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INFIT控制系統(tǒng)在燃煤電廠AGC運(yùn)行方式下的應(yīng)用效果分析研究

2021-01-12 01:58:04蔣奕鋒朱春玉許建林
工業(yè)加熱 2020年12期

蔣奕鋒,朱春玉,許建林,王 鋒

(神華國華壽光發(fā)電有限責(zé)任公司,山東 濰坊 261000)

隨著風(fēng)能、太陽能等新能源發(fā)電容量的持續(xù)增長,新能源發(fā)電的不穩(wěn)定性及間隙性,容易對電網(wǎng)產(chǎn)生沖擊的特點(diǎn)被逐漸放大,電網(wǎng)側(cè)對發(fā)電容量占多數(shù)的燃煤機(jī)組負(fù)荷響應(yīng)能力提出了更高的要求,為保障電網(wǎng)安全,執(zhí)行國家政策方針,充分發(fā)揚(yáng)燃煤機(jī)組壓艙石、穩(wěn)定劑的作用,增強(qiáng)清潔能源的消納,每個(gè)省份都出臺建立了輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制,多數(shù)火電機(jī)組為提高新的利潤增長點(diǎn),也積極地介入電網(wǎng)的輔助服務(wù),實(shí)時(shí)參與調(diào)峰任務(wù),甚至進(jìn)行深度調(diào)峰。但是隨著機(jī)組負(fù)荷變化范圍和變化頻率的大幅度增加,同時(shí)在深度調(diào)峰工況下運(yùn)行的比例逐步加大,機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)行受到重大影響,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性也受損失,為確保機(jī)組運(yùn)行的安全與經(jīng)濟(jì),適應(yīng)大環(huán)境所要求,燃煤機(jī)組進(jìn)行自身升級,采取更加適應(yīng)電網(wǎng)要求的靈活性改造,控制系統(tǒng)的升級就是其中一項(xiàng),本文通過試驗(yàn)驗(yàn)證,在采用INFIT新控制系統(tǒng)后,機(jī)組在參與電網(wǎng)輔助服務(wù)時(shí)能夠明顯提高機(jī)組安全性與經(jīng)濟(jì)性,減少電網(wǎng)的查核,確保得到電量獎(jiǎng)勵(lì)。

1 鍋爐概況介紹

某電廠一期工程為2×1 000 MW超超臨界濕冷機(jī)組。鍋爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的超超臨界參數(shù)直流爐、前后墻對沖燃燒、半露天布置、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)Π型布置的燃煤鍋爐,運(yùn)行參數(shù)為28.6 MPa/605 ℃/623 ℃。

2 原DCS控制系統(tǒng)投用時(shí)機(jī)組運(yùn)行性能

該廠現(xiàn)DCS控制系統(tǒng)采用和利時(shí)MACSV5.2.5b系統(tǒng),該系統(tǒng)和所有大多數(shù)控制系統(tǒng)一樣采用了負(fù)荷指令前饋+PID反饋的調(diào)節(jié)方案,如圖1所示,鍋爐主控回路的輸出作為鍋爐主指令同時(shí)控制給水量和燃料量,保證機(jī)組在負(fù)荷變化時(shí)始終保持合適的水煤比,進(jìn)而保證主蒸汽溫度和主汽壓力在穩(wěn)定區(qū)間。其核心思想在于:通過給煤量的過量調(diào)節(jié),保證機(jī)組負(fù)荷響應(yīng)速度跟上調(diào)度要求,而允許主蒸汽壓力在一定范圍內(nèi)波動(dòng)。弊端在于以鍋爐調(diào)壓汽輪機(jī)調(diào)節(jié)負(fù)荷的CCS控制方式在煤種多變、負(fù)荷波動(dòng)范圍大時(shí),鍋爐調(diào)節(jié)壓力的滯后性被無限放大,導(dǎo)致主參數(shù)波動(dòng)較大,甚至發(fā)散失去控制,無法滿足當(dāng)前電網(wǎng)調(diào)度要求。

圖1 原DCS控制系統(tǒng)鍋爐主控邏輯原理

#1機(jī)組未投用INFIT優(yōu)化系統(tǒng)時(shí),在AGC方式下(O模式)機(jī)組的運(yùn)行性能曲線如圖2所示(負(fù)荷區(qū)間739 ~800 MW),可以明顯看出#1機(jī)組在投用原DCS協(xié)調(diào)控制的運(yùn)行調(diào)整特點(diǎn):

