高智祥(內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團股份有限公司氯堿化工分公司電石公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 016064)
電石是指碳化鈣,為PVC、醋酸乙烯、BDO、石灰氮的生產(chǎn)原料,還可用于焊接等領(lǐng)域,是化工行業(yè)重要原料。電石生產(chǎn)列入危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝的兩重點一重大監(jiān)管中。在電石生產(chǎn)中,企業(yè)應(yīng)盡最大限度減少人工操作,利用控制系統(tǒng)實現(xiàn)生產(chǎn)過程的智能控制,精準調(diào)節(jié)關(guān)鍵參數(shù),提高生產(chǎn)安全性。
電石生產(chǎn)由密閉電石爐裝置完成,該設(shè)備屬于礦熱電爐,生產(chǎn)原理如下:通過電極向電石爐內(nèi)通入電流,在電石爐內(nèi)將電流和弧光轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮埽岣唠娛癄t的溫度,在電石爐內(nèi)添加生石灰及半焦、焦炭等碳素材料,在高溫條件下,反應(yīng)生成電石。密閉電石爐裝置包括配料、料倉、液壓、出爐系統(tǒng)、電極、壓放裝置、升降裝置及凈化系統(tǒng)等部分組成,生產(chǎn)流程如下:(1)對生石灰及半焦、焦炭等碳素材料進行烘干處理,分別存儲于石灰倉及料倉;(2)按照生產(chǎn)配比,準確稱量適量原料,置于環(huán)形布料倉內(nèi),在環(huán)形布料倉下方安裝投料管,與電石爐連接,負責投料;(3)通過變壓器及導(dǎo)電設(shè)備,將電流通入電極內(nèi),在電流作用下發(fā)生電弧熱反應(yīng),提高電石爐內(nèi)溫度,在溫度達到1 900~2 200 ℃時,生產(chǎn)原料生成電石與一氧化碳,此時電石呈熔融狀態(tài),一氧化碳為氣態(tài);(4)通過出爐系統(tǒng)將熔融電石轉(zhuǎn)移至電石鍋內(nèi)冷卻(電石鍋由小車運輸),冷卻后通過破碎機破碎為固定形狀,完成電石生產(chǎn);一氧化碳隨高溫爐氣運輸至凈化系統(tǒng),進行除塵、冷卻處理,處理后的氣體運輸至用氣單元,循環(huán)利用生產(chǎn)副產(chǎn)物[1]。
雖然集散控制系統(tǒng)(distributed control system,DCS)的應(yīng)用,替代人工操作控制電石生產(chǎn)過程,能夠?qū)崟r監(jiān)測、調(diào)整生產(chǎn)參數(shù),實施設(shè)備聯(lián)鎖保護,有助于生產(chǎn)質(zhì)量、安全性的提升。但該控制系統(tǒng)仍存在一定缺陷,需與人工操作配合,具體問題體現(xiàn)在:
(1)響應(yīng)不及時。在集散控制系統(tǒng)中,不能及時獲取電石生產(chǎn)原料組分狀況,配料速度較慢,降低電石爐生產(chǎn)效率。而以人工操作方式配料,會加大工作人員勞動強度,提高成本,威脅工作人員身體健康[2]。
(2)電極升降問題。在電石生產(chǎn)中,三相電流間存在非線性耦合關(guān)系,需根據(jù)耦合關(guān)系、電極在電石爐內(nèi)的深度等要素,控制電極的升降,確保電極的電流和功率處于穩(wěn)定狀態(tài)。但在實際生產(chǎn)控制中,集散控制系統(tǒng)不能控制電極升降,大都由工作人員根據(jù)自身工作經(jīng)驗控制,易出現(xiàn)電極升降不及時、不合理等問題,影響電石生產(chǎn)質(zhì)量與產(chǎn)量,加大生產(chǎn)能源損耗。
(3)電極壓放問題。在電石生產(chǎn)中,工作人員綜合考慮電石爐運行狀況、運行負荷及電極長度等要素,設(shè)置電極壓放次數(shù)。電極長度等參數(shù)由工作人員人工檢測獲取,易出現(xiàn)偏差,導(dǎo)致電極壓放次數(shù)不合理,影響電石生產(chǎn)。
(4)智能診斷問題。集散控制系統(tǒng)不能根據(jù)電石爐的電能、電氣等參數(shù)開展綜合分析,不能及時發(fā)現(xiàn)電石爐裝置故障,需人工操作輔助監(jiān)測運行故障,智能化水平偏低[3]。
