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硫酸尾氣鈉堿法脫硫技改運行實踐

2021-01-25 02:34:02孫永成
硫酸工業 2020年11期
關鍵詞:工藝流程系統

孫永成

(中國石化集南京化學工業有限公司,江蘇南京 210048)

中國石化集團南京化學工業有限公司(以下簡稱南化公司)現有2 套硫磺制酸裝置生產w(H2SO4)105%發煙硫酸,其中2#系統產能為200 kt/a,3#系 統 產 能 為200 kt/a。根 據GB 26132—2010《硫酸工業污染物排放標準》及南京市有關的環保條例規定,南化公司硫酸裝置將執行大氣污染物排放限值ρ(SO2) ≤200 mg/m3,硫酸霧(ρ) ≤5 mg/m3,若現有硫酸裝置不采用先進的尾氣處理技術,將很難達到新的尾氣排放標準,這直接影響到裝置的正常運行。

為達到上述大氣污染物排放要求,南化公司于2019 年10 月對現有的尾氣處理系統進行了改造,采用鈉堿法脫硫+兩級電除霧技術,對2#和3#系統的尾氣進行處理,實現了達標排放。

1 硫酸裝置尾氣排放情況

2#和3#系統二吸塔出口尾氣排放情況見表1。

表1 二吸塔出口排放尾氣情況

2 尾氣處理技術方案選擇

2.1 尾氣脫硫技術比較

目前常用的尾氣脫硫技術對比見表2。

南化公司結合實際情況,此次改造采用鈉堿法脫硫技術。

表2 常用尾氣脫硫技術對比

2.2 尾氣處理工藝流程方案選擇

南化公司現有2 套硫酸裝置,根據裝置運行情況及現場建設條件,擬定2 種尾氣處理方案:

1)為了避免2 套系統間生產故障相互影響,確保各裝置正常運行,采用2 套獨立的尾氣處理系統。硫酸裝置 2#和 3#系統二吸塔出來的尾氣分別進入各自的尾氣處理裝置,分別經尾氣吸收塔、水洗塔和兩級電除霧器處理后,經煙囪達標排放。兩套尾氣處理裝置獨立運行,互不干擾,生產操作穩定,且可以利用現有煙囪,但兩套尾氣處理裝置所需的設備、土建基礎和鋼結構、儀表、電氣等設施均需分別設置,占地面積較大,建設周期長,而且所選地址與現有煙囪隔著檢修通道,尾氣吸收塔至煙囪管線較長,建設投資費用增加,現場操作及檢維修工作量加大。

2)硫酸裝置2#和 3#系統二吸塔出來的尾氣,全部并入同一套尾氣處理裝置,經尾氣吸收塔、水洗塔和兩級電除霧器處理后,經煙囪達標排放。建設1 套尾氣處理裝置占地面積較小,建設周期短,且設備布置可完全根據現有流程,設備和管道布置緊湊,建設投資費用較少,現場操作方便,檢維修工作量小。同時該方案也存在當1 套硫酸裝置停產時,尾氣處理裝置處于低負荷運行會造成電能源使用浪費、現有煙囪不滿足使用條件需要新建的問題。

南化公司綜合考慮硫酸裝置的運行狀況、人員配置以及建設場地等因素,采用第二種方案,即2套硫酸裝置共用1 套尾氣處理裝置。

3 尾氣處理工藝流程

南化公司尾氣處理系統采用堿洗法脫硫+兩級電除霧技術,工藝流程見圖1。

圖1 尾氣處理工藝流程

尾氣吸收塔儲液槽中加入w(NaOH) 為32%的堿液,控制一定的pH 值,經循環泵送至逆噴管噴嘴。來自硫酸裝置二吸塔含SO2的尾氣從上部進入逆噴管,與通過噴嘴向上噴射的堿液逆向接觸,氣-液兩相高速逆向接觸,尾氣中的大部分SO2和SO3被洗滌除去,而后從尾氣吸收塔頂部排出進入水洗塔,進一步水洗除去尾氣中的SO2、SO3以及夾帶的NaHSO3和Na2SO3,最后進入一級和二級電除霧器,除去殘余的硫酸霧,使尾氣中ρ(SO2)<200 mg/m3,硫酸霧(ρ)<5 mg/m3。NaOH 和SO2反應生成的NaHSO3和Na2SO3從尾氣吸收塔儲液槽底部排出,被電除霧器捕集的酸霧在重力作用下,通過電除霧器底部的排污管排入水洗塔。

4 主要設備及運行指標

尾氣處理系統包括尾氣吸收塔、水洗塔和兩級電除霧器等設備。尾氣吸收塔和水洗塔均采用整體玻璃鋼制作。尾吸電除霧器采用立式,選用導電玻璃鋼材質,陰極電暈線為高效合金極線,高壓電源采用恒流源,主要由電極、陽極管、上下氣室和供電系統組成。

尾氣處理系統主要設備的規格參數見表3。

表3 尾氣處理系統主要設備的規格參數

自2019 年10 月開車以來,硫酸裝置運行穩定,尾氣處理系統各項工藝指標如下:

1)尾氣處理量設計值為134 000 m3/h,在生產負荷40%~110%范圍內,該系統均能穩定運行。

2)該系統整體壓降小于4 kPa,硫酸裝置二吸塔出口壓力能夠滿足該要求。

3)尾氣吸收塔循環液pH 值控制在7.0~7.5,可保證排放尾氣中ρ(SO2)≤200 mg/m3。

4)所用脫硫吸收液為w(NaOH)32%的堿液,消耗量約0.9 m3/h;工藝水消耗約9 m3/h,主要用于電除霧器的沖洗。

5 運行效果

2019 年10 月24 日,尾氣酸霧治理項目正式開車,硫酸裝置2#和3#系統各一部分爐氣并入新尾氣系統,流量約40 000 m3/h;10 月25 日下午將3#系統硫酸尾氣超重力機出口至煙囪的閥門關閉后,3#系統硫酸爐氣基本全部并入新尾氣系統,流量達到70 000 m3/h。2019 年11 月,2 套硫酸系統尾氣全部并入新尾氣系統,氣體總流量達到100 000 m3/h。2020 年1 月14—15 日對排放尾氣進行連續監測,監測數據見表4。

表4 尾氣排放監測數據

由表4 可見:尾氣最大小時排放濃度ρ(SO2)<3 mg/m3,硫酸霧(ρ)為3.23 mg/m3。尾氣經過尾氣吸收塔、水洗塔和兩級電除霧器處理,滿足ρ(SO2)≤200 mg/m3,硫酸霧(ρ) ≤5 mg/m3的排放要求。

6 結語

南化公司尾氣處理系統工藝技術先進、成熟、可靠,技術路線合理可行,從試開車至今連續穩定運行,徹底解決了硫酸裝置尾氣排放不達標的問題,滿足了國家相關標準規定的要求,企業的環保效益和社會效益遠大于經濟效益。該尾氣處理系統的技術改造充分利用了企業自身和當地的資源優勢,是對當前國家相關產業環保政策的積極響應,也是對企業自身產業鏈的優化升級。

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