(1)AGC考核:機(jī)組無法達(dá)到山東電網(wǎng)AGC R模式的投用基本要求,機(jī)組輔助服務(wù)功能存在欠缺;

(2)負(fù)荷控制:負(fù)荷變化率雖能設(shè)為10~15 MW/min,但在跟蹤過程中的性能較差,調(diào)節(jié)滯后明顯;

(3)主汽壓力控制:實(shí)際壓力與設(shè)定壓力存在明顯偏差,負(fù)荷變化速率為10 MW/min時(shí),壓力偏差最大達(dá)0.7 MPa且長時(shí)間無法消除,煤量過量調(diào)節(jié)過大,汽機(jī)調(diào)門波動(dòng)頻繁,不利于汽機(jī)運(yùn)行;

(4)主汽溫度控制:當(dāng)負(fù)荷變化在10~15 MW/min時(shí),水煤比最低達(dá)到6.0,造成主汽溫度偏低,最大達(dá)到12 ℃,且長時(shí)間無法恢復(fù)到正常溫度,機(jī)組安全性受較大影響;

(5)再熱汽溫控制:再熱煙氣擋板無法自動(dòng)調(diào)節(jié)再熱汽溫,需要人為手動(dòng)調(diào)整,靈活性和及時(shí)性受到制約,再熱汽減溫水用量偏大,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性得不到保證。

圖2 投用原DCS協(xié)調(diào)控制時(shí)機(jī)組負(fù)荷、主汽壓力、過熱器汽溫、再熱器汽溫曲線

3 投用INFIT優(yōu)化系統(tǒng)的運(yùn)行性能

INFIT系統(tǒng)的優(yōu)勢在于依據(jù)鍋爐的非線性模型及提前預(yù)控技術(shù),針對汽輪機(jī)與鍋爐調(diào)節(jié)存在差異的特性,對鍋爐的“蓄熱量”進(jìn)行提前計(jì)算,從而提前調(diào)整煤量,正確彌補(bǔ)鍋爐調(diào)節(jié)的滯后性,保證機(jī)組具有較迅捷的負(fù)荷變動(dòng)速率和平緩的壓力變化,有效針對我國當(dāng)前燃煤機(jī)組調(diào)峰次數(shù)增多、重要參數(shù)波動(dòng)大及控制系統(tǒng)無法良好適應(yīng)煤種變化等問題,并根據(jù)特征參數(shù)變化及時(shí)預(yù)測AGC方式下控制系統(tǒng)的前饋和反饋回路中的各項(xiàng)控制參數(shù),保證控制系統(tǒng)性能永遠(yuǎn)處在最佳狀態(tài)。原理如圖3所示某電廠#1機(jī)組2019年7月26日初次投入INFIT系統(tǒng)后,通過約一周的調(diào)整及優(yōu)化,機(jī)組的AGC控制、CCS、主再熱汽溫均有了顯著的改善。

圖3 “INFIT”新控制系統(tǒng)邏輯圖

3.1 CCS方式下高負(fù)荷20MW速率變負(fù)荷試驗(yàn)的控制性能

在7月29日16∶00—17∶00,#1機(jī)組以20 MW/min的速率在800~900 MW進(jìn)行了一次三角波變負(fù)荷試驗(yàn),具體方法為機(jī)組以20 MW/min速率從900 MW降至800 MW又快速升至900 MW的變負(fù)荷試驗(yàn);

結(jié)合圖4和表1可以看出#1機(jī)組投入INFIT優(yōu)化系統(tǒng)后進(jìn)行20 MW速率變負(fù)荷試驗(yàn)的整體性能:

(1)負(fù)荷控制:實(shí)際負(fù)荷及時(shí)依照設(shè)定變負(fù)荷速率變化,負(fù)荷跟蹤精度高,偏差小,過程平穩(wěn),過調(diào)量很小;

(2)主蒸汽壓力:主蒸汽壓力調(diào)整偏差小,在0.3~0.4 MPa,在負(fù)荷穩(wěn)定時(shí)偏差在±0.1 MPa,幾乎無調(diào)節(jié)振蕩現(xiàn)象;