以某企業(yè)的電石生產(chǎn)流程控制工作為例,總結(jié)電石生產(chǎn)全流程一體化控制方式,提出集散控制系統(tǒng)的優(yōu)化建議,解決上述電石生產(chǎn)控制問題。該企業(yè)的電石生產(chǎn)裝置為三相圓形密閉電石爐,技術(shù)人員引進APC-Suite軟件,優(yōu)化電石生產(chǎn)控制系統(tǒng)。
APC-Suite軟件包括多個功能組件,具備多元控制功能,可全面替代電石生產(chǎn)中的人工操作,真正實現(xiàn)智能化控制。在該企業(yè)的全流程一體化控制中,技術(shù)人員利用如下功能組件,制定總體優(yōu)化方案。
(1)APC-Adcon軟件,該軟件具備多變量預(yù)測控制功能,可同時管控電石生產(chǎn)的各類參數(shù),優(yōu)化電石生產(chǎn)過程;(2)APC-Studio軟件,該軟件具備智能控制功能,可為多變量預(yù)測控制提供輔助,實現(xiàn)電石生產(chǎn)工況的智能診斷;(3)APC-Sensor軟件,該軟件具備軟測量功能,可實現(xiàn)電石生產(chǎn)的平穩(wěn)控制;(4)APC-iSYS平臺,該平臺具備模擬優(yōu)化功能,可降低生產(chǎn)能耗,提質(zhì)增效。
在APC-Suite系列軟件平臺的支持下,該企業(yè)妥善解決了電石生產(chǎn)流程控制的各項問題。
2.2.1 配料控制
基于集散控制系統(tǒng)在配料方面的響應(yīng)不及時問題,電石生產(chǎn)采用人工配料方式,工作強度大,受人為因素影響,易出現(xiàn)配料失誤。針對該問題,技術(shù)人員利用APC-Suite系列軟件,實現(xiàn)配料自動控制。在電石生產(chǎn)過程中,APC控制系統(tǒng)可獲取料倉進料、刮板參數(shù),根據(jù)料倉下料狀況,對料倉的配料需求進行排序;再按照系統(tǒng)設(shè)定的規(guī)范配料比和料倉料位需求,分別計算各個料倉的配料量,將配料量信號傳輸至配料系統(tǒng),配料系統(tǒng)根據(jù)配料量需求進行精準配料;最后實施打料操作,完成自動配料。如發(fā)現(xiàn)刮板參數(shù)出現(xiàn)異常,APC控制系統(tǒng)自動實施應(yīng)急預(yù)案,調(diào)整料倉,確保刮板故障診斷與維修期間,配料系統(tǒng)正常運行,持續(xù)供給電石生產(chǎn)原料。
2.2.2 電極升降控制
針對電極升降問題,APC控制系統(tǒng)配置電極升降控制器,準確控制三相電極,提高電極做功的穩(wěn)定性,使電石生產(chǎn)更為穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量保持一致。細化來說,電極升降控制器可結(jié)合電石爐運行狀況,計算電壓、電流等參數(shù);分析三相電極間的耦合關(guān)系,了解電極規(guī)格參數(shù),總結(jié)電石爐運行期間電極長度變化狀況,進而計算三相電極的升降需求,自動完成控制工作。
同時,在電極升降控制中,未實施優(yōu)化改進措施前,操作人員需綜合監(jiān)測、記錄各項生產(chǎn)參數(shù),根據(jù)記錄數(shù)據(jù)分析電極升降檔位的調(diào)節(jié)方案,易使電極檔位調(diào)節(jié)失誤,導(dǎo)致電極電流出現(xiàn)較大變化,影響電石爐生產(chǎn)穩(wěn)定性。APC控制系統(tǒng)可結(jié)合監(jiān)測的電石爐生產(chǎn)負荷、生產(chǎn)工況變化,自動調(diào)節(jié)三相電極的檔位,使電石爐在安全環(huán)境下保持高負荷運行,規(guī)避干擾因素的影響,提高檔位調(diào)節(jié)的合理性,進而減少運行能耗,提高生產(chǎn)效率。
2.2.3 電極壓放控制
針對電石生產(chǎn)控制中的電極壓放問題,技術(shù)人員利用APC系統(tǒng)測量電極長度、自動提升負荷,綜合控制結(jié)果,設(shè)置電極壓放次數(shù),自動完成電極壓放操作。在電極長度測量中,APC控制系統(tǒng)可根據(jù)監(jiān)測的爐況數(shù)據(jù),計算不同運行工況下的電石爐電極消耗速率,通過偏最小二乘算法模型處理消耗速率數(shù)據(jù),估算電極長度;再進行停爐操作,人工測量電極長度,基于估算數(shù)值與人工測量間的差值,修正偏最小二乘算法模型,使電極長度估算結(jié)果更貼合生產(chǎn)實際,進而實現(xiàn)電極長度測量的自動控制,為電極壓放周期計算提供幫助。在負荷自動提升中,APC控制系統(tǒng)中內(nèi)置18種開爐流程,每個流程程序配置相應(yīng)原則,自動完成提升負荷操作,避免人為因素影響負荷提升參數(shù),減輕工作人員工作強度,實現(xiàn)智能化控制。