沈鵬年
(中國石化揚子石油化工有限公司煉油廠, 江蘇 南京 210000)
揚子石化煉油廠2#催化聯合裝置設計能力200萬噸/年,于2014年7月正式投產運行,生產工藝采用洛陽院MIP-CGP技術。自開工以來,分餾塔底油漿蒸汽發生器頻繁發生泄漏故障,對裝置的平穩運行造成了較大影響,同時存在極大的安全隱患。
2#催化循環油漿蒸汽發生器21100-E213ABC型號為BJS1600-3.9/4.87-673-6/25-6I,由中石化洛陽工程有限公司設計,洛陽雙瑞特種設備有限公司制造。具體參數見表1。

表1 循環油漿蒸汽發生器21100-E213ABC參數
運行中,發現催化外甩油漿流量不穩,在10-15t/h范圍內波動,將外甩油漿由直供焦化改至罐區,仍無好轉,嘗試調節閥改手動、切副線、切換機泵等措施,都未見好轉。后安排清理外甩油漿泵過濾器,過濾器內未發現明顯異物,處理后再次投用機泵仍無好轉。嘗試啟用油漿泵跨線、停用機泵,調整后外甩流量穩定。但再次啟泵后仍出現上述問題,仍保持油漿外甩至罐區。
原因分析如下:
(1)在油漿蒸汽發生器E-213A、C出口分別采樣,分析水含量分別為0.03%和1.2%,后者明顯高于正常水平,且差異較大。
(2)E-213A、C油漿側出口溫度變化如圖1所示,原C臺油漿側出口溫度比A臺高10℃左右(C臺換熱效果相對差)。隨混合原料溫度降低(換熱流程見圖2,塔底油漿先經E212/215和原料油換熱,再進油漿蒸汽發生器E-213),E-203進口的油漿溫度降低,出口溫度也相應降低,換熱效果好的E213A臺出口溫度應該降幅更大,但趨勢正好相反,說明C臺水汽漏入油漿。……