胡繼龍
(安徽省亳州煤業有限公司信湖煤礦,安徽 淮北 235000)
我國有許多特大型現代化高產高效礦井,其主采煤層很多是大于8 m的巨厚煤層,往往采用綜采放頂煤工藝進行回采[1]。綜放回采高產高效、成本低,但是隨著采高和落煤高度的增加,也產生了大量煤塵,污染綜采作業環境,同時影響了設備正常運轉和工人健康[2-3]。對產生的高濃度煤塵,目前傳統的除塵工藝已經難以滿足安全生產需要,因此采用行之有效的綜合防塵除塵技術具有重要的現實意義。
楊莊煤礦10-422工作面為走向長壁工作面,綜放工藝,全部垮落法管理頂板;主采煤層平均厚度8.1 m,埋深平均352 m,平均傾角6°;走向長725 m,傾向長202 m。該工作面在生產過程中粉塵濃度可超過500 mg/m3,對工作面作業環境產生嚴重影響。采用三位一體綜合防塵措施后,大大降低了作業空間的粉塵濃度。
目前大多數煤礦主要采用重量法、分光鏡法、X射線衍射測定法、β射線粉塵監測等粉塵監測方法[4]。其中,應用最為廣泛的是重量法,但其操作步驟繁瑣,而分光鏡法、X射線衍射測定法操作非常復雜,且對監測環境要求高,并不適用于井下多點連續監測。β射線粉塵監測利用測塵儀可直接讀出粉塵濃度,具有高精度、操作方便,不受待測粉塵自身參數影響等優點,適合煤礦井下粉塵監測。
根據以往的生產經驗,綜放工作面粉塵主要來自破煤回采、放頂煤、移架和轉載等回采工序中[5]。其中,在破煤回采過程中產生的粉塵量最大,且粉塵源會隨著采煤機的移動而發生轉移; 在移架期間,頂板煤層破碎垮落產生大量粉塵,難以控制;放頂煤后溜運煤期間也會連續產生粉塵,且由于放頂煤處風量不足,產生高濃度粉塵,并隨著風流轉移;轉載機處落煤過程中產生較大揚塵,但位置固定,適于集中進行降塵。綜上所述,在整個綜放過程中粉塵來源較多,且多數難以集中控制,防塵降塵難度較大。
通過對粉塵來源的分析,擬在進風口、轉載機前后側、采煤機前后側、放煤口及移架下風側、回風口和回風巷降塵噴霧下風側等處對粉塵濃度進行檢測,見圖1。根據監測結果繪制了工作面粉塵濃度分布,見圖2。

圖1 粉塵監測設計

圖2 粉塵濃度分布
對粉塵濃度監測數據進行分析可知,放煤回采和移架時產生粉塵較多,通過風流的匯集,工作面回風口處測得的粉塵濃度高達417.5 mg/m3,因此對破煤回采、放煤、移架工序進行有效降塵是其除塵的關鍵所在。
針對工作面粉塵產生的特點,主要防塵降塵手段包括煤層注水、噴霧降塵、物理化學防塵等。
在工作面的上、下順槽施工注水鉆孔,封孔后將高壓水注入煤體中。水分會隨著煤層裂隙對周邊煤體進行浸潤,提高含水量。煤層注水工作要超前工作面一定距離進行,注水間距可以通過計算和實驗獲得。煤層注水后,提高了煤體濕度,在煤體受到破壞時可大大降低產塵率。
噴霧降塵是煤礦最普遍使用的降塵方案,布置形式簡單,但有效半徑較小,且除塵效果與霧化效果關系密切,因此需要對其進行綜合設計。
物理防塵主要原理是磁化水降塵。水磁化后表面張力下降,可提高粉塵吸附性能,提高降塵效果?;瘜W防塵主要采用添加化學制劑提高粉塵潤濕性達到降塵目的。
在工作面上、下順槽以20 m為間隔設計鉆場,向工作面內部施工長鉆孔,采用高壓水泵向煤壁進行高壓注水,切眼超前支護時拆除注水設備;在綜采隊檢修班對工作面煤壁施工注水孔,孔深10 m,間距5 m,封孔后利用礦井靜壓水進行潛孔注水,提高煤體的含水率。煤層注水也同時增加了煤體塑性,在工作面回采過程中不容易發生片幫現象,減少了煤塵來源。
(1)工作面上、下順槽均采用Φ108 mm水管,減少壓降,在上巷安裝型號為BPW250/63的滅塵泵,提高靜水壓力至6 MPa。
(2)上風巷安裝5道凈化噴霧,首道噴霧與切眼上拐頭距離30 m。噴霧固定在巷道頂部,并采用了旋轉噴霧裝置,該裝置利用水壓提供動力進行旋轉,配合防塵簾使用達到全覆蓋效果,見圖3。

圖3 旋轉噴霧
(3)在工作面架間安裝噴霧裝置,移架時可以發揮較好的減塵作用。
(4)采用KZD自動定位噴淋設備,該設備具有紅外定位功能,當采煤機運行至某支架下側時,紅外設備進行定位,對應液壓支架前端的兩個噴嘴會自動向滾筒下風側進行噴淋,起到良好的降塵效果。定位噴淋裝置見圖4。

圖4 定位噴淋裝置
(5)在下巷轉載機下風側安裝自動噴淋器。利用托架將轉載自動噴淋器安裝在轉載點上方,流煤處設置控制桿,當煤流經過時碰觸控制桿打開自動噴淋器,對轉載點進行全覆蓋噴霧降塵,煤流停止時,控制桿恢復,關閉噴淋裝置,節省用水量。轉載機自動噴淋器見圖5。

圖5 轉載機自動噴淋器
(1)將RTM磁化器安裝在噴霧管道內,對水流進行磁化,提高其降塵效果。
(2)利用加注設備將濕潤劑混入噴霧水中,提高粉塵濕潤能力,達到降塵目的。

圖6 采用綜合防塵技術前后粉塵濃度變化情況
應用“三位一體”綜合防塵技術后,對工作面各對應位置的粉塵濃度進行了監測對比,發現10-422工作面的粉塵濃度出現了顯著下降,回風口粉塵濃度降低為133.7 mg/m3,降幅67.8%。粉塵濃度變化情況見圖6。
1)工作面在回采放煤、移架期間產生的粉塵數量最多,因此需要針對其采取防塵措施。
2)在采用了煤層注水、多級噴霧降塵和物理化學防塵即“三位一體”綜合防塵措施后,工作面粉塵濃度顯著降低,回風口的粉塵濃度降低為133.7 mg/m3,降幅67.8%,有效消除了粉塵隱患,改善了工作面作業環境。
3)煤層注水提高了煤層的含水率,同時增加了煤體塑性,保證了工作面煤壁完整,減少片幫現象的發生,對降塵發揮了重要作用。