程春明 鮑 敏
(長虹美菱股份有限公司 合肥 230601)
冰箱門體是冰箱重要組成部分,一直是產品設計、制造、用戶使用等各個環節中關注的焦點。其外觀造型美觀度,關乎到冰箱“臉面”;其強度、剛度,影響到與箱體的配合間隙、密封性等,關系到冰箱整機制冷性能。
市場上現有冰箱門體,為了防止制造過程中變形扭曲,影響產品外觀質量,再加上制冷性能和低能耗需求,一般采用過度保守設計,可靠性系數較大。設計的門體比較厚,外形尺寸較大。這樣的產品不僅耗用原材料較多、成本較高,而且在制造過程中,相應的工裝夾具、工藝裝備也較大,設備投入費用也高。再加上門體總體美觀度較差,用戶體驗感也較差。
本文以一款開發中的冰箱門體作為研究對象,擬以減少門體厚度為主要目標,進行相關方案設計及驗證。主要通過有限元仿真,對不同厚度的門殼結構、門體組件等進行強度仿真,根據仿真結果不斷優化,并通過制作原理樣機并進行相關試驗驗證,進一步驗證方案可行性。
門體變形,如圖1三維結構圖所示,一般指門體寬度W、深度(厚度)D、高度H方向上尺寸的變化量。三個維度方向尺寸的穩定性,決定門體強度、剛度,其變形量大小,不僅影響門體外觀,而且其與箱體配合尺寸影響整機性能。
本文研究的門體,主要有上下端蓋、門內膽、門面板、發泡層等組成。門面板為預涂鋼板,相關材料參數如表1所示。

表1 材料參數表[1]
本方案采取的門體,主要有門面板(以下簡稱門殼)、門端蓋和門內膽構成腔體,在其腔體內部,填充保溫材料。門殼,基材為鍍鋅鋼板的VCM彩板,采用鈑金工藝成型;門端蓋采用厚度為2.5 mm的ABS注塑而成;門內膽,采用厚度1.5 mm的HIPS吸塑工藝制作;保溫材料,主要采用聚氨酯發泡工藝制成。進行仿真分析時,需要對相關部件模型進行簡化,降低網格數量,降低運算時間,同時又要提高網格質量,滿足精度要求。其中,門內膽、門殼采用殼單元,門飾條、門把手、發泡液采用體單元首先將門體相關部件進行簡化,降低網格數量,節約運算時間,同時又要最大限度提升網格質量,滿足仿真精度要求。其中,門內膽、門殼采用殼單元,門端蓋、門把手、發泡液采用體單元。簡化的模型和網格劃分參見圖2。
門殼作為門體的重要組成部分,且外形尺寸較大,也是門體變形比較顯性化的一個組件,其強度大小對門體影響很大。有必要針對門殼進行重點分析。在門殼總體配合尺寸基本確定的前提下,重點針對門殼(門體)D尺寸(以下稱厚度)進行結構強度仿真。具體仿真數據見圖3。
從圖3中可以看出,門殼厚度從90 mm降到45 mm,按照5 mm的梯度遞減,門殼變形數值從2.97 mm減少到2.51 mm,從45 mm繼續降到30 mm,門殼變形值卻逐漸增加。通過此仿真結果,可以得出初步結論,門殼(體)厚度與變形呈線性反比關系,門殼(體)越薄,強度越好,但在45 mm附近會有拐點。根據此仿真結果,取門殼(門體)厚度45 mm為理論最佳值,作為后續設計及仿真依據。

圖1 門體結構圖

圖2 門體仿真模型圖

圖3 門殼結構強度仿真
本文中產品門體原厚度為90 mm左右,根據門殼仿真分析的初步結果,結合冰箱制冷性能需要,先采取門體厚度(D向)直接減薄的方案,如圖4所示。將門體最小一側(如圖示門體右側)厚度確定為45 mm,由于門殼橫截面方向帶有一定弧度,另一側厚度如圖示門體右側)約為55 mm左右。按照此方案,對門體中門殼、上下門端蓋重新進行設計,并建立網格模型進行仿真分析。
將門體上下端蓋設為固定約束,在門體一側施力后門體受力變形情況,進行仿真分析,結果如圖5所示。從仿真結果來看,門體在D方向翹曲最大變形量為2 mm以上。為了驗證仿真結果,按照設計方案制作門體樣件若干,門體發泡出來后,放在大平臺上進行測量,用塞尺測量門體四個拐角與基準平臺偏移量,通過計算偏移量的大小來驗證門體翹曲變形情況。
從中隨機挑選4只門體進行測量,結果如表2所示,所有門體左側變形量較大,右側變形量相對較小,而極差值都在1.5 mm以上,效果不是很理想。
從仿真分析和樣件實測結果來看,單純的減薄門體,雖然門殼強度有所增加,但門體整體強度并沒有同步增加,還需要進行繼續優化。
通過進一步研究分析發現,以上所述門體左側厚度相對較大,且門殼橫截面形狀過于單一,尤其是左側第一道彎邊尺寸過小,于是對現有方案進行進一步優化。主要包括兩個方面:
1)取消門殼弧度,設置成平面,門殼(門體)D方向尺寸統一為45 mm;
2)將門殼左側橫截面尺寸進行優化,門殼優化前后及優化后門體如圖6所示。
按照此優化方案,再次對門體中門殼、上下門端蓋重新進行設計,并建立網格模型。將門體上下端蓋設為固定約束,在門體左側施力后觀察受力變形情況,進行仿真分析對比,結果如圖7所示。

圖4 門體減薄設計示意圖

圖5 門體仿真結果

表2 門體變形實測值

圖6 門殼優化前后

圖7 門體優化仿真結果對比

表3 門體左側變形實測值
從仿真數據來看,優化前門體左側最大變形量為1.2 mm以上,優化后最大變形量減少約為0.3 mm,強度顯著提高,變形量明顯減小。
為了驗證門體優化后的仿真結果,按照2.3所述方案設計制作門體,重點對門體左側進行位置變形量測量,結果如表3所示,門體變形量大都在0.5 mm左右,門體總體強度明顯有所提高,尤其是門體左側強度提升顯著,從而進一步驗證優化方案的可行性。
本文以一款產品冰箱門體作為研究載體,以門殼為研究建立模型,確定門殼厚度與強度相關度。首先按照對門體直接減薄的方案,建立有限元仿真模型進行分析并制作樣機進行驗證。再繼續對門殼截面進行進一步優化,分別進行仿真對比分析,并通過制作門體進行相關試驗驗證,門體強度顯著提高。
有限元分析方法,可以在產品設計環節提供理論依據和技術預判,進行提前分析和判斷,減少不必要的技術驗證,從而縮短產品開發周期。本文提供的彩板門殼門體,厚度減薄,結構簡單,成本相對低廉,又能滿足強度、相關性能要求,實現資源節約輕量化。