(3)主蒸汽溫度控制:主蒸汽溫度控制性能良好,試驗(yàn)中主汽溫動(dòng)態(tài)偏差僅為+1 ℃/-2 ℃,水煤比在6.5~8.0波動(dòng),控制平穩(wěn);

(4)再熱溫度控制:再熱汽溫控制采取既調(diào)節(jié)汽溫又調(diào)節(jié)金屬壁溫的設(shè)計(jì),在壁溫超限時(shí)優(yōu)先控制壁溫,在變負(fù)荷期間,蒸汽溫度波動(dòng)幅度為+5 ℃,控制平穩(wěn)。

圖4 #1機(jī)組高負(fù)荷段15~20 MW/min速率CCS變負(fù)荷試驗(yàn)控制曲線

表1 20 MW/min速率變負(fù)荷試驗(yàn)數(shù)據(jù)

3.2 CCS方式下深調(diào)負(fù)荷段10MW速率變負(fù)荷試驗(yàn)的控制性能

在7月30日3∶00—4∶00,#1機(jī)組以10 MW/min的速率從500 MW降至400 MW,稍作穩(wěn)定后由400 MW升為500 MW,分別進(jìn)行了兩次100 MW幅度的單向升降負(fù)荷測試。

測試過程中的負(fù)荷、主汽壓力、主再熱汽溫控制曲線見圖5。測試過程中的特征參數(shù)波動(dòng)情況見表2。

圖5 #1機(jī)組深調(diào)負(fù)荷段10MW/min速率CCS變負(fù)荷試驗(yàn)控制曲線

結(jié)合圖5和表2可以看出#1機(jī)組投入INFIT優(yōu)化系統(tǒng)后在深度調(diào)峰階段進(jìn)行10 MW速率變負(fù)荷試驗(yàn)的整體特點(diǎn)。

(1)負(fù)荷控制:在該時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行變負(fù)荷試驗(yàn)中機(jī)組實(shí)際負(fù)荷控制偏差滿足要求,調(diào)節(jié)良好,汽機(jī)側(cè)調(diào)節(jié)控制平緩;

(2)主汽壓力控制:在整個(gè)變負(fù)荷測試中,主汽壓力的動(dòng)態(tài)偏差僅為0.2~0.3 MPa,在負(fù)荷穩(wěn)定時(shí)的穩(wěn)態(tài)偏差更是<±0.1 MPa;

(3)主汽溫度控制:變負(fù)荷試驗(yàn)中主汽溫動(dòng)態(tài)偏差僅為+2 ℃/-5.2 ℃,水煤比在7.0左右小幅波動(dòng),主汽溫整體控制平穩(wěn);

表2 10 MW/min速率變負(fù)荷試驗(yàn)數(shù)據(jù)

(4)再熱溫度控制:在變負(fù)荷試驗(yàn)中,再熱蒸汽溫能可控制在±5 ℃范圍內(nèi),壁溫?zé)o超限現(xiàn)象,控制平穩(wěn)。

在CCS方式下進(jìn)行升降負(fù)荷發(fā)現(xiàn),證明了機(jī)組的調(diào)節(jié)能力改善明顯,在申請調(diào)度同意后,進(jìn)行了遠(yuǎn)方AGC R模式及AGC O模式的試驗(yàn),其中AGC R模式下,機(jī)組負(fù)荷根據(jù)電網(wǎng)頻率自動(dòng)生成,機(jī)組負(fù)荷變化頻率及幅值相對較大,對機(jī)組控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性及安全性要求更高,相對的電網(wǎng)對于參與輔助服務(wù)的機(jī)組投入AGC R模式,考核的次數(shù)更少,享受電量補(bǔ)償更多。AGC R模式的主要指標(biāo)有投入率KP、調(diào)節(jié)速率K1、調(diào)節(jié)精度K2、響應(yīng)時(shí)間K3四個(gè)參數(shù)。本次主要收集AGC R模式的數(shù)據(jù),時(shí)間為8月1日和8月2日兩天,每次投用AGC R 時(shí)間為6 h。

圖6是8日1 #1機(jī)組投入INFIT系統(tǒng)以AGC R模式運(yùn)行6 h的控制曲線,期間#1以15 MW/min速率在590~836 MW進(jìn)行AGC調(diào)節(jié),機(jī)組調(diào)節(jié)特性遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于投用原DCS控制下平穩(wěn)負(fù)荷的控制性能:

