張 薊
(上海港灣基礎建設(集團)有限公司,上海 200434)
真空預壓是軟土地基處理的一種常用方法,適用于以黏性土為主的軟弱地基,經過大量的理論研究和工程實踐,逐漸形成了一套基本成熟的理論體系和施工工藝。真空預壓地基處理方法對于處理淤泥及淤泥質土具有處理效果好、污染少、經濟效益好等優點。實際應用中,主要包括自然成因的軟基,比如:海相、湖相以及河相沉積的軟弱粘性土,也包括人工成因的軟基,比如:大面積的圍海吹填造陸成為沿海地區土地。上述地基,真空預壓已經有較多的成熟應用。而對于人工成因的新近陸運回填的軟土地基,真空預壓的應用相對而言尚且不多。筆者通過實際工程應用,對真空預壓在新近陸運回填的軟土地基中的指標進行分析驗證,為相關地基處理提供技術參考。
項目位于東南地區,場地面積約為7 000 m2,擬建物為住宅。初始場地為池塘,深度5 m~15 m,平均約12 m。先通過陸運回填的方式回填,回填土主要為淤泥質土。回填之后進行地基處理,主要目的是提高回填軟土的強度,消除主要的工后沉降,為上部結構施工提供場地預處理效果。
回填完成3個月后,進行場地工期勘察,根據勘察報告,本工程所涉及的各地基土層為①回填土,灰色,軟塑,由淤泥質土、黏性土組成,土性極不均勻,回填方式為人工回填,回填年限約為 0.5年,高壓縮性;②淤泥質黏土,淺灰色,軟塑,土性較均勻;③粉砂,密實。
各土層主要物理力學參數見表1。

表1 工前勘察物理力學參數表
真空預壓設計分為排水板和真空固結兩個主要部分,排水方案設計:砂墊層0.5 m,排水板間距1.0 m,三角形布置,設計深度為18 m。真空固結設計:真空預壓80 kPa滿載后,固結度達到90%~95%,最后10 d平均沉降速率不超過0.2 cm/d,預計的固結時間為150 d~180 d。真空預壓設計斷面如圖1所示。

設計階段對①回填軟土的強度增長進行了預測,假設①回填軟土為正常固結土,根據式(1):
τft=τ0+ΔσzUttanφcu
(1)
其中,τf0為地基土天然抗剪強度,kPa;Δσz為預壓荷載引起的該點處的豎向附加應力,kPa;Ut為t時刻土的固結度;φcu為三軸固結不排水試驗推求的土體內摩擦角,(°);τft為t時刻土的抗剪強度。計算結果見表2。

表2 預測回填軟土強度增長計算表
1)鋪設砂墊層:在原地面鋪設一層200 g/m2土工布,其上鋪設0.5 m砂墊層,含泥量不大于5%,干密度不小于1.5 t/m3,滲透系數大于1.0×10-2cm/s;
2)施打塑料排水板:間距1.0 m,正三角布置,深度18 m,板頭露出砂墊層20 cm,并埋在砂墊層中;
3)安裝水平排水系統:濾管間距6 m,主管間距20 m,均埋設在砂墊層中,主管與濾管采用四通連接;
4)鋪設一層200 g/m2的土工布;
5)鋪設兩層PVC真空薄膜,在場地四周開挖密封溝,埋設真空膜并回填黏土,密封溝的深度按照開挖至進入①回填軟土層1 m為準;
6)安裝真空射流泵8臺,均勻布置在場地內,試抽真空,達到設計真空壓力要求并穩定72 h后正式抽真空,并開始進行預壓期計時和監測;
7)卸載:滿載預壓達到設計要求后,停泵卸載。
預壓期設置3個地表沉降板進行沉降觀測。真空達到滿載的第一個月,沉降速率較大,平均在1.0 cm/d~2.0 cm/d,之后沉降速率逐漸變小,平均在0.25 cm/d~1.0 cm/d,至第180天卸載時的最后10 d,平均沉降速率0.1 cm/d,累計沉降達到98.8 cm~124 cm,平均111.4 cm,沉降觀測曲線見圖2,圖3。


根據實測沉降數據,采用Asoka方法進行固結度評估, 各沉降板固結度推算見表3。

表3 基于Asoka方法的固結度推算
真空卸載后14 d,對場地進行工后檢測,從含水量和不排水強度曲線(如圖4,圖5所示)可知,經真空預壓處理后,地基土得到了較大的改善。含水量從工前的55.79%降至44.50%,不排水強度從工前的12.71 kPa提高到28.49 kPa。

1)有效加固深度。
從0.5 m砂墊層算起,排水板深度18 m,則進入軟土層的排水板是17.5 m。根據圖4可知,在排水板深度內,0 m~12 m深度改善明顯,12 m~17.5 m改善不明顯,分析如下:
a.0 m~12 m為新近回軟土,欠固結,初始含水量相對較高,平均為61.95%,按照0.8 kPa/m~2.0 kPa/m真空壓力的衰減,則估計實際真空壓力平均為70 kPa,故改善明顯;
b.12 m~17.5 m為原狀軟土,正常固結,初始含水量相對并不高,平均為49.57%,按照0.8 kPa/m~2.0 kPa/m真空壓力的衰減,則估計實際真空壓力平均為55 kPa,故改善不明顯。
故有效加固的深度是12 m。
2)軟土壓縮率。
根據監測數據,沉降98.8 cm~124 cm,平均111.4 cm,有效加固深度12 m,則軟土壓縮率9.28%,而室內試驗提供壓縮率為10.8%。筆者分析的原因是:室內試驗的對土樣施加的是80 kPa,而實際上,場地由于真空壓力的衰減,等效于在地基土中只施加了70 kPa的壓力,故實際壓縮率低于試驗值。
3)強度增長。
0 m~13 m深度內初始強度平均為9.7 kPa,經過真空預壓處理后的強度平均為29.3 kPa,與設計階段預測27.67 kPa的比較相符。
1)根據表層沉降監測數據、真空滿載預壓時間、固結度推算和沉降速率結果可知,加固區達到設計卸載標準,地基土大部分固結變形已在真空預壓期間完成,加固處理效果明顯。
2)對地基土加固前、后物理力學指標對比分析,認為加固后含水量和不排水抗剪強度得以改善。含水量從61.95%降至45.45%,改善16.49%,不排水抗剪強度從9.7 kPa升至29.3 kPa,改善幅度300.88%。
3)一般經驗認為,回填黏土在10年左右完成固結,而本項目在新近回填6個月左右就進行地基加固,故地基土在真空預壓固結的同時,也在完成自重固結。排水板打設深度18 m,通過處理前后含水量對比曲線以及壓縮率分析可知,實際只有0 m~12 m深度的地基土發生了固結沉降,其下臥的原狀軟土未發生明顯的固結。一方面是由于真空壓力隨深度衰減,但另一方面更主要的是因為新近回填軟土為欠固結,在沉降固結過程中比原狀土更為顯著,吸收了絕大部分的真空固結效用。