在負荷自動提升后,APC控制系統(tǒng)可自動轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)模式,控制電石爐實施高效生產(chǎn)。在電極壓放自動控制中,APC控制系統(tǒng)內(nèi)置智能控制器,在智能控制器使用前,通過電極軟硬參數(shù)、電極壓放控制經(jīng)驗,利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行智能控制器的知識學(xué)習(xí),使智能控制器結(jié)合測量的電極長度、計算的電極壓放周期等參數(shù),自動計算電極壓放操作的間隔時間,確保電石爐運行安全,提高爐況穩(wěn)定性。
2.2.4 凈化系統(tǒng)控制
針對電石生產(chǎn)的智能診斷問題,APC系統(tǒng)加強對凈化系統(tǒng)的控制,優(yōu)化調(diào)節(jié)爐壓、溫度等參數(shù),避免電石爐出現(xiàn)運行故障。爐壓的優(yōu)化調(diào)節(jié)通過粗凈氣風(fēng)機控制來實現(xiàn),利用APC-Suite系列軟件的模擬、預(yù)測功能,評估電石爐爐壓、過濾器出口壓力等參數(shù)的變化狀況,調(diào)節(jié)粗凈氣風(fēng)機的運行參數(shù),為電石爐創(chuàng)造穩(wěn)定運行環(huán)境。在出現(xiàn)塌料問題時,APC控制系統(tǒng)可同時調(diào)節(jié)粗凈氣風(fēng)機設(shè)備參數(shù),在短時間內(nèi)將爐壓下降至合理范圍,縮短鍋爐器出口的負壓時長。細化來說,在粗氣風(fēng)機控制中,控制參數(shù)為爐壓,影響因素為凈氣風(fēng)機出口壓力,APC控制系統(tǒng)可有效規(guī)避影響因素,精準調(diào)節(jié)爐壓;在凈氣風(fēng)機控制中,控制參數(shù)為過濾器出口壓力,影響因素為負壓倒計時及爐壓,APC控制系統(tǒng)可有效規(guī)避影響因素,精準調(diào)節(jié)過濾器出口壓力。溫度的優(yōu)化調(diào)節(jié)通過過濾器入口溫度控制來實現(xiàn)。在電石爐運行期間,如過濾器入口溫度超過標準數(shù)值,APC控制系統(tǒng)可根據(jù)監(jiān)測的爐壓,調(diào)節(jié)降檔速率,在短時間內(nèi)將溫度下降至合理范圍,再提高檔位,使運行負荷恢復(fù)至正常運行狀態(tài),實現(xiàn)運行故障的智能管控與調(diào)節(jié),確保電石爐始終處于穩(wěn)定、安全運行狀態(tài)。
在APC控制系統(tǒng)應(yīng)用后,該企業(yè)的電石生產(chǎn)有顯著改善,電石爐各項運行參數(shù)穩(wěn)定性顯著提升:(1)三相電極的電流標準差降低超70%,電阻標準差降低超60%,電功率標準差降低超66%;(2)在電極長度中,測量誤差低于100 mm的占比70%,測量誤差低于150 mm的占比70%,測量誤差低于200 mm的占比90%;(3)不同爐況下的爐壓標準差降低超40%;(4)不同爐況下的過濾器入口溫度、壓力標準差減少超40%。同時,在應(yīng)用APC控制系統(tǒng)優(yōu)化改進前,該企業(yè)的日均發(fā)氣量為282.83 L/kg,發(fā)氣量間的標準差為14.13;在應(yīng)用APC控制系統(tǒng)優(yōu)化改進后,該企業(yè)的日均發(fā)氣量為295.1 L/kg,發(fā)氣量間的標準差為1.2,平均值增長,標準差顯著降低,生產(chǎn)效益更高。
結(jié)合上述企業(yè)生產(chǎn)實踐可知,在電石生產(chǎn)中,APC控制系統(tǒng)的應(yīng)用,可替代人工操作,顯著提升電石生產(chǎn)控制的自動化、智能化水平,提高生產(chǎn)參數(shù)控制的準確性,避免電石生產(chǎn)風(fēng)險因素危害操作人員身體健康,從整體提升電石生產(chǎn)效益。
綜上所述,在電石生產(chǎn)中,集散控制系統(tǒng)的智能化水平不足,不滿足電石生產(chǎn)智能化、安全性要求。通過本文的分析,電石生產(chǎn)企業(yè)可引進APC-Suite軟件,配置配料、電極升降、電極壓放、凈化系統(tǒng)控制裝置,由控制系統(tǒng)替代各項人工操作,實現(xiàn)電石生產(chǎn)全流程一體化控制,提高電石生產(chǎn)質(zhì)量與產(chǎn)量。