溜槽的方式,按照6°~15°仰角調整工作面運輸機坡度,確保合理回采。171306(外)工作面過斷層預想方案地質剖面圖如圖2 所示。

圖2 過斷層預想方案地質剖面圖(1:1000)

③ 過斷層期間,利用每天早班檢修時間對頂板破碎段頂板、煤壁注天固材料進行預加固,共注180 t,防止煤壁大面積超前片漏,效果較為明顯。

3.1.2 加強回采過程地質保障,動態優化回采方案

過斷層期間,為實時掌握工作面煤層層位及斷層影響情況,安排專門地質人員,以不超過2 d 的頻次現場實測回采剖面,并及時下發各相關領導、職能科室及施工單位。分管礦領導先后4 次組織相關工程技術人員分析地質資料,動態優化回采方案,并現場配備測量工具,隨時測量運輸機傾角及仰采角度,為快速順利通過斷層影響范圍提供了保障。

3.1.3 加強“一通三防”管控,做好防滅火管理

(1)在托頂煤段架間留設高壓管路并一直延伸,預防采空區內煤炭自燃,及時采取措施。

(2)堅持每天頂板遺煤段撒防滅火劑,隔絕煤層與氣體發生氧化。

(3)自膠帶順槽撥門口向里另增設一路直徑為Φ108 mm 法蘭盤管路,延接至11#鉆場;同時加強過斷層期間采空區CO 監控,采用鉆機在鉆場內施工防滅火鉆孔,做好注氮及注二氧化碳的準備。

3.2 機電設備保障措施

3.2.1 加強設備檢修及配件儲備

(1)區隊充分認識到支架完好狀況對工作面頂板管理起關鍵性作用,提前對不完好支架進行檢修,避免因支架不完好造成頂板片漏。過斷層前共計更換不完好支架大立柱14 根,護幫板油缸60 件,前梁油缸60 個,備足了支架高壓膠管、運輸機刮板、壓板等配件。

(2)通過分析地質資料,制定局部需破煤層砂巖頂板回采方案,過斷層前準備了充足的采煤機高強度截齒。

3.2.2 加強液壓系統檢修維護

加強“五泵三箱”液壓系統檢修維護,乳化液配比濃度及泵站壓力符合要求,保證支架初撐力滿足頂板支護要求,確保頂板支護安全有效。

3.3 現場管控措施

(1)嚴格執行現場跟帶班制度。

工作面過斷層期間,嚴格執行礦領導、職能科室及區隊三級管理人員跟帶班,并現場交接班,重點盯防不放心區域施工及回采方案落實,對工作面過斷層期間安全高效回采,起到了重要作用。

(2)嚴格控制支架拉移方式,減少空頂時間,及時加固,嚴防漏頂。

① 斷層影響區域,安排技能水平高、責任心強的老支架工操作支架;回采過程中超前采煤機前、后滾筒收、伸護幫板不超過2 架;移架時采取少降快移、帶壓移架,漏頂嚴重區域嚴格執行停機拉架制度。

② 頂板破碎易片掉區域,采取超前注天固材料預加固,在回采過程中,根據頂板情況,及時用錨網、半圓木、撞楔等備用料護頂防漏。

(3)靈活調整采煤機進刀方式,積極處理大塊矸石及鐵器雜物,確保運輸系統穩定可靠。

① 隨著工作面全巖段范圍增加,及時調整雙向進刀割煤為單向進刀割煤,即采煤機下行割矸石,下滾筒破巖石后大塊矸石直接進入系統,避免了原雙向進刀上行回采造成大塊矸石堵塞采煤機出料口現象,提高了回采效率。

② 過斷層破巖期間,下機頭、采煤機等處均準備有多部風鎬、大錘,對大塊矸石及時、快速破碎;對工作面頂板破碎段接頂木料、上下端頭錨桿(索)鐵器雜物,及時專人揀出,減少了運輸系統影響。

4 結論

(1)自膠帶順槽LJ9 點后36 m 從下機頭開始揭露FL14 斷層,逐漸向工作面機尾方向移動,回采至軌道順槽GD13 點前26 m 在上機尾消失,共影響工作面推進方向長度74 m,其中面內最大影響范圍210 m,較預期大幅好轉。

(2)自2 月29 日中班從下機頭揭露斷層,至4 月14 日夜班從上機尾消失,共影響45 d,其中3月份平均回采52 m,4 月份(1 日~14 日)平均回采22 m。

(3)通過積極探索科學合理的工作面過大落差斷層方案,工作面實現了過大落差斷層的安全回采,大大縮短了工作面過斷層影響時間,極大地緩解了礦壓產量壓力,給類似工作面的回采提供了很好的參考借鑒。

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