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某石油鉆井絞車鏈輪傳動軸斷裂原因

2021-01-26 03:25:12樊春明張增年王德貴王平懷
機械工程材料 2021年1期
關(guān)鍵詞:裂紋

樊春明,張增年,王德貴,徐 虹,王平懷

(1.國家油氣鉆井裝備工程技術(shù)研究中心,寶雞 721002;2.寶雞石油機械有限責(zé)任公司,寶雞 721002;3.中國石油集團川慶鉆探工程有限公司,成都 610051)

0 引 言

石油鉆井裝備主要用于野外作業(yè),其工作環(huán)境差、工況復(fù)雜[1-5]。在石油鉆井過程中,絞車不僅擔(dān)負(fù)著下鉆具、下套管、控制鉆壓、處理事故、提取巖芯筒、試油等各項作業(yè),還擔(dān)負(fù)著井架的起放任務(wù)等。石油絞車傳動軸屬于石油機械的大型傳動部件,其可靠性對鉆井現(xiàn)場的安全施工至關(guān)重要。一旦絞車傳動軸出現(xiàn)故障,則會造成停鉆或井下事故,給相關(guān)企業(yè)帶來較大的經(jīng)濟損失[6-7]。2015年某鉆井公司使用的一臺新型絞車在交付運行1 a后,出現(xiàn)鏈輪傳動軸斷裂事故,使用壽命遠(yuǎn)低于20 a的設(shè)計壽命。該傳動軸斷裂部位直徑為200 mm,軸材料為35CrMo鋼,其加工工藝為鍛造→粗加工→調(diào)質(zhì)熱處理→精加工。為了找到鏈輪傳動軸斷裂原因,作者對其進行了失效分析,并提出改進措施。

1 理化檢驗及結(jié)果

1.1 宏觀形貌

鏈輪傳動軸在輸入鏈輪和換擋齒輪中間臺階位置處斷裂,具體斷裂位置如圖1所示。

圖1 鏈輪傳動軸斷裂位置及該位置的尺寸Fig.1 Fracture location of chain wheel drive shaft (a) and dimension at the position (b)

人工分開斷口后對鏈輪傳動軸的斷口宏觀形貌進行觀察。由圖2可以看出,鏈輪傳動軸斷口位于φ210 mm與φ200 mm軸臺階處的過渡圓角根部。傳動軸的斷裂經(jīng)歷了裂紋萌生、裂紋擴展及最終斷裂3個階段。裂紋在過渡圓角根部萌生,呈多源特征,存在棘輪狀特征,如圖2中箭頭A所示,說明斷口存在應(yīng)力集中;裂紋擴展區(qū)表面光滑、平整,面積較大,如圖2中箭頭B所示;最終斷裂區(qū)形似海灘條帶狀,面積較小,如圖2中箭頭C所示,說明斷口應(yīng)力比較低。綜合分析可知,該鏈輪傳動軸發(fā)生疲勞斷裂。

圖2 鏈輪傳動軸斷口宏觀形貌Fig.2 Fracture macromorphology of chain wheel drive shaft: (a) input sprocket side and (b) shifting gear side

1.2 化學(xué)成分

在鏈輪傳動軸斷口處取樣,采用ARTUS 10型光譜儀進行化學(xué)成分分析。由表1可知,傳動軸的化學(xué)成分符合GB/T 3077-2015中35CrMo鋼的成分要求。

表1 失效鏈輪傳動軸的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))

1.3 力學(xué)性能

在失效鏈輪傳動軸斷口附近沿軸向分別截取尺寸為φ12.5 mm×50 mm的拉伸試樣和尺寸為10 mm×10 mm×55 mm的夏比V型缺口沖擊試樣。按照GB/T 228-2002,采用門式電子拉力試驗機進行室溫拉伸試驗,拉伸速度為5 mm·min-1;按照GB/T 229-2007,采用手動擺錘式?jīng)_擊試驗機進行-40 ℃沖擊試驗。采用HB-3000D型布氏硬度計對失效鏈輪傳動軸斷口附近外圓表面的硬度進行測試,載荷為7.35 kN,保載時間為10 s,測6個點取平均值。由表2可知,失效鏈輪傳動軸的抗拉強度、沖擊功和硬度均低于技術(shù)要求。

表2 失效鏈輪傳動軸的力學(xué)性能Table 2 Mechanical properties of failed chain wheeldrive shaft

鏈輪傳動軸在使用過程中主要用來傳遞動力,承受彎曲和扭轉(zhuǎn)載荷。為了驗證傳動軸斷裂是否由強度不足引起,參考文獻[8-11],按材料屈服強度為500 MPa進行傳動軸擠壓強度、靜強度、剛度(扭轉(zhuǎn)角)和撓度的計算。由表3可知,該失效鏈輪傳動軸的強度、剛度和撓度均滿足設(shè)計要求,因此鏈輪傳動軸的斷裂不是由強度不足引起的。