(1)AGC考核值:綜合考核系數(shù)KP≈2.4~2.5,遠(yuǎn)優(yōu)于AGC R模式的投用門檻值1.6,如表3所示;

(2)主汽壓力控制:主汽壓力最大動(dòng)態(tài)偏差僅為0.3~0.5 MPa,絕大部分時(shí)間僅存在0.2 MPa的控制偏差;

(3)主汽溫度控制:主汽溫度始終控制在設(shè)定值±6 ℃范圍內(nèi)波動(dòng),絕大部分時(shí)間偏差僅為±2 ℃,水煤比在7.0左右波動(dòng),整個(gè)過程平緩;

(4)再熱汽溫控制:再熱汽溫始終可以控制在一個(gè)設(shè)定值±5 ℃范圍內(nèi),且絕大部分時(shí)間溫度偏差僅為±3 ℃,壁溫?zé)o超限,安全性得到較大提高。

圖6 #1機(jī)組投用INFIT系統(tǒng)AGC R模式運(yùn)行控制曲線

表3 投用INFIT優(yōu)化系統(tǒng)前后的AGC R模式考核數(shù)據(jù)及調(diào)整電量

4 結(jié) 論

通過試驗(yàn)可以看出,參與輔助服務(wù)的機(jī)組,在使用INFIT控制系統(tǒng)后取得了良好的效果,主要表現(xiàn)在以下方面:

(1)8月1日、8月2日共投用AGC R模式約12 h,調(diào)整電量總共為11 277 MW,每兆瓦出清價(jià)格為6元,按照計(jì)算公式的AGC補(bǔ)償費(fèi)用為61 015元,約5 084元/h。假設(shè)全年有1/3的時(shí)間參與輔助服務(wù),投入AGC R模式,全年的AGC補(bǔ)償費(fèi)用為5 084×24×365×0.333=1 483萬元/年。

(2)通過與原DCS系統(tǒng)技術(shù)相比,可以看出INFIT系統(tǒng)投用后有明顯的社會經(jīng)濟(jì)效益改觀,經(jīng)濟(jì)性的提高主要體現(xiàn)在汽機(jī)高壓調(diào)門節(jié)流損失減少、主汽溫度提高、再熱汽溫提高、再熱減溫水量降低4個(gè)方面。

汽機(jī)高壓調(diào)門節(jié)流損失若按5%計(jì)算,百萬機(jī)組汽機(jī)節(jié)流損失約降低煤耗約為1.5 g/kW·h。

主汽溫平均提高1.78 ℃,百萬機(jī)組對應(yīng)煤耗降低0.207 g/kW·h;再熱汽溫提高1.34 ℃,對應(yīng)煤耗降低0.075 g/kW·h;再熱減溫水量可以降低5.70 t/h,對應(yīng)煤耗降低0.240 g/kW·h,綜合標(biāo)準(zhǔn)煤耗成本降低0.522 g/kW·h。按照年平均負(fù)荷率65%,標(biāo)煤600元/t計(jì)算,可降低運(yùn)行成本178萬/年。

另外,由于調(diào)節(jié)性能的提升,機(jī)組主要運(yùn)行參數(shù)的波動(dòng)大大減小;INFIT控制系統(tǒng)兼顧控制再熱汽溫壁溫超限的特性,減少了氧化皮集中脫落甚至超溫爆管的風(fēng)險(xiǎn),從而確保鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行。

5 結(jié) 語

隨著新能源項(xiàng)目并網(wǎng)增多,燃煤機(jī)組的考驗(yàn)將會持續(xù)增大,INFIT 系統(tǒng)是一款專門針對當(dāng)前燃煤發(fā)電機(jī)組參與輔助服務(wù)、負(fù)荷升降頻繁、控制系統(tǒng)存在欠缺、煤種適應(yīng)性不佳等問題而設(shè)計(jì)的優(yōu)化控制方案。采用INFIT控制系統(tǒng)后的燃煤機(jī)組能夠更好地應(yīng)對AGC控制,調(diào)節(jié)精度能夠有效保證,且成本較低,具有很高的綜合性價(jià)比,非常適合推廣應(yīng)用。

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