表3 傳動軸強度計算結(jié)果Table 3 Calculation of drive shaft intensity

1.4 顯微組織

在失效鏈輪傳動軸斷口附近的表面及心部分別取金相試樣,打磨、拋光,用體積分?jǐn)?shù)4%的硝酸酒精溶液腐蝕后,采用AxioObserverA1m型光學(xué)顯微鏡觀察顯微組織。由圖3和圖4可以看出:失效鏈輪傳動軸表面組織為上貝氏體+回火索氏體,心部組織主要為上貝氏體+鐵素體+珠光體,組織帶狀分布明顯。按照GB/T 6394-2002,該鋼的晶粒度為7級,屬于細(xì)晶組織,符合材料晶粒度的要求。

圖3 失效鏈輪傳動軸表面的顯微組織Fig.3 Microstructure of failed chain wheel drive shaft surface: (a) at low magnification and (b) at high magnification

圖4 失效鏈輪傳動軸心部的顯微組織Fig.4 Microstructure of failed chain wheel drive shaft core: (a) at low magnification and (b) at high magnification

1.5 斷口微觀形貌

采用SZ61-SET型體視顯微鏡對失效鏈輪傳動軸斷口邊緣和過渡圓角處進行觀察。由圖5可知:斷口邊緣加工刀痕較粗,表面粗糙度Ra在12.5 mm以上;斷裂處的過渡圓角(暗色區(qū)域)半徑約為1.4 mm,斷口(發(fā)亮區(qū)域)存在多次擠磨痕跡。

圖5 失效鏈輪傳動軸斷口邊緣和過渡圓角處的形貌Fig.5 Morphology of fracture edge (a) and transition fillet (b) of failed chain wheel drive shaft

在用SS-550型掃描電子顯微鏡(SEM)觀察斷口形貌時發(fā)現(xiàn),原始斷口由于前期反復(fù)開合擠磨、后期人為打磨及保護不善已面目全非,觀察不到真實斷口形貌,因此對力學(xué)性能試驗后的拉伸及沖擊斷口進行觀察。由圖6可以看出:拉伸斷口存在大量細(xì)小韌窩,沖擊斷口主要由解理、少量準(zhǔn)解理與少量韌窩組成;在拉伸和沖擊斷口上均發(fā)現(xiàn)偏聚成片的夾雜物,用SEM附帶的能譜儀分析可知,該夾雜物為MnS。片狀MnS會導(dǎo)致鋼材在塑性和強度方面表現(xiàn)出明顯的各向異性,從而降低鋼材的整體性能。MnS顆粒的尺寸越大,其對性能的影響越惡劣。

圖6 鏈輪傳動軸的拉伸和沖擊斷口微觀形貌Fig.6 Tensile (a-b) and impact (c-d) fracture micromorphology of chain wheel drive shaft: (a, c) at low magnification and (b, d) at high magnification

2 斷裂原因分析

由理化檢驗結(jié)果可知,該鏈輪傳動軸在交變彎扭應(yīng)力作用下發(fā)生疲勞斷裂,其斷裂經(jīng)歷了裂紋形成、裂紋擴展及最終斷裂3個階段,最終斷裂區(qū)面積較小,說明最終斷裂時傳動軸所承受的載荷不大。鏈輪傳動軸起裂處存在較嚴(yán)重的應(yīng)力集中,該處應(yīng)力集中的形成主要有以下3個方面原因:(1) 加工的過渡圓角半徑太小,僅為1.4 mm,未達到設(shè)計要求的2 mm;(2) 傳動軸斷裂位置的表面粗糙度過大,Ra大于12.5 mm,未達到設(shè)計要求的1.6 mm;(3) 通過力學(xué)計算,傳動軸φ210 mm與φ200 mm軸過渡區(qū)軸肩截面變化處位于扭轉(zhuǎn)應(yīng)力峰值截面。失效鏈輪傳動軸的抗拉強度、沖擊功、硬度均低于技術(shù)要求。通過查閱該傳動軸的生產(chǎn)工序記錄發(fā)現(xiàn),該傳動軸經(jīng)粗加工和調(diào)質(zhì)處理后的硬度為270 HB,符合技術(shù)要求。由此可知,熱處理前預(yù)留的加工余量過大,造成后期精加工后的表面硬度低于技術(shù)要求。失效鏈輪傳動軸組織中存在片狀MnS夾雜物,且心部帶狀偏析明顯,導(dǎo)致鏈輪傳動軸整體性能較差,這促進了疲勞裂紋擴展,并最終導(dǎo)致鏈輪傳動軸的疲勞斷裂。

3 結(jié)論及措施

(1) 鏈輪傳動軸的斷裂屬于早期疲勞失效。鏈輪傳動軸的裂紋在φ210 mm與φ200 mm軸臺階處的粗糙過渡圓角根部應(yīng)力集中處萌生,在交變彎扭應(yīng)力作用下擴展,最終導(dǎo)致鏈輪傳動軸的疲勞斷裂;組織中存在的片狀MnS夾雜物以及心部帶狀偏析組織促進了疲勞裂紋的擴展。

(2) 為避免同類事故再次發(fā)生,需提高鏈輪傳動軸經(jīng)粗加工和調(diào)質(zhì)處理后的硬度,保證后續(xù)工序完成后最終硬度達到269~302 HB;軸徑變徑區(qū)圓角采用磨削成型,增大過渡圓角半徑并降低圓角處的表面粗糙度;凈化鋼材,采用六面鍛造成形工藝徹底將枝晶打碎打散,弱化原始形態(tài)枝晶中的帶狀組織。

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